cover
Contact Name
Wahyu Sasongko Putro
Contact Email
wahyuputro@unesa.ac.id
Phone
+62318280009
Journal Mail Official
jurnalteknikelektro@unesa.ac.id
Editorial Address
FAKULTAS TEKNIK, Kampus Ketintang Surabaya 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Teknik Elektro (JTE)
ISSN : 22525017     EISSN : 29870089     DOI : https://doi.org/10.26740/jte.v14n1
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Articles 437 Documents
Analisis dan Simulasi Sistem Kontrol Suhu Otomatis Berbasis Fuzzy Logic Pramudito, Aditya; Rusimamto, Puput Wanarti
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p43-47

Abstract

Pengendalian suhu adalah aspek vital dalam berbagai lingkungan teknologi modern, termasuk industri, perkantoran, dan perumahan. Sistem pengendalian suhu yang efektif dan efisien tidak hanya mempengaruhi kenyamanan penghuni atau pekerja tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas, kualitas produk, serta penggunaan energi. Penggunaan Fuzzy Logic dalam sistem kontrol suhu menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif terhadap variabilitas dan ketidakpastian lingkungan. Logika fuzzy, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun 1930 dan dipromosikan oleh Lotfi Zadeh pada tahun 1962, terdiri dari tiga tahap utama: fuzzifikasi, inferensi, dan defuzzifikasi. Dengan prinsip kebenaran sebagian, logika fuzzy dapat menangani ketidakpastian dan variabilitas lebih baik dibandingkan dengan logika crisp. Penelitian ini adalah penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sistem kontrol suhu otomatis berbasis logika fuzzy. Metode eksperimental digunakan untuk menguji dampak perubahan parameter pada sistem, sementara pendekatan kuantitatif memungkinkan pengukuran numerik dan analisis statistik dari data simulasi menggunakan MATLAB. Penelitian ini fokus pada evaluasi respons waktu, stabilitas suhu, dan efisiensi energi dari sistem tersebut. Pemilihan metode ini memfasilitasi eksperimen yang konsisten dan analisis yang dapat diandalkan, serta memungkinkan generalisasi hasil ke konteks yang lebih luas. Dari penelitian ini menghasilkan, (1) Fungsi keanggotaan untuk variabel suhu (cold, normal, hot) dan waktu (cepat, normal, lambat) telah diidentifikasi dan direncanakan dengan baik. Penggunaan MATLAB mempermudah visualisasi dan analisis fungsi keanggotaan serta aturan fuzzy. (2) Simulasi menunjukkan bahwa sistem fuzzy logic dapat menginterpretasikan suhu dan menyesuaikan waktu dengan akurat, sesuai aturan yang ditetapkan. Sistem ini efektif untuk aplikasi praktis, seperti kontrol suhu dalam sistem pemanas atau pendingin. Kata Kunci: Pengendalian suhu, Fuzzy Logic, MATLAB, sistem otomatis, simulasi.
Perhitungan Faktor Daya Pada Unit Kilang di PPSDM Minyak dan Gas Bumi Cepu Ananda, Rimba Elang Dendro; Achmad, Fendi
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p48-52

Abstract

Unit Kilang PPSDM Migas mengandalkan energi listrik untuk dapat berfungsi. Diperlukan sistem pengendalian yang ideal akibat penggunaan energi listrik yang berlebihan. Menemukan faktor daya adalah salah satu pendekatan untuk mengevaluasi efektivitas konsumsi daya. Metode utama yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Menemukan arus (I), daya semu (S), dan faktor daya (PF) dapat memulai perhitungan. Faktor daya berikut dihitung: 0,835 untuk beban Pompa Boiler, 0,821 untuk beban Pompa Sirkulasi, 0,866 untuk Beban Motor 1, 0,882 untuk beban Refluks C1, 0,89 untuk beban Pompa Feed, 0,89 untuk beban Refluks C2, 0,87 untuk beban Fuel Oil , 0,871 untuk beban Pompa Petrasol, 0,90 untuk beban Pompa Diesel, 0,90 untuk beban Pompa Residu, 0,851 untuk beban Pompa Treating, 0,851 untuk beban Soda Treating, dan 0,851 untuk beban Pompa Sirkulasi. Terdapat kesesuaian atau kecocokan antara temuan yang dihitung dengan data yang diperoleh dari PPSDM Kilang Migas Cepu. Kata Kunci: Faktor Daya, Arus, Daya Semu, Unit Kilang, PPSDM Migas.
Rancang Bangun Alat Penggulung Lilitan Kawat Motor Listrik Dengan Menggunakan Aplikasi Telegram Berbasis Internet of Things (IoT) Aziz, Januar Abdul; Baskoro, Farid
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p53-62

