Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Efektivitas Mesin Welding di PT Otscon Safety Indonesia dengan Metode Overall Equipment Effectiveness Delia Febriyanti; Wahyudin Wahyudin; Novi Yanti
Jurnal Serambi Engineering Vol 7, No 3 (2022): Juli 2022
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jse.v7i3.4280

Abstract

Abstract The fast advancement of the business makes organizations are expected to keep on being useful with great quality. In this manner, the organization should have the option to keep up with each component connected with creation including machines. As one of the primary parts of creation, machines should be kept up with so their efficiency abilities are kept up with and work runs successfully. This study meant to break down the adequacy of welding machine execution through Total Productive Maintenance (TPM) at PT. Otson Safety Indonesia. The technique utilized is Overall Equipment Effectiveness (OEE) with three estimation pointers, in particular accessibility, execution proficiency, and nature of item. The examination was done in the period June-December 2021 which comprised of information on the quantity of creation, deficient items, margin time, and arranged free time. The outcomes got are the typical OEE worth of 58.07 with a piece of 96.56% accessible rate, 89.27%% execution rate, and 95.65% quality rate. The outcomes show that the OEE esteem is still far beneath the world norm, and from the three OEE pointers just the accessible rate is in the norm, while the exhibition rate and quality rate are underneath the norm. From these outcomes, it is important to make enhancements to expand the viability of the presentation on the welding machine.Keywords: Machinery, Productivity, TPM, Manufacturing, OEE. AbstrakPesatnya kemajuan bisnis membuat organisasi diharapkan untuk terus bermanfaat dengan kualitas yang baik. Dengan cara ini, organisasi harus memiliki pilihan untuk mengikuti setiap komponen yang terkait dengan pembuatan termasuk mesin. Sebagai salah satu bagian utama dari penciptaan, mesin harus dijaga agar kemampuan efisiensinya tetap terjaga dan pekerjaan berjalan dengan sukses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecukupan pengerjaan mesin las melalui Total Productive Maintenance (TPM) di PT. Otson Safety Indonesia. Teknik yang digunakan adalah Overall Equipment Effectiveness (OEE) dengan tiga petunjuk estimasi, yaitu aksesibilitas, kemampuan eksekusi, dan sifat item. Pemeriksaan dilakukan pada periode Juni-Desember 2021 yang terdiri dari informasi jumlah pembuatan, kekurangan barang, margin time, dan waktu luang yang diatur. Hasil yang didapat adalah nilai OEE biasa sebesar 58,07 dengan tingkat akses 96,56%, tingkat eksekusi 89,27%%, dan tingkat kualitas 95,65%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai OEE masih jauh di bawah norma dunia, dan dari ketiga petunjuk OEE tersebut hanya tarif yang dapat diakses yang masih dalam batas normal, sedangkan tingkat pameran dan kualitas yang berada di bawah norma. Dari hasil tersebut maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperluas kelayakan penyajian pada mesin las.Kata Kunci: Mesin, Produktivitas, TPM, Manufaktur, OEE
Analisis Penerapan Lean Six Sigma DMAIC pada Pengendalian Kualitas Produk Cacat Part X di PT. XYZ Novi Yanti; Wahyudin Wahyudin; Dene Herwanto; Delia Febriyanti
Jurnal Serambi Engineering Vol 8, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jse.v8i1.5136

