cover
Contact Name
Syah Alam
Contact Email
syah.alam@trisakti.ac.id
Phone
+6285710034984
Journal Mail Official
syah.alam@trisakti.ac.id
Editorial Address
Jl Kyai Tapa No.1
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Teknik Elektro
Published by Universitas Trisakti
ISSN : 2541089X     EISSN : 2541089X     DOI : https://doi.org/10.25105/jetri
Jetri is a scientific journal aims to publish high quality and up to date articles in electrical engineering field. Its scope includes (but not limited to): - Power Systems: nonrenewable and renewable energy power generation, power transmission and distribution, power conversion, protection system, electrical material, power system analysis, etc. - Telecommunications: modulation and signal processing for telecommunication, antenna and wave propagation, wireless and mobile communications, radar, satellite, communication network and systems, etc. - Control Systems: optimal controls, adaptive controls, non linear and stochastic controls, modeling and simulation, robotics, optimization, intelligent systems, fuzzy logic, etc. - Electronics: electronic materials, electronics system, microelectronic devices and system, VLSI, ASIC, system-on-a-chip (SoC), electronic instrumentations, medical electronics and instrumentation, etc. Computer Systems/Informatics: computer architecture, parallel processing, computer network, embedded system, human-computer interaction, virtual reality, computer security, machine learning and data mining, software
Articles 174 Documents
IMPLEMENTASI PERANGKAT DIGITAL SIGNAL PROCESSING UNTUK SISTEM VISIBLE LIGHT COMMUNICATION Syifaul Fuada; Angga Pratama Putra; Yulian Aska; Angga Pradana; Erwin Setiawan; Trio Adiono
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 15, Nomor 2, Februari 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (858.736 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v15i2.2352

Abstract

In order to realize a high-speed visible light communication (VLC) system, digital signal processing (DSP) device is required, including the main processing unit, DAC, and ADC. This paper discusses the interface design of the DSP processing unit to 10-bit DAC and 12-bit ADC for VLC applications. The systems in DAC and ADC modules have been designed with a SoC- based approach by using processing unit based on FPGA Xilinx Zynq xc7z010-1CLG400C on the Avnet MicroZed board. The design of hardware-level-design (H/W SoC) is done by utilizing IP blocks from Xilinx using Vivado 2014.2. While the hardware-level-design (S/W SoC) is designed using Xilinx SDK 2014.2. The DSP receiver has been tested in several scenarios, the DAC module is able to convert 10-bit digital signals into analog signals in  sinusoidal form and can adjust its output frequencies, while the ADC module is capable of processing the analog signals into 12-bit digital signals with two's complement format. Keywords: ADC, DAC, DSP, system on-chip, visible light communications Untuk mewujudkan sistem visible light communication dengan kecepatan tinggi, diperlukan perangkat DSP yang memadai, mencakup unit pemroses utama, DAC, dan ADC. Pada makalah ini dirancang interface dari pemroses utama terhadap DAC 10-bit dan ADC 12-bit untuk aplikasi sistem VLC. Sistem pada modul DAC dan ADC, dirancang dengan pendekatan system-on-chip (SoC) dengan menggunakan unit pemroses berbasis FPGA Xilinx Zynq xc7z010-1CLG400C pada board Avnet MicroZed. Perancangan H/W SoC dilakukan dengan memanfaatkan blok-blok IP dari Xilinx menggunakan Vivado 2014.2. Sementara pada S/W SoC dirancang dengan menggunakan Xilinx SDK 2014.2. Penerima DSP telah diuji dengan beberapa skenario, modul DAC mampu mengkonversi sinyal digital 10-bit menjadi analog dalam bentuk sinusiodal dan dapat diatur frekuensi outputnya, sedangkan modul ADC mampu mengolah sinyal analog menjadi sinyal digital 12-bit dengan format bilangan two’s complement. Kata kunci: ADC, DAC, DSP, Sistem on-Chip,visible light communication
PROTOTIPE SISTEM KEAMANAN PINTU DAN GERBANG RUMAH BERBASIS ANDROID Ruci Alansanda; Engelin Shintadewi Julian
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 15, Nomor 2, Februari 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (891.181 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v15i2.2367

