Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Aplikasi Penggunaan Well Head Compressor Pada Sumur X Untuk Mengatasi Problem Liquid Loading Nugroho, Nurkhozin Adhi; Fathaddin, Muh Taufiq; Mardiana, Dwi Atty
Jurnal Migasian Vol. 2 No. 2 (2018): Jurnal Migasian
Publisher : LPPM Akademi Minyak dan Gas Balongan Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36601/jurnal-migasian.v2i2.42

Abstract

Sumur “X” mengalami problem liquid loading dikarenakan laju alir gas kurang dari critical velocity oleh karena itu dilakukan metode delikuifikasi dengan menggunakan well head compressor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi terjadi liquid loading pada sumur gas, menghitung critical velocity loading, melakukan analisis nodal pada sumur “X” dan membuat kurva IPR, menganalisa sensitivitas nilai Pwh dan water gas ratio terhadap laju produksi pada aplikasi well head compressor, melakukan analisa teknis dan ekonomi penggunaan well head compressor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah identifikasi liquid loading dengan laju alir kritis (critical velocity) menggunakan metode Coleman, membuat model sumur dengan bantuan perangkat lunak PROSPER, aplikasi metode well head compressor dengan sensitivitas beberapa Pwh dengan bantuan perangkat lunak PROSPER, evaluasi laju produksi beberapa Pwh asumsi terhadap laju alir kritis, menganalisa sensitivitas nilai Pwh dan water gas ratio (WGR) terhadap laju produksi pada aplikasi well head compressor dan melakukan analisa teknis dan ekonomi penggunaan well head compressor pada sumur X. Dari hasil perhitungan Pwh kondisi existing di dapatkan nilai laju alir loading berdasarkan metode Coleman sebesar 0,276 MMSCFD dan nilai critical velocity loading sebesar 34,061 ft/sec. Dengan bantuan software PROSPER 11.5 terbentuk kurva IPR yang menghasilkan nilai absolute open flow (AOF) sebesar 1,178 MMSCFD. Pada simulasi tekanan Pwh sebsar 10 Psig menghasilkan nilai laju alir gas sebesar 0,213 MMSCFD dan laju alir kritis loading sebesar 0,205 MMSCFD. Nilai NPV pada opsi beli sebesar 0,18 dan pada opsi sewa sebesar 0,24, nilai IRR pada opsi beli sebesar 8,07 % dan pada opsi sewa nilai IRR lebih dari 100%, nilai POT pada opsi beli sebesar 10 bulan dan pada opsi sewa sebesar 1 bulan. Opsi sewa lebih di pilih karena lebih baik nilai parameter NPV, IRR dan POT. Dari hasil simulasi dengan software PROSPER penggunaan well head compressor dapat di gunakan untuk mengatasi problem liquid loading pada sumur X yaitu pada P suction 10 Psig atau lebih kecil tidak akan terjadi liquid loading. Dari sensitivitas nilai Pwh dan WGR terhadap laju produksi gas dapat terlihat dari laju produksi yang dihasilkan, semakin kecil nilai Pwh dan WGR maka laju produksi akan semakin besar.
Pengaruh Permeabilitas dan Konsentrasi Polimer terhadap Saturasi Minyak Sisa pada Injeksi Polimer Avty Vilanti; Sugianto Kasmungin; Dwi Atty Mardiana
Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics Vol 2, No 01 (2017): Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.514 KB) | DOI: 10.33021/jmem.v2i01.321

Abstract

Polymer injection is one of the methods of increasing oil recovery or Enhanced Oil Recovery (EOR) after the water injection method is performed, to reduce residual oil saturation. The polymer reduces the water mobility ratio so that the sweeping efficiency will increase to encourage bypassed and unswept residual oil saturation. For polymer injection applications, partially hydrolyzed polyacrylamide (PHPA) or commercially known as HPAM is the most widely used type. At the current low oil prices, design optimization of polymer injections in certain reservoirs is important. The purpose of this research is to analyze the effect of permeability and polymer concentration on residual oil saturation by core flooding method in the effort of optimization of polymer injection. The optimal concentration in this study is 1,500 ppm which has the lowest residual oil saturation value. The increase in concentration from 500 ppm to 1.500 ppm, residual oil saturation decreased in four variations of Berea sandstone permeabilities. However, when the polymer concentration is added to 2.500 ppm, the residual oil saturation value increases. This can be caused by pore clogging. Whereas with permeability, residual oil saturation is directly proportional. The greater the permeability the greater the value of residual oil saturation. Core Y7 Berea has the highest permeability and saturation of residual oil. The results of this study are expected to be useful in the development of polymer injections on EOR activity.Keywords. polymer injection, concentration, permeability, PHPA, residual oil saturation
Aplikasi Penggunaan Well Head Compressor Pada Sumur X Untuk Mengatasi Problem Liquid Loading Nurkhozin Adhi Nugroho; Muh Taufiq Fathaddin; Dwi Atty Mardiana
Jurnal Migasian Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Migasian
Publisher : LPPM Akademi Minyak dan Gas Balongan Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36601/jurnal-migasian.v2i2.42

Abstract

Sumur “X” mengalami problem liquid loading dikarenakan laju alir gas kurang dari critical velocity oleh karena itu dilakukan metode delikuifikasi dengan menggunakan well head compressor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi terjadi liquid loading pada sumur gas, menghitung critical velocity loading, melakukan analisis nodal pada sumur “X” dan membuat kurva IPR, menganalisa sensitivitas nilai Pwh dan water gas ratio terhadap laju produksi pada aplikasi well head compressor, melakukan analisa teknis dan ekonomi penggunaan well head compressor. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah identifikasi liquid loading dengan laju alir kritis (critical velocity) menggunakan metode Coleman, membuat model sumur dengan bantuan perangkat lunak PROSPER, aplikasi metode well head compressor dengan sensitivitas beberapa Pwh dengan bantuan perangkat lunak PROSPER, evaluasi laju produksi beberapa Pwh asumsi terhadap laju alir kritis, menganalisa sensitivitas nilai Pwh dan water gas ratio (WGR) terhadap laju produksi pada aplikasi well head compressor dan melakukan analisa teknis dan ekonomi penggunaan well head compressor pada sumur X. Dari hasil perhitungan Pwh kondisi existing di dapatkan nilai laju alir loading berdasarkan metode Coleman sebesar 0,276 MMSCFD dan nilai critical velocity loading sebesar 34,061 ft/sec. Dengan bantuan software PROSPER 11.5 terbentuk kurva IPR yang menghasilkan nilai absolute open flow (AOF) sebesar 1,178 MMSCFD. Pada simulasi tekanan Pwh sebsar 10 Psig menghasilkan nilai laju alir gas sebesar 0,213 MMSCFD dan laju alir kritis loading sebesar 0,205 MMSCFD. Nilai NPV pada opsi beli sebesar 0,18 dan pada opsi sewa sebesar 0,24, nilai IRR pada opsi beli sebesar 8,07 % dan pada opsi sewa nilai IRR lebih dari 100%, nilai POT pada opsi beli sebesar 10 bulan dan pada opsi sewa sebesar 1 bulan. Opsi sewa lebih di pilih karena lebih baik nilai parameter NPV, IRR dan POT. Dari hasil simulasi dengan software PROSPER penggunaan well head compressor dapat di gunakan untuk mengatasi problem liquid loading pada sumur X yaitu pada P suction 10 Psig atau lebih kecil tidak akan terjadi liquid loading. Dari sensitivitas nilai Pwh dan WGR terhadap laju produksi gas dapat terlihat dari laju produksi yang dihasilkan, semakin kecil nilai Pwh dan WGR maka laju produksi akan semakin besar.
PENYULUHAN MENGHITUNG PENGGUNAAN LISTRIK RUMAH TANGGA SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH JAKARTA SELATAN Dwi Atty Mardiana; Shabrina Sri Riswati; Andri Kosasih
Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2418.636 KB) | DOI: 10.25105/akal.v2i2.10271

Abstract

Wabah COVID-19 membuat pola aktivitas masyarakat berubah. Hampir seluruh kegiatan dilakukan di rumah. Akibatnya, penggunaan energi listrik dan gas bertambah. Masyarakat mulai mengeluhkan tagihan listrik yang meningkat selama pandemi COVID-19. Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana memperhitungkan tagihan listrik dan menggunakan listrik secara bijak. Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberi wawasan tentang cara menghitung tagihan listrik bulanan, cara menghitung pemakaian daya listrik berdasarkan alat elektronik yang dimiliki, perbedaan jenis pelanggan listrik, serta cara penggunaan listrik yang lebih hemat dan bijak. Penyuluhan dilakukan di sekolah yang ada di RT.007/RW.13 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, dan diikuti oleh 20 keluarga. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dimulai dengan memberikan kuisioner sebelum penyuluhan dilakukan, dilanjutkan dengan penyuluhan dan pelatihan cara menghitung penggunaan daya dan biaya listrik. Kegiatan mendapat respon positif dan antusiasme tinggi dari peserta penyuluhan. Setelah kegiatan dilaksanakan, pengetahuan dan kepedulian warga tentang penggunaan listrik menjadi bertambah.
PEMANFAATAN LIMBAH MINYAK JELANTAH RUMAH TANGGA UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN LINGKUNGAN Shabrina Sri Riswati; Dwi Atty Mardiana; Andri Kosasih
Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (580.648 KB) | DOI: 10.25105/akal.v3i2.13548

Abstract

Kegiatan pengumpulan sisa minyak jelantah rumah tangga sudah mulai dilakukan oleh Mitra kelompok masyarakat Warga RW 07/13 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan untuk meningkatkan pendapatan pengelolaan RT. Minyak jelantah yang terkumpul jumlahnya fluktuatif karena masih banyak warga yang enggan untuk ikut mengumpulkan sisa jelantah. Hasil kuesioner pra kegiatan menunjukan bahwa 73% masyarakat sudah mengetahui bahaya minyak jelantah bagi kesehatan namun tidak mengetahui dampak bagi lingkungan jika dibuang ke saluran air dan tanah. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan upaya peningkatan pemahaman pada mitra masyarakat tentang bahaya penggunaan minyak jelantah bagi kesehatan dan lingkungan, serta memberi pelatihan tentang pemanfaatan minyak jelantah menjadi produk lain yang memberi nilai ekonomi. Kegiatan dimulai dengan memberikan kuesioner sebelum penyuluhan dilakukan, dilanjutkan dengan penyuluhan tentang bahaya dan manfaat minyak jelantah, serta pelatihan pembuatan sabun cuci padat dengan menggunakan minyak jelantah. Kegiatan mendapat respon positif dan antusiasme tinggi dari peserta penyuluhan dan pelatihan. Mitra akan mensosialisasikan kembali materi kegiatan dan memberi pelatihan kepada sebagian mitra yang tidak hadir sebagai wujud kepedulian terhadap limbah minyak jelantah. Selain itu mitra juga masih membutuhkan pelatihan lanjutan seperti pembuatan biodiesel dan pemasaran hasil pemanfaatan minyak jelantah.
ANALISIS KEEKONOMIAN PROYEK GAS-TO-LIQUID SEBAGAI ALTERNATIF PEMANFAATAN CADANGAN GAS ALAM INDONESIA Muhammad Abizar Algiffary Thahir; Dwi Atty Mardiana
PETRO:Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 7 No. 4 (2018): DESEMBER (EDISI KHUSUS)
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.695 KB) | DOI: 10.25105/petro.v7i4.4287

Abstract

The reservoir on Field A that has an estimated large reserve of natural gas of 10,73 TSCF would have a potential economic value when developed correctly. The natural gas reserve is planned to be extracted by utilizing 18 subsea production wells connected to five subsea manifolds at a depth of 300 ‒ 1000 m at below sea level. Gas production will be done by using FPSO. Produced gas then will be pumped to onshore processing facilities on Yamdena island through undersea pipeline that used corrosion resistant alloy as long as up to 100 km in length. The natural gas processing would either be done by building an LNG facility scenario or building a GTL facility scenario on Yamdena island. The LNG scenario would produce the natural gas into LNG and gas condensate. While the GTL scenario would produce the natural gas as a synthetic liquid fuel such as LPG, naphtha, kerosene, and diesel. The feed gas volume used on both scenarios is assumed to be 1.041 MMSCFD. The economic indicator calculated for GTL yields an NPV of 1.743,44 MMUS$ and for LNG yields 1.940,51 MMUS$. The IRR calculated for GTL yields 13,27% and for LNG yields 13,14%. The POT period calculated from cummulative cash inflow for GTL scenario will take 9,84 years time, while on LNG scenario POT will take 9,90 years time. The PI value calculated for GTL scenario yields a value of 1,46 and for LNG scenario yields a value of 1,44. Results from sensitivity analyses on economic indicator found that the parameters which has significant effect on the change of economic indicator values are product sell price.
EFFECT OF ION CONCENTRATION OF SMART WATER ON OIL RECOVERY BY SPONTANEOUS IMBIBITION TEST Shabrina Sri Riswati; Wisup Bae; Muslim Abdurrahman; Adi Novriansyah; Syamsul Irham; Dwi Atty Mardiana; Pauhesti
PETRO:Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 11 No. 2 (2022): JUNI
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.976 KB) | DOI: 10.25105/petro.v11i2.15003

