cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa TEUB
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 4 (2017)" : 25 Documents clear
ANALISIS PENGARUH BESAR DAYA PANCAR TERHADAP PERFORMANSI WIMAX 802.16D PADA LAYANAN LIVE STREAMING Nanda Permana Dani; Endah Budi Purnomowati; Sigit Kusmaryanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) IEEE 802.16d merupakan salah satu teknologi nirkabel pita lebar yang mampu memberikan data secara cepat dan efisien. Salah satu keunggulan WiMAX adalah menawarkan Quality of Service (QoS). Besar daya pancar menjadi pentimbangan sendiri untuk memberikan layanan yang handal. Sebelum ditransmisikan, daya pada sinyal dikuatkan agar sinyal dapat melewati halangan dan noise yang terdapat pada media transmisi sehingga bisa sampai ke receiver. Namun, semakin besar daya pancar maka persyaratan keamanan dan kesehatan yang ditimbulkan dari radiasi tersebut menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini membahas pengaruh besar daya pancar terhadap QoS pada WiMAX 802.16d dengan layanan real Time Polling Service (rTPS) berdasarkan parameter delay, throughput, dan packet loss menggunakan packet analyzer wireshark. Penelitian ini dilakukan dengan mengubah besar daya pancar. Hasil penelitian menunjukkan nilai delay mengalami perubahan, namun nilai tersebut tergolong dalam kategori baik menurut standar ITU G.114 karena <150 ms. Nilai throughput naik ketika daya pancar sebesar 5 dBm dan kemudian berangsur-angsur turun ketika daya pancar dirubah hingga 20 dBm. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai packet loss terbaik pada 5 dBm dengan nilai 15,5851% dan berada dalam kategori buruk menurut standar TIPHON 2012. Kebutuhan daya pancar yang paling baik berada pada 5 dBm dengan hasil nilai throughput terbesar, nilai packet loss terkecil dan nilai delay dengan kategori yang baik.
DESAIN DAN IMPLEMENTASI PROTOKOL KOMUNIKASI INTER CLUSTER PADA WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN PERUTEAN LEACH Asrori Arsyad; Raden Arief Setyawan; Adharul Muttaqin
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efisiensi energi dan kehandalan komunikasi merupakan salah satu isu penting dalam penerapan Wireless Sensor Network (WSN). Metode perutean LEACH (Low Energi Adaptive Cluster Hierarchy) adalah salah satu metode perutean model hierarki dalam WSN yang paling baik dalam hal efisiensi energi [1]. Dalam perutean LEACH node sensor yang tersebar dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan cluster. Dalam setiap cluster terdapat sebuah node sensor yang berperan sebagai cluster head. Cluster head berfungsi untuk mengontrol proses pengiriman data dari node sensor ke gateway. Gateway berfungsi untuk mengirimkan data dari node sensor ke server berupa layanan web. Dalam penelitian ini penulis merancang dan mengimplementasikan protokol untuk mengatur komunikasi inter cluster antara gateway dan cluster head dengan perutean LEACH menggunakan modul Arduino nano, RTC DS3231, modul radio nRF24L01+, modul Wi-Fi ESP8266-01, dan layanan web thingspeak.com. Catu daya yang digunakan dalam pengujian adalah power bank 5000 mAH dan baterai alkaline 9V 565 mAH. Sistem yang dirancang hanya terdiri dari 1 unit gateway dan 2 unit cluster head. Cluster head pertama mengkoordinir 2 unit node sensor dan cluster head kedua mengkoordinir 1 unit node sensor. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa protokol yang dirancang dengan menerapkan pembagian slot waktu dapat bekerja dengan akurat dan dapat mengurangi penyebab pemborosan energi seperti packet collision, overhearing, idle listening, dan over emitting. Protokol dapat bekerja dengan baik pada jarak maksimum 80 meter di ruangan terbuka. Dengan periode kerja sebesar 2 menit, gateway dapat bertahan hidup selama 42 jam dengan catu daya power bank 5V. Cluster head pertama memiliki masa hidup\selama 275 jam dengan catu daya power bank dan 24 jam dengan catu daya baterai alkaline 9V. Cluster head kedua memiliki masa hidup 315 jam dengan catu daya power bank 5V dan 27 jam dengan catu daya baterai