cover
Contact Name
sulistiyanto
Contact Email
yantog98@gmail.com
Phone
+6281332986888
Journal Mail Official
jeecom@unuja.ac.id
Editorial Address
https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/jeecom/about/editorialTeam
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM)
ISSN : 27150410     EISSN : 27156427     DOI : -
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) is published by Engineering Faculty of Nurul Jadid University, Probolinggo, East Java, Indonesia. This journal encompasses research articles, original research report, : 1) Power Systems, 2) Signal, System, and Electronics, 3) Communication Systems, 4) Information Technology, etc.
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2021)" : 9 Documents clear
Rancang Bangun Mesin Drop Box Telur dengan Sistem Conveyor Berbasis Arduino Amalia Herlina; Kholilur Rahman; Fitri Nur Syamsiyah
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.2884

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun Mesin Drop Box Telur dengan sistem conveyor berbasis Arduino, yangm merupakan penelitian awal dari pembuatan Mesin Anjungan Telur Mandiri gagasan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo. Terdapat empat tahapan penelitian: Tahap Studi Pendahuluan, Tahap Desain dan Perancangan, Tahap Pembuatan dan Tahap Pengujian. Pada Studi Pendahuluan dilakukan identifikasi keinginan pengguna dengan VOC pada Quality Function Deployment (QFD), dan kegiatan mencari data spesifikasi berat telur dalam mika dengan menerapkan konsep Kombinasi pada Statistika, sehingga dapat diketahui data untuk merancang conveyor. Pada pelaksanaan secara keseluruhan, penelitian ini menghasilkan desain mesin, sistem mekanik dan elektrik serta sistem kontrol menggunakan Arduino Uno dan Arduino Nano. Sistem kerja mesin ini dimulai saat box mika telur diletakkan di atas conveyor melalui pintu masuk pada mesin. Selanjutnya, sensor ultrasonik yang terletak di ujung atas conveyor akan aktif menarik mika telur masuk. Pada saat mika telur berada di ujung bawah conveyor, sensor load cell aktif dan servo akan bekerja mendorong box mika telur ke sisi kiri, LCD menampilkan data berat. Panjang conveyor yang diimplementasikan pada mesin ini 49 cm,  lebar belt conveyor 11 cm, kecepatan rata-rata 0,14 meter/detik dan waktu yang ditempuh dalam sekali putar adalah 3,5 detik. Tegangan input yang dihasilkan oleh power supply sebesar 220 volt, output 12 volt. Tegangan rata-rata dari port Arduino Uno sebesar 5 volt. Sensor ultrasonik dapat bekerja dengan tegangan yang terukur sebesar 5,0 VCC. Pada pengujian sensor load cell, rata-rata kesalahan pembacaan sebesar 1,90%. Secara keseluruhan mesin dapat berjalan dengan baik.
Rancang Bangun Prototype Smart Traffic Light Menggunakan Metode Background Subtraction dan Find Contour Hartoyo Hartoyo; Joko Subur
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.2707

Abstract

Kemacetan di Indonesia sering terjadi dikota-kota besar. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyaknya volume kendaraan yang terus bertambah dan bertambahnya volume kendaaran tersebut tidak sebanding dengan kondisi ruas jalan yang tentunya cepat atau lambat akan terjadi penumpukan sejumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan. Sistem pengaturan lampu lalu lintas (traffict light) dengan menggunakan pengaturan berbasis waktu tetap seperti sekarang ini maka banyak atau sedikit-nya jumlah kendaraan yang berada pada jalur-jalur persimpangan tidak mempengaruhi kinerja lampu lalulintas. Disamping itu kemacetan juga dapat mempengaruhi berbagai macam kegiatan masyarakat karena disamping berdampak pada kelancaran kegiatan masyarakat dan tak kalah pentingnya pada dampak pendapatan masyarakat. Maka pada penelitian ini akan dibuat sebuah perancangan Prototype Smart traffic light untuk mendeteksi tingkat kepadatan kendaraan yang berada pada persimpangan ruas jalan, sehingga dapat memperkirakan ruas jalan mana yang membutuhkan waktu hijau lebih banyak (kondisi ruas jalan padat) dan memperkirakan ruas jalan yang tidak membutuhkan waktu lampu hijau lebih ( kondisi jalan kosong / Sedikit kendaraan ). Dalam pendeteksian tingkat kepadatan kendaraan di traffic light, didapatkan sebuah hasil persentase kepadatan anatar lain 100%, 90%, 70%, 50%, dan 30%. Pada persentase 100% sistem mendeteksi kepadatan jalur sehingga dilakukan penambahan waktu, Persentase 90% sistem mendeteksi kepadatan jalur sehingga dilakukan penambahan waktu. Persentase 70% sistem mendeteksi kepadatan jalur sehingga dilakukan penambahan waktu. Persentase 50% sistem tidak mendeteksi kepadatan jalur sehingga tidak dilakukan penambahan waktu. Persentase 30% sistem tidak mendeteksi kepadatan jalur sehingga tidak dilakukan penambahan waktu.
Sistem Navigasi Pada Prototype Robot Pemotong Rumput Menggunakan Metode Tracking Path Menghindari Obstacle Statis Catur Suko Sarwono; Mohamad Agung Prawira Negara; Okman Nurochim
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.2918

