cover
Contact Name
Wahyu Sasongko Putro
Contact Email
wahyuputro@unesa.ac.id
Phone
+62318280009
Journal Mail Official
jurnalteknikelektro@unesa.ac.id
Editorial Address
FAKULTAS TEKNIK, Kampus Ketintang Surabaya 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Teknik Elektro (JTE)
ISSN : 22525017     EISSN : 29870089     DOI : https://doi.org/10.26740/jte.v14n1
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Articles 437 Documents
SISTEM KONTROL DAN MONITORING JARAK JAUH MENGGUNAKAN SMS BERBASIS MICROKONTROLLER ARDUINO PADA INSTALASI OTOMASI KELISTRIKAN INDUSTRI M FATKUR ROZIK; SUBUH ISNUR HARYUDO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Perkembangan teknologi dan gaya hidup saat ini menunjukkan semakin pentingnya kepraktisan dan efisiensi, yang menyebabkan kebutuhan untuk mengontrol berbagai peralatan listrik tidak hanya dilakukan dengan mengharuskan seseorang berada di dekat piranti listrik tersebut dan menekan tombol saklar on/off saja.Tetapi bisa juga dilakukan dari jarak jauh (remote control). Penggunaan handphone (HP) atau telepon bergerak (seluler) dengan fitur layanan pesan singkat (Short Message Service, (SMS)) sudah digunakan semua orang untuk berkomunikasi.dengan kemudahan untuk bertukar informasi lewat SMS dan jarak jangkuan yang jauh maka dibuatlah alat yang dapat mengontrol piranti listrik tanpa menyentuh sklar manual yang ada dalam industri Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menghasilkan alat yang dapat mengontrol dan memonitoring beban-beban listrik yang ada dalam industri tanpa harus menyentuh saklar manual yang ada dalam industri.Relai 5v digunakan sebagai pengganti skalar manual yang ada dan untuk mengontrol beban-beban tersebut digunakan Arduino Uno sebagai pengontrolnya dan Modul SMS SIM800L sebagai masukan perintah yang akan di kontrol.Untuk menonitoring beban digunakan sensor arus ACS712 sedangakan untuk tegangan digunakan sensor tegangan ZMP101B.Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk mengontrol beban-beban yang ada pada industri. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa alat ini dapat memerintah dan memonitor beban-beban yang ada pada industri secara otomatis.dan semua perintah yang dikirim dapat bekerja dengan baik. Sistem ini mengirimkan balasan yang menyatakan beban telah dapat dikendalikan yang dinyatakan dengan balasan berupa SMS.Hal ini membuktikan bahwa umpan balik (feedback) bekerja secara baik Kata Kunci: Arduino Uno, (Short Message Service, (SMS),GSM SIM800L.Relai 5V, Sensor Arus ACS712,Sensor Tegangan ZMP101B
SISTEM PENGATURAN KECEPATAN MOTOR BRUSHLESS DC MENGGUNAKAN PENGENDALI LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) NOR ROCHMAD HADI PRASETYA; MUHAMAD SYARIFFUDDIEN ZUHRIE
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Abstrak Teknologi yang berkembang pada saat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan dan memudahkan kegiatan manusia semakin banyak. Salah satu hasil dari perkembangan teknologi adalah motor DC. Tujuan pada penelitian ini yaitu menerapkan pengendalian pada motor brushless DC agar dapat mengikuti setpoint seperti yang diinginkan. Dan pengendali yang digunakan adalah pengendali Linear Quadratic Regulator (LQR). Pengendali LQR memiliki kesederhanaan, dan kemudahan untuk mendapatkan suatu pengendalian karena hanya memerlukan nilai Q dan R yang akan menghasilkan parameter K (gain feedback) dan L (setpoint tracking). Perancangan hardware pada sistem ini adalah motor brushless DC dengan model A2212/10T sebagai plant dan tachogenerator sebagai sensor atau pembanding dengan setpoint agar keluaran dari motor brushless DC dapat diatur sesuai keinginan dan bagian pengendalian yang digunakan adalah NI Elvis II+ sebagai hardware untuk signal conditioner. Hasil penelitian menunjukkan nilai parameter LQR Q=10, R=1. Dengan nilai parameter LQR tersebut mampu menghasilkan respon sistem yang stabil pada setpoint 2 Volt dengan nilai td sebesar 0,481 detik, nilai tr(5%-95%) sebesar 2,043 detik, nilai tr(10%-90%) sebesar 1,525 detik, nilai ts(5%) sebesar 2,082 detik, nilai ts(2%) sebesar 2,776 detik, nilai ts(0,5%) sebesar 3,47 detik, nilai Ess tanpa beban sebesar 5,15% dan nilai Ess dengan beban sebesar 8,45%. Kata Kunci: Motor Brushless DC, LQR, LabVIEW, Pengendali Kecepatan Abstract Technology that is developing at this time in order to meet the needs and facilitate more human activities. One result of technological developments is DC motors. The purpose of this study is to apply control on a DC brushless motor so that it can follow the setpoint as desired. And the controller used is the Linear Quadratic Regulator (LQR) controller. The LQR controller has simplicity, and the ease of getting a control because it only requires the Q and R values ​​which will produce the K (gain feedback) and L (setpoint tracking) parameters. Hardware design in this system is a DC brushless motor with A2212 / 10T model as a plant and tachogenerator as a sensor or comparator with a setpoint so that the output of the brushless motor DC can be adjusted as desired and the control part used is the Nvis Elvis II + as a signal conditioner hardware. The results showed that the LQR parameter value Q=10, R=1. With the LQR parameter value capable of producing a stable system response at 2 Volt setpoint with a td value of 0.481 seconds, the tr value (5% -95%) was 2.043 seconds, the value tr (10% -90%) of 1.525 seconds, ts (5%) of 2.082 seconds, ts (2%) of 2.776 seconds, ts (0.5%) of 3.47 seconds, Ess value of no load amounting to 5.15% and Ess value with a load of 8.45%. Keywords: Brushless DC Motor, LQR, LabVIEW, Speed Control
RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING MOTOR DC MENGGUNAKAN MATLAB BERBASIS ARDUINO , HUSEIN; ISNUR HARYUDO, SUBUH
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Motor DC merupakan salah satu beban yang digunakan dalam industri untuk proses produksi. Sistem kendali motor DC di industri menggunakan kabel sebagai media pengiriman hasil monitoring kecepatan putar, arus, dan suhu. Sistem kendali nirkabel semakin berkembang dan diaplikasikan pada banyak sistem kendali. Motor listrik dapat dikendalikan jarak jauh secara nirkabel dengan modul antena sebagai pengirim dan penerima hasil monitoring. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan sistem monitoring motor DC untuk kecepatan putar, arus, dan suhu menggunakan MATLAB berbasis arduino dan mengetahui hasil pengujian sistem monitoring motor DC untuk kecepatan putar, arus, suhu, dan respon relay untuk pengaman motor DC. Desain sistem monitoring kecepatan putar, arus, dan suhu motor DC menggunakan MATLAB sebagai software pengolah data, input, dan menampilkan hasil monitoring serta arduino sebagai mikrokontroler yang menerima pembacaan dari sensor-sensor yang kemudian dikirm ke operator menggunakan modul radio dengan metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen. Hasil penelitian adalah sebuah prototype sistem monitoring kecepatan putar, arus, dan suhu motor DC yang dapat mengirimkan data sejauh 50 meter dalam kondisi dalam ruangan dan 120 meter dalam kondisi diluar ruangan. Hasil pembacaan kecepatan putar, arus dan suhu dengan beban mekanik lempengan 66 gram memiliki error rerata berurutan 1,47%, 4,42%, 0,69% sedangkan dengan beban mekanik lempengan 200 gram memiliki error rerata berurutan 0,96%, 4,17%, 0,2%. Respon relay dari pembacaan arus dan suhu berjalan dengan fungsinya. Secara keseluruhan hasil pembacaan sensor-sensor memiliki tingkat keakurasian cukup baik dan sistem pengaman motor berfungsi sesuai dengan fungsinya. Kata Kunci : Monitoring, Kecepatan Putar, Arus, Suhu, Arduino, MATLAB
RANCANG BANGUN SOLAR CELL TRACKING SYSTEM DAN PROTEKSI BEBAN LEBIH BERBASIS ARDUINO RYZKA JAYA DIO LESMANA; ACHMAD IMAM AGUNG
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Tracking solar cell merupakan suatu sistem dengan teknologi terbaru yaitu mengkombinasikan antara penjejak matahari dan proteksi terhadap beban lebih secara otomatis dapat mengoptimalkan intensitas cahaya matahari yang diserap sel surya. Tujuan penelitian ini adalah menghasilakan alat tracking solar cell system dan proteksi beban lebih berbasis Arduino UNO dan Arduino NANO. Alat ini juga dibekali sensor photodiode untuk mendeteksi datang nya cahaya matahari kemudian data dari photodiode dikirimkan ke arduino NANO untuk memberikan sinyal ke motor. Apabila beban yang disupply oleh battrey melebihi kapasitas battrey maka sensor ina219 akan mendeteksi beban lebih, sinyal tersebut akan dikirim ke arduino UNO untuk memerintahkan relay melepaskan beban. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian eksperimen dengan cara merekayasa dan memberi perlakuan secara sistematis untuk mencapai tujuan penelitian dan untuk mencari pengaruh perlakuan yang telah diberikan secara terkendali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tracking solar cell system dan pelepasan beban lebih berhasil meningkatkan efisiensi solar cell dengan hasil daya didapatkan rata-rata sebesar 10,35 watt dari sebelumnya tanpa tracking rata-rata sebesar 7,87 watt. Hasil pengisian (charge) dalam penyinaran matahari jam 07:00-16:00 WIB terisi 40,5 atau 90% dari awal pengisian 30%. Battrey tersebut digunakan untuk mensuplai beban sebesar 8,48 Ah, pada kondisi tersebut battrey mengalami proses discharge dan masih menyisakan kapasitas battrey sebesar 32,02 Ah atau 72%. Kinerja dari sistem proteksi menunjukan hasil apabila arus beban melebihi batas yang telah ditentukan yaitu 2,1 A maka hubungan antara battrey ke beban akan terputus. Kata Kunci : Automatic Tracking solar cell, pelepasan beban, Modul INA219, battrey.
SISTEM PENGENDALIAN TEMPERATUR PADA INKUBATOR PENETAS TELUR OTOMATIS BERBASIS FUZZY LOGIC CONTROL RAHMAD HIDAYAT; PUPUT WANARTI RUSIMAMTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 1 (2019): JANUARI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n1.p%p

