cover
Contact Name
Rini Setiati
Contact Email
rinisetiati@trisakti.ac.id
Phone
+6221-5663232
Journal Mail Official
jftke@trisakti.ac.id
Editorial Address
Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi - Universitas Trisakti Kampus A, Gedung D Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat, Indonesia Phone: (62-21) 566 3232
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Eksakta Kebumian
Published by Universitas Trisakti
ISSN : -     EISSN : 2775913X     DOI : https://doi.org/10.25105/jek
Core Subject : Science,
Merupakan wadah untuk mempublikasikan karya tulis Teknik Perminyakan, Teknik Geologi dan Teknik Pertambangan. Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi referensi perkembangan teknologi kebumian
Articles 185 Documents
EVALUASI PRODUKTIVITAS PADA UNIT DUMP TRUCK DOUBLE TRAILER SDT 60 DAN SST 67 DI PT BUMA JOBSITE LATI, BERAU, KALIMANTAN TIMUR Rifky Fajar Ramadhan
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakUntuk memaksimalkan produksi batubara pada unit alat angkut perlu dilakukan evaluasi terhadap penggunaan waktunya.Salah satu waktu yang menjadi masalah pada alat angkut adalah waktu hambatan. Waktu hambatan yang terjadi pada alatangkut adalah banyak waktu ready yang terbuang akibat banyak waktu standby. Waktu standby yang terjadi adalah pada saatpergantian shift. Pergantian waktu shift pada unit alat angkut dt double trailer mercy actros 4054 SDT 60 dan scania r580 SST 67 melebihi waktu terjadwal yang ditetapakan PT BUMA jobsite Lati.Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi penyebab overtime waktu pergantian shift. Setelah melakukan evaluasi rata-rata overtime dari waktu pergantian shift unit dt double trailer mercy actros 5054 dan scania r580 adalah 38 jam/bulan yang seharusnya 30 jam/bulan. Maka dari itu perlu dilakukan pengurangan waktu pergantian shift untuk unit alat angkut danmembuat jarak aman antar unit agar tidak ada unit yang saling berdekatan Ketika melakukan proses kegiatan pengangkutanbatubara.Kata Kunci: evaluasi, jarak aman AbstractTo maximize coal production in the conveyance unit it is necessary to evaluate the use of its time. One of the time problems with the conveyance is the time of the obstacle. The time constraints that occur on the conveyance is a lot of ready time that is wasted due to the many standby times. is at the time of shift change. The change in shift time on the transport unit dt double trailer mercy actros 4054 SDT 60 and scania r580 SST 67 exceeds the scheduled time set by PT BUMA jobsite Lati.Therefore, it is necessary to evaluate the causes of overtime shift time. After evaluating the average overtime of the shift time unit change dt double trailer mercy actros 5054 and scania r580 is 38 hours / month which should be 30 hours / month. Then it needs to be done Reducing shift time for transporting units and creating a safe distance between units so that there are no adjacent units when carrying out coal transportation activities.Keyword: evaluation, stopping distance
ANALISIS KERENTANAN LIKUIFAKSI BERDSARKAN DATA SPT KECAMATAN KOJA, JAKARTA UTARA Aditya Maulana B.; A. Asseggaf; Aditya U.