Abstract

Kemajuan teknologi dibidang robotika membuat banyak kegiatan manusia yang dapat dilakukan secara otomatis oleh robot. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh robot adalah proses pemotongan rumput menggunakan autonomous mobile robot yang mampu berperilaku secara mandiri. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah sistem navigasi robot pemotong rumput yang dapat melakukan tugasnya secara mandiri dalam memotong rumput. Sensor yang digunakan pada penelitian ini yaitu  rotary encoder dan sensor ultrasonik. Pengujian sensor rotary encoder pada gerak lurus didapatkan tingkat keakkuratan dengan rata-rata error sebesar 4.07% , pada gerak rotasi ke kanan dengan rata-rata error sebesar 4.03% dan gerak rotasi ke kiri dengan error rata-rata 5.05%. Pengujian sensor ultrasonik dengan range jarak 5cm didapatkan tingkat keakuratan dengan error rata-rata sebesar 1.08%. Pengujian pemotongan rumput dilakukan dengan jumlah dan posisi halangan yang berbeda. Pada pengujian pertama dengan 1 halangan didapatkan tingkat akurasi dengan error terbesar sebesar 5 cm dan menyisakan rumput  ±10%. Pengujian kedua dilakukan dengan dua halangan dan didapatkan tingkat akurasi dengan error terbesar sebesar 6 cm dan menyisakan rumput  ± 20%. Pengujian ketiga dilakukan dengan dua halangan namun dengan posisi yang berbeda dari sebelumnya. Pada pengujian ketiga didapatkan tingkat akurasi dengan error terbesar sebesar 4 cm dan juga menyisakan rumput ±20%.
Kontrol Fuzzy Logic Dalam Menentukan Produksi Air Demin Pada PLTU Sumardi SPd. Sadi; Sri Mulyati
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.2843

Abstract

Demineralized water production that is not in accordance with the supplies needed in a power plant results in less effective and efficient operation of the power plant. This requires careful control. The control system can use a fuzzy logic-based control system. In this article, we describe the trial of controlling the production of demin water with the aim of determining the production of electricity for consumer needs. The method used is fuzzy logic control. The result can adjust the supply of demin water according to the available stock and the number of requests. The electricity production resulting from fuzzy calculations in generating electricity production is the Tsukamoto method of 698.3 MW/day, the Mamdani method of 254.16 MW/day, and the Sugeno method of 537.3 MW/day.
Analisa Perbandingan Pengaturan Frekuensi Pada PLTMH Dengan PID Berbasis PSO dan GA Machmud Effendy; Muhamad Prambudi; Ermanu Azizul Hakim
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.2107

Abstract

Frekuensi merupakan tolak ukur kualitas sistem pembangkit. Oleh sebab itu frekuensi harus dijaga kestabilanya agar memberikan kualitas energi listrik yang baik. Permasalahan yang kerap terjadi adalah saat terjadi perubahan beban dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk kembali ke frekuensi standart yaitu 50 Hz. Dalam penelitian ini pengaturan frekuensi menggunakan kontroler PID yang diharapkan dapat mengatasi waktu perbaikan nilai frekuensi agar lebih cepat. Metode PSO dan GA digunakan untuk meningkatkan kinerja PID. Simulasi yang dilakukan pada matlab R2018a telah terbukti dapat mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini membandingkan kinerja FCV menggunakan kontroler PID, FCV menggunakan kontroler PID-GA, dan FCV menggunakan kontroler PID-PSO. Simulasi dilakukan menggunkan beban konsumen yang berubah-ubah diantaranya 128Kw, 118Kw, dan 108Kw. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kontroler PID, PID-PSO, dan PID-GA mampu menstabilkan frekuensi saat terjadi perubahan beban, kontroler PID meghasilkan settling time yang lebih lambat jika dibandingkan dengan kontroler PID-GA dan PID-PSO. Respon overshoot dan settling time dari kontrol PID akibat penggunaan GA maupun PSO relatif sama.
Improvement Of Power Quality Using Shunt Active Power Filter In An Electrical Distribution System Using Eerl-Smc Vinay Kumar Naguboina; Satish Kumar Gudey
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.2184

Abstract

In this paper a three phase Shunt Active Power Filter (ShAPF) is proposed to address the current related issues in a three phase Electrical Distribution System (EDS). A sliding mode controller (SMC) and an Enhanced Exponential Reaching Law based SMC (EERL-SMC) is proposed for a ShAPF to compensate the load current. The controller’s performance is tested by injecting the current harmonics into the system. A non-linear load along with different loads on the distribution side is connected in parallel in a distribution network at Point of common coupling (PCC). Modelling of the system is done using state space analysis. Stability of the system is analyzed using the state feedback approach. The reference source currents are generated using instantaneous PQ theory. For variations in the load, the THD in the source current is realized. It is found that EERL-SMC is more effective for a ShAPF in reducing the high frequency oscillations and settling time for convergence. The source voltage and current waveforms are observed to be sinusoidal in nature. Both the controllers are effective in reducing the THD levels in the source current as per the IEEE standards. A comparison between the controllers is presented in terms of settling time, THD in source current. PSCAD v4.6 is used for simulation works.
Design of Multi Way Charging Hover Board Rajesh Tanna; Arundhathi Bhratham; Vamseekrishna Allam
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.2257