Abstract

Perkembangan teknologi pada era modern seperti sekarang memang sangat berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah terciptanya alat penetas telur dalam bidang peternakan. Namun, alat penetas telur yang tercipta masih menggunakan konsep konvensional dengan beberapa kelemahan, diantaranya masih menggunakan sistem on/off pada heater, tingkat presisi temperatur yang diperlukan telur untuk menetas masih rendah, dan diperlukannya jadwal manual untuk pembalikan telur. Dari beberapa kelemahan inilah peneliti bermaksud membuat penelitian yang berjudul “Sistem Pengendalian Temperatur pada Inkubator Penetas Telur Otomatis Berbasis Fuzzy Logic Control”. Kontroller utama dalam penelitian ini menggunakan Arduino uno yang telah terprogram dengan Fuzzy Logic Control kemudian disambungkan dengan aktuator sensor DHT11 untuk mendeteksi nilai temperatur dan kelembapan. Aktuator heater sebagai pengatur tingkat kepanasan dalam inkubator sesuai dengan nilai temperatur yang terdeteksi oleh sensor DHT11. Dan aktuator motor stepper sebagai sistem pembalik telur otomatis setiap tiga jam.Pengaplikasian Fuzzy Logic Control dalam penelitian ini menghasilkan respon yang stabil sesuai dengan setpoint yang telah ditentukan. Pada daya heater 15 W menghasilkan Ess=0,01% dan daya heater 25 W menghasilkan Ess=0,164%. Kata Kunci: Inkubator Penetas Telur, Fuzzy Logic Control, Arduino Uno, DHT11
PROTOTIPE DYNAMIC VOLTAGE RESTORER (DVR) SEBAGAI KOMPENSASI DROP VOLTAGE BERBASIS KENDALI FUZZY-ARDUINO UNO JOHAN FIRMANSAH; ACHMAD IMAM AGUNG
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 2 (2019): MEI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n2.p%p

