Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Kajian Pemanfaatan Silika dari Sekam Padi dalam Pengolahan Limbah Tekstil Masrofah, Isma
Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri Vol 1 (2017)
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jmtsi.v1i0.61

Abstract

Abstract – Textile industry is one of the waste contamination industries that can pollute the environment, so that the rapid development of textile industry must be followed by the improvement of its sewage treatment system. Along with the global issue of Green Manufacturing, the textile industry waste treatment can promote environmentally friendly waste treatment process and derived from renewable substances. Therefore, it is necessary to study the utilization of rice husk silica in the processing of textile waste. The results of the study provide information that textile wastes come from all processes in the textile industry, from pretreatment to finishing. Rice husk ash silica is a material utilized adsorption of textile waste or mixture of PolyVinylChloride (PVC) membrane material to filter textile waste. The characteristics of rice husk silica are influenced by the extraction method. The initial washing process using acid and then combustion at 600 ° C - 750 ° C produces a relatively high purity of silica with a maintained silica amorphous level.Keywords: Rice Husk Silica, Textile Waste, Textile Waste Processing, Silica Characteristic
Analisis Pengaruh Kecelakaan Kerja terhadap Produktivitas Kerja di CV. Karya Nugraha Masrofah, Isma; Michael, Muhamad
Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jmtsi.v4i2.1073

Abstract

Abstract— CV. Karya Nugraha is a company engaged in manufacturing which produces medical devices or medical devices. CV. Karya Nugraha was founded in 2004. CV. Karya Nugraha does not escape the problems faced, such as disorganized storage of goods before processing which hinders the production process which can lead to work accidents. So that companies need control planning in the case of work accidents. This study aims to determine whether the level of work accidents affects the productivity level of employees at CV. Karya Nugraha. Based on the results of the study, the frequency of work accidents in 2016-2017 did not increase or decrease but productivity increased from 0.9902 to 0.9921, This is influenced by the level of the number of hours worked which increases every year and is influenced by the number of hours of work lost that are less in 2017, which means a smaller accident severity.Keywords— Work Accidents, Occupational Accident Frequency, Severity, Productivity Abstrak— CV. Karya Nugraha merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi alat-alat kesehatan atau alat-alat medis. CV. Karya Nugraha berdiri pada tahun 2004. CV. Karya Nugraha tidak luput dari masalah yang dihadapi seperti tidak teraturnya tempat penyimpanan barang sebelum diolah yang sangat menghambat dalam proses produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Sehingga perusahaan perlu perencanaan pengendalian dalam kasus kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kecelakaan kerja berpengaruh pada tingkat produktivitas karyawan di CV. Karya Nugraha. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat frekuensi kecelakaan kerja pada tahun 2016-2017 kecelakaan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan tetapi produktivitas mengalami peningkatan dari 0,9902 ke 0,9921, hal ini di pengaruhi oleh tingkat jumlah jam kerja yang meningkat setiap tahunnya dan dipengaruhi oleh jumlah jam kerja hilang yang lebih sedikit di tahun 2017, yang berarti tingkat keparahan kecelakaan yang lebih kecil.Kata kunci— Kecelakaan Kerja, Frekuensi Kecelakaan Kerja,  Severity, Produktivitas  
Analisis Cacat Produk Baju Muslim Di Pd. Yarico Collection Menggunakan Metode Failure Mode And Effect Analysis Masrofah, Isma; Firdaus, Hariswan
Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri Vol 2, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jmtsi.v2i2.404

Abstract

Abstract—Yarico Collection Trad. Co. is a company engaged in clothing convection for the last 12 years. One of the problems faced by this company is the number of defective products that exceed the defect tolerance limits set by the company. The company sets a defect limit of 1% of the total production, while in the field the number of defects is 3%. This study aims to find out the priorities of the causes of disability and find out how to reduce the number of defects related to women's Muslim clothing that occur in the cutting process of 20 units from 1250 units, the process of sewing or unifying clothes by 22 units out of 1250 units, the process of closing down 19 units out of 1250 unit, and the pressing process is 14 units out of 1250 units. The researcher used the Failure Mode Effects Analysis (FMEA) method to obtain the most dominant failure mode of production process, the calculation of Risk Priority Number (RPN) generated in the pressing process with RPN 504 value, sewing process with RPN 448 value, the process of stitching stitches with RPN value 392, and the cutting process with the RPN value 384. From the results of the study obtained several proposals according to the highest RPN value to reduce the number of product defects, including: for cutting defects by adding lighting and periodic machine maintenance, for sewing defects scheduled and the use of components that are standard, for defects in obras are made machine maintenance scheduling, the use of spare parts that are standardized, and using a strongbranded needle, for defects in the pressing process by doing good engine maintenance and providing training to workers with use temperature machine according to the type of fabric. Keywords ; product defect, quality improvement, FMEA, RPN Abstrak— PD. Yarico Collection merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi pakaian selama 12 tahun terakhir. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini yaitu jumlah produk cacat yang melebihi batas tolerasi cacat yang di tetapkan oleh perusahaan. Perusahaan menetapkan batas cacat yaitu 1 % dari jumlah peroduksi sedangkan dilapangan jumlah cacat sebesar 3 %. Penelitian bertujuan untuk mengatehaui prioritas penyebab cacat dan mengetahui bagaimana cara menurunkan jumlah cacat terkait baju muslim wanita yang terjadi pada proses cutting sebesar 20 unit dari 1250 unit, proses penjahitan atau penyatuan baju sebesar 22 unit dari 1250 unit, proses obras sebesar 19 unit dari 1250 unit, dan pada proses pressing sebesar 14 unit dari 1250 unit. Peneliti menggunakan metode Failure Modes Efect Analysis (FMEA) sehingga didapat mode kegagalan paling dominan diproses produksi, hasil perhitungan Risk Priority Number (RPN) yang dihasilkan pada proses pressing dengan nilai RPN 504, proses penjahitan dengan nilai RPN 448, proses obras jahitan dengan nilai RPN 392, dan pada proses cutting dengan nilai RPN 384. Dari hasil penelitian didapat beberapa usulan sesuai nilai RPN tertinggi untuk menurunkan jumlah cacat produk, diantaranya : untuk cacat cutting dengan melakukan penambahan penerangan serta melakukan perawatan mesin secara berkala, untuk cacat penjahitan melakukan perawatan mesin secara terjadwal serta penggunaan komponen yang sesuai standard, untuk cacat pada obras dibuat penjadwalan perawatan mesin, penggunaan spare part yang sesuai standar, dan menggunakan jarum obras yeng berbahan kuat, untuk cacat pada proses pressing dengan melakukan perawatan mesin yang baik serta memberika pelatihan kepada pekerja dengan penggunaan suhu mesin sesuai jenis kain.Kata Kunci : Cacat Produk, Quality Improvement, FMEA, RPNa 
Analisis Pengaruh Kecelakaan Kerja Terhadap Pemenuhan Target Produksi Dengan Regresi Linier di PD Tahu Al-Barokah Masrofah, Isma; Hermawan, Fery
Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri Vol 3, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jmtsi.v3i2.774

