cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa TEUB
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 1 (2022)" : 25 Documents clear
IMPLEMENTASI ARITHMETIC LOGIC UNIT MIKROPROSESOR 8085 PADA FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY (FPGA) MENGGUNAKAN VEDIC MATHEMATICS Rizky Aiman Haniffalah Harijanto; Adharul Muttaqin; Panca Mudjirahardjo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakArithmetic Logic Unit (ALU) adalah bagian penting dari mikroprosesor yang melakukan instruksi aritmatika dan logika. Kinerja mikroprosesor sangat tergantung pada kinerja ALU. Dalam tulisan ini, ALU dirancang menggunakan konsep matematika vedas untuk mengoptimalkan kompleksitas dan kecepatan desain dalam unit aritmatika, yaitu Urdhva-tiryagbhyam Sutra dan Nikhilam Sutra. Proyek yang diusulkan dikodekan dalam Very HighSpeed Integrated Circuit Hardware Description Language (VHDL), diikuti oleh sintesis menggunakan Xilinx ISE PlanAhead 14.7, dan diimplementasikan dalam Spartan3E FPGA. Hasil proyek yang diusulkan akan dibandingkan dengan metode lain untuk mengetahui efektivitas penggunaan metodevedic mathematics.Kata Kunci – Vedic Mathematics, Arithmetic Logic Unit, FPGA, VHDL, Spartan-3EAbstractArithmetic Logic Unit (ALU) is an important part of the microprocessor which performs arithmetic instructions and logic. Microprocessor performance is very depending on the performance of the ALU. In writing In this case, the ALU is designed using the concept of vedas math to optimize complexity and speed of design in arithmetic unit, i.e. Urdhva-tiryagbhyam Sutras and Nikhilam Sutras. Projects that proposed coded in Very HighSpeed ​​Integrated Circuit Hardware Description Language (VHDL), followed by synthesis using Xilinx ISE PlanAhead 14.7, and implemented in the Spartan3E FPGA. Proposed project results will be compared with other methods to find out the effectiveness of using vedic mathematics method. Keywords – Vedic Mathematics, Arithmetic Logic Unit, FPGA, VHDL, Spartan-3E
PENGURANGAN NILAI THD PADA KONTROL KECEPATAN MOTOR BLDC MENGGUNAKAN CUK CONVERTER MUHAMMAD ASYROF; Rini Nur Hasanah; Tri Nurwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMotor brushless DC merupakan salah satu jenis motor DC yang tidak memiliki sikat. Motor BLDC memiliki beberapa kelebihan diantaranya, yaitu efisiensi yang tinggi, tiding bising, perawatan lebih murah dan dapat berputar dengan kecepatan tinggi. Dalam umumnya pengoperasian motor BLDC menggunakan sumber tegangan AC satu fasa, kemudian pada umumnya membutuhkan full wave rectifier, kapasitor filter, serta inverter di mana kontrol dilakukan melalui switching pada inverter menggunakan Pulse Widt Modulation (PWM). Namun, penyearahaan pada rectifier dan proses switching pada inverter dapat menghasilkan harmonisa yang akan memengaruhi faktor daya pada sumber. Salah satu solusi dari permasalah tersebut dapat digunakan DC-DC Converter dengan jenis cuk converter. Cuk converter memiliki tegangan keluaran yang dapat dikendalikan dan memiliki ripple arus masukan yang rendah, sehingga dapat digunakan untuk kontrol kecepatan motor BLDC dan sebagai power factor correction. Penelitian kali ini akan membahas tentang pengaruh pemasangan cuk converter pada rangkaian kontrol kecepatan motor BLDC untuk mengurangi nilai Total Harmonic Distortion (THD) dan memperbaiki faktor daya pada sumber.Kata Kunci : Motor BLDC, Cuk Converter, Total Harmonic Distortion, Faktor DayaABSTRACTBrushless DC motor is a type of DC motor that does not have a brush. BLDC motors have several advantages including high efficiency, quiet noise, cheaper maintenance