Abstract

Smart waterflooding has proven successfully improving oil recovery in numbers of laboratory and field scale applications. The phenomena behind the positive outcome is concluded to be wettability alteration. The smart water composition changes the wettability of the rock surface into partially water-wet, thus promoting a spontaneous imbibition of the aqueous phase and displacing the oil. However, there are some mechanisms causing the wettability alteration that have been proposed by researchers. The present study examines the oil recovery from spontaneous imbibition tests by modifying certain ion composition of the smart water. Prepared core samples with initial water and oil saturation were immersed in spontaneous imbibition cells filled with smart water and the oil recovered was monitored for some period of time. The predesigned smart water compositions consist of different ions concentration, i.e., Na+, Ca2+, and Mg2+, while maintaining identical total dissolved solid (TDS). The experimental results found that the ion composition of smart water affects the oil recovery regardless of the TDS, and low Ca2+ and Mg2+ concentrations shows the highest recovery factor.
Geometry Modified Square Edge Orifice Valve Study for Efficiency Gas Lift with Computational Fluid Dynamic (CFD) Method Adam Fatchur Rohman; Sugiatmo Kasmungin; Dwi Atty Mardiana
Journal of Earth Energy Science, Engineering, and Technology Vol. 2 No. 1 (2019): JEESET VOL. 2 NO. 1 2019
Publisher : Penerbitan Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (574.385 KB) | DOI: 10.25105/jeeset.v2i1.4651

Abstract

The gas lift lifting system is widely used as an artificial lift on the X Field, with an average depth of gas lift production wells of 3,000-3,500 ft. Design of 3 to 5 Gas lift Valves (GLV) designwith size of 1 inch is ussualy applied. While at the point of gas injection, the GLV square edge orifice is applied. The problem in the optimization of gas lift wells is the flow instability due to gas flow rate fluctuations, the limited volumetric gas injection and limited gas compressor pressure. With the limited compressor pressure, the lift flow and gas design speed is very dependent on the amount of pressure on the compressor, the production wells with limited injection pressure will result in a limited amount of gas injection, the square edge orifice requires a pressure difference of 40% to achieve the maximum gas flow rate. This study aims to find the modification of the GLV orifice geometry to improve the efficiency of the gas lift system so that it can get optimal production. This GLV design modification includes changing the GLV orifice geometry. Design studies using Computational Fluid Dynamic (CFD) simulations aim to analyze any changes in GLV geometry design to the performance of the gas flow rate in the orifice valve described in the valve performance curve. The design modification approach is in accordance with the GLV venturi orifice geometry and the availability of equipment for GLV modification. The CFD simulation results of the first modification geometry by increasing the orifice diameter from 0.25 to 0.5 inch with the condition of upstream 650 psig and downstream 625 psig pressure increasing the injection gas flow rate capacity by 355% and modifying the second geometry with the venturi orifice form by 280%. In modifying the shape of the orifice venture to reach critical flow requires a pressure difference of 10%. Based on simulation results, the modified orifice application is able to increae production up to 44%.
The Effect of Non- Ioic Surfactant in Gravity Drainage Processes in the Reservoir to Increase Oil Production at a Laboratory Scale Nanda Josenia Sainuka; Sugiatmo Kasmungin; Dwi Atty Mardiana
Journal of Earth Energy Science, Engineering, and Technology Vol. 4 No. 1 (2021): JEESET VOL. 4 NO. 1 2021
Publisher : Penerbitan Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.623 KB) | DOI: 10.25105/jeeset.v4i1.9061

Abstract

Chemical flooding is one of the methods used to increase oil recovery. One of the chemical flooding used is alkaline surfactant, where the alkaline and surfactant function is to reduce interface stress and form microemulsion . In this study, a screening of surfactant was conducted in order to determine which surfactants were compatible and then injected to increase oil production. The surfactants used in this study were non-ionic surfactants namely Poly Ethylene Glycol Monooleate (PEGM), Nonyl Phenol Ethoxylate (NP-6), Poly Ethylene Glycol Diolate (PD) and Sodium Dodecyl Benzene (SDB) with surfactant concentrations of 0.3 %, NaCL concentrations of 0%, 2% and 5%, and alkaline concentrations (NaOH and Na2CO3) of 0.05%, 0.1% and 0.5%. The result obtained from the measurement of Interfacial Tension (IFT) surfactant PEGM 3% at the brine concentration of 2% was 0.012638 Dyne/cm. After that imbibition testing was performed to perceive the ability of surfactants to bind oil in rock pores, the highest oil recovery was 75.7% in PEGM surfactant concentration of 0.3%, salinity of 2%, and NaOH alkaline of 1.2%.
EVALUASI FISCAL TERM HULU MIGAS INDONESIA DAN BEBERAPA NEGARA DI KAWASAN ASIA TENGGARA: EVALUATION OF UPSTREAM OIL AND GAS FISCAL TERM IN INDONESIA AND SEVERAL COUNTRIES IN SOUTHEAST ASIA Gabriela Martines Sariallo; Dwi Atty Mardiana; Pri Agung Rakhmanto
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 3 No. 2 (2022): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jek.v3i2.16083

Abstract

Abstrak Pemberlakuan fiscal term pada industri hulu migas di suatu negara dilaksanakan dengan harapan dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan membuat daya tarik investasi hulu migas lebih menarik bagi investor. Penelitian ini mengevaluasi fiscal term disuatu negara pada suatu wilayah yang digunakan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam untuk mengetahui tingkat daya tarik dari fiscal term tersebut. Menggunakan beberapa indikator government take (GT) dan  front loading index (FLI) dan composite score (CS) akan dianalisis peringkat daya tarik fiskal dari lima skema fiskal sehingga investor dapat mempertimbangkan skema fiskal mana yang paling menarik untuk investasinya. Hasil analisis keekonomian berdasarkan indikator keekonomian IRR, NPV, POT, PI dan GT menunjukan bahwa skema fiskal yang paling menarik untuk lapangan baru develop onshore adalah skema fiskal PSC gross split Indonesia, kemudian untuk lapangan mature onshore adalah skema fiskal PSC Vietnam, dan untuk lapangan offshore adalah skema fiskal konsesi Thailand. Sedangkan hasil pemeringkatan daya tarik menunjukan bahwa skema PSC lebih menarik untuk diterapkan pada lapangan onshore dan konsesi pada lapangan offshore.   Kata kunci : fiscal term, front loading index, composite score   Abstract The implementation of fiscal terms in the upstream oil and gas industry in a country is carried out with the hope of accelerating the decision-making process and making the attractiveness of upstream oil and gas investment more attractive to investors. This study evaluates fiscal terms in a country in a region used in Indonesia, Malaysia, Thailand, and Vietnam to determine the attractiveness of the fiscal terms. Using several indicators of government take (GT) and front loading index (FLI) and composite score (CS), the fiscal attractiveness ranking of five fiscal schemes will be analyzed so that investors can consider which fiscal scheme is most attractive for their investment. The results of the economic analysis based on the economic indicators of IRR, NPV, POT, PI and GT show that the most attractive fiscal scheme for newly developed onshore fields is the Indonesian gross split PSC fiscal scheme, then for mature onshore fields is the Vietnamese PSC fiscal scheme, and for offshore fields is the Thai concession fiscal scheme. Meanwhile, the results of the attractiveness ranking show that the PSC scheme is more attractive to be applied to onshore fields and concessions to offshore fields.   Keywords: fiscal term, front loading index, composite score