Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Interpretasi Data Log Sumur X-15 Lapangan Y Untuk Penentuan Awal Isi Hidrokarbon Di Tempat hendra budiman; Dian Pratiwi Harisun
Jurnal Teknik Patra Akademika Vol 7 No 01 (2016): Jurnal Teknik Patra Akademika
Publisher : Politeknik Akamigas Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.314 KB)

Abstract

The estimation of hydrocarbon reserves the most fundamental thing prior to plan of field development to determine the economics of an oil or gas field. Well logging is a tool that is run into teh well to measure the density, resistivity and conductivity of the formations at the time of the drilling of the well. From the data interpretation WLX-15 well resulted an average porosity of 14% and average water saturation of 0.4. Initial oil in place (in STB) per acre of zone – 4 are 236 536 devided by oil formation volume factor, while from the smallest zone-9 the initial oil in place (in STB) by area are 9727,7 devided by the oil formation volume factor.
A ANALISA SIFAT AIR INJEKSI BERDASARKAN PARAMETER pH, TSS, TDS, DO DAN KESADAHAN Euis Kusniawati; Hendra Budiman
Jurnal Teknik Patra Akademika Vol 11 No 02 (2020): Jurnal Teknik Patra Akademika
Publisher : Politeknik Akamigas Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.671 KB) | DOI: 10.52506/jtpa.v11i02.109

Abstract

Air formasi adalah air yang terdapat dalam suatu lingkungan pengendapan tertentu. Analisa air formasi berguna untuk mengetahui sifat kimia dan sifat fisikadan juga ion-ion yang ada di dalamnya. Permasalahan yang sering terjadi dalam air formasi adalah layak atau tidaknya air formasi yang dihasilkan dari kegiatan eksplorasi produksi migas diinjeksikan kembali. Metode analisa yang digunakan untuk penelitin air formasi disesuaikan dengan parameter yang akan dilakukan analisa. Dari hasil pengujian dan analisa yang telah dilakukan diperoleh derajat keasaman (pH) terendah 8,69 dengan range pH standar baku mutu yang diperbolehkan untuk air injeksi yaitu 6-8. Untuk Total Solid Suspended terendah yang diperoleh, yaitu 258,6667 ppm dari range nilai TSS yang diperbolehkan kurangdari 0,2 ppm. Total dissolved solid yang diperoleh sebesar 21.843,88 ppm, dari range nilai TDS yang diperbolehkan untuk kegiatan eksplorasi sebesar 4000 ppm. Dari nilai kesadahan yang dihasilkan dari analisa sebesar 0,84 ppm untuk total hardness dan 0,1 ppm untuk calcium hardness, dimana nilai kesadahan minimun yang diperbolehkan sebesar 500 ppm. Dan dissolved oksigen yang diperoleh dari hasil analisa sebesar 1,6 ppm darinilai 0,2 ppm kadar DO yang diperbolehkan. Dengan demikian, air injeksi yang terdapat di PSC.Odira Energy Karang Agung belum layak untukdigunakan sebagai air injeksi.
OPTIMIZATION OF PRODUCTION ON WELL-11 WITH PUMP SETTING DEPTH VARIATION IN ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP (ESP) METHOD AT K-U FIELD Trimadona Trimadona; Hendra Budiman
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 2 No. 5: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v2i5.4630

Abstract

Well 11 is a production well in the K-U field that has a decreased pressure so it requires an artificial lift levitation method so it can help produce fluids to the surface. The use of Electrical Submersible Pump method has an actual flow rate 665 bpd less than flow rate of curve IPR in a mount of 915 bpd. After the evaluation of variation value pump setting depth, the redesign pump discharged with a different psd variation. After redesign the depth of the pump, it obtained 5500 psd ft with the amount of stage 343, the type of the pump from IND-750 with operation frequency 60Hz produce flow rate 905 bpd.
S STUDI LABORATORIUM PENGOLAHAN AIR TERPRODUKSI PADA LAPANGAN O&G DENGAN METODE KOAGULASI - FLOKULASI MENGGUNAKAN KOAGULAN LIDAH BUAYA (ALOE VERA) DAN KULIT SINGKONG GENDERUWO (Manihot esculenta) Roni Alida; Hendra Budiman
Jurnal Teknik Patra Akademika Vol 15 No 01 (2024): Jurnal Teknik Patra Akademika
Publisher : Politeknik Akamigas Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52506/jtpa.v15i01.237

Abstract

Air terproduksi dari lapangan O&G memiliki kandungan dan zat-zat kimia lainnya maka, perlu di lakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum digunakan kembali sebagai air injeksi untuk membantu peningkatan produksi dan menjaga tekanan fomasi dari lapangan O&G. Koagulasi-flokulasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan pengolahan air terproduksi, pada penelitian kali ini menggunakan koagulan bahan alami lidah buaya (Aloe Vera) dan kulit singkong genderuwo sebagai pengganti zat kimia. Setelah air terproduksi dilakukan koagulasi dan flokulsi menggunakan koagulan lidah buaya dan kulit singkong di ukur menggunakan beberapa parameter seperti pH mendapatkan hasil yang efisien pada penambahan 5 gr koagulan kulit singkong yaitu dengan pH 7, pada Turbidity tidak efisien dalam penggunaan koagulan kulit singkong dan lidah buaya , Total Solid Suspended (TSS) mendapatkan hasil yang efisien pada penambahan 7 gr koagulan kulit singkong yaitu sebesar 4,06, Total Solid Organic Compound (TOC) mendapatkan hasil yang efisien dalam penggunaan 7 gr koagulan kulit singkong yaitu sebesar 2,01 ppm , Chemical Oxygen Demand of Water (COD) mendapatkan hasil yang efisien dalam penggunaan 7 gr koagulan kulit singkong yaitu sebesar 5,19 ppm, Iron (Fe) In Water mendapatkan hasil yang efisien dalam penggunaan 50 ml koagulan lidah buaya yaitu sebesar 0,70 ppm.
Impact Assessment of Wax Gelation Fluid Pressure and Temperature: Designing Long-Term Preventive Solutions Mohd Wirawan Putra Pamungkas; Meutia Fitri Hasan; Venty Lestari; Hendra Budiman; Aldo Setiawan
Scientific Contributions Oil and Gas Vol 48 No 4 (2025)
Publisher : Testing Center for Oil and Gas LEMIGAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29017/scog.v48i4.1932

Abstract

Paraffinic precipitation presents a pervasive flow challenge, specifically impacting this light crude oil (API 34.85 °) system, particularly within a pipeline (length 1153 m) operating in cold environments. This study first rigorously assessed the critical impact of flow parameters, confirming the fluid’s thermal profile drops below the pour point (31.67 oC) at a crucial distance of 439.24 m from the wellhead, initiating severe wax gelation. Flow analysis further confirms a detrimental laminar flow regime (NRe = 1262), which, coupled with a significant total pressure drop of 0.155 psia/100 ft along the pipeline, exacerbates the tendency for solidified paraffins to accumulate due to insufficient shear stress. To address this, the research successfully validated a cost-effective, long-term preventative solution: a locally fabricated sand heater with an energy capacity of 175,000 kcal/h. Empirical field testing confirmed the intervention provides a substantial net thermal elevation of 8.5 oC. Subsequent thermal modeling for long-term operational reliability identified the optimal sand-heater placement distance to be within 300 m of the wellhead. This strategic placement ensures the fluid temperature consistently remains safely above the pour point, effectively mitigating the risk of premature wax gelation and guaranteeing uninterrupted system integrity and sustained hydrocarbon production.