cover
Contact Name
Andita Nataria Fitri Ganda
Contact Email
anditaganda@unesa.ac.id
Phone
62 877-3683-6399
Journal Mail Official
terapan-manufaktur@unesa.ac.id
Editorial Address
Kampus Ketintang Gedung K4, Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya, Jalan Raya ketintang, Kec Gayungan, Kota Surabaya (60231)
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Rekayasa Mesin
ISSN : 2337828X     EISSN : 29887429     DOI : https://doi.org/10.26740/jrm.v9i03
The Journal of Mechanical Engineering (JRM) is published three times a year, in April, August, and December, by the Applied Bachelor Degree Program (D4) in Mechanical Engineering, Faculty of Vocational Studies, Universitas Negeri Surabaya (UNESA). It serves as a medium of information and a forum for Development of Technology, Numerical Studies, Experimental Studies, and Applied Research in the field of Mechanical Engineering. The journal contains scientific papers, summaries of research results, literature reviews, and original critical ideas. The editorial team invites researchers, practitioners, and anyone interested in contributing articles that have not been published elsewhere. The themes of the articles include Machining Materials and Metallurgy Manufacturing Processes Mechanical Design Control Systems
Articles 310 Documents
Analisis Putaran Pulley Van Belt pada Transmisi Mesin Bor Tipe LC-25A dengan Motor Penggerak ½ HP Fajar, Rafianto Takbiral; Utama, Firman Yasa; Sakti, Arya Mahendra; Ganda, Andita Nataria Fitri
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 01 (2023): JRM April 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i01.53566

Abstract

Abstrak: Dalam penelitian ini, mesin bor yang digunakan menggunakan sistem penggerak berupa pulley dan V-belt. Alasan penggunaan sistem penggerak ini adalah karena dianggap lebih praktis dan efisien dalam penggunaan dan pengerjaannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis putaran pulley V-belt pada mesin bor tipe LC-25A. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian yang telah dirancang, dan analisis data dilakukan secara statistik atau kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini diperoleh: (1) Motor listrik yang digunakan memiliki spesfikasi frekuensi 50 Hz, Kutub Magnet 4 pole, dan sistem kelistrikan ½ HP dengan memiliki kecepatan sebesar 1500 Rpm. (2) Panjang V-belt yang dipakai yaitu 1400mm. (3) Hasil dari perhitungan kecepatan transmisi pulley yaitu 1112,98 Rpm, 809,21 Rpm, 544,47 Rpm, dan 325,75 Rpm. (4) Hasil dari pengukuran kecepatan transmisi pulley dengan menggunakan tachometer sebesar 1372,6 Rpm; 1050,5 Rpm; 752,9 Rpm; dan 518,5 Rpm.   Abstract: In this research, the drilling machine used uses a drive system in the form of a pulley and V-belt. The reason for using this drive system is because it is considered more practical and efficient in use and workmanship. The purpose of this research is to analyze the rotation of the V-belt pulley on the LC-25A type drilling machine. This research uses a quantitative descriptive method that aims to explain and examine a particular sample. Data collection is done using research instruments that have been designed, and data analysis is done statistically or quantitatively. The results in this study were obtained: (1) The electric motor used has a frequency specification of 50 Hz, 4 pole magnetic pole, and ½ HP electrical system with a speed of 1500 Rpm. (2) The length of the v-belt used is 1400mm. (3) The results of the pulley transmission speed calculation are 1112.98 Rpm, 809.21 Rpm, 544.47 Rpm, and 325.75 Rpm. (4) The results of measuring pulley transmission speed using a tachometer are 1372.6 Rpm; 1050.5 Rpm; 752.9 Rpm; and 518.5 Rpm.
Rancang Bangun Mesin Spot Welding Menggunakan Double Trafo Yulianto, Angki Narda; Sakti, Arya Mahendra; Utama, Firman Yasa; Wulandari, Diah
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 01 (2023): JRM April 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i01.53970

Abstract

Analisis Carbon Fiber dengan Balsa Wood Core Terhadap Kekuatan Mekanik Menggunakan Uji Bending Khumaidillah, Moh. Rifqi; Utama, Firman Yasa; Riandadari, Dyah; Ganda, Andita Nataria Fitri
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 01 (2023): JRM April 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i01.54020