Abstract

In this research, Prototype of Home Door and Gate Security System Based on Android was designed so the householders can receive notifications in order to be able to lock the door from other places when they forget. In addition, the householders can also lock the gate, unlock the door and the gate, open and close the gate remotely using an Android device. This prototype uses NodeMCU as controllers, door sensors to detect door and gate positions, solenoid door lock, DC motors as home gate drivers, and Ubidots as IoT service provider servers. Overall system testing is perfomed by using internet network that has different connection speed. The internet connection from A provider  has an average upload speed of 10.9 kBps and average download speed of 147 kBps, while B provider  has the average upload speed of 102 kBps and the average download speed of 18 kBps. The response time to open the gate is 3.72 seconds when using A provider  and 14.60 seconds when using B provider . While the response time to close the gate is 5.53 seconds when using A provider  and 9.37 seconds when using B provider . The test results show that the door and gate can be locked and unlocked, and the gate can be opened and closed remotely through internet. The average upload speed of internet affects the total time required to finish the instruction. The higher the internet connection speed the less the total time required for the application to send data to the server, NodeMCU executes commands and apps also update status.  Keywords: NodeMCU , door sensor, solenoid door lock, Android Pada penelitian ini dirancang suatu Prototipe Sistem Keamanan Pintu dan Gerbang Rumah Berbasis Android agar penghuni rumah dapat menerima notifikasi bila lupa mengunci pintu. Selain itu penghuni rumah juga dapat mengunci pintu dan gerbang, membuka kunci pintu dan gerbang, membuka dan menutup gerbang rumah dari jarak jauh menggunakan perangkat Android.  Prototipe ini menggunakan kontroler NodeMCU, sensor pintu untuk mendeteksi kondisi pintu dan gerbang, solenoid door lock, motor DC sebagai penggerak gerbang rumah, dan Ubidots sebagai server penyedia layanan IoT. Pengujian sistem keseluruhan dilakukan dengan menggunakan jaringan internet yang memiliki kecepatan koneksi yang berbeda. Kecepatan koneksi internet dari provider A yaitu rata-rata upload sebesar 10,9 kBps dan kecepatan rata-rata download sebesar 147 kBps, sedangkan dari provider B rata-rata upload sebesar 102 kBps dan kecepatan rata-rata download sebesar 18 kBps. Respon waktu rata-rata untuk membuka gerbang yaitu 3,72 detik saat menggunakan provider A dan 14,60 detik saat menggunakan provider B, sedangkan respon waktu rata-rata untuk menutup gerbang yaitu 5,53 detik saat menggunakan provider A dan 9,37 detik saat menggunakan provider B. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pintu rumah dan pintu gerbang dapat dikunci, kunci pintu rumah dan gerbang dapat dibuka, serta gerbang dapat dibuka dan ditutup dari jarak jauh melalui jaringan internet. Kecepatan rata-rata upload data jaringan internet berpengaruh terhadap total waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi instruksi yang diberikan. Semakin tinggi kecepatan koneksi internet semakin sedikit total waktu yang dibutuhkan untuk aplikasi mengirim data ke server, NodeMCU mengeksekusi perintah dan aplikasi memperbarui status.  Kata kunci: NodeMCU , sensor pintu, solenoid door lock, Android
PROTOTIPE SMART SEATBELT DAN AUTO SPEED CONTROL PADA HYDRAULIC EXCAVATOR Edwin Fitrian; Samuel H. Tirtamihardja
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 1, Agustus 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (627.417 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i1.2369