and can rotate at high speeds. In general, the operation of a BLDC motor uses a single-phase AC voltage source, then generally requires a full-wave rectifier, filter selection, and inverter control where control is carried out through switching on the inverter using Pulse Widt Modulation (PWM). However, the rectifier rectifier and the switching process in the inverter can produce harmonics which will affect the power factor of the source. One solution to this problem can be used a DC-DC converter with a choke converter. The Cuk converter has a controllable output voltage and low input ripple, so it can be used to control BLDC motor 3 speed and as power factor correction. This study will discuss the effect of installing a choke converter on a BLDC motor speed control circuit to reduce the Total Harmonic Distortion (THD) value and improve the power factor at the source.Keywords: BLDC Motor, Cuk Converter, Total Harmonic Distortion, Power Factor
SIMULASI SISTEM KENDALI PI–SLIDING MODE DENGAN DIFFERENTIAL FLATNESS PADA BUCK CONVERTER SEBAGAI PENGENDALI KECEPATAN MOTOR DC Tri Wahyu Prabowo; Rini Nur Hasanah; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKMakalah ini menjelaskan mengenai pengendalian kecepatan motor DC dengan tegangan masukan motor DC berasal dari keluaran buck converter. Motor DC yang digunakan adalah PMDC Motor. Pengendalian kecepatan motor DC pada penelitian ini dengan mengendalikan switching pada buck converter menggunakan pengendali PI-sliding mode. Sementara pengendali differential flatness digunakan untuk mengonversi keluaran motor DC yang berupa kecepatan sudut menjadi tegangan untuk selanjutnya diproses oleh pengendali. Untuk menguji kestabilan keluaran dari motor DC dengan memberi gangguan berupa penambahan torsi beban dan perubahan nilai tegangan masukan dari buck converter . Nilai kecepatan sudut yang diinginkan sebesar 25 rad/s. Untuk pengujian dengan memberi torsi beban. dengan torsi beban 0,0001 Nm didapatkan kecepatan sudutnya sebesar 25,02 rad/s, untuk torsi beban 0,0002 Nm sebesar 25,06 rad/s, untuk torsi beban 0,0003 Nm sebesar 25,06 rad/s, untuk torsi beban 0.0004 Nm sebesar 25,01 rad/s, dan untuk torsi beban 0,0005 Nm sebesar 25 rad/s. Lalu untuk pengujian dengan mengubah nilai tegangan masukan dari buck converter, kecepatan sudut yang dihasilkan tetap 25 rad/s.Kata kunci : buck converter, motor DC, PI-sliding mode, differential flatness.ABSTRACTThis paper describes the DC motor speed control with the DC motor input voltage coming from the buck converter output. The DC motor used is the PMDC Motor. DC motor speed control in this study by controlling the switching on the buck converter using a PI-sliding mode controller. While the differential flatness controller is used to convert the DC motor output in the form of angular velocity into voltage for further processing by the controller. To test the stability of the output of a DC motor by giving disturbances in the form of adding load torque and changing the value of the input voltage from the buck converter. The desired angular velocity value is 25 rad/s. For testing with load torque. with a load torque of 0.0001 Nm, the angular velocity is 25.02 rad/s, for a load torque of 0.0002 Nm is 25.06 rad/s, for a load torque of 0.0003 Nm is 25.06 rad/s, for a torque of 0.0003 Nm is 25.06 rad/s. a load of 0.0004 Nm is 25.01 rad/s, and a torque of 0.0005 Nm is 25 rad/s. Then for testing by changing the value of the input voltage from the buck converter, the resulting angular velocity remains 25 rad/s.Keywords: buck converter, DC motor, PI-sliding mode, differential flatness.