Abstract

Abstract In conditions of increasingly fierce competition, quality control is important in order to maintain and increase customer loyalty. This is because by maintaining product quality, consumers will feel satisfied and from this, consumers will be loyal to the company. This study aimed to analyze the level of defects in trim assy parts at PT. XYZ. In this study, the method used is lean six sigma DMAIC to analyze defects and kaizen analysis to provide suggestions for improvement in reducing the number of defective products. From the results of the analysis carried out, there are four types of defects in the production of trim assy parts, namely dirty, clip not assy, over melting, and black dot. The results at the measure stage are known that the company's sigma level reaches a value of 3.51 which means it is already above the average value of Indonesian companies. However, quality control must still be carried out, this aims to ensure that the quality of the products produced remains according to the specified standards. From the results of calculations and presented on the Pareto diagram, dirty defects have the highest cumulative value, which is 68%. From the results of the fishbone diagram, it is known that the cause of dirty is by humans and methods. Workers are not careful, there is no double check, then there is no SOP that explicitly regulates the work system to be the cause of dirty defects. As for the suggestions given in this study, such as the existence of SOPs that regulate the cleaning of shelves, or a holder for measuring, the creation of a poka yoke to make a more automated system.Keywords: Product Defect, Lean Six Sigma, DMAIC, Kaizen, PT. XYZ AbstrakDalam kondisi persaingan yang semakin ketat, pengendalian kualitas menjadi hal yang penting agar dapat mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini karena dengan menjaga kualitas produk konsumen akan merasa puas dan dari hal tersebut konsumen akan loyal terhadap perusahaan, Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tingkat cacat pada part trim assy di PT. XYZ. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu lean six sigma DMAIC untuk menganalisis cacat dan analisis kaizen untuk memberikan usulan perbaikan dalam menekan angka produk cacat. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat empat jenis cacat pada produksi part trim assy yaitu dirty, clip not assy, over melting, dan black dot. Hasil pada tahap measure diketahui bahwa tingkat sigma perusahaan mencapai nilai 3,51 yang berarti sudah berada di atas nilai rata-rata perusahaan Indonesia. Namun demikian pengendalian kualitas harus tetap dilakukan, hal ini bertujuan agar kualitass produk yang diproduksi tetap sesuai standar yang ditentukan. Dari hasil perhitungan dan disajikan pada diagam pareto cacat dirty memiliki nilai kumulatif yang paling tinggi yaitu 68%. Dari hasil diagran fishbone diketahui bahwa penyebab terjadinya dirty yaitu oleh manusia dan metode. Pekerja kurang teliti, tidak ada double check, kemudian tidak ada SOP yang secara tegas mengatur sistem kerja menjadi penyebab terjadinya cacat dirty. Adapun usulan yang diberikan pada penelitian ini seperti adanya SOP yang mengatur pembersihan rak, atau dudukan untuk mengukur, adanya pembuatan poka yoke untuk membuat sistem yang lebih otomatis.Kata Kunci: Produk Cacat, Lean Six Sigma, DMAIC, Kaizen, PT. XYZ
Analisis Penerapan Lean Six Sigma DMAIC pada Pengendalian Kualitas Produk Cacat Part X di PT. XYZ Novi Yanti; Wahyudin Wahyudin; Dene Herwanto; Delia Febriyanti
Jurnal Serambi Engineering Vol 8, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Fakultas Teknik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jse.v8i1.5136

Abstract

Abstract In conditions of increasingly fierce competition, quality control is important in order to maintain and increase customer loyalty. This is because by maintaining product quality, consumers will feel satisfied and from this, consumers will be loyal to the company. This study aimed to analyze the level of defects in trim assy parts at PT. XYZ. In this study, the method used is lean six sigma DMAIC to analyze defects and kaizen analysis to provide suggestions for improvement in reducing the number of defective products. From the results of the analysis carried out, there are four types of defects in the production of trim assy parts, namely dirty, clip not assy, over melting, and black dot. The results at the measure stage are known that the company's sigma level reaches a value of 3.51 which means it is already above the average value of Indonesian companies. However, quality control must still be carried out, this aims to ensure that the quality of the products produced remains according to the specified standards. From the results of calculations and presented on the Pareto diagram, dirty defects have the highest cumulative value, which is 68%. From the results of the fishbone diagram, it is known that the cause of dirty is by humans and methods. Workers are not careful, there is no double check, then there is no SOP that explicitly regulates the work system to be the cause of dirty defects. As for the suggestions given in this study, such as the existence of SOPs that regulate the cleaning of shelves, or a holder for measuring, the creation of a poka yoke to make a more automated system.Keywords: Product Defect, Lean Six Sigma, DMAIC, Kaizen, PT. XYZ AbstrakDalam kondisi persaingan yang semakin ketat, pengendalian kualitas menjadi hal yang penting agar dapat mempertahankan dan meningkatkan loyalitas konsumen. Hal ini karena dengan menjaga kualitas produk konsumen akan merasa puas dan dari hal tersebut konsumen akan loyal terhadap perusahaan, Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tingkat cacat pada part trim assy di PT. XYZ. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu lean six sigma DMAIC untuk menganalisis cacat dan analisis kaizen untuk memberikan usulan perbaikan dalam menekan angka produk cacat. Dari hasil analisis yang dilakukan, terdapat empat jenis cacat pada produksi part trim assy yaitu dirty, clip not assy, over melting, dan black dot. Hasil pada tahap measure diketahui bahwa tingkat sigma perusahaan mencapai nilai 3,51 yang berarti sudah berada di atas nilai rata-rata perusahaan Indonesia. Namun demikian pengendalian kualitas harus tetap dilakukan, hal ini bertujuan agar kualitass produk yang diproduksi tetap sesuai standar yang ditentukan. Dari hasil perhitungan dan disajikan pada diagam pareto cacat dirty memiliki nilai kumulatif yang paling tinggi yaitu 68%. Dari hasil diagran fishbone diketahui bahwa penyebab terjadinya dirty yaitu oleh manusia dan metode. Pekerja kurang teliti, tidak ada double check, kemudian tidak ada SOP yang secara tegas mengatur sistem kerja menjadi penyebab terjadinya cacat dirty. Adapun usulan yang diberikan pada penelitian ini seperti adanya SOP yang mengatur pembersihan rak, atau dudukan untuk mengukur, adanya pembuatan poka yoke untuk membuat sistem yang lebih otomatis.Kata Kunci: Produk Cacat, Lean Six Sigma, DMAIC, Kaizen, PT. XYZ