Abstract

In this research, two types of mechanical system in hydraulic excavator type PC 3000-6, which are smart seatbelt and automatic (auto) engine speed control, were developed to enforce operator’s safety and maintain engine fuel efficiency. There are conditions where sometimes operators do not use their seatbelt for safety and do not use auto engine speed control appropriately which affect fuel consumption efficiency in the hydraulic excavator. Smart seatbelt prototipe and auto engine speed control were designed using Arduino Uno as the controller. Smart safety belt was designed with proximity sensor as seatbelt condition detector to check its condition whether it is in use or unplugged. When the proximity sensor detects that the seatbelt is not in use, then the microcontroller will give a command not to turn on the starting motor (DC motor) although the starting switch is in start position. The auto engine speed control uses a potentiometer that regulates the engine speed (DC motor) which is based on the joystick movement. When the engine (DC motor) is in a state of maximum rotation but the joystick is not moved, then the auto rotation turns to minimum condition. As the conclusion of this research, the proximity sensor can detect the seatbelt condition according to the design, and the auto speed control works automatically for controlling engine speed in maximum and minimum conditions. By using auto speed control engine, it is concluded that the fuel consumption saving is up to 26.35%.  Pada penelitian ini dikembangkan dua sistem mekanik yaitu seatbelt dan automatic (auto) engine speed control pada hydraulic excavator jenis PC 3000-6. Terdapat permasalahan bahwa terkadang operator tidak menggunakan seatbelt untuk keselamatan dan tidak menggunakan auto speed control engine sesuai dengan kebutuhan yang berpengaruh pada efisiensi pemakaian bahan bakar pada hydraulic excavator. Prototipe smart seatbelt dan auto engine speed control dirancang menggunakan Arduino Uno sebagai kontroler. Smart seatbelt dirancang dengan sensor proximity sebagai pendeteksi seatbelt pada keadaan terpasang dan tidak terpasang. Apabila sensor proximity mendeteksi seatbelt pada keadaan tidak terpasang maka mikrokontroler akan memberikan perintah untuk tidak menghidupkan starting motor (motor DC) meskipun starting switch pada posisi start. Perancangan auto engine speed control menggunakan potensiometer yang mengatur kecepatan engine (motor DC) tetapi dipengaruhi oleh pergerakan joystick. Walaupun setting engine (motor DC) dalam keadaan putaran maksimum namun jika joystick tidak digerakkan maka putaran otomatis menjadi minimum. Hasil pengujian sensor proximity dapat mendeteksi keadaan seatbelt sesuai perancangan alat ini. Selain itu, auto speed control dapat bekerja secara otomatis untuk mengendalikan putaran engine pada saat keadaan maksimum dan minimum. Penghematan fuel consumption didapatkan hingga 26,35 % dengan menggunakan auto engine speed control. 
DESAIN OPTIMAL KONTROLER PROPORSIONAL INTEGRAL MOTOR DC MENGGUNAKAN ALGORITME PARTICLE SWARM OPTIMIZATION Andarini Asri; Muhammad Ruswandi Djalal; Rahmat Rahmat
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 15, Nomor 2, Februari 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.245 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v15i2.2370

Abstract

In this paper, we propose a method to control DC motors using Proportional-Integral (PI), in which PI parameters are determined using the intelligent Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm. PSO tuning are done using PSIM software, with 5 swarm used to find effective parameters Kp and Ki. The value of Kp is 1.447, and Ki is 4.271. Using three parameters that is overshoot, rise time, and settling time, it can be concluded that PSO is better and faster than Ziegler Nichols method. With setting speed value 1000 rpm, overshoot using Ziegler Nichols method reach 1200 rpm whereas for the PSO only up to 1000 rpm. The rise time of PSO is better than Ziegler Nichols because the rise time is smaller. Settling time of PSO is less than or faster than Ziegler Nichols. The overall results show that PSO gives a better speed response than Ziegler Nichols method.Keywords: Particle Swarm Optimization, Proportional-Integral, Ziegler-Nichols, settling time, rise timeDalam penelitian ini diusulkan satu metode untuk mengatur kecepatan motor DC dengan kontroler Proporsional-Integral (PI) di mana parameter PI diperoleh dengan menggunakan algoritme cerdas Particle Swarm Optimization (PSO). Penalaan PSO dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak PSIM, dengan 5 swarm digunakan untuk mengetahui parameter Kp dan Ki yang efektif. Dari hasil simulasi diperoleh nilai Kp sebesar 1,447 dan Ki sebesar 4,271. Bila menggunakan tiga parameter penilaian yaitu overshoot, risetime, dan settling time, dapat disimpulkan bahwa PSO lebih baik dan lebih cepat dari pada metode Ziegler Nichols. Pada setting kecepatan 1000 rpm, overshoot pada metode Ziegler Nichols mencapai 1200 rpm, sedangkan pada PSO hanya sampai 1000 rpm. Rise time pada PSO lebih baik dari pada Ziegler Nichols karena nilainya lebih kecil. Settling time pada PSO membutuhkan waktu lebih sedikit atau lebih cepat dari Ziegler Nichols. Dari hasil keseluruhan diperoleh respons kecepatan dengan metode PSO lebih baik dibandingkan dengan metode Ziegler Nichols.Kata kunci: Particle Swarm Optimization, Proporsional-Integral, Ziegler-Nichols, settling time, rise time
PERANCANGAN FILTER PASIF SEBAGAI PEREDAM HARMONIK YANG MEMPENGARUHI KINERJA GENERATOR SINKRON 3 FASE Zakharia Fanny Kriswantoro; Chairul Gagarin Irianto
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 1, Agustus 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (619.368 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i1.2829

