p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mahasiswa TEUB
Nusantoro, Goegoes Dwi
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono 167 Malang, Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONTROL KECEPATAN MOTOR POMPA AIR R385 PADA ALAT PENGONTROL PH AIR KOLAM IKAN MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC CONTROL DENGAN METODE SUGENO Mahendra, Farrel Satya Putra; Nusantoro, Goegoes Dwi; Mustofa, Ali
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 9, No 4 (2021)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMotor pompa air R385 pada alat pengontrol pH air kolam ikan berfungsi untuk mengisaplarutan asam atau basa dari alat dan mengeluarkannya ke kolam agar pH air kolam berubah sesuaidengan yang telah ditentukan. Tidak akuratnya jumlah larutan asam atau basa yang dikeluarkansangat berpengaruh terhadap perubahan pH kolam. Hal ini disebabkan oleh motor pompa air yangdihidupkan secara langsung tanpa adanya kontrol. Agar jumlah larutan yang dikeluarkan akurat,perlu adanya pengontrolan kecepatan motor pompa air pada alat pengontrol pH air kolam ikan.Kontrol logika fuzzy digunakan untuk mengurangi kesalahan dalam pemberian larutan asam /basa oleh alat kontrol pH air kolam. Digunakan sebuah metode dari kontrol logika fuzzy yaitu metodeinferensi Sugeno dengan spesifikasi desain sistem yaitu error steady-state bernilai maksimal kurangdari 2 ml. Kontrol logika fuzzy memiliki beberapa tahapan, yaitu fuzzifikasi, inferensi aturan (rule),dan defuzzifikasi. Pengujian sistem menggunakan 5 setpoint yang berbeda yaitu 10ml, 25ml, 50ml,100ml, dan 200ml. Hasil dari pengujian sistem menggunakan metode Sugeno menunjukkan sistemselalu mengeluarkan larutan sesuai dengan setpoint yang ditentukan.Kata Kunci: Kontrol Logika Fuzzy, Fuzzy Sugeno, Kontrol pH Air, Kontrol Kecepatan MotorABSTRACTThe R385 water pump motor in the fish pond water pH controller functions to suck acid oralkaline solutions and release it to the pond so that the pH of the pool water changes according towhat has been determined. The inaccuracy of the amount of acid or alkaline solution released greatlyaffects pH changes in the pond. This is caused by the water pump motor that is turned on directlywithout any control. In order for the amount of solution released to be accurate, it is necessary tocontrol the speed of the water pump motor in the fish pond water pH controller.Fuzzy logic control is used to reduce errors in the administration of acid/base solutions by thepool water pH controller. Using a fuzzy logic control method, namely the Sugeno inference methodwith system design specifications, namely steady-state error, the maximum value is less than 2 ml.Fuzzy logic control has several stages, namely fuzzification, rule inference, and defuzzification.System testing uses 5 different setpoints, namely 10ml, 25ml, 50ml, 100ml, and 200ml. The results ofsystem testing using the Sugeno method show that the system always releases a solution accordingto the specified setpoint.Keywords: Fuzzy Logic Control, Fuzzy Sugeno, Water pH Control, Water Pump Motor SpeedControl.
SISTEM KONTROL KECEPATAN BALL MILL SISTEM SLIDING MENGGUNAKAN KONTROLER PID BERBASIS ARDUINO UNO Pratama, Soeharta; Siswojo, Bambang; Nusantoro, Goegoes Dwi
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 9, No 6 (2021)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSebagai negara pembangunan, Indonesia terus berkembang di sketor pembangunan. Maka di butuhkan banyak pembaruanalat dalam proses pembangunan tersebut., seperti Ball Mill yang akan kita bahas. Penelitian ini bertujuan untuk merancangsistem kontrol dalam perputaran Ball Mill yang akan menjalankan proses pengadukan pada serbuk kaca yang nantinya digunakan sebagai bahan dalam bangunan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yang dilakukan selama 3 bulan.Penelitian ini menggunakan kontroler PID karena dapat memudahakan dalam pengaplikasian nya. Sensor yang digunakandalam Ball Mill ini adalah Hall Effect, sebagai pendeteksi kecepatan tabung Ball Mill. Hasil dari pengujian yang telahdilakukan, didapatkan bahwa hasil pengujian sistem secara keseluruhan dengan beban dan tanpa beban dengan setpoint sebesar5 V, maka didapatkan peak time sebesar 1,8 detik, maximum overshoot sebesar 13 %, settling time sebesar 11 detik, errorsteady state sebesar 1,5 %, dan recovery time sebesar 0,25 detik.Kata kunci: Arduino Uno, Ball Mill, PIDABSTRACTAs a development country, Indonesia continues to develop in the development creditors. So it takes a lot of tool updates inthe development process, like the Ball Mill that we will discuss. This study aims to design a control system in the spinning of theBall Mill that will carry out the stirring process on glass powders which will be used as materials in buildings. Data collectionwas carried out by observation technique, which was carried out for 3 months. This study uses a PID controller because it canfacilitate its application. The sensor used in this Ball Mill is the Hall Effect, which detects the speed of the Ball Mill tube. Theresults of the tests that have been done, it was found that the overall system test results with a load and no load with a setpointof 5 V, then obtained peak time of 1.8 seconds, maximum overshoot of 13%, settling time of 11 seconds, steady state error By1.5%, and recovery time by 0.25 seconds.Keywords: Arduino Uno, Ball Mill, PID