Abstract

Perhitungan Rating Circuit Breaker Menggunakan Software ETAP Pada Gardu Induk 150/20 KV Imron, Muhammad Jalalludin; Haryudo, Subuh Isnur
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p63-69

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya arus hubung singkat antara simulasi pembangkit listrik ETAP 12.6 dan kesesuaian rating pemutus arus 150/20 kV gardu induk Mataram. Subjek penelitian ini adalah gangguan hubung singkat pada GI Mataram 150/20 kV. Penelitian ini menggunakan simulasi software ETAP Power Station 12.6. Berdasarkan hasil penelitian, hasil simulasi arus hubung singkat pembangkit listrik ETAP 12.6 pada tiga kondisi antara lain kondisi gangguan arus hubung singkat tertinggi sebesar 11,451 kA dari salah satu fasa ke ground, 9,125 kA antar fasa dan terakhir 10,466 kA untuk arus gangguan hubung singkat tiga fasa. Hasil perhitungan arus hubung singkat selanjutnya dijadikan indikator untuk mengetahui sinkronisasi kapasitas pemutus arus hubung singkat (Gardu Induk Mataram 150/20 kV). Ternyata selisih rating pemutus arus yang terpasang (existing) lebih besar, yaitu sebesar 40 kA untuk yang terpasang dibandingkan hasil pemilihan rating pemutus arus berdasarkan hasil simulasi dikalikan faktor keamanan 1,2, sehingga diperoleh hasil sebesar 13.741 kA. Dapat disimpulkan bahwa Gardu Induk Mataram 150/20kV telah terpasang kapasitas sinkron sesuai kebutuhan proses operasional. Kata Kunci: kapasitas pemutus tenaga, arus hubung singkat, simulasi ETAP 12.6, kuantitatif
Sistem Kontrol Suhu dan Monitoring TDS Air pada Akuarium Anakan Ikan Koi Menggunakan Fuzzy Logic Controller Berbasis IoT Silo Setjo Dwiryo, Muhtarom; Endryansyah, Endryansyah
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p70-81

Abstract

Pada proses pemeliharaan anakan ikan koi, diperlukan kondisi lingkungan air yang bagus untuk menunjang pertumbuhan dan perkembang biakannya. Kondisi air yang bagus dapat dilihat dari beberapa parameter kualitas, diantaranya suhu dan TDS (Total Dissolved Solids). Kisaran suhu yang baik digunakan untuk pertumbuhan anakan ikan koi adalah 25-27oC. Sedangkan TDS air yang baik untuk anakan ikan koi adalah <100 ppm (parts per million). Biasanya suhu dan TDS air diukur secara manual dengan thermometer dan TDS meter. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang bisa melakukan kontrol terhadap suhu dan memonitor TDS air akuarium anakan ikan koi secara otomatis berbasis logika fuzzy. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai ialah metode kuantitatif. Hasil uji perbandingan sensor suhu DS18B20 dan termometer menunjukkan nilai rata-rata error 2,1 %. Sedangkan perbandingan hasil uji sensor TDS SEN0244 dengan TDS meter menghasilkan rata-rata error 6,9 %. Hasil pengujian keseluruhan juga memperlihatkan bahwa sistem bisa bekerja sesuai yang diharapkan. Hal tersebut ditandai dengan respon output pendingin yang dapat menyala jika hasil pengukuran sensor tidak memenuhi set point, dan akan mati saat sudah sesuai memenuhi set point. Kata Kunci: ESP32, IOT, Logika Fuzzy, suhu, TDS
Kendali Motor DC Pada Rancang Bangun Kursi Roda Berbasis Joystick dan YOLO (You Only Look Once) Agustin, Intan Permata; Aribowo, Widi
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p82-87