Abstract

Most people these days uses light emitting diode (LED) as their daily lighting. However, LED lights is a nonlinear load, which can introduce current or voltage harmonics. The characteristic of the current total harmonic distortion (THD) at the load can be obtained by measuring the load current at the LEDs that produce harmonics. Testing circuit, starting from generation using 3 phase synchronize generator to the LED load, was designed. Self-designed passive filter was used to reduce the harmonics according to the IEEE 512-1992 standard. The results show that the passive filter can reduce the harmonic current, indicate by decreasing individual harmonic distortion (IHD) and THD value. Filter on the 3rd order with balanced load can reduce current IHD to 3.81% (R), 8.87% (S), 4.11% (T). Filter on the 5th order can reduce current IHD to 7.43% (R), 8.45% (S), 7.32% (T). The current THD can be reduced to 10.23% (R), 10.95% (S), 9.42% (T). Filter on the 3rd order with unbalanced load can reduce current IHD to 9.83% (R), 4.03% (S), 7.66% (T). Filter on the 5th order can reduce current IHD to 6.12% (R), 3.56% (S), 5.89% (T). The current THD can be reduced to 10.87% (R), 5.24% (S), 9.26% (T).Penggunaan light emitting diode (LED) sebagai lampu penerangan sangat diminati oleh sebagian besar masyarakat akhir-akhir ini. Namun, LED termasuk salah satu beban nonlinier yang dapat menimbulkan suatu gangguan listrik bolak balik berupa arus maupun tegangan dengan gelombang distorsi yang disebut harmonik. Karakteristik total harmonic distortion (THD) arus pada beban dapat diketahui dengan melakukan pengukuran terhadap beban LED penghasil harmonik. Pada penelitian ini dibuat rangkaian, mulai dari pembangkitan menggunakan generator sinkron 3 fase sampai pada beban LED, dan dilakukan pengujian di laboratorium. Filter pasif yang dirancang sendiri digunakan untuk meredam harmonik sesuai standar IEEE 519-1992. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filter pasif yang dipasang dapat meredam harmonik arus sehingga nilai individual harmonic distortion (IHD) dan total harmonic distortion (THD) berkurang. Dalam keadaan beban seimbang, filter pada orde 3 dapat meredam IHD arus menjadi 3,81% (R), 8,87% (S), 4,11% (T). Filter pada orde 5 dapat meredam IHD arus menjadi 7,43% (R), 8,45% (S), 7,32% (T). THD arus dapat diredam menjadi 10,23% (R), 10,95% (S), 9,42% (T). Dalam keadaan beban tidak seimbang filter pada orde 3 dapat meredam IHD arus menjadi 9,83% (R), 4,03% (S), 7,66% (T). Filter pada orde 5 dapat meredam IHD arus menjadi 6,12% (R), 3,56% (S), 5,89% (T). THD arus dapat diredam menjadi 10,87% (R), 5,24% (S), 9,26% (T).
PROTOTIPE OTOMATISASI PENGAMAN RUMAH BERBASIS ARDUINO DAN ANDROID Ichsan Ramadhan; Kiki Prawiroredjo
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 1, Agustus 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1644.812 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i1.2843

