Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer

Analisis Perbandingan Filter Eksponensial, Butterworth IIR, dan Gaussian smoothing pada Lengan Prostetik Bionik Berbasis Wearable Electromyography Armband Sensor Nabil, Hilmisyah; Rosana Widasari, Edita
Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol 9 No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asia Tenggara mencatat jumlah penyandang disabilitas yang signifikan, dengan Indonesia mencapai sekitar 28,5 juta individu. Tantangan aksesibilitas dan mobilitas masih sangat besar, khususnya dalam pengembangan lengan prostetik bionik yang dirancang untuk meniru gerakan tangan manusia. Salah satu solusi inovatif dalam teknologi ini adalah pemanfaatan wearable electromyography armband sensor, seperti Oymotion Force200 Gesture Armband, yang mampu merekam aktivitas otot secara real-time untuk mengendalikan lengan prostetik. Namun, kualitas sinyal EMG yang dihasilkan sering kali terpengaruh oleh noise, sehingga memerlukan proses penyaringan untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas kontrol. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan membandingkan tiga jenis filter sinyal EMG, yaitu Butterworth IIR, Gaussian Smoothing, dan Eksponensial, guna menentukan metode terbaik dalam mengoptimalkan kualitas sinyal untuk kontrol prostetik yang lebih responsif dan alami. Dengan memanfaatkan sensor Oymotion Force200 Gesture Armband, sinyal EMG berhasil diambil dan dilakukan penyaringan untuk mengurangi interferensi menggunakan filter. Setelah proses penyaringan, sinyal dievaluasi menggunakan Support Vector Machine (SVM) classifier pada sepuluh variasi gerakan tangan yang dilakukan oleh lima subjek berbeda. Analisis dimulai dengan menilai kualitas sinyal berdasarkan Signal-to-Noise Ratio (SNR), kemudian meluas ke aspek lain, seperti waktu pemrosesan dan penggunaan memori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaussian Smoothing unggul dalam mengurangi noise, menghasilkan SNR yang lebih tinggi dibandingkan metode penyaringan lainnya. Karakteristik utama sinyal tetap terjaga dengan baik, sebuah temuan penting. Waktu pemrosesan menggunakan filter Gaussian Smoothing tercatat sebagai yang tercepat, rata-rata 1867 mikrodetik, sementara penggunaan memori sebanding dengan filter lainnya. Dengan demikian, Gaussian Smoothing dapat dianggap sebagai pilihan terbaik dalam pengolahan sinyal EMG, sekaligus meningkatkan kualitas sinyal dan efisiensi kontrol pada lengan prostetik bionik. Hasil ini menjadi langkah penting dalam pengembangan teknologi prostetik yang lebih canggih dan responsif
Implementasi Kombinasi Eksponensial dan Notch Filter Untuk Mengurangi Noise Pada Sistem Pengenalan Pergerakan Lengan Prostetik Bionik Afif Robbani, Muhammad; Rosana Widasari, Edita
Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer Vol 9 No 2 (2025): Februari 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peningkatan jumlah kasus amputasi di seluruh dunia yang mencapai sekitar 1 juta per tahun telah mendorong inovasi dalam pengembangan prostetik bionik, khususnya lengan prostetik untuk penderita amputasi transradial. Penggunaan sinyal Electromyography (EMG) sebagai metode untuk mengontrol lengan prostetik memiliki tantangan tersendiri, salah satunya adalah interferensi dan Noise yang mengganggu keakuratan sinyal. Power Line Interference (PLI) adalah contoh dari jenis Noise yang seringkali ditemui pada sinyal EMG. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menguji efektivitas kombinasi metode filtrasi dalam mengurangi Noise pada sinyal EMG terutama jenis Noise PLI. Kombinasi metode filtrasi yang diterapkan meliputi Notch Filter dan filter eksponensial. Proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan pengukuran Signal to Noise Ratio (SNR) untuk menilai kinerja dan efektivitas metode kombinasi tersebut. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi metode filtrasi tertentu mampu secara cukup baik mengurangi tingkat Noise. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan nilai rata-rata SNR sebesar 3.448225 dB setelah sinyal sampel difiltrasi menggunakan kombinasi Notch Filter dan filter eksponensial. Hal ini berdampak pada peningkatan keakuratan sinyal EMG, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kontrol lengan prostetik bionik. Kesimpulannya, kombinasi metode filtrasi yang tepat dapat memberikan solusi efektif untuk mengatasi masalah Noise pada sinyal EMG