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah gempabumi. Salah satu akibat dari gempabumi adalah likuifkasi, yaitu fenomena tanah yang kehilangan kekuatan lapisannya karena getaran dan air pada tanah. Peristiwa likuifaksi dapat menimbulkan amblesan, keruntuhan pada bangunan, retakan tanah, kelongsoran, dan lain – lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui paramaeter yang mempengaruhi kerentanan likuifaksi, mengetahui Faktor Keamanan (FK) berdasarkan perhitungan Cyclic Stress Ratio (CSR) dan Cyclic Resistance Ratio (CRR) menggunakan data SPT, mengetahui tinggi-rendahnya potensi likuifaksi berdasarkan nilai LPI, dan mengetahui kerentanan likuifaksi pada gempa magnitude 5,5 hingga 7,5Mw pada daerah Koja, Jakarta Utara. Pada Penelitian ini menggunakan metode Youd dan Idriss NCEER (1996&1998). Berdasarkan hasil analisis titik uji DB-3 pada mahnitude 5.5 hingga 7,5 Mw dan percepatan maksimum 0,15 didapatkan hasil bahwa daerah Koja tidak aman terhadap likuifaksi dimulai pada gempa magnitude 6 hingga 7,5Mw dengan nilai LPI 1,0 hingga 28,68 atau berpotensi rendah hingga sangat tinggi. Kata-kata kunci: Cyclic Stress Ratio (CSR), Cyclic Resistance Ratio (CRR), FaktorKeamanan (FK), Magnitude, dan Indeks Potensi Likuifaksi (LPI) AbstractDisasters that often occur in several regions in Indonesia are earthquakes. One of the consequences of earthquakes is liquefaction, which is a soil phenomenon that loses the strength of the layer due to vibration and water to the soil. Liquefaction events can cause subsidence, collapse in buildings, soil cracks, landslides, etc. The purpose of this study was to knows the parameters that affect liquefaction vulnerability, knows Safety Factors (FS) based on calculation of Cyclic Stress Ratio (CSR) and Cyclic Resistance Ratio (CRR) used SPT data,knows the high-low potential for liquefaction based on LPI value, and knows vulnerability liquefaction on earthquake magnitude 5.5 to 7,5Mw in Koja, North. This study usedthe Youd and Idriss NCEER methods (1996,1998). Based on analysis on DB-3 on magnitude 5,5 hingga 7,5 Mw and maximum acceleration of 0.15, the result was Koja had potential for liquefaction with magnitude earthquake started at 6 to 7,5 Mw with LPI value 1,0 to 28,68 or low potential to very high potential.Keywords: Cyclic Stress Ratio (CSR), Cyclic Resistance Ratio (CRR), Safety Factor (FK), Magnitude, and LiquefactionPotential Index (LPI)
ANALISIS UPAYA DALAM MENGATASI MASALAH PIPA TERJEPIT PADA PEMBORAN TRAYEK 6” SUMUR X-ST LAPANGAN Z Dwita Nadhia
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPermasalahan dalam operasi pemboran suatu sumur, bisa terjadi bermacam-macam masalah yang bisa diakibatkan oleh faktor alami ataupun faktor kesalahan mekanis pada saat operasi pemboran. Salah satu masalah yang terjadi pada operasi pemboran adalah terjepitnya rangkaian pipa bor. Berdasarkan data analisis upaya yang dilakukan, masalah pipa terjepit terjadi dikarenakan adanya faktor formasi dan faktor sifat lumpur. Oleh karena itu diperlukan penanggulangan dengan metode-metode yang sesuai sehingga masalah pipa terjepit dapat segera ditanggulangi. Analisis penyebab terjadinya pipa terjepit pada sumur X-ST lapangan Z menggunakan penggabungan antara indikasi yang ada ketika terjadinya pipa terjepit yaitu faktor formasi dan perbedaan tekanan. Hal tersebut dapat dijadikan bahan untuk menganalisa penyebab terjadinya permasalahan pipa terjepit pada sumur X-ST lapangan Z. Dari indikasi pipa terjepit yang terjadi pada sumur X-ST, dapat dianalisa penyebab terjadinya pipa terjepit tersebut. Analisis dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara teori dengan data aktual yang terjadi di lapangan.Masalah pipa terjepit pada sumur X-ST terjadi pada trayek 6” dengan kedalaman 7552 ftMD / 6093 ftTVD. Pada trayek 6” rangkaian terjepit pada saat