KONTROL KECEPATAN MOTOR DC SEBAGAI PENYELEKSI BARANG BERDASARKAN WARNA MENGGUNAKAN KONTROLER PID Godam Ardianto; n/a Rahmadwati; Erni Yudaningtyas
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKProses seleksi barang pada industri dilakukan untuk mengelompokkan jenis barang sesuai dengan yang diinginkan. Proses seleksi barang menggunakan sumber daya manusia mulai ditinggalkan karena memerlukan waktu yang lama. Penyeleksi barang menggunakan 3 roda omni directional adalah salah satu mekanisme yang digunakan industri ketika dibutuhkan seleksi barang dengan jenis barang yang bervariasi, sehingga penyeleksi ini lebih lebih efisien dan menurunkan tingkat kesalahan pada proses seleksi. Seleksi barang digerakan oleh 3 motor DC dengan peletakan sudut masing-masing motor DC sebesar 120°, kecepatan dan arah putar motor DC dibaca oleh sensor rotary encoder yang terpasang di masing-masing motor DC, conveyor digunakan untuk memindahkan barang ke sistem seleksi dan ke tempat akhir setelah proses seleksi berakhir, dan warna barang dibaca oleh sensor warna agar seluruh proses seleksi dapat berjalan secara otomatis. Persamaan kinematika balik digunakan untuk mengubah sudut arah barang yang terseleksi menjadi kecepatan putaran 3 roda omni. Penentuan kontroler Kp, Ti, dan Td dilakukan dengan metode Ziegler-Nichols dan didapatkan nilai parameter kontroler Kp = 0,66, Ti = 0,3, dan Td = 0,075. Setelah dilakuan pengujian pada sistem tanpa barang didapatkan rata-rata settling time ???????? 1,92 s, nilai error steady state ???????????? 0,01 %, dan maximum overshoot ???????? 16,23 %. Pengujian pada sistem dengan barang didapatkan ratarata nilai maximum overshoot ???????? sebesar 5,6 %.Kata Kunci: Seleksi Barang,Motor DC, Kinematika Balik, Kontroler PID, Ziegler-Nichols.ABSTRACTThe goods selection process in the industry is carried out to classify the types of goods as desired. The process of selecting goods using human resources is starting to be abandoned because it takes a long time. The goods selector using 3 omni directional wheels is one of the mechanisms used by the industry when it is necessary to select goods with various types of goods, so that this selector is more efficient and reduces the error rate in the selection process. The selection of goods is driven by 3 DC motors with an angle of 120˚ for each DC motor, the speed and direction of rotation of the DC motor are read by a rotary encoder sensor installed in each DC motor, a conveyor is used to move goods to the selection system and to the location. The end after the selection process ends, and the color of the item is read by the color sensor so that the entire selection process can run automatically. The invers kinematics equation is used to convert the angle of the selected goods to be the rotational speed of 3 omni wheels. The determination of the controller Kp, Ti, and Td was carried out using the Ziegler-Nichols method and the controller parameter values were Kp = 0.66, Ti = 0.3, Td = 0.075. After testing the system without goods, the average value of setling time ???????? is 1.92 s, the value of error steady state ???????????? is 0.01%, and the maximum overshoot ???????? is 16.23%. Test on a system with goods obtained an average maximum overshoot ???????? value of 5.6 %.Key Words: Goods Selection, DC motor, Invers Kinematic, PID Controller, Ziegler-Nichols
SISTEM PENGONTROLAN SUHU DAN KELEMBABAN DENGAN KONTROL LOGIKA FUZZY (KLF) BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 PADA BUDIDAYA JAMUR MERANG Firdausi, Reza; Yudaningtyas, Erni; Muslim, Muhammad Aziz
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKJamur merang merupakan salah satu jenis tanaman yang tumbuh dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban ruang, serta konsistensi selama perawatan. Jamur merang tumbuh dengan baik membutuhkan suhu antara 28-35 °C dan kelembaban 80-90 %RH. Hasil akan kurang optimal bahkan besar kemungkinan berpotensi mendatangkan kegagalan budidaya jika faktor-faktor tersebut tidak dapat dipenuhi. Untuk mempermudah perawatan maka dibuatlah alat yang mampu mengontrol suhu dan kelembaban secara otomatis. Purwarupa sistem kontrol suhu dan kelembaban diimplementasikan menggunakan sistem pemroses Mikrokontroler Arduino Mega 2560 serta sensor SHT11 digunakan sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban pada miniatur kumbung jamur merang. Untuk memenuhi suhu serta kelembaban dalam ruang digunakan kipas DC 12 V, lampu bohlam 75 W dan mist maker sebagai aktuator. Pada penelitian ini pengontrolan kumbung jamur merang menggunakan metode Kontrol Logika Fuzzy (KLF) . Berdasarkan hasil percobaan menggunakan metode Kontrol Logika Fuzzy (KLF) tipe Mamdani, suhu dan kelembaban memenuhi target setpoint serta layak dipergunakan dengan error steady state ..