cover
Contact Name
Wahyu Sasongko Putro
Contact Email
wahyuputro@unesa.ac.id
Phone
+62318280009
Journal Mail Official
jurnalteknikelektro@unesa.ac.id
Editorial Address
FAKULTAS TEKNIK, Kampus Ketintang Surabaya 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Teknik Elektro (JTE)
ISSN : 22525017     EISSN : 29870089     DOI : https://doi.org/10.26740/jte.v14n1
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Articles 437 Documents
Prototype Monitoring Arus, Dan Suhu Pada Transformator Distribusi Berbasis Internet Of Things (IoT) AXEL REINALD MADJID; BAMBANG SUPRIANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Transformator distribusi merupakan jantung dari jaringan distribusi. Transformator distribusi diharapkan bekerja terus menerus untuk mensuplai tenaga listrik ke pelanggan. Timbulnya gangguan pada transformator distribusi mengakibatkan kerusakan pada trafo dan terputusnya penyaluran tenaga listrik ke pelanggan. Salah satu gangguan pada transformator distribusi dapat diakibatkan hubung singkat atau pembebanan arus lebih yang mengakibatkan arus naik dari nominal serta peningkatan suhu belitan maupun disekitar trafo. Penilitian skripsi ini bertujuan untuk merancang dan membuat sebuah prototipe sistem monitoring parameter arus dan suhu pada transformator berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi, lifetime serta mengetahui kondisi transformator secara real time. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa alat prototipe bila dibandingkan dengan tang ampere dapat merespon nilai arus 3 fasa yang terbaca dengan rata-rata kesalahan pengukuran atau akurasi error per arus phasa R = 1,0%, S = 1,8%, T = 1,7%, dan rata-rata kesalahan pengukuran atau akurasi error suhu per phasa R = 3,1%, S = 5,8%, T = 8,0%.
Peramalan Daya Listrik Jangka Sangat Pendek Pembangkit Thermal Menggunakan Metode Fuzzy Multiple Criteria Decision Making - Neural Network (FMCDM-NN) Lailil Ika Wardani; UNIT THREE KARTINI
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Kebutuhan daya listrik pada masyarakat semakin meningkat tiap tahunnya, sehingga diperlukan adanya peningkatan penyediaan daya listrik maupun peningkatan kualitas dari daya listrik. Oleh karena itu, perlu dilakukan peramalan daya listrik dalam jangka waktu tertentu, terutama untuk jangka waktu sangat pendek yaitu per jam, sehingga kebutuhan daya listrik bisa terpenuhi secara tepat dan lebih optimal. Pada penelitian ini dilakukan peramalan daya listrik jangka sangat pendek untuk pembangkit thermal berbahan bakar gas menggunakan metode Fuzzy Multiple Criteria Decision Making – Neural Network (FMCDM-NN). Dengan menggunakan metode FMCDM, didapatkan nilai error MSE sebesar 0,04035 dan RMSE sebesar 0,20087 sedangkan dengan menggunakan Metode FMCDM-NN didapatkan error dengan nilai MSE sebesar 0,01247 dan RMSE sebesar 0,1117. Dengan menggunakan metode FMCDM-NN didapatkan hasil yang lebih akurat untuk meramalkan daya listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit thermal dalam jangka waktu sangat pendek yaitu selama 1 jam ke depan. Kata Kunci: Peramalan, metode FMCDM-NN, MSE-RMSE.
APLIKASI PENGATURAN MOTOR DC BERBASIS P DAN D (PROPOSIONAL DAN DERIVATIVE) PADA ROBOT CERDAS BERODA DELTA ARYA HERDYANTO; LILIK ANIFAH
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Wall Following Robot yaitu robot yang dapat bergerak melalui koridor dengan mengikuti dinding, mengubah sudut untuk menemukan sebuah ruangan dengan memanfaatkan sensor ultrasonik. Robot ini berjalan dengan membaca data dari sensor ultrasonik yang dikirim ke mikrokontroler atmega8 lalu diteruskan menuju ke atmega16 untuk menggerakan roda robot dengan motor DC. Penggerakan motordc dikendalikan oleh kontroler P (Proposional) dan D (Derivatif) yang telah sebelumnya diprogram menggunakan program CVAVR kedalam atmega16 guna untuk mengatur arah putaran motor DC agar robot tidak menabrak dinding dan berjalan sesuai setpoint. Dari hasil pengujian diperoleh parameter kontroler PD yang digunakan untuk tunning nilai kcr dengan metode Ziegler-Nichols adalah Kp = 15 dan Kd = 13,125 dapat menggerakan robot dan mengurangi kondisi robot menabrak dinding dan berjalan sesuai keinginan saat mendapat gangguan berupa dinding.