POOH (pull out of hole) dan ditemukan pack off sehingga menyebabkan rangkaian pemboran terjepit. Dari data yang telah di observasi, jenis pipa terjepit pada trayek 6” adalah mechanical pipe sticking. Indikasi awal terjepitnya pipa pada trayek 6” berawal dari formasi yang ditembus yaitu formasi Ngrayong dan formasi Tuban yang terdapat batuan karbonat dengan sisipan clay. Setelah mengetahui penyebab terjadinya pipa terjepit maka direncanakan usaha pelepasan pipa terjepit dengan menggunakan metode work on pipe, tetapi terdapat fish yang tertinggal di bawah lubang sumur, hingga dilakukannya pengeboran sidetracking.Kata kunci : Pemboran, pipa terjepit, mechanical pipe sticking, pack off, sidetracking AbstractProblems in drilling a well, there can be various problems that can be caused by natural factors or mechanical fault factors during drilling operations. One of the problems that occur in drilling operations is the pinch of the drill pipe circuit. Based on the data analysis of the efforts made, the problem of pinched pipes is due to formation factors and the nature of mud. Therefore it is necessary to deal with appropriate methods so that the problem of pinched pipes can be addressed immediately. The analysis of the causes of the pinched pipe in the X-ST well Z field using a combination of the indications that occur when the pipe is stuck is the formation factor and pressure difference. This can be used as material to analyze the causes of plumbing problems pinned to the X-ST field Z well. From the indications of pinched pipes that occur in X-ST wells, we can analyze the causes of the pinched pipes. Analysis is done by correlating between theory and actual data that occur in the field.The problem of a pipe caught in the X-ST well occurred on route 6" with a depth of 7552 ftMD / 6093 ftTVD. At a route 6” the circuit is pinched at the time of POOH (pull out of hole) and is found pack off so that the drilling circuit is pinched. From the data that has been observed, the type of pipe sandwiched at a route 6” is mechanical pipe sticking. Early indications of pipe clamping at a route 6” started from the penetrated formation of the Ngrayong formation and Tuban formation which contained carbonate rocks with clay inserts. After knowing the cause of the pinched pipe, it is planned that the pipeline release business will be sandwiched using the work on pipe method, but there are fish left under the wellbore, until sidetracking drilling is carried out.Keywords: Drilling, stuck pipe, mechanical pipe sticking, pack off, sidetracking
ANALISIS INJEKSI AIR LAPANGAN JE BLOK T LAPISAN S MENGGUNAKAN SIMULASI RESERVOIR Jun Risang Endo
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakLapisan S yang terletak pada Lapangan JE blok T merupakan suatu reservoir minyak produktif mulai dari tahun 1971 hingga 2016. Tetapi, penurunan produksi minyak terjadi pada tahun 2016 sehingga upaya waterflooding perlu dilakukan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendesain pola waterflood menggunakan model dinamis lapangan dengan melakukan sensitivitas laju injeksi air dan pola injeksi agar menghasilkan produksi minyak yang optimal. Penelitian dilakukan dengan metode simulasi reservoir menggunakan CMG 2015 black oil simulator. Skenario yang dibuat sebanyak dua skenario yang dijalankan hingga tahun 2035. Skenario pertama yaitu menambahkan 12 sumur produksi dan 4 sumur injeksi. Skenario kedua yaitu menambahkan 13 sumur produksi dan 8 sumur injeksi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa skenario pertama dengan laju alir injeksi air 50 bwpd mendapatkan hasil incremental recovery factor sebesar 12,46% atau 2,23 MMstb; skenario kedua dengan laju injeksi alir air 50 bwpd sebesar 12,64% atau 2,27 MMstb. Sehingga, skenario terbaik yang didapatkan adalah skenario kedua.Kata kunci: waterflooding, incremental