Abstract

The main aim of this paper is to develop a hover board, which can be charged through battery as well as solar panels. It is a two way charging hover board. This kind of vehicle is interesting since it contains a lot of technology considered as a solution for future needs of the world relevant to an environment friendly and energy efficient transportation industry. The hover board consists of a metal frame on which the hardware is assembled in such a way that it works on the principle of balancing robot. The user have to stand on the segway and by applying the pressure, the infrared signals gets blocked by the pedal sensor and then the signal is given to the mother board to control the speed. The natural movements of the rider (lean forwards or backwards in combination) should be the rider input required to ride the vehicle (self-balancing personal transporter) consisting of two motorized wheels connected to a pair of articulated pads on which the rider places their feet and applies pressure for the movement of vehicle. The rider has to control the speed by leaning forward or backward and for turns by twisting the pads. The solar panels are connected to voltage booster circuit so as to charge the battery naturally and minimizing the use of fuel for short distance travelling.
Perancangan Kompor Elektrik Dengan Solar Panel Nur Qomaruddin; Sulistiyanto Sulistiyanto; Rudiyanto Rudiyanto
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i1.6216

Abstract

Menipisnya cadangan energi fosil di Indonesia dan kenyataan yang harus kita terima bahwa pemakaian energi berbahan dasar dari fosil telah menjadi salah satu penyebab terjadinya kelangkaan energi, maka sudah saatnya untuk menggalakkan pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan yang dimiliki. Maka dengan ini peneliti membuat sebuah perancangan kompor elektrik tenaga surya menggunakan sollar cell sebagai pengganti  bahan bakar minyak dan gas yang bertujuan untuk mengganti bahan bakar LPG menjadi kompor elektrik dengan memanfaatkan sinar matahari menggunakan panel surya. Panel suya adalah alat pengkonveksi panas menjadi listrik yang nantinya akan diterapkan pada kompor listrik sebagai pengganti kompor dengan berbahan LPG. Pada penelitan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan disini peneliti juga menghasilkan data dengan menggunakan observasi dan dokumentasi. Dan dari hasil penelitian ini diketehui Pada saat sumber tegangan panel surya 14,6 Volt , dengan keluaran baterai 12,4 Volt alat ini dapat menggoreng telur dalam waktu 15 menit dan pada saat sumber tegangan panel surya 14,6 dengan keluaran baterai 12,4 Volt alat ini dapat memasak air yang banyaknya ½ liter dengan waktu 20 menit. Jadi dapat kita Tarik kesimpulan bahwa terjadi kesamaan antara kita memasak air dan menggoreng telur untuk tegangan panel dan pengeluaran baterainya hanya saja beda dalam kurun waktunya dikarenakan lebih banyak jumlah air daripada memasak telurnya.
Perancangan Smart Klinik Berbasis Mikrokontroler Nodemcu Esp32 Eko Julianto Prihantoro; Sulistiyanto Sulistiyanto; Fahrizal Efendi
Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM) Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jeecom.v3i2.6234

Abstract

Selaras dengan bertambahnya ilmu wawasan serta teknologi, dan kemajuan erta perkembangan  untuk peningkatan pelayanan pasien sebuah klinik perlu menyiapkan alat yang dapat memberikan dua informasi kondisi kesehatan dan kesehatan kadar udara, perancangan ini menggunakan sebuah metode penelitian Research and Development (RnD) yang merupakan petode penelitian dan pengembangan dengan sebuah metode pembuatan alat, dimana alat tersebut dirancang untuk mendeteksi kesehatan manusia dan pendeteksi keadaan udara dalam ruangan klinik. Pada sisi pengujian ini dengan cara membandingkan alat yang sudah dirancang dengan alat pendeteksi lainnya, dari hasil yang diperoleh setiap sensor akan dilakukan uji coba pendeteksian yang akan di tampilkan di LCD. Adapun dari hasil pengujian sebagai berikut: (1). Mendapatkan nilai perbandingan rata-rata error temperatur 2,46% dan kelembaban 2,04%. (2). pengujian pertama dengan nilai tanpa diberikan berubahan dengan nilai kadar udara gas (CO) 15 PPM, (NH3) 3 PPM dan (NO2) 1,13 PPM, jika diberikan perubahan dengan nilai (CO) 35 PPM dan (NO2) 4,30 PPM dan pengujian (NH3) 27 PPM. (3). Pengujian pertama sensor MQ135 dengan nilai (CO2) 0,00 PPM, ketika dilakukan pembakaran dengan nilai (CO2) 30,00 PPM. (4). Mendapatkan nilai perbandingan rata-rata error suhu tubuh 1,90%. (5). Mendapakan nilai perbandingan rata-rata error detak jantung 20,31% dan nilai error SPO2 3,99%.

Page 1 of 1 | Total Record : 9