cover
Contact Name
Cahaya Rosyidan
Contact Email
cahayarosyidan@trisakti.ac.id
Phone
+6281916319569
Journal Mail Official
jurnal_petro@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Gedung D, Lt.4, Universitas Trisakti Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta 11440
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 19070438     EISSN : 26147297     DOI : https://doi.org/10.25105/petro.v11i2.14060
The PETRO Journal is all about the upstream oil and downstream oil and gas industry. Upstream studies focus on production technology, drilling technology, petrophysics, reservoir study, and eor study. Downstream technology focuses on the oil process, managing surface equipment, geothermal, and economic forecast.
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024" : 8 Documents clear
ANALISIS PEKERJAAN SQUEEZE CEMENTING PADA KEDALAMAN 7315-7345 FT DI SUMUR “X” DALAM KEGIATAN REPERFORATE DI LAPANGAN “KYO” MADURA OFFSHORE Risfan, Risfan; Satiyawira, Bayu; Ziad, Ziad
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.9979

Abstract

Pada tugas akhir ini dilakukan analisis hasil pekerjaan squeeze cementing yang bertujuan untuk menutup zona perforasi pada sumur “X” dengan cara menganalisis perhitungan volume semen, penggunaan zat aditif, velocity coiled tubing, dan perhitungan tekanan yang akan diberikan dan juga uji keberhasilan cementing dengan squeeze job uji. Pada operasi squeeze cementing pada sumur X menggunakan metode bullhead squeeze dengan peralatan coiled tubing pada pengerjaannya. Sumur X merupakan sumur produksi Gas dengan kedalaman total 7392 ftMD. Berdasarkan kondisi tersebut untuk itu perusahaan memutuskan untuk menutup zona perforasi tersebut dengan melakukan proses squeeze cementing pada interval 7315-7345 ftMD,alasan pekerjaan squeeze cementing pada kedalaman ini dikarenakan zona produksi yang tidak produktif lagi dimana memiliki water cut yang tinggi. Volume semen yang digunakan pada penyemenan ini sebesar 6.2 barrel. Setelah diketahui volume air mani yang digunakan pada sumur ini, maka dapat diketahui jumlah air mani yang digunakan. Setelah penyemenan di zona perforasi maka penyemenan dikatakan berhasil jika dilakukan penyemenan tidak ada kekurangan berdasarkan parameter uji tekanan yang dilakukan dan tes lalu hasil dari tes tersebut menunjukkan hasil yang baik atas zona perforasi yang telah ditutup untuk menutup yang telah ditetapkan. maka dapat diketahui jumlah air man yang digunakan.Setelah penyemenan di zona perforasi maka penyemenan dikatakan berhasil jika dilakukan penyemenan tidak ada kekurangan berdasarkan parameter uji tekanan yang dilakukan dan tes lalu hasil dari tes tersebut menunjukkan hasil yang baik atas zona perforasi yang telah ditutup untuk menutup yang telah ditetapkan. maka dapat diketahui jumlah air man yang digunakan. Setelah penyemenan di zona perforasi maka penyemenan dikatakan berhasil jika dilakukan penyemenan tidak ada kekurangan berdasarkan parameter uji tekanan yang dilakukan dan tes lalu hasil dari tes tersebut menunjukkan hasil yang baik atas zona perforasi yang telah ditutup untuk menutup yang telah ditetapkan. 
ANALISIS SATURASI AIR DARI METODE PERHITUNGAN SIMANDOUX DAN METODE INDONESIA LAPISAN H DILAPANGAN N Kodoati, Virginia Judita Esterlita; Maulani, Mustamina Mustamina; Nugrahanti, Asri Asri
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.9991