recovery factor, simulasi reservoir, laju alir injeksi air, pola injeksi AbstractLayer S in Field JE block T is a productive oil reservoir since 1971. However, oil production decreased in 2017. Therefore, waterflood is needed. The purpose of research is to design waterflood pattern and injection rate by sensitivity to optimize oil production. Research conducted by reservoir simulation. Two injection scenario is made to 2035. First scenario conducted by adding 12 production wells and 4 injection wells; second scenario is conducted by adding 13 production wells and 8 injection wells. The best scenario is second scenario which get 12,64% of incremental recovery factor or 2,27 MMstb and injection rate 50 bwpd. Kata kunci: waterflooding, incremental recovery factor, reservoir simulation, water injection rate, injection pattern
LOG DATA ANALYSIS ON LOW RESISTIVITY RESERVOIR CASE IN Z FIELD FOR DETERMINATION OF PRODUCTIVE ZONE Mohammad Barezzi Naufal Taftazzanni
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractWell Logging is a job to get subsurface data. The anomaly on the results of reading log data is one of the cases that often occurs. Low resistivity reservoir is an example. In Field Z there were 6 wells studied. In these wells in the Telisa formation it is indicated that the reservoir zone has a low resistivity (1-7 Ωm). This is indicated by the existence of a good oil show, namely the presence of fluorescence, stain and cut for the six wells based on mud log data. However, based on log data, this zone has a low resistivity. This anomaly has caused this reservoir zone to be overlooked during the initial exploration period. Therefore, it is necessary to analyze the core data in the area indicated by low resistivity in order to find out the cause of the low resistivity value. The presence of clay minerals is the main factor causing low resistivity values. Based on XRD data, the composition of clay minerals in the research wells ranged from 11-47% including Smectite minerals, Illite minerals, kaolinite minerals and chlorite minerals. The conductive properties of clay minerals are the cause of the low resistivity value. In addition, based on the analysis of the shale distribution in the Telisa formation is a type of laminated shale. The presence of shale content in sandstone can bind water significantly (clay bound water) thus reducing the reading of the resistivity value. In addition to determining and analyzing the low resistivity reservoir zone, petrophysical calculations are also carried out. For the calculation of water saturation in this study carried out using three methods, namely the Indonesian method, Simandoux and Archie. Based on the results of the validation of water saturation calculations on core data, it was found that the Indonesian method is the best method that matches the value of water saturation, which are 59%, 56.1%, 60.2%, 59.4%, 61.1% and 62.3%.Keywords: Well logging, low resistivity, XRD, oil show, clay mineral
ANALISIS HASIL UJI SUMUR LNP-3 DENGAN MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK ECRIN V4.02 Liannethea Nariska Putri
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakProduktivitas dari suatu sumur pada umumnya dinyatakan secara grafis dalam kurva inflow performance relationship (IPR). Maka dari itu, apabila ingin mengetahui kemampuan suatu lapisan untuk berproduksi, dapat dilakukan analisis hasil uji sumur. Pada sumur lapangan “L”, yaitu sumur LNP-3, dilakukan uji sumur dengan Pressure Buildup Test (PBU) sertaModified Isochronal Test (MIT) untuk mengetahui karakteristik suatu lapisan serta produktivitas dari lapisan tersebut. Sumur LNP-3 ini merupakan sumur dengan formasi batupasir yang belum mencapai batasan dari reservoirnya sehingga masih terus mengalami radial flow sampai dengan batas akhir pengujian sumur. Sumur LNP-3 