Abstract

Rancang Bangun Mesin Sangrai Kemiri Semi Otomatis Ibisono, Gigih Chandra; Sakti, Arya Mahendra; Warju, Warju; Ganda, Andita Nataria Fitri
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 02 (2023): JRM Agustus 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i02.54221

Abstract

Abstrak: Perkembangan zaman membutuhkan berbagai alat yang dapat memudahkan pekerjaan. Mesin sangrai kemiri semi otomatis merupakan salah satu alat yang adapat digunakan dalam memudahkan kegiatan memasak. Mesin sangrai kemiri lebih memperhatikan kualitas kemiri yang dihasilkan dan cocok untuk dijual dengan menjaga aroma, rasa, dan tekstur dari kemiri serta efisiensi waktu dalam penyangraian kemiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui desain dan kinerja dari mesin sangrai kemiri semi otomatis. Desain mesin sangrai kemiri semi otomatis memiliki RPM Input sebesar 2800 dan RPM output 56 yang dilengkapi dengan mata penyangrai menggunakan batang as besi mengikuti bentuk wajan, memiliki kapasitas sebesar 3 Kg, panas berasal dari kompor gas, menggunakan gearbox reducer, pulley pada motor dan pada gearbox yang dihubungan dengan v-belt. Berdasarkan desain yang telah dibuat didapatkan hasil yaitu mesin memiliki dimensi panjang 40 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 90 cm dengan menggunakan material besi hollow berukuran 30 mm x 30 mm dengan tebal 1,5 mm dan menggunakan plat besi 2,5 mm. Wadah pengaduk menggunakan wajan berdiameter 38 cm, pengaduk terbuat dari batang as besi dengan radius 0,19 m dengan daya mesin sebesar 190,15 watt atau 0,225Hp dengan gaya total sebesar 109N. Setelah diuji coba kinerja mesin sangrai kemiri semi otomatis berjalan dengan putaran pengaduk dengan kecepatan liniear sebesar 0,8 m/s dan kecepatan anguler sebesar 0,24 rad/s.   Kata kunci: sangrai kemiri, mesin semi otomatis, rancang bangun, teknologi tepat guna.   Abstract: The development of the times requires a variety of tools that can facilitate work. semi-automatic candlenut roasting machine is a tool that can be used to facilitate cooking activities. Candlenut roasting machines pay more attention to the quality of candlenuts produced and are suitable for sale by maintaining the, taste and texture of the candlenuts as well as time efficiency in roasting the candlenuts. This study aims to determine the design and performance of a semi-automatic candlenut roasting machine. The design of a semi- automatic candlenut roasting machine has an input RPM 2800 and an output RPM 56 which is equipped with a roaster using an iron rod following frying pan, has a capacity of 3 Kg, heat flow comes from stove, uses a gearbox, pulleys on motor and on gearbox connected to v-belt. Based on the design that has been made, the results obtained are that the machine has dimensions of length 40 cm, width 40 cm, and height 90 cm using hollow iron measuring 30 mm x 30 mm with a thickness of 1.5 mm and using a 2.5 mm iron plate. the mixing a diameter of 38 cm, the stirrer is made of an iron axle rod with a radius of 0.19 m with an engine power of 190.15 watts or 0.225Hp with a total force of 109N. After testing the performance of the semi-automatic candlenut roasting machine running with a stirrer rotation with a linear speed of 0.8 m/s and an angular speed of 0.24 rad/s.   Keywords: candlenut roasting, semi-automatic machine, design and construction, appropriate technology.
Perancangan Aktuator Hidrolik dengan Mekanisme Rack and Pinion pada Prototipe Liquid Handling System Rizqullah, Ahmad Fakih Muhaimin; Abdi, Ferly Isnomo; Sakti, Arya Mahendra; Riandadari, Dyah
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 01 (2023): JRM April 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i01.54236

