cover
Contact Name
Harry Budiman
Contact Email
harry@bsn.go.id
Phone
+6285718217895
Journal Mail Official
harry@bsn.go.id
Editorial Address
Kawasan Sains dan Teknologi BJ Habibie BRIN Serpong Tangerang 15314 Building 420
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Instrumentasi
ISSN : 01259202     EISSN : 24601462     DOI : 10.31153
The scientific areas covered by Instrumentasi are those backboned by scientific measurements and thus range from instrument engineering, metrology, testing, and control. All papers submitted are refereed by bona fide reviewers from leading research institutions as well as universities prior to publication to keep their quality meet the standard of the journal. The review is carried out mainly on the basis of originality, novelty, and contribution to scientific measurement. Authors need to complete the ethical clearance form for publication.
Articles 162 Documents
PERANCANGAN AUTOMATIC DOOR SECURITY SYSTEM BERBASIS FINITE STATE MACHINE Yuli Christyono; Muhamad Kurnia Sandi; Aris Triwiyatno
Instrumentasi Vol 49, No 2 (2025)
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v49i2.719

Abstract

Pintu geser otomatis berfungsi untuk membuka dan menutup secara otomatis ketika mendeteksi keberadaan seseorang di dekat pintu. Penggunaan pintu ini dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan. Sistem kontrol pintu geser otomatis harus dirancang dengan cermat untuk mewujudkan fungsi yang optimal. Pada penelitian ini dirancang pintu geser otomatis menggunakan metode perancangan FSM (Finite State Machine). Pengenalan wajah digunakan untuk membuka pintu. Penggerak buka tutup pintu yang digunakan adalah motor stepper. Pintu geser otomatis dikendalikan menggunakan mikrokontroler Arduino UNO dan limit switch. Sensor PIR ditambahkan sebagai fitur safety pada pintu. Hasil yang didapatkan dari pengujian sensor PIR diketahui bahwa sensor PIR dapar memdeteksi keberadaan manusia hingga 2,5 meter. Pada pengujian fungsional didapatkan bahwa setiap transisi state dari metode perancangan FSM berhasil dilakukan sehingga sistem pintu otomatis bekerja dengan baik.
Evaluasi Kinerja Laboratorium SNSU Biologi – BSN Pada Uji Profisiensi Identifikasi Spesies Daging Muhammad Malhan Amin; Rosalin Damacena; Rika Dwi Susmiarni; Dini Apriori; Umi Nuraeni
Instrumentasi Vol 49, No 2 (2025)
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v49i2.826

Abstract

Dalam rangka mendukung program Jaminan Produk Halal di Indonesia, Laboratorium SNSU Biologi – BSN berpartisipasi dalam skema Uji Profisiensi (UP) ‘Determination of Meat Species’ yang diselenggarakan oleh TÜB?TAK UME pada tahun 2024. Sampel UP yang digunakan berupa campuran beberapa jenis daging beku-kering sebanyak 0,5 g dan dikemas dalam botol amber. Setiap peserta menerima satu botol sampel dan diuji menggunakan metode rutin untuk mengidentifikasi spesies daging. Laboratorium SNSU Biologi – BSN menggunakan metode Real-time PCR berdasarkan SNI ISO/TS 20224-3:2020 yang secara khusus digunakan untuk mendeteksi DNA babi dengan target gen porcine ?-actin. Hasil peserta tidak dilaporkan secara numerik sehingga kinerja peserta dievaluasi secara kualitatif berdasarkan nilai acuan dan dikategorikan sebagai ‘berhasil’ atau ‘gagal’. Berdasarkan laporan hasil TÜB?TAK UME, Laboratorium SNSU – BSN ‘berhasil’ mengidentifikasi DNA babi dalam sampel yang diberikan.
RANCANG BANGUN DATA LOGGER SEBAGAI ALAT UJI AUTOKLAF DENGAN TILT SENSOR DAN PENYIMPANAN DATA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) Fikri Galung Savana; Indah Nursyamsi Handayani; Suharyati Suharyati
Instrumentasi Vol 49, No 2 (2025)
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v49i2.809

