cover
Contact Name
Afri Yudamson
Contact Email
afri.yudamson@eng.unila.ac.id
Phone
+6285709220573
Journal Mail Official
afri.yudamson@eng.unila.ac.id
Editorial Address
Jurusan Teknik Elektro FT Universitas Lampung Gedung-H Fakultas Teknik Unila Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145 Telp: +62882-6703-2879, +62853-5788-8738 WA: +62882-6703-2879 Website: http://electrician.unila.ac.id
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 25493442     DOI : https://doi.org/10.23960/elc
Core Subject : Engineering,
Focus and Scope Publication of scientific research results in the field of electrical engineering which covers: ~ Power system analysis ~ Electrical energy conversion ~ High voltage technology ~ Electronics ~ Control system ~ Telecommunication system ~ Computer and interfacing ~ Information engineering.
Articles 30 Documents
Search results for , issue "Vol. 17 No. 3 (2023)" : 30 Documents clear
Analisa Kinerja Kapasitor Bank Pada Apartemen Gandaria Heights Jakarta Alif Anshar; Ujang Wiharja
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2461

Abstract

The occurrence of a voltage drop in the electrical panel load in the common area of ​​the Gandaria Heights apartment monitored by the Building Automation System (BAS) is caused by an erratic change in power factor (cosphi). Because according to data taken from recording through the daily logsheet, a power factor of 0.75 is obtained. Eliminating power losses in 3 phase electrical installations with a total power of 300 KVA is to improve the Power Factor against voltage drop disturbances. By adding a capacitor to the common area electrical panel which is indicated to have the lowest power factor. Based on calculations using field data, the total KVAR before and after repairs is 124 KVAR. If the existing capacitor has a value of 50 KVAR, then 3 step capacitors can be installed with a total of 150 KVAR. Thus leaving a reactive power of 26 KVAR or equivalent to 17.3% of the total power of 150 KVAR
Pengaturan Kecepatan Motor Brushlless Direct Current (BLDC) Menggunakan Cuk Converter Berbasis Fuzzy Logic Controller abdul muis prasetia; Dody Asmara; Linda Sartika
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2478

Abstract

Keuntungan seperti efisiensi tinggi, rasio inersia/torsi tinggi, jangkauan pengaturan kecepatan yang besar dan rendahnya electro magnetic interference (EMI) menjadi alasan motor brushless direct current (BLDC) menjadi pilihan yang tepat dalam banyak aplikasi di kehidupan sehari-hari. Motor BLDC terdiri dari 3 belitan fasa pada stator dan magnet permanen pada rotornya. Beberapa sistem penggerak yang menggunakan motor BLDC membutuhkan kecepatan motor yang konstan. Akan tetapi pada sistem penggerak tersebut ketika akan diberikan beban yang lebih maka kecepatan akan menurun. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu pengaturan kecepatan motor agar kecepatan menjadi konstan walaupun diberi beban lebih. Banyak cara untuk mengatur kecepatan motor BLDC salah satunya adalah menggunakan cuk converter berbasis fuzzy logic controller. Pada tugas akhir ini pengaturan kecepatan motor BLDC menggunakan cuk converter berbasis fuzzy logic controller karena dapat menaikan dan menurunkan tegangan. Hasil keluaran tegangan output mempunyai polaritas berkebalikan dengan tegangan input. Cuk converter terdiri dari sumber tegangan arus searah atau direct current (DC). Perancangan struktur Fuzzy pada Matlab Simulink, dilakukan dengan melakukan perubahan nilai rentang dan bentuk dari fungsi keanggotaan yang di gunakan, baik masukan maupun keluaran. Pada simulasi yang telah dilakukan didapatkan kecepatan motor Brushless Direct Current ( BLDC) menggunakan cuk converter berbasis fuzzy logic controller pada kondisi tidak berbeban, menunjukkan respon dengan menghasilkan steady state yaitu 2000 rpm, rise time 0.01 s, settling time 0.011 s sedangkan saat diberi beban tidak ada perubahan yang signifikan dengan steady state sebesar 2000 rpm dan , rise time sebesar 0,01 s dan settling time sebesar 0,011s
Perancangan Self Tuning Dua Derajat Kebebasan dengan Metode Fuzzy Logic pada Pengendalian Kecepatan Motor Sinkron Magnet Permanen Menggunakan Metode Vector Control Charles Ronald Harahap; Endah Komalasari; Nadia Julian Putri
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2483