Abstract

Kursi roda elektrik telah menjadi solusi penting bagi individu dengan keterbatasan mobilitas, namun pengendalian yang aman dan responsif masih menjadi tantangan utama. Tugas Akhir ini bertujuan untuk membuat rancang bangun kursi roda elektrik dengan mengintegrasikan sistem kontrol kendali joystick dan teknologi deteksi objek menggunakan YOLOv4 untuk keamanan serta meningkatkan akurasi serta kemudahan penggunaan. Sistem kendali joystick sebagai antarmuka utama bagi pengguna mengarahkan kursi roda, dan sistem keamanan dengan memanfaatkan teknologi Computer Vision berbasis YOLOv4. Proses komputasi dilakukan pada perangkat raspberry pi3. Kursi roda elektrik ini akan berhenti dan memberikan suara peringatan jika terdeteksi objek halangan, proses ini diimplementasikan menggunakan Arduino Uno untuk mengontrol kecepatan dan arah motor DC serta memastikan keamanan pengguna. Metode eksperimental digunakan pada perancangan kursi roda elektrik ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kendali berbasis joystick memiliki respon yang sesuai dengan instruksi, contoh: maju, mundur, kanan, kiri, putar dan pengereman. Deteksi objek YOLO memiliki rata-rata keakuratan objek sebesar 98% dan memiliki rata-rata waktu komputasi 3 hingga 5 detik. Kursi roda ini dapat menanggung beban maksimum 70 kg. Kata Kunci: Arduino, Deteksi Objek, Keamanan, Kursi Roda Elektrik, Motor DC, YOLOv4.
Battery Charge Controller Berbasis Dual Sumber Pada Rancang Bangun Kursi Roda Elektrik Nurul Jaizah; Aribowo, Widi
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p88-94

Abstract

Penggunaan kursi roda elektrik semakin meningkat sebagai solusi mobilitas bagi penyandang disabilitas. Agar kursi roda elektrik beroperasi dengan baik, penting untuk memiliki sistem pengontrol pengisian baterai yang efektif. Penelitian ini merancang sebuah Battery Charge Controller berbasis dual sumber pada rancang bangun kursi roda elektrik. Tujuan dari pembuatan alat ini untuk menentukan ketinggian maksimum panel surya yang dapat diatur dengan mudah oleh pengguna, mengetahui waktu yang dibutuhkan dalam melakukan pengisian baterai sampai penuh dengan memanfaatkan dua sumber energi utama yaitu panel surya dan charger aki sebagai sumber energi cadangan, serta menampilkan persentase daya baterai yang ditampilkan oleh layar lcd. Metode eksperimental digunakan pada perancangan ini dengan fokus merancang kursi roda panel surya menggunakan dua metode pengisian aki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketinggian panel surya dapat diatur mencapai 67 cm, dengan waktu pengisian aki 12V 30Ah menggunakan panel surya selama 5 jam 30 menit, sedangkan pengisian menggunakan charger aki selama 4 jam 20 menit. Sistem monitoring menampilkan persentase daya baterai secara real-time, memberikan informasi mengenai sisa daya baterai sehingga mempermudah pengguna.Kata Kunci : Kursi Roda, Panel Surya, Aki.
Rancang Bangun Sistem Kontrol dan Monitoring Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Menggunkan Yolo dan Node-red Musthofa, Achmad Malikur Robbani; Aribowo, Widi
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n1.p95-101

Abstract

Sistem kontrol dan monitoring Penerangan Jalan Umum (PJU) bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan meningkatkan keamanan lingkungan. Tugas akhir ini meliputi sistem otomatisasi PJU menggunakan YOLOv5 untuk deteksi manusia dan ESP32 sebagai mikrokontroler yang mengendalikan relay 4-channel untuk mengatur lampu LED. Web kamera dan kamera Raspberry Pi digunakan untuk deteksi secara real-time, dengan Raspberry Pi 3 sebagai pusat kontrol yang menjalankan YOLOv5 dan Node-RED untuk mengelola alur kerja dan antarmuka pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu menyesuaikan jumlah lampu yang menyala berdasarkan jumlah orang yang terdeteksi. Sistem deteksi efektif hingga jarak 15 meter dengan akurasi terbaik pada jarak 1-2 meter (93,38%), namun menurun signifikan pada jarak 20 meter (46,69%). Kondisi pencahayaan tidak berdampak besar pada kinerja sistem, dan waktu komputasi rata-rata YOLOv5 adalah 12 detik. Sistem ini berjalan sesuai aturan operasional, dengan lampu tetap mati pada siang hari dan menyala sesuai deteksi pada malam hari.. Kata Kunci : Penerangan Jalan Umum, YOLOv5, ESP32, Raspberry Pi, Deteksi Manusia,
Analisis Kelayakan Motor Induksi 3 Fasa Berdasarkan Tahanan Isolasi dan Indeks Polaritas Di PT. PLN Indonesia Power Grati PGU Oktavianto, Alfian; Joko, Joko
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 2 (2025): MEI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n2.p108-113

Abstract

Motor induksi banyak digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, sehingga menawarkan kemudahan pengoperasian dan pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pengumpulan data numerik melalui observasi dan pengolahannya menggunakan perhitungan persamaan isolasi dan indeks polaritas untuk menjamin keakuratannya. Dilakukan di PT. PLN Indonesia Power Grati PGU pada bulan Maret sampai dengan April 2024, penelitian fokus pada motor Condensate Extraction Pump (CEP). Ini melibatkan metode eksperimental, observasi lapangan, wawancara, dan tinjauan literatur. Pengumpulan data mencakup nilai resistansi isolasi awal dan yang diuji, tahun pengoperasian, dan waktu pengoperasian bulanan rata-rata. Uji insulasi mengikuti IEEE Std 43-2000, menggunakan megger tester, dengan perhitungan manual untuk indeks polaritas dan umur motor. Dari hasil penelitian ini menghasilkan : (1)Analisis kelayakan motor Condensate Extraction Pump (CEP) berdasarkan tahanan isolasi dan indeks polaritas menggunakan data uji sekunder pada bulan April dan September. Pada bulan April, nilai resistansi insulasi melonjak dalam 10 menit pertama namun tetap rendah karena kurangnya tindakan insulasi, dengan indeks polaritas 1,49, dikategorikan buruk menurut IEEE Std 43-2000, yang menunjukkan perlunya insulasi ulang. Pada bulan September, variasi ketahanan isolasi yang dipengaruhi oleh suhu lingkungan diamati, dan indeks polaritas meningkat secara signifikan menjadi 4,41, yang menunjukkan kualitas yang sangat baik. (2) Analisis penurunan tahanan isolasi yang dihitung per jam menunjukkan nilai sebesar 8,920 kΩ. Hasil ini sejalan dengan penelitian Andriyanto sebelumnya mengenai penilaian umur motor yang menunjukkan bahwa penurunan tahanan isolasi motor CEP masih dalam batas normal. Kata Kunci: motor induksi, indeks polaritas, pengujian tahanan isolasi, penurunan tahanan isolasi tiap 1 jam operasional.
Perancangan dan Implementasi Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Untuk Penerangan Jalan Umum Ade Ananda Kurniawan; Aribowo, Widi
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol. 14 No. 2 (2025): MEI 2025
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v14n2.p102-107

Abstract

Penggunaan energi terbarukan sebagai sumber daya alternatif semakin gencar dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pembangkit listrik tenaga hybrid dengan menggabungkan energi surya dan energi angin untuk penerangan jalan umum. Pada penelitian ini, dilakukan perancangan sistem yang terdiri dari pemilihan komponen utama seperti panel surya, turbin angin, baterai aki, dan kontroler pengisian daya. Simulasi serta analisis dilakukan untuk menentukan lokasi terbaik yang mampu menghasilkan daya yang stabil untuk mencukupi kebutuhan penerangan jalan umum. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem pembangkit listrik tenaga hybrid mampu menghasilkan daya yang cukup untuk penerangan jalan umum dengan efisiensi optimal. Penggunaan kombinasi energi surya dan angin terbukti dapat meningkatkan stabilitas dan keandalan sistem. Sistem kontrol yang diterapkan juga berhasil menjaga kestabilan tegangan dan arus listrik yang disuplai ke lampu untuk penerangan jalan umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi energi terbarukan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada infrastruktur penerangan jalan umum. Implementasi sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah energi dan lingkungan di masa depan. Kata Kunci: Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid, Energi Terbarukan, Penerangan Jalan Umum, Energi Angin, Energi Surya