Abstract

Perkembangan terus dilakukan seiring dengan kemajuan zaman yang terus modern dan membawa pengaruh pada seluruh lini kehidupan, tidak terkecuali pada bidang kesehatan. industri kesehatan dan teknologi dalam perkembangannya maka dibutuhkan aktuator hidrolik yang efisien serta murah, karena komponen sistem hidrolik yang asli tidaklah murah Oleh karena itu, untuk hal tersebut dibutuhkan suatu penelitian Perancangan Aktuator Hidrolik dengan Mekanisme Rack and Pinion pada Prototype Liquid Handling System untuk bisa mempermudah pekerjaan manusia dalam proses pengujian laboratorium. Penelitian ini menggunakan metode research and development dengan membuat desain Prototipe Aktuator Hidrolik dengan Mekanisme Rack and Pinion, yang terhubung dengan Liquid Handling System serta merancang alat dan program G-Code dan coading motor servo untuk menguji kemampuan sistem Rack and Pinion yang telah dirancang. Hasil dari uji fungsi penelitian ini adalah Rack and Pinion memiliki gaya Tarik sebesar 6,27 N serta gaya dorong sebesar 12,53 N, Tekanan pada injeksi yang dihasilkan sebesar 8,35 Pa.
Rancang Bangun Arm Robot Sebagai Pemindah Tabung Reaksi Sampel PCR pada Prototype Liquid Handling System Marwinsyah, Rizky; Abdi, Ferly Isnomo; Sakti, Arya Mahendra; Riandadari, Dyah
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 02 (2023): JRM Agustus 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i02.54240

Abstract

Abstrak: Perkembangan teknologi di bidang medis telah mengarah pada penggunaan robot untuk membantu dan memudahkan pekerjaan tenaga medis dalam proses pengujian laboratorium, seperti pengujian sampel PCR. Pengujian PCR adalah salah satu metode pengujian COVID-19 yang paling akurat dengan menggunakan sampel lendir hidung atau tenggorokan. Saat ini pengujian sampel PCR masih dilakukan secara manual yang rawan terkontaminasi oleh tangan manusia. Robot lengan merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan benda yang digunakan pada berbagai industri. Dalam hal ini, lengan robot digunakan pada industri medis untuk memindahkan tabung reaksi sampel PCR agar mencegah tingkat kontaminasi sampel PCR, mengingat tingginya risiko kontaminasi pada pengujian sampel PCR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan untuk merancang bangun robot lengan, pemrograman gerakan lengan robot, dan menguji kemampuannya mengambil tabung reaksi sampel PCR dari prototype liquid handling system dan meletakan ke rak yang telah disediakan. Berdasarkan hasil uji fungsi robot lengan pada prototype liquid handling system, waktu yang diperlukan untuk memindahkan tabung reaksi bergantung pada jarak pemindahannya. Waktu rata-rata dari titik A ke titik 1 adalah 21,91 detik, dari titik B ke titik 2 adalah 25,08 detik, dan dari titik C ke titik 3 adalah 25,73 detik. Disimpulkan bahwa lengan robot yang dirancang dapat menjadi solusi dalam proses pemindahan tabung PCR untuk mengurangi resiko kontaminasi yang terjadi.   Kata kunci: covid-19, prototipe liquid handling system, robot lengan.   Abstract: Technological developments in the medical field have led to the use of robots to assist and facilitate the work of medical personnel in laboratory testing processes, such as testing PCR samples. PCR testing is one of the most accurate methods of testing for COVID-19 using a nasal or throat mucus sample. Currently testing PCR samples is still done manually which is prone to contamination by human hands. Arm robot is a tool used to move objects used in various industries. In this case, robotic arms are used in the medical industry to move PCR sample test tubes to prevent PCR sample contamination levels, given the high risk of contamination in PCR sample testing. This study uses research and development methods to design a robotic arm, program the robot arm's movements, and test its ability to take PCR sample test tubes from a liquid handling system prototype and place them on the rack provided. Based on the results of the arm robot function test on the liquid handling system prototype, the time required to move the test tube depends on the distance it is moved. The average time from point A to point 1 is 21.91 seconds, from point B to point 2 is 25.08 seconds, and from point C to point 3 is 25.73 seconds. It was concluded that the designed robotic arm could be a solution in the process of moving PCR tubes to reduce the risk of contamination occurring.   Keywords: arm robot, covid-19, liquid handling system, PCR.
Redesign Bumper Mobil Berbahan Komposit dengan Pendekatan Quality Function Deployment (QFD) Fatahillah, Idham Rizki Yusma; Wulandari, Diah; Sakti, Arya Mahendra; Riandadari, Dyah
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 01 (2023): JRM April 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i01.54251