alkaline 9V.Kata kunci: inter cluster, LEACH, protokol komunikasi, Wireless Sensor Network.ABSTRACTEnergy efficiency and communication reliability is one of the important issues in the application of Wireless Sensor Network (WSN). The LEACH (Low Energy Adaptive Cluster Hierarchy) routing method is one of the best method of hierarchical model routing in WSN in terms of energy efficiency [1]. In the LEACH routing the distributed sensor nodes are divided into groups called clusters. In each cluster there is a sensor node that acts as a cluster head. Cluster head serves to control the process of sending data from the sensor node to the gateway. The gateway serves to transmit data from the sensor node to the server in the form of a web service. In this research the authors designed and implemented protocols to manage inter cluster communication between gateway and cluster head with LEACH routing protocol using Arduino nano module, RTC DS3231 module, radio module nRF24L01 +, Wi-Fi module ESP8266-01, and thingspeak.com as web service. The power supply used in the test is a 5000 mAh power bank and a 9V 565 mAH alkaline battery. The designed system consists of only 1 gateway unit and 2 cluster head units. The first cluster head controled 2 sensor node units and the second cluster head controled 1 node sensor unit. From the research result, it is found that the protocol designed by applying time slot division can work accurately. Protocols could reduce the cause of energy waste such as packet collision, overhearing, idle listening, and over emitting. The protocols could work properly at a maximum distance of 80 meters in open space. With a working period of 2 minutes, the gateway had a life time of 42 hours with a power bank as power supply. The first cluster head had a life time of 275 hours with power bank as power supply and 24 hours with battery as power supply. The second cluster head had a life time of 315 hours with power bank as power supply and 27 hours with battery as power supply.Keywords: inter cluster, LEACH, communication protocol, Wireless Sensor Network.
PENERAPAN FILTER PENAJAMAN DALAM KAWASAN SPATIAL DAN FREKUENSI UNTUK CITRA HASIL MONITORING KAMERA PADA MIKROMOTOR Notario Pramudita; Ponco Siwindarto; Panca Mudjirahardjo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mikromotor adalah alat yang digunakan pada bidang kedokteran gigi dalam aktivitas praktik maupun belajar. Kegunaan mikromotor sangat banyak, antara lain membersihkan karang gigi, memulas overhanging restorasi dan lain sebagainya. Desain sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan penggunaan mikromotor pada kegaiatan bidang tersebut yaitu dengan menambahkan mini kamera pada ujung mikromotor, dengan tujuan agar pasien dapat melihat secara langsung gigi mereka. Untuk perancangan sistem, maka mini kamera dengan spesifikasi resolusi gambar 640x480 pixel dan diameter 7mm adalah pilihan yang tepat untuk mengaplikasikan sistem. Sistem dirancang dengan menggunakan bahasa program Java. Pengambilan gambar dilakukan secara real time dengan beberapa macam filter, yaitu Laplace Spatial, Gradient, Laplace Frequency, dan Gaussian. Hasil dari percobaan menunjukkan waktu pengeksekusian yang didapat dari masing-masing filter berbeda dan dengan perbandingan nilai yang jauh. Selain itu, ketelitian dan kejelasan gambar yang didapat juga berbeda antara filter yang satu dengan yang  lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan gambar secara real time dengan ketelitain dan kejelasan gambar yang dihasilkan dapat digunakan ke depannya dan diaplikasikan dalam bidang kedokteran gigi. Kata kunci: Java, Mikromotor, Mini Kamera ABSTRACT Micromotor is a tool used in the field of dentistry in practice and learning activities. Theres are many usefulness of mikromotor, such as cleaning tartar, overhanging applying restoration and others. The system design that can be used to facilitate the user of micromotor in the field by adding a mini camera on the end micromotor, with the aim that the patient can see firsthand their teeth. For the system