Abstract

Formation Assessment or Formation Evaluation is a science which is one of the branches of petroleum engineering that learns about the formation of rock layers or reservoirs related to their ability in hydrocarbon reserves. The research conducted for this final project is to analyze the results of air saturation from 2 methods including the Simandoux method and the Indonesian method in a field. The simandoux method is known to be generally used in formations containing shale of about 5-30%, while for the Indonesian method it is usually used for formations containing more than 30% shale. It is known that the petrophysical log analysis is carried out by looking at the petrophysical parameters of the rock in the formation. It is known that in one field it is necessary to calculate Initial in Place (GIIP) Gas in a gas field and Original Oil In Place (OOIP) in another field, to obtain the required results for water saturation values. In this study, the calculation of water saturation at well MA-01A and MA-09 was carried out and then determined the water saturation value in field N. The research was carried out using Interactive Petrophysic (IP) software. The research will be analyzed qualitative and quantitative log data. In qualitative log analysis, namely to determine formation lithology and to determine the zone where hydrocarbons are present, while the objective of quantitative log analysis is to calculate porosity, shale volume, formation temperature, water formation resistivity, and water saturation. In accordance with the research on the calculation of water saturation in the MA-01A and MA-09 well, it will be determined which method is suitable and suitable for field N. Keyword :Log Interpretation, Water Saturation, Well log, Indonesia Method, Simandoux Method
PRESSURE BUILD UP ANALYSIS AND DELIVERABILITY ON WELL GAS HAN-1 MANUALLY AND USING ECRIN SOFTWARE Wirianta, Hananya; Ridaliani, Onnie; Oetomo, Hari Karyadi
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.10155

Abstract

Well Testing is one of the Method to determine the ability of the layer or formation to produce, Parameter that obtained by it is initial pressure reservoir (Pr), formation damage (s), reservoir boundary and the ability of the well to produce. On Well “Han-1” Field “X” is a type of gas well with carbonate rock formations. Methods that being used on this well is Pressure Build-Up and Delieverabilty Test with using Ecrin Software v.4.02 Result that we get from the test shows us that the permeabilty number is low, negative skin factor shows us that this well has been stimulated. And the type for this reservoir that we get from Ecrin Software is Homogenous, with Changing Wellbore Storage and the boundary is pararel fault. Even tho the Well Testing showing that the permeability score is low the flow of the well is optimal because this well is a gas well.   Quantitatively on the Pressure Build Up Analysis with Horner Method manually result that we get is not so different with Software Ecrin
ANALISA BATOK KELAPA DAN KWIKSEAL TERHADAP SIFAT FISIK LUMPUR POLYMER PHPA DAN RESINEX 200 F DAN 300 F Lumban Toruan, Michael Joshua; Yanti, Widia; Rangga Wastu, Apriandi Rizkina
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.12799

Abstract

ABSTRAK Hilang sirkulasi adalah hilangnya sebagian atau seluruh volume fluida pemboran ataupun slurry semen pemboran ke dalam pori-pori suatu formasi batuan selama operasi pemboran berlangsung diakibatkan oleh adanya tekanan hidrostatik yang berlebihan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perubahan nilai sifat fisik lumpur pada sampel LCM batok kelapa dan kwikseal terhadap lumpur polymer PHPA dan resinex pada temperatur 200℉ dan 300℉. Penelitian tugas akhir ini dilakukan dengan dibuatnya 12 sampel lumpur dengan dua LCM yaitu batok kelapa dan kwikseal. Penambahan batok kelapa ke dalam lumpur dasar membuat densitas lumpur jadi 10.9 ppg dan 11 ppg . Penambahan kwik seal ke dalam lumpur dasar membuat densitas lumpur jadi 10. ppg dan 10.8 ppg. Pada filtrate loss ditambahkan batok kelapa yaitu saat ditambahkan PHPA. Penambahan kwik seal 8 gram pada lumpur lebih baik dibandingkan penambahan batok kelapa 8 gram, karena sifat fisik dan rheologi lumpur mampu memenuhi spesifikasi lapangan pada temperatur 300℉. Kata kunci: loss circulation material, batok kelapa, kwikseal, polymer PHPA, Resinex ABSTRACTLoss of circulation is the loss of part or all of the volume of drilling fluid or drilling cement slurry into the pores of a rock formation during drilling operations due to excessive hydrostatic pressure. The purpose of this study was to determine changes in the value of the physical properties of the coconut shell and kwikseal LCM mud on polymer PHPA and resinex at temperatures of 200℉ and 300℉. This research was conducted by making 12 samples of mud with two LCM, namely coconut shell and kwikseal. The addition of coconut shells made the mud density 10.9 ppg and 11 ppg. The addition of kwik seal made the mud density 10. ppg and 10.8 ppg. The addition of 8 grams of kwik seal to the mud was better than the addition of 8 grams of coconut shells, because the physical and rheological properties of the mud were able to meet field specifications at a temperature of 300℉. Kata kunci: loss circulation material, coconut shell, kwikseal, polymer PHPA, Resinex
IMPLEMENTATION OF PSC COST RECOVERY AND PSC GROSS SPLIT CONTRACTS IN THE IYP FIELD Irvan Yulian Pratama; Satiyawira, Bayu; Yulia, Prayang Sunny
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.16028