Abstract

Belum maksimalnya akan pemahaman dan pentingnya penggunaan metode Quality Function Deployment (QFD) untuk mendapatkan kepuasan dan keinginan dari konsumen yang digunakan untuk melakukan perancangan sebuah bumper mobil berbahan komposit, serta belum tepatnya sebuah desain dan analisa secara struktur dari kekuatan bumper mobil itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode R&D dengan pendekatan Ulrich dan Eppinger yang terdiri dari empat tahapan: perencanaan, desain, pengujian, dan perbaikan. Setiap tahapan melibatkan penyebaran kuesioner, pembuatan QFD dan HOQ, desain menggunakan Autodesk Inventor, serta analisa simulasi menggunakan Ansys FEA untuk mengukur kekuatan dan ketahanan bumper. Hasil penelitian menunjukkan adanya lima atribut produk (kekuatan, keamanan, harga, mekanisme, dan estetika) yang didukung oleh tujuh respon teknis. Berdasarkan metode QFD, dirancanglah bumper mobil karimun dengan material komposit dan dilakukan analisa kekuatan serta keamanan bumper. Analisis menunjukkan deformasi maksimal untuk ketebalan bumper 4 mm, 5 mm, dan 6 mm adalah 17.308 mm, 17.836 mm, dan 18.365 mm. Faktor keamanan untuk ketebalan 4 mm, 5 mm, dan 6 mm adalah 4.88, 6.03, dan 7.89.
Analisis Variasi Kuat Arus dan Waktu terhadap Kekuatan Tarik Material Mild Steel dengan Spot Welding 2 Trafo Trimariyono, Dimas; Sakti, Arya Mahendra; Wulandari, Diah; Riandadari, Dyah
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 02 (2023): JRM Agustus 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i02.54252

Abstract

Abstrak: Seiring berkembangnya zaman di dunia industri terutama pada teknologi yang digunakan pun juga ikut mengalami perkembangan salah satunya dibidang pengelasan khususnya las titik. Kualitas las titik termasuk kedalam salah satu jenis las yang energi panasnya menggunakan arus listrik. Begitu pula dengan lama waktu pengelasan dalam proses pengelasan titik akan sangat mempengaruhi hasilnya. Oleh sebab itu kuat arus dan lama waktu pengelasan sangat berpengaruh terhadap hasil dari las titik. Oleh sebab itu tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perbedaan variasi kuat arus listrik dan lama waktu penekanan terhadap hasil pengujian tarik pada proses pengelasan spot welding 2 trafo. Jenis metode penelitian tugas akhir ini adalah dengan menggunakan metode penelitian eksperimental. Pada penelitian ini mesin yang digunakan adalah mesin las titik dengan kuat arus 125 A dan 370 A dengan lama waktu pengelasan 3 detik dan 5 detik serta material benda uji yang digunakan adalah plat mild steel SS400. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kuat arus dan lama waktu pengelasan mempunyai nilai tegangan yang berbeda semakin tinggi nilai kuat arus dan lama waktu pengelasan maka semakin besar pula nilai tegangan tarik. Dimana pada kuat arus 125 A dengan waktu pengelasan 3 detik dan 5 detik masing – masing memiliki nilai rata – rata tegangan tarik sebesar 17,11 Mpa dan 21,69 Mpa. Sedangkan pada kuat arus 370 A dengan waktu pengelasan 3 detik dan 5 detik masing – masing memiliki nilai rata – rata tegangan tarik sebesar 27,05 Mpa dan 33,50 Mpa.   Abstract: As the times are changing in the industrial world, especially in the technology used, welding has also undergone development, one of which is in the field of spot welding. Spot welding is a type of welding that uses electric current for its heat energy. The quality of spot welding is greatly influenced by the strength of the current and the duration of the welding process. Therefore, the purpose of this final project is to determine the difference in variations of electric current strength and pressure duration on the tensile test results in the spot-welding process of 2 transformers. The research method used in this final project is experimental research. In this study, a spot-welding machine with a current strength of 125 A and 370 A was used with a welding time of 3 seconds and 5 seconds, and the test material used was mild steel SS400 plates. The results of this study can be concluded that the strength of the current and the duration of the welding process have different voltage values, the higher the value of the current strength and the welding time. Specifically, the spot welding with a current strength of 125 A and a welding time of 3 seconds and 5 seconds has an average tensile stress value of 17.11 MPa and 21.69 MPa, respectively. Meanwhile, the spot welding with a current strength of 370 A and a welding time of 3 seconds and 5 seconds has an average tensile stress value of 27.05 MPa and 33.50 MPa, respectively.
Rancang Bangun Prototype Timbangan Sensorik untuk Domba Ternak Berbasis Microcontroller Laksono, Teguh Setiawan Aldi; Abdi, Ferly Isnomo; Sakti, Arya Mahendra; Ganda, Andita Nataria Fitri
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 01 (2023): JRM April 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i01.54263