is design, the mini camera with image resolution of 640x480 pixels specifications and 7mm diameter are the right choice to apply the system. The system was designed using the Java programming language. The image is taken in real time with some kind of filter, the Laplace Spatial, Gradient, Laplace Frequency, and Gaussian. The results of the experiment showed the difference execution time obtained from each filters and yielded a significant difference between them. In addition, obtained the accuracy and clarity of the image are also different between the filter with each other. These indicate that the produced real time picture in detail and clasity quality can be used in future dentistry. Keywords: Java, Mikromotor, Mini Camera
ANALISIS INTERFERENSI WIRELESS LAN IEEE 802.11n TERHADAP BLUETOOTH PADA FREKUENSI 2,4GHz DENGAN VARIASI JARAK Danial Risaf Ashari; Sigit Kusmaryanto; Raden Arief Setyawan
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract – This research is discuss about analysis interferance WLAN 802.11n toward bluetooth in frequency 2,4 GHz with distance variation between laptop user and changing bluetooth. Using the same frequency band makes WLAN 802.11n and bluetooth can interferance each other. This research tested in an open space which certainly there is no one using 2.4 GHz frequency except researcher. The Spectrum Analyzer tool is used to determine the condition of use of the 2,4 GHz in the test area. This research is conducted by counting 3 parameters Quality of Service (QoS) that are delay, throughput, and packet loss. The result indicate that there is an effect of 802.11n WLAN performance if interference toward bluetooth. The value of delay, throughput, and packet loss has change when interference by bluetooth if compared with WLAN 802.11n network without interference. The value of delay, throughput, and packet loss without interference are 4,8115 ms, 1820 Kbit/s, 0%. Whereas, the value of delay in 1m, 2m, 3m, 4m, and 5m distance are 7,7526 ms, 7,2608 ms, 6,5611 ms, 6,3994 ms, 5,5657 ms. The value of troughput in 1m, 2m, 3m, 4m, and 5m distance are 1052,333 Kbit/s, 1149,333 Kbit/s, 1330,333 Kbit/s, 1370 Kbit/s, 1800 Kbit/s. The value of packet loss in WLAN 802.11n network for all interference distances is still very good  (0% ≤ PL <3%) based on TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks) standard. Key word: WLAN 802.11n, bluetooth, Quality of Service (QoS), TIPHON Abstrak — Penelitian ini membahas tentang analisis interferensi WLAN 802.11n terhadap bluetooth pada frekuensi 2,4 GHz dengan variasi jarak antara laptop user dengan bluetooth yang berubah ubah. Penggunaan pita frekuensi yang sama membuat WLAN 802.11n dan bluetooth dapat saling interferensi. Pengujian penelitian ini dilakukan pada ruang terbuka yang dipastikan tidak ada penggunaan frekuensi 2,4 GHz lainnya selain penguji. Alat Spectrum Analyzer digunakan untuk mengetahui kondisi penggunaan frekuensi 2,4 GHz di daerah pengujian. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung 3 parameter Quality of Service (QoS) yaitu delay, throughput, dan pakcet loss. Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kinerja WLAN 802.11n jika terinterferensi terhadap bluetooth. Nilai delay, throughput, dan pakcet loss mengalami perubahan saat terinterferensi oleh bluetooth jika dibandingkan dengan jaringan WLAN 802.11n  tanpa interferensi. Nilai delay, throughput, dan pakcet loss tanpa interferensi adalah sebesar 4,8115 ms, 1820 Kbit/s, 0 %. Sedangkan besar nilai delay pada jarak 1m, 2m, 3m, 4m, dan 5m adalah sebesar 7,7526 ms, 7,2608 ms, 6,5611 ms, 6,3994 ms, 5,5657 ms. Nilai throughput pada jarak 1m, 2m, 3m, 4m, dan 5m adalah sebesar 1052,333 Kbit/s, 1149,333 Kbit/s, 1330,333 Kbit/s, 1370 Kbit/s, 1800 Kbit/s. Nilai packet loss pada jaringan WLAN 802.11n yang terinterferensi untuk semua jarak interferensi masih termasuk kategori sangat bagus (0% ≤ PL < 3%) berdasarkan standart TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks). Kata Kunci – WLAN 802.11n, bluetooth, Quality of Service (QoS), TIPHON.