Abstract

The home security automation based on Arduino and Android is a system designed to secure homes from intruders and fire hazards. The system is equipped with an automatic lighting in a living room and porch, as well as a software application installed on the smartphone of the home’s owner who gets notification if fire or an intruder is detected, and notices when the living room lights and porch lights are on. The system uses passive infrared sensors (PIRs) to detect intruders and will turn on a buzzer to notify someone. The PIR sensor is also installed in the home main door to automatically turn on the living room lights when the owners enter the house. A gas sensor MQ-2 is placed in the kitchen room to detect gas leak, while a light dependent resistor sensor (LDR) is used to detect light on the porch. All sensors data will be sent to NodeMCU for processing. The Android app with App Inventor through the Ubidots webserver is used for notification. From the observation results, it can be concluded that the five sensors work well and NodeMCU successfully transmits sensor data to the Ubidots web server. The Android app successfully sends notifications to smartphone according to the data received from the webserver. The average time required to notify the Room One’s PIR sensor is 2.7 seconds, Room Two’s PIR is 2.2 seconds, main door’s PIR is 2.2 seconds, LDR sensor is 4.3 seconds, and MQ-2 gas sensor is 4.6 seconds.Otomatisasi keamanan rumah berbasis Arduino dan Android adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengamankan rumah dari bahaya penyusup dan bahaya kebakaran. Sistem juga dilengkapi dengan otomatisasi penerangan lampu ruang tamu dan teras rumah. Sistem ini dilengkapi dengan aplikasi yang terpasang pada smartphone pemilik rumah yang akan mendapatkan notifikasi pada saat bahaya kebakaran, dan bahaya kemalingan terdeteksi, dan pemberitahuan apabila lampu ruang tamu dan lampu teras rumah menyala. Sistem ini menggunakan sensor passive infrared (PIR) untuk mendeteksi penyusup dan akan menyalakan  buzzer untuk memberitahukan seseorang. Sensor PIR juga dipasang di pintu utama rumah untuk menyalakan lampu ruang tamu secara otomatis saat pemilik rumah memasuki rumah. Untuk mendeteksi kebocoran gas digunakan sensor gas MQ-2 yang diletakkan di ruangan dapur. Sedangkan sensor light dependent resistor (LDR) digunakan untuk mendeteksi cahaya di teras rumah. Seluruh data yang dideteksi sensor akan dikirimkan ke NodeMCU untuk diolah. Pengiriman notifikasi kepada pemilik rumah menggunakan aplikasi Android dengan App Inventor melalui webserver Ubidots. Dari hasil pengujian alat dapat disimpulkan bahwa kelima sensor dapat bekerja dengan baik dan NodeMCU berhasil mengirimkan data yang dideteksi sensor menuju webserver Ubidots. Aplikasi Android berhasil mengirimkan notifikasi kepada pengguna smartphone sesuai data yang diterima dari webserver. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk memberikan notifikasi pada sensor PIR Kamar Satu 2,7 detik, PIR Kamar Dua 2,2 detik, PIR Pintu Utama 2,2 detik, sensor LDR 4,3 detik, dan sensor gas MQ-2  adalah 4,6 detik.
MODEL PENGISIAN PULSA LISTRIK KWH METER DENGAN SMART CARD Riki Ruli A. Siregar; Hengki Sikumbang; Rio Jefri Pasaribu
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 1, Agustus 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1196.606 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i1.2914