%. dan settling time … detik. Setpoint yang digunakan adalah 30 °C dan 85% RH.Kata Kunci: jamur merang, suhu dan kelembaban, Kontrol Logika Fuzzy (KLF).ABSTRACTStraw mushroom is one type of plant that grows influenced by temperature and humidity of the room, as well as consistency during treatment. Mushrooms grow well need temperatures between 28-35 °C and humidity 80-90%RH. The results will be less than optimal and even have the potential to cause cultivation failure if these factors cannot be met. To simplify maintenance, a device that is able to control temperature and humidity is made automatically. The prototype of the temperature and humidity control system is implemented using the Arduino Mega 2560 Microcontroller processing system and the SHT11 sensor is used as a temperature and humidity detector in a miniature straw mushroom room. To meet the temperature and humidity in the room, a 12 V DC fan, 75 W light bulb and mist maker are used as actuators. In this study the control of straw mushroom room using Fuzzy Logic Control (KLF) method. Based on the results of the experiment using the Mamdani type Fuzzy Logic Control (KLF) method, the temperature and humidity met the target setpoint and were suitable for use with a steady state error of ..%. and settling time … seconds. The setpoint used is 30 °C and 85% RH.Keyword: straw mushroom, humidity, Fuzzy Logic Control (KLF), temperatur
PENGEMBANGAN PLASMA STERILIZER MENGGUNAKAN KONTROL LOGIKA FUZZY SEBAGAI PENGENDALI TEGANGAN Fajri, Muhammad; Maulana, Eka; Rahmadwati, n/a
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPlasma Sterilizer adalah alat yang digunakan untuk mensterilkan apapun jenis benda yang menempel pada wadah. Dengan adanya Plasma Sterilizer, mensterilkan benda kecil atau tangan tidak membutuhkan sabun cuci tangan atau alkohol lagi. Namun, dalam pelaksana uji coba pembangkitan plasma terdapat perubahan besar tegangan yang dibutuhkan pembangkitan plasma, berdasarkan kepada besar luas permukaan yang ditempelkan ke dalam wadah. Dengan kata lain, dibutuhkannya pengaturan agar plasma yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan atau ukuran benda yang ditempelkan ke wadah sterilisasi. Sterilisasi tangan pada dasarnya menghasilkan plasma pada saat tegangan 12,6 KVolt dimana pada sumber sebesar 15 volt namun diharapkan berubah mengikuti berapa besarnya pertambahan ukuran benda yang ingin di sterilkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membuat sistem kontrol yang diterapkan pada Rancang Plasma Sterilizer yang mampu menyesuaikan kondisi ukuran benda yang disterilisasikan dengan besar tegangan input yang digunakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode logika Fuzzy sebagai pengambil keputusan. Pada percobaan digunakan 2 input Pada metode ini yaitu jarak x dan y sebagai representasi jarak depan dan samping tangan pengguna dengan sensor jarak dimana terdapat 2 logika di masing-masing input yaitu dekat dan jauh dengan input tersebut menghasilkan 3 logika output dengan tegangan-tegangan yang berbeda yaitu 12,7KVolt, 14,6 KVolt, 17,4 KVolt. Dalam perancangan sistem pengendalian tegangan menggunakan sistem inferensi fuzzy Sugeno sebagai logika pengambil keputusan. Aktuator yang digunakan berupa ZVS Transformator, dan input bersumber dari Sensor pengukur jarak yaitu Sensor Ultrasonic HC-SR04.Kata Kunci: Plasma Sterilizer, Kontrol Logika Fuzzy.ABSTRACTPlasma Sterilizer is a tool used to sterilize any type of object attached to the container. With the Plasma Sterilizer, sterilizing small objects or hands does not require hand soap or alcohol anymore. However, in implementing plasma generation trials there is a large change in the voltage required for plasma generation, based on the large surface area attached to the container. In other words, it is necessary to adjust the plasma produced according to the needs or the size of the object attached to the sterilization container. Hand sterilization basically produces plasma at a voltage of 12.6 KVolt where the source is 15 volts but is expected to change according to how much the size of the object you want to sterilize increases. This study aims to design and create a control system