Abstract

Abstract — This paper proposes self tuning Proportional-Integral/Proportional gain controller parameter in a Two Degree of Freedom (2DoF) using fuzzy logic method for speed control of permanent magnet synchronous motor. The self tuning method can automatically determine the PI-P parameters using a fuzzy logic control system. Speed control of the 3-phase permanent magnet synchronous motor is carried out by changing the 3-phase system (a-b-c) to a 2-phase system (direct-quadrature) using the vector control method. SVPWM method is used to modulate six switches on a 3 phase inverter. The results obtained using MATLAB Simulink show that by using a self-tuning fuzzy logic control system, high motor performance results are obtained, where the speed response of the permanent magnet synchronous motor shows that the step response and disturbance response are close to the ideal response. Keywords— Permanent Magnet Synchronous Motor, Self Tuning, Two Degrees of Freedom, Fuzzy Logic, Vector Control.
Analisis Efektiktifitas Pemasangan Proteksi Petir Berdasarkan Tingkat Ancaman Sambaran Petir Cloud to Ground di Titik Tower Transmisi Air Anyir - Pangkalpinang Hanung Yoba Abriyanto
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2486

Abstract

Intisari — Pulau Bangka merupakan bagian dari provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kondisi geografis di kelilingi laut sehingga berpotensi memiliki curah hujan tinggi disertai petir. Berdasarkan analisis pareto gangguan kelistrikan transmisi Bangka, penyebab gangguan tertinggi adalah sambaran petir. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat ancaman sambaran petir pada titik tower transmisi dan kelayakan ekonomi investasi pemasangan proteksi petir di titik tower transmisi sehingga didapatkan optimasi titik pemasangan proteksi petir dengan biaya investasi yang lebih optimal. Objek penelitian di fokuskan pada penghantar transmisi Air Anyir-Pangkalpinang. Pendekatan analisa penelitian yaitu dengan perhitungan tingkat potensi ancaman sambaran petir dari data history tahun 2019-2021 yang diambil dari aplikasi pengolah data FALLS (Fault Analysis and Lightning Location Software). Hasil perhitungan analisa tingkat potensi ancaman sambaran tinggi dengan nilai kerapatan sambaran diatas 1,90 sambaran per km2 adalah tower 12, tower 16, tower 23, tower 24, tower 25 dan tower 26. Analisa kelayakan ekonomi investasi didasarkan pada perhitungan Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Payback Period (PP) dan Benefit Cost Ratio (BCR). Hasil analisis kelayakan ekonomi investasi pemasangan diseluruh titik tower Air Anyir-Pangkalpinang didapatkan nilai NPV Positif sebesar Rp 2.573.916.460,39, nilai IRR sebesar 19,16%, nilai PP selama 9 tahun dan nilai BCR sebesar 4,75. Sedangkan untuk analisis kelayakan ekonomi pemasangan proteksi petir di titik tower berdasarkan hasil perhitungan analisa potensi peluang sambaran petir tinggi didapatkan nilai NPV Positif sebesar Rp 3.766.891.465,59, nilai IRR sebesar 60,63%, nilai PP selama 3 tahun dan nilai BCR sebesar 14,90. Kata Kunci — Sambaran Petir, FALLS, Efektifitas, Analisis Ekonomi
Implementasi Fuzzy Logic dengan sistem Visual Camera pada Robot Jetbot sebagai Line Follower Yudha Febrian
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2491