memiliki tekanan reservoir (Pr) sebesar 852.089 Psi dan memiliki permeabilitas yang tergolong baik yaitu 14.6 mD. Sumur ini diperkirakan telah mengalami pekerjaan stimulasi dikarenakan nilai skin (S) sebesar -0.592 dengan radius investigasi (ri) sejauh 697 ft. berdasarkan uji deliverabilitas yang dilakukan, Sumur LNP-3 ini memiliki nilai koefisien performance (C) sebesar 0.156289 Mscf/D/Psi dan bilangan eksponen (n) sebesar 0.711172 sehingga berdasarkan nilai-nilai tersebut, diperkirakan laju maksimum (AOFP) dari sumur gas ini sebesar 2311.93 Mscf/D.Kata kunci: Uji Sumur, PBU, MIT, Pr, k, S, ri, C, n, AOFP. AbstractProductivity of a well is generally expressed graphically in an inflow performance relationship (IPR) curve. Therefore, if we want to know the ability of a layer to produce, analysis of well test results can be carried out. A well of field "L", which is LNP-3 well, has done well tests using Pressure Buildup Test (PBU) and Modified Isochronal Test (MIT) to determine the characteristics of a layer and the productivity of the layer. This LNP-3 well is a well with sandstone formation that has not reached the boundary of its reservoir so that it continues to have radial flow up to the end of well testing period. The LNP-3 well has a reservoir pressure (Pr) of 852,089 Psi and has a relatively good permeability (k) of 14.6 mD. This well is predicted to have stimulation work due to the skin (s) value of -0,592 with its investigation radius (ri) of 697 ft. Based on the deliverability test, this LNP-3 well has a performance coefficient (C) of 0.156289 Mscf / D / Psi and the exponent number (n) is 0.711172 so that based on these values, it is estimated that the maximum flow rate (AOFP) of this gas well is 2311.93 Mscf / D. Keywords: Well Tests, PBU, MIT, Pr, k, S, ri, C, n, AOFP
EVALUASI PENGGUNAAN AERATED DRILLING PADA SUMUR “BHT” LAPANGAN PANAS BUMI Hanny Oktori Hutabarat
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakEvaluasi pemboran aerasi pada sumur directional “BHT” lapangan panas bumi yang mengalami kehilangan sirkulasi total (TLC) pada trayek 12,25” dengan kedalaman TLC 6387,5 ft MD. Diketahui dari data operasi pemboran bahwa laju alir lumpur-udara yang digunakan sebesar 800 gpm dan 1200 scfm dengan tekanan bawah sumur saat sirkulasi (BHCP) dan tekanan sumur saat berhenti sirkulasi (BHSP) yang dihasilkan sebesar 1798,90 psi, dan 1746,17 psi. Data tekanan fluida formasi yang didapatkan dari P&T survey sebesar 849 psi menandakan terjadi kondisi overbalance yang menyebabkan total lost circulation. Evaluasi yang digunakan dengan metode gas liquid rate window (GLRW) oleh Buyon Guo dan Ghalambor menghasilkan laju alir lumpur-udara yang optimum dengan menurunkan laju alir lumpur menjadi 380 gpm dan menaikkan laju injeksi udara menjadi 2200 scfm, menghasilkan BHCP dan BHSP sebesar 774,9 psi dan 674,75 psi, dan menyebabkan kondisi menjadi underbalance.Kata kunci: aerasi, underbalance, hilang sirkulasi, BHCP, BHSP. AbstractEvaluation of aerated drilling in “BHT” directional well, geothermal field that suffered total circulation loss (TLC) on 12.25"trajectory at depth of TLC 6387.5 ft MD. It is known from the drilling operation data that the gas-mud flow rate is used amounted to 800 gpm and 1200 SCFM with Bottom Hole Circulating Pressure (BHCP) is 1798.90 PSI and Bottom Hole Static Pressure (BHSP) is 1746.17 psi. The formation fluid pressure from the P&T survey is 849 psi signifies an physics condition that leads to total lost circulation. The evaluation used with the gas Liquid Rate window (GLRW) method by Buyon Guo and Ghalambor produce the optimum air-slurry flow rate by lowering the flow rate of mud to 380 gpm and raising the air injection rate to 2200 scfm, resulted in BHCP and BHSP amounted to 774.9 psi and 674.75 psi, and caused the condition to be underbalance.Keywords: aerated, underbalance,loss circulation, BHCP, BHSP