that is applied to the Plasma Sterilizer which is able to adjust the size of the object being sterilized with the input voltage used. The method used in this study is the fuzzy logic method as a decision maker. In this experiment, 2 inputs are used. In this method, the distances x and y are representations of the front and side distances of the user's hand with a proximity sensor where there are 2 logics in each input, namely near and far. namely 12.7KVolt, 14,6 KVolt, 17.4 KVolt. In designing the voltage control system, Sugeno's fuzzy inference system is used as a decision-making logic. The actuator used is a ZVS transformer, and the input is sourced from a distance measuring sensor, the Ultrasonic Sensor HC-SR04.Keywords: Hand and small object sterilization design using cold plasma, Fuzzy Logic Control
PERANCANGAN ALGORITMA KOMPENSATOR LEAD-LAG PADA SISTEM KONTROL TEGANGAN GENERATOR DC DENGAN METODE ROOT LOCUS Innike Sukirman; Mochammad Rusli; Erni Yudaningtyas
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKGenerator DC merupakan sebuah perangkat listrik yang mengubah energi mekanis menjadi energi elektris dengan tegangan keluaran dari generator DC dapat diatur sedemikian rupa. Pada penelitian ini dibuat algoritma sistem kontrol tegangan keluaran dari motor Generator DC 73411 dengan pengendalian kontroler menggunakan metode root locus. Algoritma kontroler yang dibuat diuji dan diamati dengan proses pengujian closed loop. Didapatkan hasil dari perancangan sistem nilai Kompensator lead adalah γ = 1,42 dan nilai kompensator lag adalah β = 18,54. Simulasi yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik, kompensator lead-lag mampu membuat output mendekati atau sama dengan input sesuai dengan yang diinginkan. Kompensator lead-lag juga dapat mempercepat steady state dan tidak adanya overshoot. Setelah dilakukan pengujian, lalu memberikan gangguan, dengan hasil memiliki recovery time sebesar 2,2 detik sedangkan saat gangguan dihilangkan, respon memiliki nilai recovery time sebesar 1,8 detik.Kata Kunci: Generator DC,Kompensator Lead-lag, Metode Rootlocus.ABSTRACTA DC generator is an electrical device that converts mechanical energy into electrical energy with the output voltage of a DC generator can be set in such a way. In this study, the output voltage control system algorithm of the DC 73411 generator motor with controller control using the root locus method. The controller algorithm created is tested and observed with a closed loop testing process. The result of designing the lead compensator value system is γ = 1,42 and the lag compensator value is β = 18,54. Simulations that have been made can work well, lead-lag compensators can make the output close to or equal to the input as desired. Lead-lag compensators can also speed up steady state and the absence of overshoots. After testing, then provide interference, with the result having a recovery time of 2,2 seconds while when the disruption is eliminated, the response has a recovery time value of 1,8 seconds.Keywords: DC Genertor, Lead-lag Compensator, Rootlocus Method.
ANALISIS PERBANDINGAN RELOKASI SECTIONALIZER PADA PENYULANG PUJON DENGAN METODE BACTERIA FORAGING ALGORITHM DAN BAT ALGORITHM Riko Nur Akbar; Hadi Suyono; Rini Nur Hasanah
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKTipikal masalah sistem distribusi meliputi pada 40% berupa ongkos menyalurkan energi listrik dan 80% adalah masalah keandalan pelanggan, maka perencanaan sistem distribusi dan operasionalnya sangat krusial agar mencapai keuntungan bagi penyedia energi listrik dan kepuasan konsumen[1]. Untuk mendapatkan keandalan sistem yang baik diperlukan perhitungan nilai indeks rata-rata frekuensi gangguan sistem (SAIFI), indeks ratarata durasi gangguan sistem (SAIDI) dan durasi gangguan rata-rata pelanggan per-tahun (CAIDI). Pada penelitian ini menggunakan metode Bacteria Foraging Algorithm (BFA) dan Bat Algorithm (BA) untuk optimalisasi penempatan sectionalizer. Proses evaluasi dilakukan sebanyak 3 kondisi skenario dari setiap metode yaitu kondisi grid - mikrohidro, kondisi grid - wind turbine, dan kondisi grid - wind turbine - mikrohidro. Hasil evaluasi menunjukkan nilai keandalan SAIFI, SAIDI, dan CAIDI berturut-turut pada kondisi eksisting adalah 7,2335 kali/tahun, 21,4085 jam/tahun, dan 2,9588 jam/tahun. Sedangkan nilai terbaik SAIDI, SAIFI, dan CAIDI berturutturut dengan metode BFA adalah ada perbandingan dengan metode BA ini dapat menghasilkan nilai keandalan lebih