Abstract

The purpose of this study is to make an electric pulses top-up model with a smart card as an alternative to fill in the digit number from the voucher into the prepaid electricity meter which is currently done manually. Using a smart card in a prepaid electricity meter can reduce the error rate when entering a token number. This application can also detect how much energy is used, store in the database, and can determine the category of pulses use in the kWh meter, as well as help users know the use of electricity that is classified as saving, normal, and wasteful. The system was designed with Vb.net and MySql programs. The results are an electric pulse top-up model based on a smart card for prepaid electricity meter, and an application that stores a history of the use of electrical energy used in determining the electricity usage category.Tujuan penelitian ini adalah membuat model pengisian pulsa listrik dengan smart card (kartu pintar) sebagai alternatif pengisian nomor digit ke dalam meteran listrik prabayar yang saat ini dilakukan secara manual. Pemanfaatan smart card sebagai pengganti nomor token dalam meteran listrik prabayar dapat membantu mengurangi tingkat kesalahan pada saat memasukkan nomor token. Aplikasi ini juga dapat mendeteksi berapa besar energi yang terpakai, menyimpan dalam database, dan dapat menentukan kategori pemakaian pulsa pada kWh listrik, serta membantu pengguna mengetahui pemakaian listrik yang tergolong dalam hemat, normal dan boros. Sistem dirancang dengan program Vb.net dan MySql. Hasil yang didapatkan berupa model pengisian pulsa pada meteran listrik prabayar berbasis kartu pintar dan aplikasi untuk menyimpan riwayat pemakaian energi listrik yang digunakan dalam penentuan kategori pemakaian listrik.
PROTOTIPE PENGUKUR TINGGI, BERAT, DAN SUHU BADAN BERBASIS ARDUINO UNO DAN LABVIEW Gamal Centaury Patty; Engelin Shintadewi Julian
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 1, Agustus 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1236.543 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i1.2929

Abstract

In this paper, the design of integrated height, weight, and body temperature measurement device based on Arduino Uno and LabVIEW with targeted error less than 1% is reported. Ultrasonic sensor HC-SRF04 is used to measure height, a load cell sensor is used to measure weight, and LM35 sensor is used to measure body temperature. This device is controlled by Arduino Uno board and is equipped with 2 x 40 LCD, as well as PC/HMI with LabVIEW software to display the measurement results in the form of graphics. The measurement’s result can be saved as a Ms. Access database. The test result shows that the device works well indicated by less than 1% average error and less than 0.447 standard deviation value.Pada makalah ini disampaikan hasil perancangan prototipe pengukur tinggi, berat, dan suhu badan yang terintegrasi berbasis Arduino Uno dan LabVIEW. Prototipe dirancang dengan target error kurang dari 1%. Sensor-sensor yang digunakan pada prototipe adalah sensor ultrasonik HC-SRF04 untuk mengukur tinggi badan, sensor load cell untuk mengukur berat badan, dan sensor LM35 untuk mengukur suhu badan. Sebagai pengendali  digunakan board Arduino Uno. Selain itu, alat ini dilengkapi dengan LCD 2 x 40 dan PC/HMI dengan software LabVIEW untuk menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk grafik. Hasil pengukuran dapat disimpan pada database Ms. Access. Hasil pengujian menunjukkan bahwa prototipe bekerja dengan baik sesuai rancangan. Hasil pengukuran tinggi, berat, dan suhu badan menunjukkan bahwa alat ukur bekerja dengan baik yang ditunjukkan dengan error rata-rata kurang dari 1% dan standar deviasi kurang dari 0,447.   
ANALISIS ARC FLASH 6,3 KV PT HOLCIM INDONESIA TBK. BOGOR, JAWA BARAT Juliansyah Kennedy Sugiharto; Syamsir Abduh
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 1, Agustus 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (792.63 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i1.2939