EVALUASI MASALAH KEPASIRAN DAN WATER CONING PADA SUMUR MINYAK VERTIKAL, LAPANGAN “ID”, KALIMANTAN TIMUR Isnu Daryanto
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakKelebihan produksi air dan pasir merupakan salah satu masalah yang umum dalam memproduksikan minyak bumi. Analisa terhadap masalah ini kemudian menjadi asset berharga dalam memaksimalkan usaha perolehan minyak bumi. Berangkat dari alasan tersebut, penulis mengajukan penelitian masalah kepasiran dan water coning di Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur. Analisa yang berupa evaluasi ditargetkan pada reservoir dengan limitasi seperti karakteristik reservoir lensa dengan lingkungan pengendapan delta yang dibor secara vertikal menembus beberapa reservoir minyak bumi. Dimana, secara umum reservoir yang ada adalah batuan pasir yang memiliki drive mechanism kombinasi yang didominasi Water Drive.Untuk masalah water coning dilakukan pengamatan terhadap data produksi, khususnya water cut dimana kenaikan yang signifikan merupakan ciri terjadinya water coning. Kemudian, dilakukan Chan’s Diagnostic Plot dengan membandingkan WOR/WOR’ terhadap waktu yang akan dianalisa lebih lanjut dengan perhitungan laju alir kritis. Dari hasil plot tersebut, nantinya akan dapat dibedakan mana sumur yang mengalami water coning atau water channeling. Hasil tersebut akan divalidasi dengan perhitungan laju alir kritis. Ada beberapa metode yang digunakan dalam perhitungan laju alir kritis sumur vertikal, yaitu Metode Meyer-Garder, Metode Schols, Metode Chaperson, Metode Hoyland-Papatzacos-Skjaeveland, Metode Chierici-Ciucci dan Metode Chaney dkk. Jika laju alir produksi atau aktual berada diatas laju alir kritis maka dapat dipastikan reservoir mengalami masalah water coning. Terakhir, akan diperkirakan breakthrough time melalui metode Sobocinski-Cornelius.Kata kunci: Water coning, Water Channeling, Laju Alir Kritis, Breakhthrough Time, Masalah Kepasiran. AbstractOverproduction of water and sand is one of several common issues in producing oil. Analysis towards this problem becomes a valuable asset in maximizing oil recovery. Based on this reason, writer pursues research of sand problem and water coning at Sanga-Sanga Block, East Kalimantan. Analysis as the evaluation is targeted on reservoir by certain limitations such as lenses reservoir characteristic with deltaic precipitation environment which was drilled vertically through several reservoirs. In general, the reservoir is sandstone which has combination drive mechanism which is dominated by water drive.Then, calculation is held towards critical rate that will be further analyzed with Chan’s Diagnostic Plot by comparing WOR/WOR’ versus time. From the plotting, later we will able to differentiate which well encountered water coning and/or just water channeling In water coning analyses, observation was done towards production data, spesifically water cut where significant rise marks the existence of water coning. Then, Chan’s Diagnostic plot was conducted by comparing WOR/WOR’ to time which will be analyse in advance by the critical rate. From the plot, later on will be able to differentiate wells that experienced water coning or water channeling. The result will be validated with the critical rate calculation. There are several methods on calculating critical rate in vertical well, which are Meyer-Garder Method, Schols Method, Chaperson Method, HoylandPapatzacos-Skjaeveland Method, Chierici-Ciucci Method dan Chaney et al Method. If production rate or actual rate over the critical rate then it divined the existence of water coning in the reservoir. Last, by the method of Sobocinski-Cornelius will be calculated the breakthrough time. Keyword: Water coning, Water Channeling, Critical Flow Rate, Breakhthrough Time, Sand Problem.
