Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

RANCANG BANGUN RUBBER DAMPER PADA LORI INSPEKSI ELEKTRIK Henry Widya Prasetya; Dadang Sanjaya Atmaja; Hanung Dwi Pamungkas
JNANALOKA Vol. 02 No. 01 Maret Tahun 2021
Publisher : Lentera Dua Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36802/jnanaloka.2021.v2-no1-27-34

Abstract

Lori inspeksi memiliki desain yang sederhana dan kontruksi yang ringan. Pada umumnya lori inspeksi tidak dilengkapi dengan suatu sistem suspensi, sehingga mengurangi tingkat kenyaman- an operator dan meningkatkan kebisingan roda lori dengan rel. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan rancang bangun rubber damper yang memiliki fungsi untuk meredam getaran lori ins- peksi saat dioperasikan di atas jalan rel. Metode eksperimental digunakan dalam penelitian ini yakni melakukan pembuatan rubber damper, memasang dan menguji pada lori inspeksi. Proses pembuatan rubber damper dimulai dari perencanaan meliputi proses desain dan pemilihan kom- posisi material. Pemilihan bahan dengan menggunakan beberapa campuran bahan kimia dan karet alam yang dominan untuk menambah kekuatan rubber damper. Produksi rubber damper dilakukan dengan tahapan-tahapan proses meliputi proses pencampuran komposisi bahan karet, penyiapan cetakan karet, dan pengepresan kemudian finishing. Hasil rancang bangun rubber damper dilakukan uji fungsi keberhasilan yaitu dengan menghitung tingkat kebisingan saat lori inspeksi dioperasikan. Pengujian dengan kecepatan 5 km/jam menghasilkan tingkat kebisingan 81,1 dBa, kecepatan 10 km/jam dengan tingkat kebisingan 86,6 dBa dan kecepatan 15 km/jam dengan tingkat kebisingan 91,8 dBa.
Kajian Perawatan Pada Pintu Penumpang Kereta Light Rail Vehicle Dengan Metode Reliability Centered Maintenance (RCM) Dimas Adi Perwira; Akbar Zulkarnain; Henry Widya Prasetya; Reka Patria Raflyliano
Syntax Idea 577-593
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/syntax-idea.v5i5.2495

Abstract

LRT Jakarta is one of the transportation service providers in the rail sector in the Jakarta area. LRT Jakarta has 8 trainsets of trains. In 1 trainset, the train has 8 passenger doors which have two types, namely type A and B. Vibration on the train causes the door to decrease gradually. Damaging often occurs when the train is operating, such as system errors and system failures. This study has the purpose to know the maintenance actions of the passenger system with Reliability Centered Maintenanc (RCM) and to know the possible causes of failure and the effects of the passenger door system of LVR train. This research uses Reliability Centered Maintenance. where the analysis has been done in the form of analysis of data processing starting from the functional block diagram. the next is the determination of the system and functional failure, by looking for the value of the risk priority number and failure mode and effect analysis. After that, the logic tree analysis prioritizes each mode of damage and performs a review of the functions; the last one provides a proposed maintenance action policy. The results of the research can be carried out actions on the components of the LRV train passenger door system where 7 components can be carried out maintenance actions with condition directed conditions and 1 component is carried out time directed actions. furthermore, the results of this study also explain about the possible failures and consequences caused to each component that has been discussed.
Analisa Cacat Permukaan Akibat Proses Permesinan Friction Drilling Dengan Pahat Tungsten Henry Widya Prasetya; Nurul Fitria Apriliani
Virtual of Mechanical Engineering Article Vol 9 No 1 (2024): V-MAC
Publisher : Prodi Teknik Mesin Universitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/v-mac.v9i1.3574

Abstract

Salah satu bagian komponen utama kereta api adalah dinding kereta (side wall). Salah satu proses pembuatan lubang yang digunakan untuk penyambungan komponen carbody kereta api dengan proses pengeboran (drilling). Pada pengeboran konvensional mempunyai kekurangan, salah satunya yaitu pengeboran konvensional menggunakan mata pahat yang memiliki mata sayat sering mengalami keretakan. Pada penelitian ini inovasi yang menggantikan pengeboran konvensional dengan pengeboran thermal (friction drilling) yang digunakan pada carbody kereta api. Pengeboran gesek ini memiliki kelebihan yaitu pada proses pengeboran yang menggunakan suhu tinggi akan membentuk kembali semua material sehingga tidak ada material yang hilang. Pada penelitian ini digunakan metode friction drilling dengan menentukan variasi diameter mata pahat yaitu, 4 mm, 5 mm, 6 mm, dan ketebalan pelat stainless steel yang digunakan yaitu 2 mm. Material pahat yang digunakan pada proses friction drilling yaitu material tungsten dikarenakan material tungsten sifat tahan panas yang tinggi. Dilakukan pengujian penetrant dan pengamatan pada struktur makro dan mikro untuk mengetahui cacat permukaan, setelah pengujian akan diambil data dari bahan yang sudah diuji yang kemudian data dari mikroskopis akan diolah menggunakan software ImageJ. Dari hasil pengujian yang dilakukan dengan variasi diameter. Semakin besar diameter pahat yang digunakan maka semakin besar cacat yang didapatkan. Hasil dari pengujian foto mikro menunjukan beberapa kecacatan yang terjadi pada material, yaitu cacat titik dan cacat garis. Pada pelat dengan tebal 2 mm yang di bor dengan diameter pahat 6 mm saat dilakukan pengujian foto mikro menghasilkan pemadatan permukaan yang cukup merata dan mengalami kecacatan yang dominan.