Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisa Peningkatan Produktivitas Sumur Menggunakan Metode Matrix Acidizing pada Sumur X Lapangan Y Desi Kusrini; Winarto Winarto
Jurnal Migasian Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Migasian
Publisher : LPPM Institut Teknologi Petroleum Balongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36601/jm.v7i1.224

Abstract

Sumur X Lapangan Y telah mengalami penurunan produksi yang diakibatkan karena adanya skin, sumur X harus di lakukan erbaikan guna untuk meningkatkan produktivitas sumur yaitu dengan menggunakan matrix acidizing, dikarenakan pada sumur ditemukan adanya skin yang diakibatkan oleh kerusakan formasi maka perhitungan produktivitas pada sumur X menggunakan metode Standing. Asam yang digunakan pada sumur X adalah HCI-15%, dimana HCI-15% mempunyai reaksi yang cukup baik untuk melarutkan limestone. Langkah pertama yaitu dengan mendesign acidizing pada sumur x dengan data IBV sebesar 2175,1 Cuft, NIBV sebesar 1957,8 Cuft, TBV sebesar 2122,2 Cuft, NTCV sebesar 1909,9 Cuft, dan volume karbonat yang harus larut 47,9 Cuft. Volume asam yang dibutuhkan 4476,6 gallon atau sebesar 106,6 bbl. Pengasaman pada sumur X dilakukan melalui tiga tahapan yaitu preflush, main treatment, overflush. Setelah dilakukan tahapan tersebut makan sumur X dianalisa apalah prosses matrix acidizing berhasil atau tidak. Dengan melihat aliran laju produksi liquid maksimal sesudah stimulasi sebesar 368,657 BLPD, Flow Efficiency (FE) sesudah stimulasi 1,001, Skin sesudah stimulasi sebesar -12,43, serta Productivity Index (PI) sesudah stimulasi 0,5 bbl/day/psi, dari keempat nilai indikator  tersebut nilai sebelum stimulasi dan sesudah stimulasi maka bisa disimpulkan bahwa job stimulasi dengan metode matrix acidizing pada sumur X field Y berhasil.
OPTIMIZATION CALCULATION OF ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP IN MAA-72 WELL IN X FIELD PT Y Desi Kusrini; Arief Rahman; Adrian Indarti; Muhammad Aqil Al Munawar
Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO) Vol. 2 No. 3 (2025): Vol. 2 No. 3 Edisi Juli 2025
Publisher : PT. Jurnal Center Indonesia Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62567/micjo.v2i3.1004

Abstract

MAA-72 well experienced a decrease in production rate, Pump IND1300 42 hz / pump ROR of 960- 1640 bfpd. Well production is Qgross 599.97 bfpd. The required data obtained are general report electrical submersible pump, reservoir data, fluid properties data, production data and wellprofile data, data obtained directly from the computer in the field. In data processing, the method is to determine the potential analysis of the well, evaluate the installed pump, and optimize the well with a new pump. Optimum results of 1498.55 bfpd, Gf 0.435 Psi/ft, IND1300 pump evaluation, namely PIP 170.37 Psi, TDH 1782.27 ft, PSD 1969.42 ft, number of stages 200 stages, EP 49% and Hp 33.5. Optimization was carried out by replacing the pump. New pump selection DN1800/60 Hz / ROR 1200-2400 bfpd, head/stage 22 ft, Hp 0.34 EP 70%. Determination of new pump PSD 2022.94 ft, PIP 43.5 Psi, TDH 2212.32 ft, number of stages 22 stages. Increase in Qact production rate (599.97 bfpd) to (1498.55 bfpd) with a rate increase of 898.58 bfpd.