Abstract

In producing oil and gas, Indonesia has two valid contract schemes, namely PSC Cost Recovery and PSC Gross Split. The IYP field is a field that has great potential in producing petroleum, with 25 workover and 2 infill wells. The scheme released to compare with the PSC Cost Recovery scheme is the Gross Split PSC scheme. The previous scheme was considered to be ineffective and still detrimental to the government. So the government issued Ministerial Regulation No. 52 of 2017 which is the result of a revision of Permen no. 8 of 2017. Gross Split PSC Scheme, the contractor bears all operational costs for the development of oil and gas fields. The economic research on the IYP field aims to compare the Cost Recovery PSC scheme with the Gross Split PSC.
PENGARUH PENGGUNAAN LCM TERHADAP NILAI ECD LUMPUR PADA PRESSURE WINDOW SUMUR AY Anaugtuharesto, Yosia; Djumantara, Maman; Prima, Andry
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.17365

Abstract

Pemboran melibatkan pembuatan lubang vertikal atau miring ke dalam tanah, terutama di industri perminyakan untuk mencapai reservoir yang berisi hidrokarbon. Dalam proses pemboran, terdapat berbagai formasi batuan dengan karakteristik yang berbeda, yang seringkali menyebabkan masalah seperti loss circulation atau hilangnya lumpur ke dalam formasi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah sloughing/caving, yaitu runtuhnya dinding lubang bor, terutama pada formasi yang tidak kompak, dikenal juga sebagai "Shale Problem". Stabilitas lubang bor menjadi kunci dalam menghadapi masalah ini. Untuk menangani sloughing, dilakukan penambahan densitas pada lumpur pemboran. Namun, peningkatan densitas dapat berpotensi menyebabkan loss circulation karena naiknya nilai equivalent circulating density (ECD), yaitu massa jenis fluida saat sirkulasi. Peningkatan ECD secara langsung mempengaruhi tekanan hidrostatik pada fluida pemboran, sehingga tekanan harus dikendalikan agar tidak melebihi tekanan rekah formasi. Untuk mencegah atau mengatasi loss circulation, digunakan bahan tambahan yang disebut Loss Circulation Material (LCM). LCM dipilih berdasarkan uji permeabilitas (Permeability Plug Test) untuk memastikan efektivitasnya. Dalam kasus ini, LCM yang digunakan adalah Fracseal F, CaCO3 M, CaCO3 F, dan Grafhite F. Setelah menghitung data aktual ECD dan tekanan rekah, nilai ECD sumur tetap berada di bawah tekanan rekah, menunjukkan keberhasilan penggunaan LCM. Tindakan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya loss circulation dan menjaga stabilitas lubang bor.
OPTIMASI DESAIN ELECTRIC SUBMERSIBLE PUMP PADA SUMUR YK-01 LAPANGAN JMC MENGGUNAKAN SOFTWARE PIPESIM Ongkor, Gabriella Aurelia Nadiya; Ginting, Mulia; Yasmaniar, Ghanima
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.17387

Abstract

Sumur YK-01 merupakan salah satu sumur minyak yang terdapat pada Lapangan JMC. Pada awal penggunaan artificial lift, sumur ini menggunakan sucker rod pump, dengan produksi sekitar 188 stb/d. Namun, karena produksi yang kurang maksimal, pada tahun 2014 dilakukan pergantian artificial lift menjadi Electric Submersible Pump (ESP) sehingga terjadi peningkatan laju produksi menjadi 1.100 stb/d. Saat ini Sumur YK-01 menggunakan electric submersible pump tipe IND675 dipasang pada kedalaman 2.461 ft dengan rata-rata produksi sekitar 660 stb/d dan water cut 98%, sedangkan dari data tes terakhir diperoleh laju produksi maksimum sebesar 1.455 stb/d. Berdasarkan data produksi tersebut perlu dilakukan desain ulang pada pompa terpasang untuk mencapai laju produksi optimal yang diharapkan sehingga laju alir produksi bertambah. Laju produksi optimal yang diharapkan dari sumur YK-01 adalah 90% dari laju produksi maksimum, yaitu sebesar 1.309 stb/d. Dalam tulisan ini dilakukan desain ulang dengan menggunakan software Pipesim. Dalam menggunakan software Pipesim, terlebih dahulu dilakukan matching data produksi. Selanjutnya, dilakukan desain pompa untuk mengangkat produksi fluida sebesar 1.309 stb/d. Berdasarkan hasil perhitungan software Pipesim untuk mencapai laju produksi optimal, disarankan menggunakan electric submersible pump tipe REDA DN1300, dengan kedalaman pompa 2.401 ft jumlah stages sebanyak 144 stage, total dynamic head 2.588 ft, daya pompa sebesar 38 HP dan frekuensi pompa 60 Hz.
ANALISIS PRESSURE TRANSIENT TEST UNTUK KARAKTERISASI RESERVOIR PADA SUMUR VN-1 LAPANGAN LND Lande, Iger Inomas; Oetomo, R. Hari Karyadi; Husla, Ridha
Petro : Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan Vol. 13 No. 3 (2024): September 2024
Publisher : Jurusan Teknik Perminyakan Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/petro.v13i3.17395

Abstract

Penelitian yang dilakukan pada sumur VN-1 bertujuan untuk mengetahui kondisi sumur VN-1 dengan meninjau karakteristik reservoir dari sumur VN-1. Pada sumur VN-1, dilakukan uji tekanan dengan menerapkan dua metode, yaitu Pressure Build Up test menggunakan Type Curve Pressure Derivative dan Horner Plot dengan pendekatan pseudopressure. Hasil analisis Pressure Build Up dengan metode Type Curve Pressure Derivative menunjukkan bahwa sumur VN-1 memiliki model sumur Vertical-Limited Entry, model wellbore Changing Storage, serta model reservoir Two Porosity PSS dengan model boundary One Fault. Selain itu, nilai tekanan awal reservoir (Pi) adalah sebesar 2.597,6 psi. Diketahui bahwa sumur VN-1 memiliki skin dengan nilai positif yaitu 3,22 dan memiliki permeabilitas sebesar 136 mD. Sedangkan, dari analisis dengan metode Horner Plot, diperoleh production time (tp) sebesar 36.380,6 hour, Flow Efficiency (FE) sebesar 0,785092331, dan Radius of Investigation (Ri) selama pengujian pada sumur VN-1 berlangsung sebesar 4.432,209 ft. Hasil yang diperoleh dari pengujian Pressure Build Up menunjukkan bahwa sumur VN-1 mengalami formation damage. Kemudian, nilai storativity ratio (Ꞷ) sebesar 0,0298 menunjukkan bahwa rekahan (fissures) memiliki storage yang lebih dikecil dibandingkan dengan matriks. Sedangkan nilai interporosity flow coefficient (λ) yaitu 3,9 × 10-4 menunjukkan permeabilitas matriks batuan yang besar sehingga menunjukkan kemudahan perpindahan fluida dari matriks ke fissures.

Page 1 of 1 | Total Record : 8