cover
Contact Name
Cahaya Rosyidan
Contact Email
cahayarosyidan@trisakti.ac.id
Phone
+6281916319569
Journal Mail Official
jurnal_petro@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Gedung D, Lt.4, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 19070438     EISSN : 26147297     DOI : https://doi.org/10.25105/petro.v11i2.14060
The PETRO Journal is all about the upstream oil and downstream oil and gas industry. Upstream studies focus on production technology, drilling technology, petrophysics, reservoir study, and eor study. Downstream technology focuses on the oil process, managing surface equipment, geothermal, and economic forecast.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 13 No. 2 (2024): Juni 2024" : 6 Documents clear
ANALISA DELIVERABILITY SUMUR X MENGGUNAKAN MODIFIED ISOCHRONAL TEST PADA LAPANGAN KAWENGAN Fattah, M. Yusril Irvandy R.; Nirmala, Gerry Sasanti; Tetelepta, Noce. N.; Firmansyah, Dhanny
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i2.19005

Abstract

Pengujian sumur atau well testing merupakan pengujian rutin yang biasa dilakukan pada sumur minyak dan gas. Tujuan dari kegiatan ini adalah mengevaluasi kondisi reservoir dan sumur, terutama bila ditemukan indikasi masalah produksi seperti turunnya laju produksi. Sumur X adalah salah satu sumur pada PT. Pertamina EP Cepu Asset 4 Field Cepu, dimana awalnya merupakan sumur minyak. Pada perkembangannya, dilakukan pindah lapisan dari minyak ke lapisan gas, karena ditemukan potensi menjadi sumur gas. Untuk itu telah dilakukan pengujian sumur menggunakan metode Modifield Isochronal Test, yang dilanjutkan dengan analisa deliverabilitas sumur dengan software Ecrin 4.02. Diperoleh hasil nilai Absolute Open Flow Potensial (AOFP) sebesar 7084.26 Mscf/d pada tekanan atmosfir, nilai wellbore storage C sebesar 0.00177116 Mscf/D/Psia, nilai skin sebesar -8.5 dan nilai permeabilitas sebesar 49.8 md dengan kapasitas aliran 1490 md.ft. Hasil analisa menunjukkan bahwa tidak terjadi kerusakan pada sumur X dan melihat hasil AOFP maka disimpulkan bahwa sumur dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sumur gas yang produktif.
PENINGKATAN GROSS UP PADA SUMUR X DENGAN MELAKUKAN OPTIMASI ARTIFICIAL LIFT SRP KE ESP Syaranamual, Estherlita Elizabeth
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i2.19067

Abstract

Oil and gas are some of the components that are required in everyday life, from the needs of the community to the demands of industry, making oil and gas production a significant activity that requires attention. Producing oil in the field is deeply connected to a decrease in a reservoir pressure, which lowers the production rate, reduces the working fluid level to the pump setting, and lowers pump volumetric level, an artificial lift must be installed for the fluid to be produced. However, reservoir production may experience well problems such as water cuts, scaling, and others over time. If a well has a high water cut but has the characteristics of heavy oil, it is necessaryto increase the gross production of the well to optimize the oil recovery. An artificial lift SRP RWB CHIRCHILL C25-56-36 with a production rate 250 BFPD is installed in the X well. To increase the production rate, an ESP SST3021 artificial lift must be installed with a production rate of 3000 BFPD. As a result, an artificial lit optimization from SRP to ESP was performed to optimize the gross-up of well X.From several parameters, the author proves whether the optimization of artificial lift from SRP to ESP can increase oil and gas production. According to the hydrocarbon reserve specifications, well X still has 4032 MSTB of oil reserves, with a production duration of up to 2045 to achieve qlimit. Based on the simulation of nodal analysis, well X is simulated using an artificial lift ESP with a TGH4000 pump. The optimum flow rate obtained is 3999.08 MSTB, with the same number of stages and frequency values as the ESP installed in well X, which is 21 and the frequency value is 50 Hz. This proves that by optimizing ESP, the good flow rate increases.
EVALUASI DATA LOG PADA ZONA F-02 DALAM RESISTIVITAS RENDAH PADA LAPANGAN F: Indonesia FADLIANSACH, FARHAN; Nugrahanti, Asri; Husla, Ridha
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i2.19262

Abstract

Latar Belakang: Lapangan F merupakan lapangan yang berada pada resistivitas rendah karena terdapat adanya zona hidrokarbon yang khusus dan tersembunyi sehingga terkadang diabaikan dan salah dalam menilai sebagai lapisan air dengan adanya keterbatasan log resistivitas dan identifikasi hidrokarbon. Tujuan: Penelitian dilakukan agar dapat mengevaluasi formasi yang terindikasi resistivitas rendah. Metodologi: Penelitian ini menggunakan analisa log secara kualitatif dan kuantitatif dengan harga resistivitas rendah berdasarkan pengukuran deep resistivity. Hasil: Penyebab terdapatnya zona resistivitas rendah karena adanya kandungan mineral clay seperti pyrite dan calcite 27% yang berada pada batukapur (Limestone). Hal itu dapat dikatakan bahwa jenis clay yang menyebabkan zona reservoir memiliki nilai resistivitas rendah. Zona reservoir ini terdapat pada kedalaman 4761ft – 4800 ft. nilai resistivitas rendah pada zona ini sekitar 1.52 – 128 Wm, nilai porositas sebesar 0.126, dan saturasi air sebesar 0.252. Kesimpulan: Pada hasil porositas dan saturasi tersebut dapat dikatakan bahwa resistivitas rendah perlu dilakukan evaluasi karena adanya zona yang berada di antara hidrokarbon dan zona reservoir air.
ANALISIS PENYEBAB RESERVOIR RESISTIVITAS RENDAH PADA LAPISAN BATUPASIR FORMASI TALANG AKAR CEKUNGAN SUNDA ASRI DAN SUMATERA SELATAN Octavia, Dea; Rian Cahya Rohmana; Widi Atmoko
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i2.19686