RANCANG BANGUN ELEKTROKARDIOGRAF (EKG) MENGGUNAKAN PROGRAMMABLE GAIN AMPLIFIER (PGA) SEBAGAI PENGUBAH NILAI AMPLIFIER OTOMATIS ARISTYAWAN PUTRA NURDIANSYAH; NUR KHOLIS
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Programmable Gain Amplifier (PGA) merupakan IC (Integrated Circuit) yang mempunyai nilai penguatan berbeda-beda. Dengan karateristiknya, PGA dapat dimanfaatkan dalam pembuatan elektrokardiograf (EKG) yang memiliki input tegangan puncak ke puncak sinyal QRS berbeda-beda. Tujuan pada penelitian ini yaitu menerapkan PGA terhadap EKG, sehingga perubahan nilai penguatan PGA dapat membantu EKG mengolah dan menampilkan output sinyal QRS secara utuh meskipun input tegangan puncak ke puncak sinyal QRS yang diberikan berbeda. Penelitian ini menggunakan powerbank sebagai sumber tegangan, IC AD620 sebagai instrumentasi amplifier, IC TL084 sebagai highpass filter ordo satu dan lowpass filter ordo dua, Arduino Nano sebagai mikrokontroller, Osiloscop Protek 5020 untuk menampilkan sinyal QRS. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa PGA memiliki nilai penguatan 16x saat input QRS yang diberikan sebesar 1 mV, 8x saat input QRS sebesar 2 dan 3 mV, 5x saat input QRS sebesar 4 dan 5 mV, dan output sinyal QRS pada osiloscop menampilkan bentuk sinyal secara utuh.
RANCANG BANGUN KENDALI LEVEL AIR OTOMATIS PADA TANGKI DENGAN SERVO VALVE BERBASIS FUZZY LOGIC CONTROLLER MENGGUNAKAN ARDUINO Dinda Arif Insantama; BAMBANG SUPRIANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Pada perusahaan minuman, air merupakan kebutuhan yang vital sehingga harus ada sebuah tangki penampungan air yang dijaga volumenya dan juga tidak melebihi kapasitas tangki seperti pada proses produksi PT. Sinar Sosro, Mojokerto. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan dan mengetahui hasil pengujian sistem kontrol level air pada miniatur tangki air menggunakan kontroler fuzzy logic sehingga dapat memperbaiki hasil respon level air agar sesuai dengan setpoint yang dikehendaki. Metode kendali fuzzy logic dirancang dengan mengidentifikasi plant menggunakan karakteristik respon sistem orde pertama. Perancangan hardware untuk miniatur tangki air ini menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrol dengan memasukkan source fuzzy logic dan derajat sudut untuk menjaga kestabilan level air plant yang terintegrasi dengan aktuator motor servo dan kran serta sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai pembaca kondisi level air plant. Implementasi kontroler fuzzy logic pada sistem kontrol level air pada miniatur tangki air dengan nilai respon dinamik terbaik pada saat parameter fuzzy logic dengan ukuran 4 x 3 dapat memperbaiki respon sistem dengan Ess= 4,66%, t_d= 25.66 s, t_r (5%-95%)=109,02 s, t_r (10%-90%)=81,35 s dan t_s (5%)=111,08 s, t_s (2%)=148,1 s, t_s (0,5%)=185,13 s.