Abstract

Aplikasi yang mengandalkan input visual untuk robot Jetbot yang mengikuti garis. Kamera berfungsi sebagai sensor utama, dan metode pemisahan gambar yang disesuaikan digunakan untuk memproses buffer gambar. Metode ini mengekstrak data yang diperlukan untuk pengontrol robot agar berfungsi dengan baik bahkan di lingkungan yang kurang cahaya. Robot ditugaskan untuk mengikuti jalur yang telah ditentukan sebelumnya pada permukaan lantai hitam yang ditandai dengan garis putih. Hasil percobaan menunjukkan keberhasilan navigasi robot di sepanjang jalur. Metode ini dapat diandalkan dan tangguh, serta mudah diadaptasi untuk digunakan dalam konteks lain, termasuk lingkungan industri yang biasanya menggunakan transduser dan sensor yang mahal. Dalam pengujian penelitian kami, kami berhasil mengamati peningkatan yang signifikan dalam perkembangan garis gerak robot dengan menggunakan teknik logika fuzzy dan pustaka OpenCV. Kami mencapai akurasi yang baik dan stabilitas yang terlihat dari gerakan robot. Teknologi logika fuzzy juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dan diterapkan pada sistem kontrol otomatis lainnya. Pada penelitian ini, kami menggunakan bahasa pemrograman Python dan akses motor menggunakan kontroler logika fuzzy. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan kontroler logika fuzzy yang dikombinasikan dengan library OpenCV merupakan pilihan yang efektif untuk meningkatkan performa line-following robot pada Jetbot.
Meningkatkan Efisiensi Energi pada Jaringan Sensor Nirkabel melalui Pemilihan Node dan Optimalisasi Routing Moh. Agus Gunawan
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2501

Abstract

Jaringan sensor nirkabel (WSN) telah di pakai dalam berbagai macam aplikasi seperti pemantauan lingkungan, pengumpulan data, dan sistem keamanan. Namun, penggunaan energi yang efisien dalam WSN tetap menjadi tantangan utama karena keterbatasan daya baterai pada sensor. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini fokus pada pemilihan node dan optimalisasi routing untuk meningkatkan efisiensi energi dalam WSN. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis terhadap berbagai algoritma pemilihan node yang tersedia. Pemilihan node yang tepat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan penggunaan energi di WSN. Berbagai faktor, seperti tingkat daya, jarak, dan keandalan, dipertimbangkan dalam proses pemilihan node. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan memilih node yang optimal dan menerapkan routing yang efisien, efisiensi energi dalam WSN dapat meningkat secara signifikan.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portable Untuk Penerangan Kolam Budidaya Ikan (Studi Kasus : Kolam Warga Desa Jembrana, Kecamatan Waway Karya, Lampung Timur) Bagas Pamuji; Novia Utami
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2512

Abstract

Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) portable merupakan energi listrik terbarukan yang memanfaatkan energi yang tesedia oleh alam yaitu sinar matahari, di mana sinar matahari selalu bersinar sepanjang masa, yang di serap oleh panel surya yang akan dirubah menjadi energi listrik dan akan di simpan di baterai melalui solar charge controller, dan selanjutnya di rubah dari DC ke AC melalui inverter serta menaikan tegangan 12 V ke 220 V. PLTS portabel sendiri merupakan pembangkit yang cukup mudah di bongkar pasang karena berbentuk portabel. Tujuan dari penelitian ini, pembangkit listrik tenaga surya portabel dapat membantu warga yang mempunyai usaha perikanan yang berada di persawahan untuk memudahkan warga di desa Jembrana, Waway Karya, Lampung Timur. Dalam melakukan pengontrolan dan pemakanan karena adanya penerangan kolam dengan pembangkit listrik tenaga surya portabel yang mudah unuk di pindahkan dari titik pemasangan ke titik lainnya, dan memudahkan warga bongkar pasang penerangan jika setelah panen ikan. Penelitian ini di lakukan selama 7 hari di kolam persawahan selama 24jam dari jam 06.00 – 06.00 untuk di lakukan pengambilan data, pada jam 06.00-18.00 panel surya melakukan pengecasan dan jam 18.00 beban hidup sampai 06.00 dengan total lampu 4 buah 28watt. Pada panel surya saat beroprasi di siang hari panel surya terdapat tegangan terbesar 14,96 V, aus terbesar 4,63 A, dan daya terbesar 69,21 Watt, panel surya beroprasi sangat berpengaruh terhadap kondisi cuaca.
Efisiensi Daya dan Konsumsi Energi Listrik pada Penerangan Jalan Tol Pondok Aren Didit Maulana; Ojak Abdul Rozak; Woro Agus Nurtiyanto; Toto Raharjo
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2522