Abstract

This research area is an oil and gas field characterized by low-resistivity zones in the Talang Akar Formation of the Sunda Asri and South Sumatra basins. The formation's lithology comprises sandstone, claystone, shale, and interspersed limestone, all deposited in a shallow marine environment. The objective of conducting petrophysical analysis is to identify the potential of the formation, particularly its low-resistivity reservoirs. The research utilizes well log, core, mud log, petrography, X-ray diffraction (XRD), and biostratigraphy data. Analysis of these data yields Gamma Ray logs, Resistivity logs, and Porosity logs, which include neutron log porosity (NPHI) and density porosity (RHOB). Several factors contribute to the low resistivity of reservoirs in this area, including the presence of clay minerals like kaolinite, chlorite, and illite in the Talang Akar formation, which interfere with low resistivity readings. The occurrence of conductive minerals such as pyrite, biotite, and tourmaline, the high salinity of formation water (>10,000 ppm), classified as High Saline Water, the fine to medium grain size of the sand (0.063 – 0.5 mm) which can retain formation water (irreducible water), leading to low resistivity readings, and the thickness of the rock layers, as evidenced by the depositional environment of the Talang Akar Formation, ranging from the upper delta plains to the lower delta plains, are also influential factors.
PENENTUAN SISA CADANGAN GAS MENGGUNAKAN METODE LOSS RATIO DAN TRIAL ERROR & X2-CHISQUARE TEST SUMUR “M” LAPANGAN “N” Prasetyaningrum, Herdiana; Ibrahim, Adytia Tri; Amanilutfie, Fajar
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i2.19696

Abstract

Sumur “M” merupakan sumur yang dimiliki oleh PT. Minarak Brantas Gas Inc. Sumur tersebut sudah memproduksikan gas selama belasan tahun. Oleh karena itu, perlu diketahui kembali jumlah cadangan yang ada sehingga perusahaan dapat mengetahui lamanya sumur tersebut untuk diproduksikan secara akurat. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung sisa cadangan gas yang ada di dalam reservoir dan menentukan sisa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksikan sumur secara ekonomis menggunakan Decline Curve Analysis. Metode yang digunakan adalah metode Loss Ratio dan Trial Error & X2 - Chisquare Test. Hasil analisis yang didapatkan, yaitu pada Sumur “M” terdapat sisa cadangan gas sebesar 4,45 Bscf. Metode yang paling tepat untuk penentuan tipe decline pada kasus Sumur “M“ adalah metode Trial Error & X2 -Chisquare Test. Metode tersebut dapat menentukan jenis decline nya dibandingkan metode Loss Ratio. Tipe decline pada kasus sumur penelitian, yaitu Harmonic decline. Dari hasil perhitungan didapatkan bahwa Sumur “M” masih dapat diproduksikan sampai batas ekonomisnya dalam kurun waktu 17,5 tahun. Selain itu, didapatkan nilai Recovery Factor-nya sebesar 71,910%, nilai Estimated Ultimate Recovery sebesar 3197,532 Mmscf, dan nilai Estimate Recoverable Recovery 1154,49183 Mmscf.
ANALYSIS OF BLOWOUT PREVENTER MAINTENANCE PERFORMANCE ON RIG #55 AND RIG #99 BASED ON DEGRADATION TEST DATA IN "DERE" FIELD: ANALISIS PERFORMANCE MAINTENANCE BLOWOUT PREVENTER PADA RIG #55 DAN RIG #99 BERDASARKAN DATA DEGRADATION TEST DI LAPANGAN “DERE” Tampoy, Divtara; Setiyaningrum, Priskila Rully; Kadarisman, Muhammad
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i2.19826

Abstract

Blowout Preventer (BOP) digunakan untuk mengatasi risiko semburan liar dengan menutup sumur sebelum terjadinya semburan. Penelitian ini akan menganalisis masalah yang terjadi pada BOP di Rig #55 dan Rig #99 di Lapangan “DERE” menggunakan metode performance maintenance. Data yang digunakan untuk menganalisis kinerja BOP di kedua Rig tersebut adalah data degradation test. Metode performance maintenance akan menghitung MTBF (Mean Time Between Failures), MTTR (Mean Time To Repair), serta availability. Selain itu, akan dilihat penyebab penurunan kinerja dan memberikan rekomendasi optimalisasi perawatan BOP dengan menggunakan diagram fishbone. Hasil analisis menunjukkan bahwa selama beroperasi pada periode tahun 2023 Rig #55, nilai MTBF adalah 11520 menit, MTTR adalah 2160 menit, availability 89%. Rig #99, nilai MTBF adalah 18.720 menit, MTTR adalah 1440 menit dan availability 92%. Sedangkan Rig #99 di tahun 2021 nilai MTBF adalah 40320 menit, MTTR adalah 1440 menit, availability 96%. Faktor kemunduran yang terjadi pada Rig #55 dan Rig #99 dipengaruhi oleh packing element, sehingga perlu dilakukan pengecekan dan penggantian sesuai dengan jam operasionalnya. Aspek lingkungan tempat kerja, kurangnya kebersihan area BOP, usia part yang sudah usia, prosedur pengantian part belum berjalan efektif dan faktor manusia kurang konsentrasi dan kurangnya kepedulian terhadap SOP menyebabkan penurunan kualitas pada BOP.

Page 1 of 1 | Total Record : 6