Rancang Bangun Sistem Pengendalian Suhu Pada Inkubator Bayi Berbasis Fuzzy Logic Controller SATRIYO PRASOJO; BAMBANG SUPRIANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Bayi prematur adalah bayi yang lahir kurang dari waktu yang seharusnya, yaitu 9,25 bulan atau 37 minggu. Dunia luar yang memiliki suhu dan lingkungan yang jauh berbeda dari saat di dalam rahim ibu menyebabkan bayi yang lahir prematur tidak dapat bertahan hidup karena tubuhnya yang tidak dapat beradaptasi. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah alat yang dapat membantu bayi agar tetap merasakan kondisi lingkungan seperti saat di dalam rahim, yaitu inkubator. Namun inkubator yang dapat mengendalikan suhu secara otomatis memiliki harga yang cukup mahal, sementara inkubator yang berharga murah hanya dapat dioperasikan secara manual. Dalam penelitian ini dibuat sebuah inkubator bayi dengan biaya relatif murah yang dapat beroperasi secara otomatis menggunakan pengendali bermetode logika Fuzzy. Pengendali ini dapat memberikan suhu inkubator yang sesuai dengan berat badan bayi. Alat ini memberikan nilai error antara suhu saat ini dengan suhu yang diinginkan sebesar 1,36% dengan batas toleransi suhu sebesar ±0,1C.
RANCANG BANGUN PENGENDALIAN LEVEL AIR OTOMATIS PADA TANGKI DENGAN SERVO VALVE BERBASIS PID CONTROLLER MUCHAMMAD NUR FATAH MUIZZ; BAMBANG SUPRIANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Air merupakan kebutuhan primer baik dalam dunia rumah tangga maupun dunia industri. Dalam setiap industri hampir seluruhnya membutuhkan air. Salah satu sistem pengendalian level air yang ada di industri adalah dengan menggunakan sistem manual. Kekurangan dari sistem manual adalah membutuhkan waktu yang lama dalam mencapai level air yang di inginkan dan rawan terjadi human eror dalam pembacaan dari level air. Untuk memperbaiki masalah tersebut maka terdapat alternatif yaitu menggunakan sistem pengendali level otomatis menggunakan sensor untuk membaca level air dalam tangki yang lebih presisi dalam pembacaan.Tujuan penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat sistem pengendalian level dari sebuah tangki dengan servo valve menggunakan kontroler PID. Dengan parameter Kp . Ki, dan Kd akan di hitung menggunakan pendekatan karakteristik respon sistem orde 1. Dalam penelitian ini digunakan software labview 2014 untuk mengontrol parameter Kp, Kd dan Ki dari kontroler PID. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon pengendalian level air degan servo valve menggunakan kontroler PID mampu mencapai setpoint yang diinginkan dengan τr = 37,04 detik dan error steady state 8,3% (dengan fungsi alih 12 cm) dan τr = 38,427 detik dan error steady state 2.715%(dengan fungsi alih 4 cm). Respon ini menunjukkan perbaikan dari respon sistem tanpa kontroler dengan τr = 73,998 detik dan error steady state 12,507%
ANALISIS KETIDAKSEIMBANGAN BEBAN TRANSFORMATOR DISTRIBUSI 20 KV DAN SOLUSINYA PADA JARINGAN TEGANGAN RENDAH ZAINAL SYARONI; TRI RIJANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Kebutuhan energi listrik dari tahun ke tahun terus bertambah. Besarnya daya yang diminta pun berbeda-beda, yang menyebabkan terjadinya pembagian beban tidak merata. Hal ini menyebabkan distribusi beban masing-masing phasa harus dijaga agar seimbang. Namun, pembebanan masing-masing phasa tidaklah selalu seimbang. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya beban satu fasa yang beroperasi tidak merata. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi ketidakseimbangan beban transformator distribusi, untuk mengetahui pengaruh arus netral terhadap rugi-rugi daya dan solusi ketidakseimbagan pada jaringan tegangan rendah. Penelitian ini dilakukan di jaringan distribusi PLN Rayon Rungkut area Surabaya Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan beban menggunakan software ETAP 12.6.0 dan hasil pengukuran didapatkan hasil ketidakseimbangan beban yang besar selisih arus antar fasa pada BUS 1 atau transformator BE 1438, fasa R ke S sebesar 38,4 A, S ke T sebesar 24,4 A dan R ke T sebesar 14,6 A, kemudian setelah dilakukan perhitungan, presentase Ketidakseimbangan beban terbesar dengan kode BE 1192 ketidakseimbagan beban mencapai 25.6 %, dan rugi-rugi daya sebesar 1.027 KW dengan presentase rugi-rugi sebesar 9.14 %. Katidakseimbangan beban pada transformator meyebabkan arus netral bertambah besar sehingga mengakibatkan rugi-rugi daya juga bertambah besar. Untuk itu solusi dari ketidakseimbangan beban adalah dengan memindahkan beban sehingga pembebanan antar fasa bisa merata.Kata Kunci :jaringan distribusi, ketidakseimbangan beban, rugi-rugi daya
PROTOTIPE SISTEM MONITORING DAYA LISTRIK PADA GEDUNG A8 LANTAI 2 FT UNESA BERBASIS ARDUINO UNO RAKHMAD NUGROHO JATI; TRI RIJANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Abstrak Monitoring daya listrik perlu dilakukan untuk mengetahui keadaan real dari sebuah sistem tenaga listrik. Dengan menggunakan bluetooth HC-05 sebagai koneksi diharapkan dapat mengetahui beban atau daya yang di konsumsi oleh Gedung A8 FT Unesa. Pengukuran atau pemantauan harus memberikan data yang kompleks yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, dan dalam rentan waktu. Data yang dikirimkan yaitu berupa daya yang terpakai selama 5 hari pengukuruan. Prototipe sistem monitoring daya listrik ini sendiri terdiri dari berbagai komponen yaitu Arduino Uno sebagai mikrokontroller program, pengkondisian signal sebagai pembaca output dari sensor agar bisa di baca arduino, Sensor Arus SCT-013-100A, Power Supply sebagai sumber tegangan pada arduino, LCD sebagai displai pada box panel dan lampu indikator. Penelitian dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengukuran dari prototipe yang di buat dengan alat ukur pabrikan (Tang Ampere). Hasil penelitian barupa variable yang di bandingkan adalah keluaran arus (I) yang di hasilkan prototipe dengan alat ukur, menunjukkan bahwa data yang didapat dari prototipe yang dibuat sebesar 2.603,4 Ampere dan alat ukur (Tang Ampere) sebesar 2.603,07 Ampere. Terdapat selisih sebesar 0,33 Ampere atau sebesar 0,012%. Kata Kunci : Arduino Uno, Bluetooth HC-05, MIT APP, Tang Ampere
RANCANG BANGUN DETEKSI DETAK JANTUNG MANUSIA DENGAN METODE PULSE SENSOR BERBASIS IOT (INTERNET OF THINGS) , SUYANTI; YUNDRA, EPPY
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Perkembangan zaman teknologi internet yang modern ini pada kenyataannya manusia terlalu sibuk dengan aktivitas mereka dan terkendala masalah biaya untuk memeriksa kondisi detak jantung secara real time. Oleh sebab itu perlu alternatif sistem yang bisa memonitoring kondisi detak jantung agar kesehatan tubuh bisa terpantau dari sisi pribadi maupun keluarga.Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah prototype rancang bangun sistem pendeteksi detak jantung dengan metode pulse sensor berbasis IoT (Internet of Things) agar dapat memonitoring kondisi kesehatan detak jantung secara real time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 sample pengujian berbagai aktifitas mempunyai keakurasian pengukuran nilai detak jantung dengan tingkat eror sebesar 1,05% (Oxymeter) dan 1,09% (stetoskop) dengan selisih nilai presentasi kedua pengukuran sebesar 0,04%. Kategori kondisi kesehatan/aktifitas sudah sesuai dengan tabel referensi Top End Sport Resting Heart Rate/ American Heart Association yang mengindikasikan sistem ini terintegrasi dengan baik melalui 3 via transfer data antara lain via Internet of Things, SMS serta Bluetooth. Kata Kunci : Deteksi Detak Jantung, Pulse Sensor, Arduino Mega 2560, Internet of Things, Bluetooth, SMS Gateway.

Page 3 of 44 | Total Record : 437