ON/OFF LAMPU RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN RASPBERRY PI VIA ANDROID Erick Ilmiawan Ibrahim; M. Julius St.; Onny Setyawati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir kreatif, tidak hanya menggali penemuan-penemuan baru, tapi juga memaksimalkan kinerja sistem dari teknologi yang sudah ada. Salah satu pemanfaatan Raspberry Pi adalah untuk pengendali perangkat listrik dari jauh via Android dengan memanfaatkan fitur pin GPIO (General Purpose Input Output) pada Raspberry  Pi tersebut. Komunikasi pengontrolan web server dilakukan melalui  jaringan internet. Penggunaan modul relay sebagai saklar yang  digunakan untuk mengontrol tegangan AC (menyalakan atau memadamkan lampu). Ketika data yang diterima web server adalah 0 (lampu mati) maka hasil pengujian pada modul relay adalah 0,2 volt, sedangkan ketika berlogika 1 (lampu nyala) maka hasil pengujian pada modul relay tersebut adalah 3,3 volt. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kendali lampu menggunakan perangkat Android berbasis Raspberry Pi dapat mengendalikan status lampu dari jarak jauh dengan memanfaatkan web server. Selama modem terhubung dengan koneksi internet maka lampu dapat dikendalikan dari jarak yang jauh sekalipun ±1 meter sampai 1,5 kilometer dalam pengujian. Secara teknologi, perangkat sistem pengendali lampu yang telah dirancang layak digunakan serta memiliki pengoperasionalan aplikasi yang user friendly. Kata kunci : Raspberry Pi, Android, Web Server dan Relay.   ABSTRACT The current technological developments encourage people to continue to think creatively, not just new discoveries, but also system performance from existing technologies. One Raspberry Pi utility is to control the electrical device from afar via Android by utilizing the GPIO (General Purpose Input Output) pin feature on the Raspberry Pi. Communication control web server is done through the internet network. Use of relay module as a switch used to control AC voltage (hold or extinguish light). As a test of electrical devices via Android is a 220VAC light. The test results show that the control system using Raspberry Pi-based Android devices can control the status of lights remotely by utilizing the web server. Where technologically, the device system that has been designed feasible also operation applications are user friendly. Key words : Raspberry Pi, Android, Web Server and Relay.
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SENSOR PH BERBAHAN ALUMINIUM Adoram Wirahadi; M. Julius St.; Adharul Muttaqin
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Derajat pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Untuk menentukan kadar pH suatu larutan dengan cepat, maka diperlukan sensor pH. Pada penelitian ini, elektroda sensor pH menggunakan bahan aluminium yang akan dicelupkan kedalam larutan buffer pH 1-14. Sensor pH yang diuji terdiri atas 3 set dengan jarak antar elektroda dan dimensi aluminium yang berbeda-beda. Pada pengujian ini didapatkan bahwa sensor pH memiliki linieritas pada nilai pH 1 – 6 dan nilai pH 11 – 13. Berdasarkan nilai pH tersebut didapatkan sensor yang paling sensitif adalah sensor pH ke – 1 pada sensor set ke – 3 dengan jarak antar elektroda 0,7 cm dengan nilai sebesar 158,2355 Ω pada setiap perubahan 1 pH pada nilai pH rendah. Pada nilai pH tinggi, sensor yang paling sensitif adalah sensor pH ke – 2 pada sensor set ke – 1 dengan jarak antar elektroda 1,5 cm dengan nilai sebesar -41,989 Ω pada setiap perubahan 1 pH. Kata kunci: Sensor pH, Aluminium, dan derajat pH   ABSTRACT pH degree is the degree of acidity that is used to express the degree of acidity or alkalinity which is owned by a solution. To determine a range of the pH of the solution quickly, it will require a pH sensor. In this research, the electrode pH sensor uses aluminium that will be dipped into a buffer solution of pH 1-14. The tested pH sensor consists of three sets with the different of the distance between the electrodes and the dimensions of the aluminium. In this research, it was found that the sensor had linearity at pH value of 1-6 and pH value of 11-13. Based on the pH value obtained that the most sensitive sensor is the 1st pH sensor in the 3rd set sensor with a distance between electrode 0.7 cm with a value of 158.2355 Ω at each change 1 pH at a low pH value. For a high pH value, the most sensitive sensor is the 2nd pH sensor in the 1st set sensor with a distance between 1.5 cm electrodes with a value of -41.989 Ω at each change of 1 pH. Keywords: pH Sensor, Aluminium, and pH degree