Abstract

Protection system is a safety system on electrical equipment in case of interference. One of the electrical hazards is the arc flash. According to IEEE 1584-2002 arc flash is a blast of heat, hot gas, and liquid metal caused by short circuit interference on the equipment. There are 3 cases of arc flash that occurred in PT Holcim Indonesia Tbk. Bogor, West Java. The aim of this research is to find out the amount of arc flash energy in accordance with IEEE 1584-2002 standard, to know how much the energy, and also to classify Personal Protective Equipment (PPE) category for the workers according to NFPA 70E-2009 standard. This study was applied to the 5th mill finishing area at PT Holcim Indonesia Tbk. Bogor, West Java. The results showed on the area of the Finish Mill 5 the value of the energy incident is 16.92 cal/cm2 on BUS MD-1, 1.39 cal/cm2 on BUS RM-1, 1.35 cal/cm2 on BUS FN-2, 2.17 cal/cm2 on BUS TR-71, 1.41 cal/cm2 on BUS TR-72, and 1.34 cal/cm2 on  BUS TR-73. Sistem proteksi merupakan suatu sistem pengaman pada peralatan listrik jika terjadi gangguan. Salah satu bahaya listrik  adalah  arc flash. Menurut IEEE 1584-2002 arc flash merupakan ledakan panas, gas panas, dan logam cair yang diakibatkan oleh gangguan hubung singkat (short circuit) pada peralatan. Terdapat 3 kasus arc flash  yang terjadi di PT Holcim Indonesia Tbk. Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar energi arc flash yang sesuai dengan standar IEEE 1584-2002, untuk mengetahui besar energi serta mengklasifikasi kategori Personal Protective Equipment (PPE) bagi pekerja sesuai dengan standar NFPA 70E-2009. Studi ini diterapkan  pada area Finish Mill 5 pada PT Holcim Indonesia Tbk. Bogor, Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan pada area Finish Mill 5 nilai insiden energinya yaitu  16,92 kal/cm2 pada BUS MD-1, 1,39 kal/cm2 pada BUS RM-1, 1,35 kal/cm2 pada BUS FN-2, 2,17 kal/cm2 pada BUS TR-71, 1,41 kal/cm2 pada BUS TR-72, dan 1,34 kal/cm2 pada BUS TR-73.
SISTEM HIBRIDA PEMBANGKIT LISTRIK ENERGI TERBARUKAN TERHUBUNG GRID DENGAN KERANGKA REFERENSI NATURAL Roihan Abdullah; Subiyanto Subiyanto
Jetri : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Jetri Volume 16, Nomor 1, Agustus 2018
Publisher : Website

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (540.801 KB) | DOI: 10.25105/jetri.v16i1.2940

Abstract

Nowadays, interconnecting grid with renewable energy source (RES) is developed to increase power and reability of the system. However, the integration between RESs with grid must be synchronized so that the system can work. In this paper, natural reference frame was used to synchronize hybrid systems of RESs with grids. The DC voltage generated by Photovoltaic  (PV) and Wind Turbine will be converted into 3 phase voltages by the inverter. The Pulse Witdh Modulation (PWM) on the inverter that has been regulated by current control and Phase Locked Loop (PLL) makes RESs  interconnect with grid. Simulation is designed using Power Simulator software (PSIM) and tested with  various conditions. The simulation results show that the renewable energy source system connected to grid has synchronized and work well. Penerapan pembangkit listrik energi terbarukan dengan sistem terhubung grid saat ini lebih dikembangkan untuk meningkatkan daya dan keandalan sistem. Namun, dalam pengintegrasian antara pembangkit listrik dengan grid perlu disinkronkan agar sistem dapat bekerja. Pada makalah ini  digunakan metode kerangka referensi natural untuk sinkroniasi sistem hibrida pembangkit listrik energi terbarukan dengan grid. Tegangan DC yang dihasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) akan dikonversi menjadi tegangan 3 fasa oleh inverter. Pulse Witdh Modulation (PWM) pada inverter yang telah diatur oleh kontrol arus dan Phase Locked Loop (PLL) menjadikan pembangkit listrik dapat terintegrasi dengan grid. Perancangan simulasi dilakukan menggunakan software Power Simulator (PSIM) dan diuji dengan kondisi yang bervariasi. Hasil dari simulasi menunjukkan bahwa keseluruhan sistem pembangkit listrik energi terbarukan terhubung grid telah tersinkronisasi dan bekerja dengan baik.

Page 8 of 18 | Total Record : 174