rendah dibandingkan metode BFAKata Kunci: Sectionalizer, Keandalan, Sistem Distribusi Tenaga Listrik, Bacteria Foraging Algorithm, Bat AlgorithmABSTRACTSince a typical distribution system accounts for 40% of the cost to deliver power and 80% of customer reliability problems, distribution system design and operation is critical for financial success of the utility company and customer satisfaction[1]. To obtain good reliability system, we need to calculate System Average Interrupt Duration Index (SAIDI) and System Average Interrupt Frequency Index (SAIFI). In this paper we use Bacteria Foraging Algorithm (BFA) dan Bat Algorithm (BA) method for optimize location of sectionalizer. Evaluation process performed 3 scenario condition each method i.e. grid-microhydro condition, grid – wind turbine scenario, and grid – microhydro – wind turbine scenario. The result for existing scenario isKeywords: Sectionalizer, Reliability, Electric Power Distribution System, Bacteria Foraging Algorithm, Bat Algorithm
PERFORMANSI ANTENA MIKROSTRIP PATCH BINTANG PADA TELEVISI DAN WIFI Hanna Rizkia Ryadiva; Rudy Yuwono; Muhammad Fauzan Edy Purnomo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak—Jurnal ini menyajikan sebuah prototipe antena mikrostrip dengan desain patch bintang yang telah terbukti memiliki kinerja terbaik untuk dioperasikan pada aplikasi band ISM (Industrial Scientific Medical) dengan frekuensi kerja 2.45 GHz yang akan dirancang ulang agar dapat beroperasi pada frekuensi kerja televisi (471.25 MHz – 799.25 MHz) dan juga WiFi (2.4 GHz). Desain dan simulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak Coumputer Simulation Technology (CST) Studio Suite. Antena ini menggunakan bahan epoxy fiberglass – FR4 sebagai substrat dengan konstanta dielektrik (???? ???? = 3.4) dan ketebalan dielektrik (ℎ = 1.6 ????????). Nilai yang diperoleh dari antena yang beroperasi pada frekuensi kerja televisi (0.471 GHz – 0.799 GHz) yaitu 1.772 – 1.86 untuk nilai VSWR dan nilai return loss sebesar -11.228 dB hingga -10.142, dengan bandwidth sebesar 400 MHz. Sedangkan pada antena yang beroperasi di frekuensi kerja WiFi (2.4 GHz) adalah 1.502 untuk nilai VSWR, -18.035 dB untuk nilai return loss dan memiliki bandwidth sebesar 274 MHz. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu antena dapat beroperasi dengan baik pada kedua frekuensi kerja yang diuji karena memiliki nilai yang sesuai dengan parameter kinerja antena yang baik.Kata Kunci: Antena Mikrostrip, Patch Bintang, Televisi dan WiFiAbstract—This journal presents a prototype microstrip antenna with a star patch design that has been proven to have the best performance to be operated in ISM (Industrial Scientific Medical) band applications with a working frequency of 2.45 GHz which will be redesigned so that it can operate at television working frequencies (471.25 MHz – 799.25 MHz) and also WiFi (2.4 GHz). The designs and simulations in this study are done using the Computer Simulation Technology (CST) Studio Suite software. This antenna is using epoxy fiberglass material-FR4 as the substrate with dielectric permittivity (???????? = 4.3) and dielectric thickness (ℎ = 1.6 ????????). The value obtained from antennas operating at television working frequencies (0.471 GHz – 0.799 GHz) is 1.772 – 1.86 for VSWR and -11.228 dB until -10.142 for return loss, with a bandwidth of 400 MHz. Whereas the antenna operating at WiFi working frequency (2.4 GHz) is 1.502 for VSWR, -18.035 dB for return loss and has a bandwidth of 274 MHz. The conclusion obtained that antenna can operate well at the two working frequencies tested because it has a quantity that matches the parameters of a good antenna performance.Key Word: Microstrip Antenna, Star Patch, Television and WiFi
RANCANG BANGUN REFRESHABLE BRAILLE DISPLAY BERBASIS MIKROKONTROLER BAGI PENYANDANG TUNANETRA Muhammad Kholifa Bihaque; Ponco Siwindarto; Eka Maulana