Abstract

Sterilisasi merupakan proses menghilangkan seluruh mikroorganisme dari suatu material atau instrumen. Penelitian ini mengembangkan Data Logger sebagai alat uji autoklaf yang dilengkapi sensor kemiringan dan sistem penyimpanan berbasis Internet of Things (IoT). Autoklaf diuji dengan merekam suhu selama siklus sterilisasi guna menilai efektivitas dan konsistensinya. Perangkat ini menggunakan sensor suhu PT1000 dengan konverter analog-ke-digital ADS1115 untuk meningkatkan ketelitian pengukuran, serta dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32-C3. Sistem juga dilengkapi penyimpanan internal dan koneksi ke server web berbasis IoT, sehingga data dapat dipantau secara langsung. Sensor kemiringan berfungsi mengatur interval pencatatan pada orientasi sudut tertentu (0°, 90°, 180°, 270°). Hasil pengujian menunjukkan sensor PT1000 mencapai akurasi rata-rata 97,3% dengan resolusi 0,1°C. Data suhu yang terekam ditampilkan melalui antarmuka web server. Implementasi ini membuktikan Data Logger mampu melakukan akuisisi data berbasis waktu secara efisien sekaligus menyediakan platform pemantauan yang mudah diakses untuk mendukung proses sterilisasi.
IMPLEMENTATION OF LED-PHOTODIODE SENSOR AS ONE OF THE INDICATORS OF TURBIDITY MEASUREMENT IN IOT-BASED UTILITY WATER QUALITY MONITORING SYSTEM Rizal Maulana; Muhammad Dhany Wahyudi Saputra; Suyatno Suyatno; Iim Fatimah
Instrumentasi Vol 49, No 2 (2025)
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v49i2.738

Abstract

Although water is a vital element for human life, access to it in Indonesia remains limited due to population growth and uneven distribution. Indonesia faces the threat of water crisis despite having abundant resources due to pollution from domestic waste as well as agricultural and industrial sectors. This study directs attention to the development of an IoT-based water quality monitoring system that utilizes led-photodiodes as indicators to detect water turbidity online in combination with pH sensors and TDS sensors. The performance analysis of the TDS sensor showed an average error of 5% with an accuracy rate of 95% and a standard deviation recorded at 2.27. The turbidity sensor showed an average error of 60% with an accuracy of 40% and a standard deviation of 8.83, operating optimally in the turbidity range of 30-160 NTU but its accuracy decreased at very low or high NTU values. The pH sensor recorded an average error of 9% with an accuracy of 91% and showed a standard deviation of 0.17. This research showcases the system built as a more efficient water quality monitoring solution but the accuracy of the led-photodiode sensor still requires further development studies
KARAKTERISASI NILAI CURRENT SHUNT 1 MILIOHM PADA RENTANG ARUS UJI 10 A HINGGA 100 A UNTUK MEMBANGUN KETERTELUSURAN MANDIRI STANDAR ARUS DC DI LABORATORIUM SNSU BSN Ashri Khusnul Chotimah; Retno Wigajatri Purnamaningsih; Lukluk Khairiyati
Instrumentasi Vol 49, No 2 (2025)
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v49i2.808

Abstract

Telah dilakukan karakterisasi nilai current shunt miliohm pada rentang arus uji 10 A hingga 100 A yang digunakan sebagai standar arus DC di Laboratorium SNSU BSN. Pengukuran dilakukan menggunakan metode komparasi terhadap standar resistor 1 miliohm dan 10 miliohm melalui Direct Current Comparator (DCC) Resistance Bridge dan High Current Range Extender. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa nilai current shunt berada pada rentang 0,999873 miliohm hingga 1,000029 miliohm dengan ketidakpastian pengukuran 0,000058 miliohm. Tren hasil pengukuran menunjukkan adanya kenaikan pada nilai current shunt dengan persamaan linier y = 1,8301789E-6x + 0,99984. Selanjutnya, hasil pengukuran dibandingkan dengan laboratorium SCL Hong Kong dan KRISS Korea. Berdasarkan analisis Error normalised (En) diperoleh nilai yang menunjukkan kesesuaian hasil pengukuran dengan kedua laboratorium tersebut.  
Optimasi Resolusi Spasial Citra Tomografi Impedansi Listrik untuk Identifikasi Model Fraktur Tulang Muhammad Akbar Nugrahadi; Estiyanti Ekawati; Reynanda Gemilang Surya Yudira; Imam Rakhmadi; Muhammad Rozaq Irfa’i; Syarifa Khairunnisa; Zulhendri Kamus; Deddy Kurniadi
Instrumentasi Vol 49, No 2 (2025)
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v49i2.825

Abstract

Fraktur tulang adalah fenomena cedera yang kerap dialami atlet, dan membutuhkan deteksi segera agar mendapatkan perawatan yang tepat. Fraktur tulang yang tertutup membutuhkan bantuan deteksi karena tidak terlihat dari luar oleh mata manusia biasa. Untuk keperluan tersebut, penelitian ini memilih Tomografi Impedansi Listrik sebagai metode deteksi fraktur tulang tertutup. Metode ini memiliki keunggulan resolusi temporal yang tinggi, mobilitas mudah, harga relatif murah, dan tidak adanya efek ionisasi. Namun, resolusi spasialnya masih rendah. Karena itu, penelitian ini berupaya meningkatkan kualitas resolusi spasial rekonstruksi citra pada analisis Finite Elemet Method (FEM) dengan arus injeksi 0,3 mA dan frekuensi divariasikan pada rentang 200Hz – 150kHz, menerapkan algoritma Total Variation (TV), serta memvariasikan model mesh hingga diperoleh kombinasi yang optimal untuk meningkatkan resolusi spasial citra. Citra rekonstruksi pun melalui pengolahan citra untuk meningkatkan kontras pada deteksi anomali maupun fraktur. Secara kuantitatif, karakteristik rekonstruksi citra dievaluasi berdasarkan metrik resolusi spasial Coefficient of Contrast (COC) dan Contrast to Noise Ratio (CNR). Hasil uji menunjukkan bahwa frekuensi arus injeksi 5 kHz menghasilkan residual citra fraktur tulang paling optimal. Selanjutnya, resolusi spasial optimal dihasilkan oleh metode numerik Total Variation dengan mesh padat.
Pengembangan dan Penerapan Uji Profisiensi Untuk Deteksi Aflatoksin Dalam Pala Satriaji, Kukuh Prawita; Styarini, Dyah; Handayani, Ratih; Anwar, Christa Dwi Novianti; Boonyakong, Cherapaa
Instrumentasi Vol 50, No 1 (2026): Dalam Proses Penerbitan
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v50i1.837

Abstract

Standar Nasional Satuan Ukuran Indonesia (SNSU BSN) telah menyelenggarakan skema Uji Profisiensi (UP) untuk aflatoksin B1 dan B2 dalam pala, guna meningkatkan kompetensi dan mengevaluasi laboratorium pengujian di Indonesia. Material UP terlebih dahulu dilakukan uji homogenitas dan stabilitas sebelum dikirim ke peserta. Sampel UP dievaluasi homogenitas dan stabilitasnya mengacu pada ISO 13528:2022 dan ISO 33405:2024. Uji homogenitas dilakukan dengan menganalisis 10 botol secara duplo. Hasil penilaian menunjukan bahan tersebut cukup homogen. Pada analisis stabilitas setelah penyimpanan selama 3 minggu pada suhu pengiriman (40 ?), kedua jenis aflatoksin menunjukan degradasi, mengindikasikan stabilitas yang rendah. Evaluasi kinerja laboratorium dinilai menggunakan z-score untuk aflatoksin B1 dan z’-score untuk aflatoksin B2, dengan berdasarkan nilai acuan. Simpangan baku untuk penilaian profisiensi dihitung menggunakan persamaan Horwitz. Sebanyak 10 laboratorium melaporkan hasil untuk kedua analit. Dari sepuluh laboratorium yang ikut serta dalam skema UP, hanya 30% yang mendapatkan hasil yang memenuhi syarat untuk aflatoksin B1, dan 20% untuk aflatoksin B2. Skema UP ini meningkatkan kompetensi laboratorium pengujian pangan di Indonesia, mengatasi keterbatasan layanan penyelenggara uji profisiensi untuk analisis pala sekaligus memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan melalui uji banding antar laboratorium.
STABILITY AND CONSISTENCY ANALYSIS OF THE CG-5 GRAVIMETER BASED ON 31 DAYS OF CONTINUOUS OBSERVATION Abdurrahman, Dadi; Ruchimat, Acep; Wiyono, Wiyono; Setianingsih, Setianingsih; Ragheed, Nabeel; Nugroho, Asep
Instrumentasi Vol 50, No 1 (2026): Dalam Proses Penerbitan
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v50i1.851