Abstract

Drop voltage adalah salah satu masalah kualitas daya listrik. Drop voltage dapat diartikan sebagai suatu gejala penurunan tegangan Rms bolak-balik dari nilai tegangan nominal pada dengan durasi lebih dari 1 menit yang dinyatakan baik dalam persen atau dalam besaran volt. Drop voltage ini berpengaruh pada proses operasional industri ataupun konsumen rumah tangga karena peralatan yang sensitif terhadap drop voltage. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat alat yang mampu mengkompensasi drop voltage berbasis kendali fuzzy-Arduino Uno. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara melakukan satu atau lebih kelompok eksperimen atau percobaan sehingga dapat diidentifikasi dan dibandingkan penyebab dan faktor-faktor yang membawa perubahan pada hasil eksperimen yang telah dilakukan (Suryabrata, 2002: 92). Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat Dynamic Voltage Restorer (DVR) mampu mengkompensasi drop voltage. Pada hasil pengujian pada percobaan tanpa beban perbandingan tegangan sistem antara DVR tanpa kendali fuzzy dan DVR dengan kendali fuzzy didapatkan error terkecil 0 % dan error terbesar 3,70 % dan error rata-rata adalah 1,44 %. Kemudian pada pengujian dengan beban perbandingan tegangan sistem antara DVR tanpa kendali fuzzy dan DVR dengan kendali fuzzy didapatkan error error terkecil 0 % dan error terbesar 3,22 %. Sedangkan error rata-ratanya didapatkan 1,87 %. Kata Kunci : Drop Voltage, Kendali Fuzzy, Dynamic Voltage Restorer (DVR), Arduino Uno.
Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Angin Menggunakan Generator DC Di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ARYA DIMAS PRIYAMBODO; ACHMAD IMAM AGUNG
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 2 (2019): MEI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n2.p%p

Abstract

Sepanjang sejarah manusia kemajuan-kemajuan besar dalam kebudayaan selalu diikuti oleh meningkatnya konsumsi energi listrik. Peningkatan tersebut berhubungan langsung dengan tingkat kehidupan masyarakat serta kemajuan industrialisasi. Penggunaan bahan bakar meningkat secara tajam. Disisi lain bahan bakar fosil makin lama makin menipis oleh sebab itu diperlukan alternatif sumber energi yang dapat memenuhi kebutuhan energi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perencanaan prototype pembangkit listrik tenaga angin di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pada penelitian ini menggunakan metode eksperimen, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penelitian eksperimen antara lain adalah pengenalan material yang digunakan dalam percobaan, mencatat berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian dapat berupa data kuantitatif tentang performance penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis. Kesimpulan pada penelitian ini dengan kecepatan angin rata-rata 9.0 m/s mampu memutar turbin angin dengan rpm turbin sebesar 96 rpm dan rpm generator sebesar 1045 rpm, dapat menghasilkan tegangan sebesar 10.5 volt dengan arus pengisian baterai tanpa beban sebesar 0,30 A dan arus pengisian baterai dengan beban sebesar 0,38 A.Kata Kunci : Energi Terbarukan, Kecepatan Angin, Turbin Angin Horizontal.
STUDI ANALISIS KERUGIAN DAYA PADA JARINGAN DISTRIBUSI 20 KV PENYULANG MODO AREA BOJONEGORO MENGGUNAKAN SOFTWARE ETAP 12.6 ARYA PAMUNGKAS; SUBUH ISNUR HARYUDO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 2 (2019): MEI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n2.p%p