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perhitungan konsumsi energi listrik untuk lampu PJU jenis SON-T dan jenis LED (Light Emiting Diode), Berapa daya yang dibutuhkan untuk masing-masing jenis lampu tersebut dan berapa nilai rupiah yang didapat dari peralihan jenis lampu PJU dari yang sebelumnya menggunakan lampu jenis SON-T beralih menggunakan lampu Jenis LED. Penelitian ini dilakukan di jalan tol ruas Pondok aren – Serpong dengan menggunakan metode menghitung jumlah lampu LED yang terpasang saat ini kemudian dibandingkan dengan daya kWh terpasang, Sehingga bisa diketahui berapa penurunan daya yang bisa dilakukan untuk kebutuhan lampu PJU jenis LED di ruas tol tersebut sehingga bisa menambah nilai efisiensi dari sisi pemasangan daya kWh. Hasil yang didapat penurunan daya pada kWh Row 40 1 dapat diturunkan dari 33,000 VA menjadi 23,000 VA, Untuk area Row 40 2 diturunkan dari 16,500 VA menjadi 10,600 VA, Untuk Row 30 bisa diturunkan dari 23,000 VA menjadi 16,500 VA, Untuk kWh Median 1 dan Median 2 dapat diturunkan masing-masing dari 41,500 VA menjadi 23,000 VA dan kWh Pondok aren dari 33,000 VA menjadi 6,600 VA. Dari segi biaya lampu LED dapat meningkatkan efisiensi biaya sebesar 61.66%, 62.05%, 14.14%, 29.7%, 53.77%,dan 55.23% untuk masing-masing area.
Kontrol Jembatan Otomatis Menggunakan Sensor Ultrasonik Berbasis Arduino Elka Pranita
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2524

Abstract

Making controls for unmanned aircraft is an innovation made to make it easier for someone to learn to control an unmanned aircraft. Advances in technology, especially in the field of control systems, make it possible to perform manual tasks automatically. This control design is designed to facilitate the learning process so that the control process can be carried out at any time. Application of methods in designing hardware and software. This tool uses the Arduino Nano microcontroller as the controller and the nrf24l01 sensor for sending and receiving can be done manually or automatically. From the results of the tests carried out, the nrd24l01 sensor can send and receive according to the specified settings. With this tool, it is hoped that beginners can learn to control unmanned aircraft, which originally required quite a high cost to be able to try and learn manually and now can learn at a lower cost and in a short time. Keywords — arduino nano, Remote Control, Nrf24l01
Penerapan Machine Learning Untuk Prediksi Masa Studi Mahasiswa di Perguruan Tinggi X Isna oktadiani; Helmy Fitriawan
Electrician : Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro Vol. 17 No. 3 (2023)
Publisher : Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/elc.v17n3.2529

Abstract

Universities play a role in producing quality resources from their graduate students, so that the quality and accreditation of tertiary institutions are things that need attention. One indicator of higher education accreditation is student graduation on time, so student graduation must be an important concern for tertiary institutions. Based on the results of the documentation, the percentage of students graduating on time is lower than students who are not completing their studies on time, therefore it is necessary to analyze the student's study period to overcome the study period that graduates are not on time using the machine learning method with the Naïve Bayes Classifier algorithm to predict student study period. The research method uses the Naïve Bayes Classifier algorithm method which is part of Artificial Intelligence (AI), which consists of preprocessing, input, process and output. because this method has high accuracy and can work better in real-world cases. The results of predicting the timeliness of student study time at college X with 3553 data using the Naïve Bayes Classifier algorithm method, using WEKA tools succeeded in predicting student study time with 70% data taining and 30% as random testing data with the system. Using 11 attributes, namely study program, GPA, mother's occupation, mother's income, entry period, father's occupation, father's income, route of entry, gender, and school of origin, obtained a percentage of precision value of 54.545%, recall value of 67.220%, and the accuracy level reaches 79.925% which is categorized as good, using the ROC curve calculation to form almost close to (0.1) with an AUC value of 0.844 which is categorized as very good. Based on the results of the percentage accuracy rate, ROC curve and AUC value, the Naïve Bayes Classifier predicts student graduation in the "Good" category

Page 1 of 3 | Total Record : 30