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 10, No 1 (2022)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSistem tulisan Braille adalah sistem tulisan sentuh yang menggunakan 6 titik timbul sebagai representasi dari suatu karakter dalam tulisan awas. Tulisan Braille biasanya dicetak pada sebuah kertas khusus yang memungkinkan para penyandang tunanetra untuk membacanya dengan memanfaatkan indra peraba pada ujung jari mereka. Kelemahan penggunaan kertas sebagai media baca tulisan Braille adalah ukurannya yang relatif besar dan tebal dibanding buku biasa. Selain itu untuk mencetak tulisan Braille juga membutuhkan mesin cetak khusus yang harganya relatif mahal dan sulit di dapatkan khususnya di Indonesia. Untuk itu alternatif lain pengganti buku Braille konvensional sangat dibutuhkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi bagi penyandang tunanetra di Indonesia. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah perangkat refreshable Braille display. Perangkat refreshable Braille display adalah perangkat yang mampu menampilkan huruf-huruf Braille melalui mekanisme elektro-mekanik. Dengan perangkat tersebut, huruf-huruf Braille akan ditampilkan bergantian sehingga mampu menampung lebih banyak karakter dibanding buku Braille konvensional. Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana perancangan refreshable Braille display yang berbasis mikrokontroler Arduino Uno. Pembuatan sistem dimulai dengan perancangan diagram blok sistem dan dilanjutkan dengan pembuatan perangkat keras serta perangkat lunak sistem. Secara sederhana, sistem bekerja dengan mengekstrak karakter pada file yang tersimpan di storage kemudian mengonversinya menjadi Braille code yang direpresentasikan dengan kondisi 6 buah solenoid sebagai satu sel Braille. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan sampel file dengan format .txt yang dibuat menggunakan bantuan program komputer dan disimpan pada sebuah micro SD card. Hasil pengujian untuk fungsi dasar sistem menunjukkan 100% keberhasilan sistem untuk mengekstrak dan mengonversi karakter menjadi Braille code.Kata Kunci: Braille, Tunanetra, Refreshable Braille displayABSTRACTThe Braille writing system is a tactile writing system that uses 6 raised dots to represent a character in visible writing system. Braille is usually printed on a special paper that allows visually impaired people to read it using the sense of touch on their fingertips. The disadvantage of using paper as a medium for reading Braille is that it is relatively large and thick in size compared to ordinary books. In addition, printing Braille writing on a paper also requires a special printing machine which is relatively expensive and difficult to obtain, especially in Indonesia. For this reason, other alternatives to replace conventional Braille books is needed as an effort to improve literacy skills for visually impaired people in Indonesia. An alternative that can be used is refreshable Braille display device. Refreshable Braille display is a device which has capability of displaying Braille letters through an electro-mechanical mechanism. With this device, Braille letters will be displayed alternately so that it can accommodate more characters than conventional Braille books. In this study, it will be explained how to design a refreshable Braille display based on the Arduino Uno microcontroller. The manufacture of the system begins with designing system block diagrams and then creating the system hardware and software. The system works by extracting characters in file stored in the storage and then converting them into Braille codes which are represented by the condition of 6 solenoids as one Braille cell. System testing is done by using a sample file with .txt format created using a computer program and stored on a micro SD card. The test results for the basic functions of the system show that the system is 100% successful in extracting and converting characters into Braille codes.Key Words : Braille, Tunanetra, Refreshable Braille display

Page 1 of 3 | Total Record : 25


Filter by Year

2022 2022


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 7 (2025) Vol. 13 No. 6 (2025) Vol. 13 No. 5 (2025) Vol. 13 No. 4 (2025) Vol. 13 No. 3 (2025) Vol. 13 No. 2 (2025) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 6 (2024) Vol. 12 No. 5 (2024) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 6 (2023) Vol. 11 No. 5 (2023) Vol. 11 No. 4 (2023) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 6 (2022) Vol. 10 No. 5 (2022) Vol. 10 No. 4 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022): Vol. 10 No. 3 (2022) Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol 9, No 8 (2021) Vol 9, No 7 (2021) Vol 9, No 6 (2021) Vol 9, No 5 (2021) Vol 9, No 4 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 5 (2020) Vol 8, No 4 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 7 (2019) Vol 7, No 6 (2019) Vol 7, No 5 (2019) Vol 7, No 4 (2019) Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 7 (2018) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue