Articles
Development of the Portable Shake Table for Simulating Building Characteristic under Earthquake Condition
Suluch, Munarus;
Adhim, Fauzi Imaduddin;
Priananda, Ciptian Weried;
Rahayu, Lucky Putri;
Kurnianto, Mahfud;
Cantona, Singgih;
Jauhari, Moh.
IPTEK Journal of Proceedings Series No 3 (2019): International Conference on Engineering Technology Advance Science and Industrial Appli
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23546026.y2019i3.5834
In the last few decades, massive earthquakes, which can damage many homes and buildings, have often occurred. To slow down or prevent damage from earthquakes, various technologies are needed. From this technology, simulators of ground motion from earthquakes can be used to remind people of the dangers of earthquakes. This paper introduces a portable earthquake simulator to simulate two-dimensional ground motion from an earthquake. Focusing on the design concept, structure, and features of this new simulator, the author discusses its implementation and verifies its feasibility with the results of the initial experiments.
Implementasi Metode PID untuk Mengontrol Posisi Motor Servo pada Sistem Sortir Berat Adonan
Mohammad Irfa'anul Ma'arif;
Fauzi Imaduddin Adhim;
Fivitria Istiqomah
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.71125
Pada era sekarang masih banyak industri roti yang masih melakukan proses produksi secara manual. Salah satunya yaitu proses yang terjadi pada pemilahan berat adonan setelah dilakukan pemotongan. Proses pemotongan adonan yang masih dilakukan secara manual terdapat banyak kekurangan, diantaranya berupa potongan adonan yang tidak sesuai dengan klasifikasi berat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dibutuhkan proses pemilahan berat potong adonan. Tetapi proses pemilahan yang terdapat pada industri masih dilakukan secara manual, sehingga pada proses pemilahan berat potong adonan memiliki tingkat kesalahan atau human error yang cukup tinggi. Pada proyek akhir ini dibuat alat berupa mesin sortir berat adonan yang menggunakan sensor loadcell sebagai pembaca berat, sensor infrared sebagai penghitung objek dan motor servo serta sebagai aktuator sistem sortir. Implementasi kontrol PID pada sistem sortir berat adonan tersebut guna menjaga tingkat akurasi pemilahan dengan cara mengontrol sudut putar atau posisi dari motor servo penggerak lengan pemilah agar sesuai dengan set point. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa sistem memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan diterapkannya metode PID terhadap posisi lengan pemilah pada sistem sortir. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak terjadinya kesalahan pemilahan ketika dilakukan ujicoba dengan berat objek yang variatif. Dengan adanya alat ini dapat meningkatkan efisiensi dan meminimalisir kesalahan pemilahan berat adonan yang terjadi pada Industri Rosmita Bakery.
Sistem Penjejak Mortalitas Penghitung Jumlah Ayam Broiler Menggunakan Metode Deteksi Gerak
Aurelia Rinjani;
Joko Priambodo;
Fauzi Imaduddin Adhim
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.73292
Peternakan ayam broiler sangat membutuhkan pemantauan terhadap hewan ternaknya. Banyak sedikitnya jumlah ternak juga dapat mempengaruhi besar kecilnya keuntungan. Dalam peternakan ayam broiler, penghitungan jumlah ayam umumnya didapat secara manual. Namun, faktor manusia yang memiliki penglihatan yang kurang awas sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan. Untuk menyelesaikan masalah, dibuat sebuah sistem yang dapat menghitung jumlah dan penjejakan mortalitas ayam melalui rekaman video. Proyek akhir ini, menggunakan pengolahan citra dengan metode deteksi gerak untuk mendeteksi penjejakan dan jumlah ayam. Kemudian dilakukan penjejakan ayam yang didapatkan dari pergerakan ayam. Proses penjejakan dilakukan dengan menggunakan metode Euclidean Distance lalu dilakukan pemberian bounding box dan pelabelan dengan nomor ID ayam. Proses penghitungan jumlah ayam didapatkan melalui banyaknya jumlah bounding box yang terbaca. Kemudian proses penjejakan mortalitas didapatkan melalui selisih dari jumlah ayam saat masa pengisian dengan pembacaan jumlah ayam saat ini. Pengujian dilakukan dengan mengambil video yang berdurasi sekitar 15 detik. Video diambil dalam kandang ayam yang berisi 20 ekor ayam. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini memiliki tingkat akurasi tertinggi sebesar 86,67%, dengan pembacaan jumlah ayam dalam 1 kandang dapat mencapai 15 ekor, dan perkiraan jumlah kematian ayam yang terdeteksi sebanyak 5 ekor.
Implementasi Sistem Kontrol Aliran dan Tekanan Oksigen Menggunakan Logika Fuzzy pada Reaktro Ozon
Siti Athiul Millah;
Dwiky Fajri Syahbana;
Fauzi Imaduddin Adhim;
Ahmad Hafizh
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.69535
Kondisi pandemi Coronavirus disease (COVID-19) terus meningkat oleh sebab itu dibutuhkan perancangan peralatan yang dapat mencegah COVID-19 tersebut yaitu alat sterilisasi peralatan kesehatan. Sistem sterilisator yang ada di pasaran saat ini belum memiliki kontrol aliran dan tekanan oksigen sehingga produksi ozon tidak terkendali dikarenakan aliran dan tekanan oksigen yang akan masuk pada reaktor ozon tidak terkontrol yang menyebabkan ozon akan masuk berlebih dan tidak sesuai dengan standarisasi kadar ozon pada peralatan kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan alat sterilisasi tersebut PT. Parametrik Solusi Integrasi membuat alat sterilisasi peralatan kesehatan menggunakan gas ozon (O3) dengan metode pembangkit Dielectric Barrier Discharge (DBD) dengan penambahan kontrol aliran dan tekanan oksigen menggunakan metode logika fuzzy. Kontrol aliran dan tekanan yang dilakukan pada sterilisator ini ditujukan agar aliran dan tekanan yang dihasilkan akan lebih terkontrol. Penggunaan fuzzy sebagai metode yang digunakan bertujuan untuk mendapatkan nilai laju aliran dan tekanna yang sesuai dengan set point. Sistem sterilisasi menggunakan logika fuzzy membuat respon sesuai dengan standar yang ditentukan dan mendekati set point yang diberikan dengan nilai laju aliran 5 Lpm dan tekanan 120 kPa dengan rata- rata eror aliran oksigen sebesar 4.3% dan rata- rata eror tekanan oksigen 3,9%.
Implementasi Logika Fuzzy untuk Kontrol pH dan Salinitas Air Tambak
Menik Nurhidayati;
Berlian Al Kindhi;
Fauzi Imaduddin Adhim
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.74774
Salah satu aspek yang diperhatikan dalam budidaya udang yaitu pemeliharaan kualitas air. Manajemen kualitas air merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh para pembudidaya untuk meningkatkan produksi udang vannamei. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam manajemen kualitas air pemeliharaan adalah monitoring faktor fisika, kimia, biologi dan pengelolaan berupa pemberian perlakukan jika terjadi penyimpangan nilai optimal parameter. pH dalam suatu perairan dapat dijadikan indikator dari adanya keseimbangan unsur-unsur kimia ketersediaan unsur-unsur kimia dan unsur-unsur hara yang sangat bermanfaat bagi kehidupan vegetasi akuatik. Sistem kontrol pH dan salinitas air dengan memanfaatkan metode logika Fuzzy digunakan untuk menjaga nilai pH dan salinitas pada kisaran angka optimal. Proses perancangan dibuat dalam bentuk prototype. Tempat yang digunakan berupa box container dengan volume 90 liter. Beberapa komponen yang digunakan yaitu sensor pH, sensor salinitas, empat buah pompa, Arduino Uno, relay, dan larutan penstabil pH dan salinitas. Pengujian dilakukan menggunakan prototype tambak melalui box container. Pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran sensor dengan alat ukur. Didapatkan hasil berupa presentase kesalahan untuk sensor Ph awal sebesar sebesar 9.55%, sedangkan untuk salinitas awal yaitu 22.08%. Sedangkan untuk presentase untuk pengukuran Ph akhir sebesar 10.54% dan salinitas akhir sebesar 12.44%.
RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING TEGANGAN, ARUS, DAN FREKUENSI KELUARAN GENERATOR 3 FASA PADA MODUL MINI POWER PLANT DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTAS
Fitri Adi Iskandarianto;
Brian Raafi'u;
Purwadi Agus Darwito;
Titin Nur Fadilah;
Rakmad Amrinsyah Badrul Alam;
Fauzi Imaduddin Adhim;
Rizaldy Hakim Ash-Shiddieqy
Jurnal Nasional Aplikasi Mekatronika, Otomasi dan Robot Industri (AMORI) Vol 1, No 2 (2020)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1098.236 KB)
|
DOI: 10.12962/j27213560.v1i2.7687
Energi listrik menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Kestabilan pada sistem pembangkit energi listrik menjadi hal yang harus diperhatikan, salah satu instrument pembangkit listrik yang sering digunakan adalah Generator, yang mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Generator memiliki variabelvariabel fisis yang harus dijaga kestabilannya antara lain tegangan, arus dan frekuensi. Sehingga untuk mengetahui besar tegangan dan arus yang dihasilkan oleh generator maka dibuatlah sistem yang dapat mengukur besar arus, tegangan dan frekuensi yang dihasilkan oleh generator dengan sistem portable (plug and play). Pada sistem ini parameter keluaran generator dimonitoring menggunakan berbagai sensor antara lain sensor tegangan ZMPT101B untu mengukur tegangan keluaran generator, sensor ACS712 untuk mengukur variabel arus dan zero crossing detector untuk mengukur variabel frekuensi. Dari data uji sistem monitoring didapat hasil yaitu sensor tegangan ZMPT101B yang memiliki pembacaan error sebesar 0,01 untuk error pembacaan sensor ACS712 sebesar 0,09 dan untuk error pembacaan sensor frekuensi sebesar 0,01. Ketiga sensor ini berhasil digunakan dalam sistem monitoring tegangan, arus dan frekuensi keluaran generator pada modul mini power plant.
Product Sorting System In Checker Sorting Process Using The Template Matching Method
Joko Priambodo;
Fauzi Imaduddin Adhim;
Enny Indasyah
TEKNOLOGI DITERAPKAN DAN JURNAL SAINS KOMPUTER Vol 5 No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33086/atcsj.v5i1.3694
In supporting the production activities of a company, an infrastructure unit is needed that is capable of supporting the production activities of a company. Several companies that produce animal feed and processed food have problems related to the failure of the sorting process. The sorting process for checking packaged products is still carried out by human power, so errors often occur due to human negligence in sorting packaged products. Therefore a tool is designed to sort automatically and be able to distinguish differences from packaged products using image processing with the Template Matching method. Then, proceed with looking for accurate calculations using the Template Matching algorithm, which will help detect differences between packaging products A and B. The technique used in the method is the calculation of values using greyscale imagery and image segmentation with ten trials based on the labels on the template features used. After testing, the best accuracy results, namely 59% obtained on image segmentation
Development of Employee Payroll System using Rational Unified Process (RUP) on Odoo Platform
Fauzi Imaduddin Adhim;
Raisya Fiany Martin;
Slamet Budiprayitno;
Lucky Putri Rahayu
TEKNOLOGI DITERAPKAN DAN JURNAL SAINS KOMPUTER Vol 5 No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33086/atcsj.v5i1.3696
Payroll process mostly done manually in Indonesian companies. Manual process takes longer time than automated process. In this research, an employee payroll system was developed on the Odoo platform by implementing the Rational Unified Process (RUP) method. There are four phases in this method, the inception phase includes business process modeling activities both ongoing business processes (as-is) and proposed business processes (to-be). Then from the business process needs analysis is carried out. The elaboration phase includes system design activities using use case diagrams, activity diagrams, configuration, use case scenarios, and salary rules. The construction phase includes implementation activities based on the system design in the previous phase. The results of the implementation will then be evaluated at the testing stage. In the final phase, namely the transition, the deployment or installation process is carried out to the user. The results obtained after testing the system by comparing salary calculations on Microsoft Excel and Odoo show that the total salaries of employees received are similar. The time needed to calculate an employee in Microsoft Excel is 15 minutes, while in Odoo the time needed is 6 minutes faster. In the User Acceptance Testing (UAT) test, the respondents involved were a limited circle of various departments at a sample company totaled 11 people by giving 12 statements from 3 UAT test criteria and obtained a final score of 86.97%. From the final score, the respondents accepted the developed system well.
Moisture Control System in Mustard Plants Using the PID Method
Enny Indasyah;
Robiq Abiyyu Sadid;
Fauzi Imaduddin Adhim;
Fivitria Istiqomah;
Rizqi Putri Nourma Budiarti
TEKNOLOGI DITERAPKAN DAN JURNAL SAINS KOMPUTER Vol 5 No 1 (2022): June
Publisher : Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33086/atcsj.v5i1.3759
Irrigating paddy fields is a very important process for plant growth. When the process of irrigating rice fields is carried out by means of continuously flowing water and the soil moisture value is only based on estimates, there are many possibilities for the moisture value not to be measured where this causes the plants to take a long time to grow and the plants will rot or fail to harvest if the humidity value is too high. So a final project was designed with the title Humidity Control System in Mustard Plants Using the PID Method. The way this system works is by placing 5 humidity sensors at five different points to read soil moisture values and each sensor is connected to the Arduino Mega 2560 microcontroller. The controller used in this irrigation system is Proportional Integral Derivative (PID) to get humidity values according to the needs of the plant. The design and construction of an automatic irrigation system in this study was successfully carried out using the PID method, the corresponding Kp parameter values for the system were obtained, namely Kp = 4.328, Ki = 2.634, and Kd = 3.217. This automatic irrigation system can reach the moisture point of the mustard plant, which is 60% with a steady state error of 0.387% and a rise time 79 seconds. The test was carried out for 7 days and by comparing the average plant height in the manual watering area and the automatic watering area. The average growth of plant height in the manual watering area and the automatic watering area has a difference of 1.2 cm. Because this system only focuses on water irrigation where plants also need other nutrients for growth besides water.
Analisis Pengaruh Bayangan Sebagian Terhadap Karakteristik Daya Listrik pada PV Array
Luqi Abidin;
Ciptian Weried Priananda;
Khafit Imron Muzaki;
Fauzi Imaduddin Adhim;
Lucky Putri Rahayu;
Arif Musthofa
Journal of Applied Electrical Engineering Vol. 6 No. 2 (2022): JAEE, December 2022
Publisher : Politeknik Negeri Batam
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30871/jaee.v6i2.4086
Fenomena Photovoltaic Array (PV Array) tertutup bayangan sebagian sangat berpotensi terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Fenomena tersebut dapat menyebabkan penurunan perolehan daya listrik pada PLTS. Penurunan daya listrik ini dipengaruhi oleh seberapa besar bayangan yang timbul pada area PV Array. Pada penelitian ini dilakukan pengujian melalui pendekatan simulasi (software) dan eksperimental (hardware) untuk mengetahui efek tertutup bayangan sebagian terhadap penurunan daya listrik keluaran PV Array. Penelitian ini melakukan pengujian secara praktis pada PV Array yang tersusun dari 25 modul PV 3-watt peak. PV Array ini memiliki konfigurasi 5 string dengan daya total 75-watt peak. Pada proses pengujian, digunakan beberapa skema tertutup bayangan sebagian dengan nilai persentase dan bentuk yang bervariasi. Pengujian dilakukan dengan mengambil data arus dan tegangan pada catu daya keluaran PV Array. Selanjutnya daya PV Array dihitung dengan mengalikan nilai arus dan tegangan. Perhitungan ini kemudian disajikan dalam bentuk kurva karakteristik P-V (Daya-Tegangan). Berdasarkan hasil pengujian, masing-masing skema tertutup bayangan sebagian memberikan dampak yang berbeda terhadap penurunan nilai daya listrik serta bentuk kurva karakteristik P-V yang dihasilkan selama proses pengujian. Pada kurva karakteristik P-V, ditemukan adanya sejumlah titik puncak daya (maksimum power point) dengan beragam variasi nilai puncak.