cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
REKA ELKOMIKA
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Arjuna Subject : -
Articles 9 Documents
Search results for , issue "Vol 1, No 4 (2013)" : 9 Documents clear
Analisis Perbandingan Performansi QoS antara Trixbox dengan Open IMS core Pada Layanan Voice WIBISANA, REZA; JAMBOLA, LUCIA; RAMADHAN, ZUL
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (436.834 KB)

Abstract

Abstrak Perkembangan komunikasi mengarah ke teknologi berbasis jaringan Internet Protocol (IP). Voice over Internet Protocol (VoIP) merupakan komunikasi suara jarak jauh melalui IP. VoIP tersebut dapat diimplementasikan dengan Trixbox sebagai server VoIP-nya. IP Multimedia Subsystem  (IMS) sebagai framework baru telekomunikasi yang mendukung layanan telekomunikasi berbasis IP disimulasikan oleh Open IMS Core menjadi server VoIP. Baik server Trixbox maupun Open IMS Core memiliki keunggulan masing-masing. Pada penelitian ini dilakukan pengujian kedua server untuk layanan voice-nya. Pengujian dilakukan dengan membangun kedua server diimplementasikan menggunakan jaringan wireless LAN. Selanjutnya melakukan analisis QoS yaitu jitter, delay dan packet loss yang dihasilkan dari panggilan tiap client. Hasil pengujian server Trixbox diketahui rata-rata jitter 9,918 ms, rata-rata delay 4,012 ms dan rata-rata packet loss 0%. Untuk server Open IMS Core diketahui rata-rata jitter 29,934 ms, rata-rata delay 10,034 ms dan rata-rata packet loss 0%. Secara keseluruhan, server trixbox memiliki performansi lebih baik dari server Open IMS Core.   Kata kunci: VoIP, Trixbox, Open IMS Core, QoS Abstract Leading to the development of technology-based communication network Internet Protocol (IP). Voice over Internet Protocol (VoIP) is a long-distance voice communication over IP. VoIP can be implemented as a server with Trixbox VoIP her. IP Multimedia Subsystem (IMS) as a new telecommunications framework that supports IP-based telecommunications services are simulated by the Open IMS Core into a VoIP server. Neither the server nor the Open IMS Core Trixbox has the advantages of each. In this research, a second test server for its voice service. Testing is done by building two servers are implemented using wireless LAN. Further analysis of QoS ie jitter, delay and packet loss resulting from the call of each client. The test results are known Trixbox server average jitter 9.918 ms, the average delay is 4.012 ms and the average packet loss 0%. For the Open IMS Core servers known to the average jitter 29.934 ms, the average delay is 10.034 ms and the average packet loss 0%. Overall, the Trixbox server has better performance than servers Open IMS Core . Keywords: VoIP, Trixbox, Open IMS Core, QoS
Analisis Kinerja VoIP pada Jaringan Akses Wireless LAN berbasis Open IMS Core AKHSAN, RIZKI AL; JAMBOLA, LUCIA; RAMADHAN, ZUL
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (325.363 KB)

Abstract

Abstrak IP Multimedia Subsystem (IMS) merupakan salah satu arsitektur bidang telekomunikasi yang menyediakan layanan berbasis multimedia. Open IMS Core adalah software open source yang dapat melakukan simulasi jaringan IMS dikembangkan oleh Institute FOKUS untuk melayani VoIP server. Perbedaan interkoneksi jaringan PSTN dan jaringan IMS  membutuhkan penghubung untuk menjembatani keduanya. Electronic Number Mapping (ENUM) adalah solusi untuk mengatasi masalah perbedaan interkoneksi. Pada penelitian ini akan melayani VoIP pada Open IMS Core, memadukan antara Open IMS Core dengan server ENUM yang dikombinasikan dengan menggunakan jaringan wireless LAN dan menganalisis QoS yaitu delay, jitter, packet loss dan troughput yang dihasilkan dalam proses panggilan antar client. Dari hasil pengujian melalui tanpa server ENUM diketahui bahwa rata-rata delay 12,388 ms, rata-rata jitter 34,764 ms, rata-rata packet loss 0% dan rata-rata troughput 138,354 kbps. Pengujian melalui server ENUM diketahui rata-rata delay 10,912 ms, rata-rata jitter 32,018 ms, rata-rata packet loss 0% dan rata-rata troughput 155,29 kbps. Kata Kunci : Open IMS Core, VoIP, ENUM, QoS Abstract IP Multimedia Subsystem (IMS) is a telecommunications architecture that provides multimedia based services. Open IMS Core is an open source software that can operate network simulation developed by the Institute FOKUS IMS to serve the VoIP server. The Difference of interconnect by between PSTN networks and IMS networks is require of the liaison to bridge them. Electronic Number Mapping (ENUM) is the solution to overcome the problem of interconnective difference. This research will serve VoIP on the Open IMS Core, combining the Open IMS Core and ENUM server combined by using of wireless LAN networks and analyze QoS i.e. the delay, jitter, packet loss and throughput resulting in calls and the client process. Based on the test results without through ENUM server it was known that the delay average of 12.388 ms, jitter average of 34.764 ms, packet loss average of 0% and average throughput of 138.354 kbps. ENUM server the testing through it was known the delay average of 10.912 ms, jitter average of 32.018 ms, packet loss average of 0% and average throughput of 155.29 kbps. Keywords: Open IMS Core, VoIP, ENUM, QoS
Analisis Penalaan Kontroller PID pada Simulasi Kendali Kecepatan Putaran Motor DC FITRIANSYAH, ADITYA; WALUYO, WALUYO; SYAHRIAL, SYAHRIAL
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1531.13 KB)

Abstract

ABSTRAK Motor listrik merupakan salah satu peralatan listrik yang paling banyak digunakan dalam dunia indutri, salah satunya adalah motor DC. Kelebihan motor DC adalah relatif mudah diperoleh dan diatur kecepatan putarnya. Cara pengaturan kecepatan yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik PID, dimana salah satu teknik untuk mengatur kecepatan motor DC yang umum digunakan. Dalam perancangan sistem kontrol PID, yang perlu dilakukan adalah mengatur parameter P, I atau D agar tanggapan sinyal keluaran sistem terhadap masukan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Hasil simulasi menunjukkan kontroler PID untuk kendali kecepatan motor DC ini menghasilkan kondisi robust (kokoh) saat nilai Kp = 0,2, Ki = 1,6 dan Kd = 0,1. Hasil dari parameter kendali yang dirancang memiliki error steady state 0,999 % dan dengan settling time 0,84 detik pada rise time 0,49 detik dan nilai peak terletak pada 0,99. Kecepatan awal yang dihasilkan mendekati set point yang diinginkan pada detik kedua dan kecepatannya tidak ada penurunan atau tetap konstan sampai dengan detik ke 100. Kata Kunci : Motor DC, PID, Rise time, Error Steady state, Settling time   ABSTRACT The electric motor is one of the most power equipment used in world industries , one of which is DC motor. The advantages of DC motors are relatively easy to obtain and set the speed of rotation. A technique to control the speed is used PID, which is commonly used. In PID control system design needs to be done were to set the parameters P, I or D so that the output signal response system to particular input as desired. The simulation results showed that the PID controller for DC motor speed control produced robust conditions when the value of Kp = 0.2, Ki = 1.6 and Kd = 0.1. The results of the control parameters were designed to have a steady state error of 0.999 % and the settling time of 0.84 seconds, 0.49 seconds rise time and peak value was at 0.99. The resulting initial velocity approaching the desired set point was 2nd second and remain constant until 100th second. Keywords : Motor DC, PID, Rise time, Error Steady state, Settling time
Perancangan dan Analisis Kinerja Sistem Pencegahan Penyusupan Jaringan Menggunakan Snort IDS dan Honeyd PUTRI UTAMI, AGITA SYAIMI; LIDYAWATI, LITA; RAMADHAN, ZUL
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (839.593 KB)

Abstract

ABSTRAK Kelemahan sistem keamanan jaringan akan dimanfaatkan oleh penyusup (intruder) untuk melakukan serangan dengan cara mencuri data dan merusak jaringan komputer. Pada penelitian ini dilakukannya pencegahan penyusupan menggunakan Snort IDS dan Honeyd. Snort IDS ini bekerja dengan cara mendeteksi serangan yang telah dilakukan oleh penyusup (intruder). Setelah serangan berhasil terdeteksi, maka serangan tersebut akan dibelokkan ke server palsu (Honeyd). Akibat dari serangan penyusup adalah terjadinya gangguan pada sisi sistem kinerja server. Begitupula pada pemakaian CPU history adanya peningkatan kapasitas server 94,1% ketika terjadi serangan. Akan tetapi setelah terjadinya pembelokan, kapasitas server menurun menjadi 47,4%. Setelah dilakukan proses pendeteksian dan pembelokan maka sistem sudah bekerja dengan baik untuk mengamankan suatu jaringan komputer. Kata kunci : CPU history, Honeyd, kinerja sistem, penyusup, Snort IDS. ABSTRACT A disadvantage of network security system will be utilized by the intruders to carry out attacks in a way to steal data and destroy the computer network. In this research , it was conducted the prevention to detect attack using Snort IDS and Honeyd methods. The Snort IDS worked by using an attack detection that conducted by intruder. After attack detection, it would be moved to the fake server (Honeyd). The results of the intruder attack were the interference on the performance of server side system. Similarly, the CPU usage history would increase. In the event of attack, the state of the server would increase to 94.1%, but after bending state of server, it would decrease to 47.4%. After detection and deflection processes, the system would work back into the normal condition for securing the computer network. Keywords : CPU history, Honeyd, , Intuder, system performance, Snort IDS.
Perancangan Simulator Sistem Pengepakan dan Penyortiran Barang berbasis PLC Twido TWDLMDA20DTK ARDIANSYAH, HENDRI; TARYANA, NANDANG; NATALIANA, DECY
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1571.739 KB)

Abstract

Abstrak Dalam dunia industri diperlukan suatu alat yang mampu beroperasi dengan cepat dan tepat sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas dan jumlah hasil produksi. Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah model prototype mesin pengepakan dan penyortiran barang yang dikendalikan secara otomatis oleh pengendali PLC. Selain itu, telah dirancang sebuah program diagram ladder dengan menggunakan perangkat lunak yang dapat diterapkan sebagai perintah di dalam PLC dan menghasilkan suatu keluaran untuk menggerakkan dan mengendalikan prototipe simulator pengepakan dan penyortiran barang. Penelitian diawali dengan penyiapan komponen, yaitu konveyor, elevator, rangkaian pengendali plant simulator, sensor photoelectric dan limit switch, load cell, dan PLC. PLC yang digunakan adalah PLC Twido TWDLMDA20DTK dan software Twido Suite V2.30. Selanjutnya, komponen tersebut harus diuji kelayakannya untuk digunakan dalam rangkaian. Rangkaian yang telah selesai dikerjakan, diuji apakah dapat bekerja sesuai dengan rancangan awal. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh waktu yang dibutuhkan dalam proses pengepakan mendekati 2 dan 3 detik berturut-turut untuk jarak antar dadu 1 dan 2 cm. Kata kunci : Programmable Logic Controller, Konveyor, Elevator, Diagram Ladder, Load cell. Abstract In industrial processes, they are needed tools that can operate swiftly and correctly so that the production processes operate more effectively and efficiently, and even they increase production result and quality. This research aim was designing a packing machine prototype and goods sorting that automatically controlled by PLC controller. It would designed a program ladder diagram by using software that applicable as commands in PLC and produce a product to move and restrain the simulator package and goods sorting prototype. This research was initiated by component preparing, namely miniatures of conveyor, elevator, plant simulator controller, photoelectric and limit switch sensors, load cell and PLC. The used PLC was Twido Twdlmda20dtk and twido suite v2.30 software. Furthermore, the components would be tested the eligibility to be used in the circuit. The circuit would be tested whether suitable as the initial design. Based on the testing results, it was obtained that the desired time in packing process were 2 and 3 seconds approximately for the distance of dices were 1 and 2 cm respectively. Keywords : Programmable Logic Controller, Conveyor, Elevator, Diagram Ladder, Load cell.
Penerapan dan Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Pikohidro dengan Turbin Propeller Open Flume TC 60 dan Generator Sinkron Satu Fasa 100 VA di UPI Bandung NUGRAHA, IHFAZH NURDIN EKA; WALUYO, WALUYO; SYAHRIAL, SYAHRIAL
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.118 KB)

Abstract

Abstrak Pikohidro adalah pembangkit listrik tenaga air yang mempunyai daya dari ratusan Watt sampai 5 kW. Secara teknis, pikorohidro memiliki tiga komponen utama yaitu air (sumber energi), turbin dan generator. Pikohidro dapat digunakan sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik tenaga diesel berbahan bakar minyak dengan biaya operasional lebih tinggi dan tidak ramah lingkungan. Potensi alam yang dapat dijadikan suatu pembangkit pikohidro adalah aliran air sungai yang berada di UPI Bandung. Alat yang digunakan adalah turbin reaksi propeller open flume TC 60 dan generator sinkron satu fasa kapasitas 100 Watt, 200 – 220 volt, 90 Hz. Pengukuran pembebanan generator dilakukan pada saat tanpa beban dan berbeban menggunakan beberapa lampu untuk mengukur besar daya yang terbangkitkan. Hasil dari pengukuran pembebanan generator, menghasilkan daya listrik sebesar 71 watt, dengan tegangan tertinggi 5,5% dari 220 volt dan drop tegangan – 13,3% dari 220 volt, serta drop frekuensi – 19% dari 90 Hz. Kata kunci: picohydro, turbin, generator, frekuensi, tegangan. Abstract A pcohydro is hydropower generator capasity that as hundreds of watts to 5 kW. Technically, ithas three main components: water (source of energy), turbine and generator. Picohydro can be used as an alternative to diesel power plants that using fuel oil, cost expensive and not environmentally friendly. A natural potential that can be used a picohydro generator river flow that was in UPI Bandung. The working tools a reaction turbine propeller open flume TC 60 and single phase synchronous generator capacity of 100 Watts, 200-220 volts, 90 Hz. The enerator measurements were no load and loaded by the lamps in order to measure the value of the generated power. The results were generated electric power of 71 watts, 5.5% highest voltage of 220 volts and – 13,3% voltage drop of 220 volts, and - 19% frequency drop of 90 Hz. Keywords: picohydro, turbine, generator, frecuency, voltage.
Studi Kasus Rugi-Rugi Serat Optik dan Analisis Daya dengan Metoda Link Budget Pada Jaringan Serat Optik STO Ahmad Yani NOVRIYANTO, JEPRI; TRISAPTO, POERNOMO; FAOZAN, FAOZAN
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.648 KB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis rugi-rugi serat optik terhadap sistem komunikasi serat optik di PT. Telkom ARNET 1 Bandung Timur, menggunakan kabel serat optik multimode tipe G 655 C dan G 652 D. Berdasarkan hasil pengukuran menggunakan OTDR didapat total loss maksimum yang melebihi standarisasi 0,5 dB/km, terjadi pada ruas Ahmad Yani-Tegalega, kabel 24 core dengan nomor serat 1,2,5,6,7,9,11 dan ruas Ahmad Yani-Tegalega, kabel 48 core dengan nomor serat 35,37,38. Ruas Ahmad Yani-Dago total loss maksimum yang melebihi standarisasi 0,5 dB/km yaitu pada nomor serat 18. Daya terima minimum standarisasi adalah - 4 dBm untuk sumber cahaya laser. Dari hasil pengukuran didapat daya terima minimum untuk ruas Ahmad Yani-Lembong 1,4 dBm, Ahmad Yani Tegalega - 2,893 dBm, Ahmad Yani-Ujungberung 0,932 dBm, Ahmad Yani- Turangga 1,4 dBm, dan Ahmad Yani-Rancaekek -0,702 dBm. Kata kunci : serat optik, standarisasi loss ITU-T, daya terima minimum, OTDR ABSTRACT This reseach analyzing loss optical fiber to the optical fiber communication systems in PT. Telkom Arnet 1 Bandung Timur, using the multimode optical fiber cables, type G 655 C and G 652 D. Based OTDR measurement results, it was obtained the total loss exceeded the maximum standarization of 0.5 dB/ km that occurred on a segment Ahmad Yani-Tegalega, 24 core cable with fiber numbers 1,2,5,6,7,9,11. The segment of Ahmad Yani-Tegalega, 48 core cable with fiber numbers 35,37,38 and Ahmad Yani-Dago total loss exceeded the maximum standarization of 0.5 dB/km was the number of fiber 18. The minimum received power standarization was - 4 dBm for the laser light source. The obtained measurement results for the minimum received power segment Ahmad Yani-Lembong, Ahmad Yani-Tegalega, Ahmad Yani-Ujungberung, Ahmad Yani-Turangga and Ahmad Yani - Rancaekek were 1.4 dBm, -2.893 dBm, 0.932 dBm, 1.4 dBm and -0.702 dBm respectively. Keywords: optical fiber, loss standarizationITU-T, minimum received power, OTDR
Peramalan Beban Puncak Listrik Jangka Pendek Menggunakan Metode Jaringan Syaraf Tiruan TRIWULAN, YAYU; HARIYANTO, NASRUN; ANWARI, SABAT
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (791.587 KB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan segala perkembangan di setiap sektor dan juga didukung oleh kemajuan teknologi, itulah sebabnya mengapa permintaan listrik di Indonesia meningkat. Tanpa adanya rumus eksak yang dapat memastikan besarnya beban listrik disetiap waktu, maka yang dapat dilakukan adalah meramalkan beban listrik. Metode peramalan beban yang dibahas pada studi ini adalah metode Jaringan syaraf tiruan (JST) yang dijalankan dengan Backpropogation. Setelah simulasi dilakukan perbandingan antara hasil ramalan oleh Jaringan syaraf tiruan (JST) dan hasil koefisien beban menunjukkan rata-rata error dengan metode JST untuk satu minggu (Senin-Minggu) mencapai 0,12% dengan akurasi 99,88% dan rata-rata error dengan metode koefisien beban untuk satu minggu mencapai 1,85% dengan akuasi 98,15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peramalan dengan JST lebih baik dari metode koefisien beban. Kata Kunci : peramalan, beban puncak, JST, backpropogation, akurasi ABSTRACT Indonesia is one of the developing countries with development in each sector and supported also by technological progress, that is the reasons why the demand of electric in Indonesia increases. The electric power generate system load is changing in every second depends on users’ necessities. Without any exact formula that can ensure how big the load in any time, then that can be done simply the forecasting. The load forecasting method which being discussed in this study is an artificial neural network method that is run by Backpropogation. After the simulation was done, the comparison between the forecast results of artificial neural network (ANN) and the load coefficient method, showed that the average error of ANN for one week (Monday to Sunday) reached 0.12% with the accuracy of 99.8% and the average error of load coefficient method for one week reached 1.85% with accuracy of 98.15%. The results showed that the artificial neural network method forecast was better than the load coefficient method. Keywords : forecasting, peak load, ANN, Backpropogation, accuracy
Perancangan dan Realisasi DC Chopper Boost untuk Aplikasi Motor DC pada Prototype Pengangkat Jembatan Otomatis SETIADI, ADI; HARIYANTO, NASRUN; SAODAH, SITI
REKA ELKOMIKA Vol 1, No 4 (2013)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.592 KB)

Abstract

ABSTRAK Semakin berkembangnya jaman maka penggunaan sumber energi semakin besar, salah satunya adalah penggunaan motor listrik. Untuk memberikan sumber tegangan yang besar kepada motor dibutuhkan peralatan yang dapat mentransfer energi yang besar pula, sehingga perlu dirancang suatu DC chopper, dalam hal ini DC Chopper Boost. DC chopper boost adalah suatu sistem penaik tegangan dimana tegangan output yang dihasilkan lebih besar daripada tegangan inputnya. Dalam kasus ini penggunaan DC chopper boost pada pengangkat jembatan sebagai penaik tegangan baterai akan disuplai ke motor dc sesuai dengan tegangan kerja motor dc tersebut. Penyuplaian arus dan tegangan ini melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu tegangan baterai sebesar 12 volt akan diteruskan ke transformer, transformer akan menaikkan tegangan dari baterai menjadi 18 volt hal ini telah teruji diukur dengan menggunakan multimeter. Tegangan ini merupakan arus bolak-balik (arus ac). Sebelum menggerakkan motor DC, tegangan ini harus diubah kembali ke arus searah (arus dc) karena motor harus disuplai dengan tegangan dc. Oleh karena itu diperlukan dua dioda untuk membuat arus ac tersebut menjadi searah. Motor dc ini akan bekerja apabila ada instruksi dari sistem kontrol. Motor dc ini berfungsi sebagai pengangkat lengan jembatan apabila ada kapal yang akan melewati jembatan tersebut. Dari hasil perancangan dan realisasi DC chopper boost dapat dianalisis dengan menghitung kapasitas beban, bahwa Motor dc akan mampu bekerja saat diberi beban maksimal 2 kg dengan nilai torka sebesar 0,47 Nm. Kata kunci: DC chopper boost, dioda, baterai, transformer, motor DC. ABSTRACT The recent development of the greater use of energy sources, one of which is the use of electric motors. To provide a high voltage source to the motor, it is need equipment that can transfer high energy, so that it was designed a DC chopper, in this case as DC Boost Chopper. DC boost chopper is a system in which the voltage increase as result of higher output voltage than the input voltage. In this case, the use of DC boost chopper on the bridge lifting is increase the battery voltage to supply to the dc motor in accordance with the working voltage. The supplying current and voltage were through the several stages. The first stage was a 12 volt battery voltage passed to the transformer, where it would increase the voltage of the battery to 18 volts. It has been measured using a multimeter. This voltage was alternating current. Before drive the DC motor, the voltage was converted back to a direct current because the motor must be supplied with dc voltage. Therefore, it was need two diodes, to make the AC into DC. The dc motor would work if there were instructions from the system controller. The dc motor served as a lever arm bridge if there was a ship that would pass through. From the results of the design and realization of DC boost chopper, it could be analyzed by calculation the load capacity. The dc motor would be able to work when be given a maximum load of 2 kg with 0.47 Nm of torque. words: DC boost chopper, diode, battery, transformers, DC motor.

Page 1 of 1 | Total Record : 9