Abstract

Calibration of relative gravimeters is a critical step to ensure the accuracy and traceability of microgravity data, especially for instruments that have been out of operation for a long time, as they may suffer from mechanical stiffness and shifts in calibration parameters. The Scintrex CG-5 gravimeter used in this study had not been operated for several years, making it potentially unstable and unsuitable for direct use in field surveys without a proper burn-in and comprehensive calibration process. This research aims to determine the scale factor and its associated uncertainty through continuous measurements over a 31-day period at a single fixed location. The method utilizes Earth tide signals as a natural reference to evaluate the instrument’s response. Data from the 31st day of measurement show a very low instrumental drift of 0.010 mGal/hour, with an average reading noise of 0.048 mGal, and good stability in tilt and temperature. A linear regression between the drift-corrected gravity readings and the tidal model yields a scale factor of 1.0028 ± 0.0015 (k=1), with a coefficient of determination R² = 0.989. This indicates that the instrument responds to gravity changes with excellent linearity, despite a small deviation of 0.28% from the ideal response. The combined uncertainty was evaluated in accordance with standard metrological guidelines. The results demonstrate that after an extended burn-in and calibration period, the Scintrex CG-5 gravimeter has reached optimal performance and is ready for use in high-precision microgravity surveys. The single-point calibration approach based on continuous measurement proves to be an effective metrological method for routine performance evaluation of gravimeters, particularly for instruments reactivated after prolonged inactivity.
RANCANG BANGUN DAN VALIDASI KINERJA RUANG IKLIM UNTUK PENGKONDISIAN INDIVIDUAL STANDAR MASSA Firmansyah, Vera; Firmansyah, Dudi Adi; Rifa’i, Raihan Fauzan; Gianto, Gianto
Instrumentasi Vol 50, No 1 (2026): Dalam Proses Penerbitan
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v50i1.811

Abstract

Kontrol lingkungan yang presisi sangat fundamental dalam metrologi. Studi ini menyajikan analisis kinerja prototipe climatic chamber dengan arsitektur ganda yang dirancang untuk presisi dan stabilitas jangka panjang. Arsitektur ini mencakup sistem kontrol PID ganda untuk regulasi suhu-kelembapan simultan dan sistem dehumidifikasi regeneratif aktif. Kinerja divalidasi terhadap instrumen standar sesuai metodologi AS 2853. Hasil menunjukkan stabilitas temporal yang sangat baik dengan presisi melebihi 99,5%. Pada titik uji 35°C dan 85% RH, chamber mencapai akurasi suhu 98,34% dan kelembapan 94,45%. Walaupun terdapat gradien keseragaman spasial 8,9°C, stabilitas temporalnya telah memenuhi persyaratan ketat untuk tugas metrologi, seperti menjaga integritas standar massa sesuai rekomendasi OIML R 111.
IMPLEMENTASI PROPOTIONAL-INTEGRAL-DERIVATIVE CONTROL PADA ROBOT PEMBERSIH LANTAI Ismangil, Agus; Putra, Gustian Rama; Saepulrohman, Asep; Nadifah, Julia Putri
Instrumentasi Vol 50, No 1 (2026): Dalam Proses Penerbitan
Publisher : National Standardization Agency of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31153/instrumentasi.v50i1.744

Abstract

The development of life in the modern era is currently very rapid, especially cleaning robots. The problem that often occurs with the use of existing vacuum cleaners is considered too cumbersome, namely manual movement with human assistance, so users cannot engage in other activities. Therefore, a robot vacuum cleaner that can move independently and avoid obstacles is needed. PID control is a control method that is widely used in control engineering. has 3 calculation capabilities in the control action of a system, namely Proportional, Integral, and Derivative. The setpoint, which is equal to the distance of the object (20cm), helps the robot avoid objects in front of it. The test results using the Trial and Error method produced PID values (Kp = 0.002, Ki = 0, Kd = 12) with a target setpoint of 20, achieving a rise time of 1 second, a maximum overshoot of 10%, and a peak time of 2 seconds.