HUBUNGAN POROSITAS DAN PERMEABILITAS DENGAN MENGGUNAKAN METODE HYDRAULIC FLOW UNIT Karina Sahid
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakBatuan reservoir merupakan batuan yang berfungsi sebagai wadah yang diisi serta dijenuhi oleh minyak dan gas bumi. Salah satu syarat utama sebuah batuan dapat menjadi batuan reservoir adalah adanya pori-pori di dalam batuan tersebut yang dapat berguna sebagai tempat untuk menyimpan minyak bumi atau yang sering disebut sebagai porositas. Syarat lain adalah sifat dan kemampuan dari suatu batuan untuk mengalirkan serta meloloskan fluida dari batuan tersebut atau yang sering disebut dengan permeabilitas. Dalam menentukan suatu nilai porositas dan permeabilitas lapisan batuan perlu dilakukan studi keterkaitan mengenai hubungan porositas dengan permeabilitas. Sifat petrofisika ini dapat di analisis menggunakan data hasil proses logging. Selain menggunakan logging, sifat petrofisika ini dapat diketahui melalu hasil analisis core. Kegiatan coring ini penting dilakukan untuk mengkalibrasi model petrofisik serta mendapatkan informasi yang tidak didapatkan melalui logging. Namun core pada umunya diambil pada kedalaman tertentu saja yang dianggap prospek mengandung hidrokarbon. Oleh karena itu, dilakukan analisis hubungan antara porositas dan permeabilitas yang dapat diketahui melalu metode Hydraulic Flow Unit. Analisis ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk mencari nilai permeabilitas yang nantinya akan membantu dalam mencari hubungan porositas-permeabilitas.Kata kunci: porositas, permeabilitas, Hydraulic Flow Unit AbstractReservoir rocks are rocks that function as containers filled by oil and gas. The main requirement of a rock can be a reservoir rock is the presence of pores in the rock that can be used as a place to store petroleum which is often called the nature of porosity. Another requirement is the nature and ability of a rock to drain and pass fluid from these rocks or often called permeability. In determining the value of porosity and permeability of rock layers it is necessary to study the petrophysical properties of a rock. These petrophysical properties can be analyzed using data from the logging process. Well logging is a process of recording rock measurement data based on physical properties. Porosity values can be known by logging in a formation. While the permeability value is not obtained directly with the logging tool. Therefore, analyzing the relationship between porosity and permeability is done by using Hydraulic Flow. The purpose of this analysis is to find the value of permeability that will help to find the relationship between porosity and permeability.Keyword: porosity, permeability, Hydraulic Flow Unit
PERENCANAAN DESAIN CASING INTERMEDIATE I 13,375” DAN INTERMEDIATE II 9,625” SUMUR X-33 LAPANGAN KX Kiki Widyanata
Jurnal Eksakta Kebumian Vol. 2 No. 4 (2021): JURNAL EKSAKTA KEBUMIAN (JEK)
Publisher : Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakSalah satu kegiatan pemboran yang berfungsi untuk mencegah permasalahan pemboran berupa permasalahan pipa terjepit, hilang sirkulasi, semburan liar, dan keruntuhan dinding sumur adalah kegiatan pemasangan casing. Pada paper ini akan ditinjau mengenai perencanaan casing pada sumur “X-33” khususnya pada sectionIntermediate I 13,375” dan Intermediate II 9,625” untuk mengetahui apakah rangkaian casing tersebut sudah merupakan pilihan yang paling efektif dan efesien.Metoda yang digunakan pada desain casing, diawali dengan penentuan titik kedalaman casing menggunakanmetode top down method. Pada top down method akan dilakukan perhitungan mengenai tekanan formasi, tekanan lumpur pemboran yang digunakan dan juga tekanan rekah formasi yang akan di tembus pada saat melakukan pemboran, kemudian dilanjutkan dengan dilakukan dengan pemilihan casing dengan menggunakan metoda maximum load terhadap grade casing yang digunakan pada sumur “X-33”.Perhitungan yang digunakan dalam evaluasi ini adalah metode Maximum Load untuk menghitung beban burst,collapse, tension, dan biaxial dengan menggunakan korelasi yang ada pada tekanan-tekanan tersebut maka dapatdi lakukan pemilihan grade casing yang akan digunakan pada sumur pemboran tersebut dan kemudian dari korelasi itu juga akan dilakukan evaluasi terhadap casing yang paling efektif dan efisien.Pada perencanaan desain casing yang dilakukan pada sumur X-33 didapatkan grade casing yang paling efektifdan efisien diantaranya pada casing 9 5/8” digunakan grade S-95; 53,5 ppf, pada casing 13 3/8 digunakan grade S-95; 68 ppf.Kata kunci : maximum load, grade casing, top down method