Abstract

Perkembangan teknologi digital di bidang peternakan semakin meningkat, penimbangan bobot domba ternak masih memakan waktu dan tenaga yang banyak, serta sering terjadi kesalahan manusia yang mengakibatkan data yang tidak akurat. Oleh karena itu, dikembangkanlah Timbangan Sensorik dan RFID Mobile yang dapat menimbang dan merekam data secara otomatis, sehingga dapat mengurangi waktu dan tenaga yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan metode research and development (R&D) untuk membuat desain timbangan sensorik dan RFID Mobile, serta melakukan uji coba dengan memasukkan domba ternak ke dalam timbangan dan melakukan scanning tag RFID Mobile untuk mendapatkan identitas domba ternak. Sensor load cell kemudian mendeteksi berat domba ternak melalui perangkat lunak untuk mendapatkan data hasil penimbangan. Timbangan sensorik ini merupakan sebuah prototype yang terbuat dari besi hollow material galvanis dan memiliki ukuran yang lebih kecil dari timbangan yang sudah ada di pasaran. Setelah dilakukan perhitungan, timbangan sensorik ini mampu menimbang bobot domba seberat 30 kg dan memiliki tingkat error sebesar 0,9% setelah dilakukan uji coba sebanyak 3 kali.
Rancang Bangun Spot Welding 25A dengan Perhitungan Beban Daya Trafo Kurnia Sandy, Muhammad Khoir; Utama, Firman Yasa; Sakti, Arya Mahendra; Fitri Ganda, Andita Nataria
Jurnal Rekayasa Mesin Vol 8 No 01 (2023): JRM April 2023
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jrm.v8i01.54273

Abstract

Pada tahun 2021, jumlah kendaraan mobil penumpang di Indonesia mencapai 16.903.094 unit diimbangi angka kecelakaan lalu lintas darat di Indonesia, mencapai 103.645 kasus. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada cat dan bodi kendaraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang bangun Alat Spot Welding 25A. Penelitian ini menggunakan metode perancangan yang bertujuan untuk membuat besar arus listrik dan voltase tertentu sehingga didapatkan nilai daya yang dibutuhkan. Alat Spot Welding ini direncanaka nmemiliki kuat arus sebesar 25A dan tegangan sebesar 9V. Dalam percobaan modifikasi trafo bekas mikrowave, dilakukan pengubahan lilitan sekunder menggunakan kawat Email EIW berdiameter 2,7 mm. Hasilnya, diperoleh voltase sebesar 9 volt dan kuat arus sebesar 25A. Selanjutnya, dilakukan percobaan dent pulling menggunakan tiga jenis material, yaitu besi, aluminium, dan tembaga, pada plat besi dengan ketebalan 0,6 mm. Percobaan ini menggunakan tegangan 9 volt, kuat arus 25A, dan waktu selama 6 detik. Namun, dalam percobaan tersebut, dent pulling dengan menggunakan material aluminium tidak dapat menempel dengan tegangan, kuat arus, dan waktu yang sama seperti yang lainnya.