Abstract

Abstract— PD Tahu Al-Barokah is a company engaged in the production of tofu by utilizing soybeans as its main raw material. This company is one company that actively produces tofu every day to meet consumer demand, especially in the district of Cianjur. The problem in PD. Know Al-Barokah is the high level of work accidents in the production department. Where this study aimed to find out how much influence the level of work accidents on meeting production targets. The method used in this study is linear regression. The results of the correlation / relationship value (R) of 0.779 obtained the output obtained a coefficient of determination (R Square) of 0.607 which means that the influence of the work accident variable on the variable fulfillment target of 60.7%. Abstrak— PD Tahu Al-Barokah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi tahu dengan memanfaatkan kedelai sebagai bahan baku utamanya. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang aktif memproduksi tahu setiap harinya untuk memenuhi permintaan konsumen khususnya di kabupatun cianjur. Permasalah yang ada di PD Tahu Al-Barokah yaitu  adanya kecelakaan kerja pada bagian produksi, yang diprediksi menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan produksi. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat kecelakaan kerja terhadap pemenuhan target produksi. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier. Pengaruh variabel kecelakan kerja terhadap variabel pemenuhan target poduksi di PD Tahu Al-Barokah tidak signifikan,  dengan persamaan regresi linier Y = 10432,638 - 66,057X. Hasil nilai korelasi / hubungan (R) yaitu sebesar 0,224 didapat output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,05 yang terdapat pengertian bahwa pengaruh variabel kecelakan kerja terhadap variabel pemenuhan target poduksi sebesar 5 %.
Analisis Pengendalian Kualitas Produk Ayam Marinasi dengan Menggunakan Metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA) dan 5W+1H (Studi Kasus: PT. QL Trimitra) Hayuni, Anggita; Ilmaniati, Anita; Masrofah, Isma
Jurnal Media Teknik dan Sistem Industri Vol 8, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jmtsi.v8i1.4064

Abstract

PT. QL Trimitra is a private company operating in the poultry slaughtering industry or poultry slaughterhouse (RPH-U). PT. QL Trimitra produces various processed chicken products, one of which is marinated chicken products. This product is intended for fast food customers with special specifications. Marinated chicken products produce the highest number of rejects compared to other products produced by PT. QL Trimitra is an average reject of 1.3% of the average total production of 1,374,465.18 kg, while PT. QL Trimitra has a rejection requirement of no more than 1%. This research aims to identify the causes of rejects in marinated chicken products using a cause and effect diagram. Then look for the root cause of the reject and the highest RPN value using the Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) method. Next, make suggestions for improvements that the company must make in order to minimize rejects using the 5W+1H method. The results of research using cause and effect diagrams produce factors that cause rejects in each type of reject for marinated chicken products. Meanwhile, the results of research using the FMEA method obtained the highest RPN value of 810 on the potential effects of failure to catch live chickens and the environment, which was then used as a reference for proposed improvements using the 5W+1H method. From the results of the 5W+1H method, companies must improve or renew contractual agreements with suppliers, carry out workload analysis, review SOPs, recruit and provide training to workers. PT. QL Trimitra merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang industri pemotongan unggas atau rumah potong hewan unggas (RPH-U). PT. QL Trimitra memproduksi berbagai produk ayam olahan salah satunya produk ayam marinasi. Produk ini ditujukan untuk salah satu pelanggan fast food dengan spesifikasi khusus. Produk ayam marinasi menghasilkan jumlah reject tertinggi dibandingkan dengan produk lain yang di hasilkan oleh PT. QL Trimitra yaitu rata-rata reject 1,3% dari rata-rata total produksi sebesar 1.374.465,18 kg, sedangkan PT. QL Trimitra memiliki ketentuan reject tidak boleh lebih dari 1%. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya reject pada produk ayam marinasi menggunakan diagram sebab akibat. Kemudian mencari akar penyebab terjadinya reject dan nilai RPN tertinggi dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Selanjutnya membuat usulan perbaikan yang harus perusahaan lakukan agar dapat meminimalisir reject menggunakan metode 5W+1H. Hasil penelitian dengan diagram sebab akibat menghasilkan faktor-faktor penyebab terjadinya reject pada setiap jenis reject produk ayam marinasi. Sedangkan untuk hasil penelitian dengan metode FMEA didapat nilai RPN tertinggi sebesar 810 pada potensi efek kegagalan penangkapan ayam hidup dan lingkungan, yang kemudian digunakan sebagai acuan usulan perbaikan dengan metode 5W+1H. Dari hasil metode 5W+1H perusahaan harus memperbaiki atau memperbaharui kontrak perjanjian dengan pihak pemasok, melakukan analisis beban kerja, peninjauan ulang SOP, melakukan rekrutmen dan memberikan pelatihan pada pekerja.