Abstract

Dalam menyalurkan tenaga listrik berbagai upaya dilakukan untuk memperkecil kerugian daya, salah satunya adalah pemasangan kapasitor bank pada sauran distribusi tenaga listrik. Pemasangan kapasitor berguna sebagai kompensator daya reaktif pada beban sehingga dapat mengurangi kerugian daya, Beban yang bersifat induktif akan membutuhkan daya reaktif dalam sistem kerjanya. maka sistem tersebut harus memiliki kompensator daya reaktif sendiri. Jika tidak, maka daya rekatif akan sepenuhnya disuplai oleh pusat pembangkit listrik, sehingga mengakibatkan aliran daya reaktif pada saluran, yang mengakibatkan penurunan faktor daya, nilai tegangan dan rugi-rugi daya yang besar pada saluran. Pada skripsi ini membahas besar kerugian daya (Power Losses) pada penyulang modo PT. PLN (Persero) APJ Bojonegoro 20 kV menggunakan software Etap 12.6.0. Serta memperkecil rugi daya dengan cara melakukan pemasangan kapsitor bank pada jaringan diharapkan dapat memperkecil kerugian daya profil tegangan dan kondisi faktor daya. Dari hasil penelitian, diperoleh perhitungan kerugian daya (Losses) pada penyulang Modo PT. PLN (Persero) APJ Bojonegoro menggunakan Etap 12.6.0 diperoleh hasil rata-rata sebesar 1.18 %, kerugian daya (Power Losses) pada saluran rata-rata sebesar 2.94 %. Setelah dilakukan perbaikan kerugian daya dengan cara memasang kapasitor bank terjadi pengurangan rugi daya rata- rata sebesar 0.99 %, penurunan kerugian daya (Losses) pada saluran rata rata sebesar 1.93%. Kata Kunci: Kerugian daya, kompesasi daya reaktif, kapasitor bank.
Perancangan Sistem Pengendalian Ball and Beam Menggunakan Perangkat Lunak LabVIEW Berbasis Fuzzy Logic Controller NURMA ORFA DEWI; PUPUT WANARTI RUSIMAMTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 2 (2019): MEI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n2.p%p

Abstract

Abstrak Ball and beam merupakan sebuah alat peraga atau pemodelan pada sistem kendali mengenai keseimbangan yang terdiri dari sebuah bola (ball) dan sebuah bidang segi empat atau balok (beam) dengan sensor diletakkan di salah satu sisi dari balok untuk mendeteksi posisi bola yang sulit untuk mencapai seimbang bila tanpa pengendali atau kontroler. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem ball and beam agar berada dalam keadaan seimbang dengan menggunakan Fuzzy Logic Controller, kemudian dilakukan analisis respon dinamiknya. Masukan dari sistem ini adalah jarak yang diukur oleh sensor ultrasonik kemudian data dikirim ke NI ELVIS II sebagai data acquisition dan diteruskan ke perangkat lunak LabVIEW untuk memproses program dengan pengendali logika fuzzy dan menampilkan keluarannya berupa putaran motor servo pada Graphical User Interface (GUI). Hasil yang diperoleh adalah sistem mampu menghasilkan error paling kecil 0.079 pada set point 25 cm dan paling besar 8.973 pada set point 10 cm.Kata-kata Kunci: Ball and Beam, Pengendali Logika Fuzzy, NI ELVIS II, LabVIEW
APLIKASI ARDUINO PADA PROTOTIPE PENGENDALIAN SISTEM INSTALASI PENERANGAN SATU FASA BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN JARINGAN LAN ANDY HIMAWAN; SUBUH ISNUR HARYUDO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 8 No 2 (2019): MEI 2019
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v8n2.p%p

Abstract

Pengendalian terhadap suatu komponen elektronik ataupun listrik menjadi sangat penting dimasa sekarang ini dimana keefisienan dan kecepatan dituntut dalam segala bidang agar tercapai suatu sistem yang handal. Misalnya saja pada suatu sistem pengendalian lampu pada suatu gedung atau rumah. Dari kemudahan smartphone android dikalangan masyarakat. Penelitian ini dimulai dari studi literatur, pembuatan program arduino, perancangan hardware, konfirmasi hardware & program, pengujian sistem. Beban yang digunakan yaitu berupa 4 buah lampu. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa prototipe dapat bekerja sesuai dengan perintah untuk mengendalikan button on/off dan dimmer melalui smartphone dengan memanfaatkan WiFi. Jarak yang dapat dijangkau yaitu 35 meter tanpa terhalang oleh benda dan 20 meter dengan terhalang oleh benda. Pengujian prototipe juga berupa monitoring daya listrik yang di konsumsi prototipe dimana daya total ketika semua lampu redup yaitu 44.26 Watt dan ketika semua lampu terang yaitu 54.02 Watt.Kata Kunci : Arduino, Prototipe, Android, LAN

Page 4 of 44 | Total Record : 437