Penentuan jumlah Optimal Transformator Daya penurun Tegangan Cadangan Menggunakan Metode Distribusi Poisson Pujo Utomo; Mahfudz Shidiq; Teguh Utomo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralatan-peralatan tenaga listrik seperti generator, transformator, kabel transmisi, pmt, dll memiliki rata- rata laju kegagalan selama berlangsungnya kehidupan peralatan tersebut [3]. Dalam Sistem kelistrikan konsep keandalan secara umum berhubungan dengan eksistensi keberadaan. Keberadaan suatu peralatan cadangan sangat dibutuhkan sebagai salah satu cara alternafif untuk tetap menjaga sistem operasi walaupun peralatan utama mengalami kegagalan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menentukan jumlah optimal transformator cadangan 150/20 kV dan 70/20 kV yang dibutuhkan pada PT. PLN APP Malang dengan kapasitas transformator terpasang berturut turut adalah 30 unit dan 23 unit. Dengan laju kegagalan per tahun berdasarkan perhitungan IEEE C.57.11-1986 dan waktu perbaikan 1 tahun. Dengan menggunakan metode distribusi poisson berdasarkan kriteria keandalan dan MTBF atau waktu rata-rata transformator beroperasi hingga terjadi kegagalan serta dengan menggunakan metode nilai ekonomi dapat ditentukan jumlah optimal transformator cadangan yang dibutuhkan oleh PT PLN APP Malang. Kata kunci :  Transformator, Laju kegagalan ,  metode distribusi poisson ABSTRACT Electrical equipment such as generator, transformer, line transmission, circuit breaker, etc has a failure rate that varies over the life of that unit. In electrical system, reliability concepts generally related to existence of the equipment. Existence of spare equpment is very needed as an alternatif ways to keep the operating system even the main equipment fail. The purpose of this research is to compute and get the optimal number of spare transformers, 150/20 kV and 70/20 kV  in PT. PLN APP Malang, with the capacity of installed transformers respectively 30 unit and 23 unit. With failure rate based on IEEE C.57.11-1986  and procurement rate 1 year. By using Poisson distribution method which modeled as reliabity and MTBF or average time that transformers operate till fail and also using statistical economic concept the optimal number of spare transformers which needed by PT PLN APP Malang  can be determined Key words : Transformers, failure rate , Poisson distribution Method
PENERAPAN METODE ARIMA BERBASIS MINYAK ISOLASI DALAM MEMPREDIKSI WAKTU PEMELIHARAAN TRANSFORMATOR DAYA DI GI TUREN Irsalina Dini Hanjarani; Moch. Dhofir; Hery Purnomo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Gardu Induk Turen merupakan instalasi ovitnas (objek vital nasional) yang merupakan pemasok utama daya ke PT. PINDAD dan sebagai pemasok daya ke wilayah Malang Selatan. Gardu Induk Turen merupakan Gardu Induk sistem 70kV yang menerima pasokan utama dari Gardu Induk Kebonagung dan interkoneksi dengan Gardu Induk Gampingan. Kondisi transformator yang semakin tua dan beban yang ditopang semakin besar menyebabkan kenaikan suhu yang dapat merusak transformator, sehingga perlu dilakukan perawatan sesering mungkin untuk mempertahankan fungsinya. Hasil pengujian minyak isolasi dapat menunjukkan jenis gangguan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu yang akan digunakan sebagai sampel data untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai kinerja transformator. Penelitian ini membahas upaya pemeliharaan transformator utama pada unit 1 dengan pendekatan planned maintenance berupa predictive maintenance berdasarkan data penggunaan transformator unit 1. Selanjutnya dilakukan pembahasan lebih lanjut tentang kinerja transformator dengan menggunakan metode ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average). Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu peramalan pembebanan transformator di GI Turen Malang cenderung mengalami peningkatan dari bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Desember tahun 2018 dimana nilai peramalan pada bulan Desember tahun 2018 yaitu sebesar 683,21amp dengan nilai terendah sebesar 408,408amp dan nilai tertingginya mencapai angka 958,094amp dimana nilai batas maksimum untuk transformator ini adalah 600amp. Peramalan nilai TDCG pada minyak isolasi diketahui cenderung mengalami peningkatan dari bulan Januari tahun 2017 hingga bulan Desember tahun 2018 dengan nilai peramalan sebesar 1797,01ppm, dimana nilai terendahnya sebesar 717,54ppm dan nilai tertingginya 3232,08 ppm. Menurut tabel IEEE Limits, nilai peramalan bulan Januari tahun 2017 sebesar 1797,01ppm atau berada pada tingkat 2, dimana pada tingkatan ini ada kemungkinan timbulnya kegagalan yang harus mulai diwaspadai. Kata Kunci: peramalan, ARIMA, pembebanan, minyak isolasi,objek vital nasional, usia transformator ABSTRACT Substation Turen is an installation of national vital object which is the main power supplier of PT. PINDAD and as a power supplier of South Malang region. The Turen Stations are 70kV system Substation which receives the main supply from the Kebonagung Substation and interconnects with the Gampingan Substation. The transformer is getting aged and the load is sustained so that it causes a temperature increase which can damage the transformer, so a treatment should be taken as often as possible to maintain its function. The results of insulation oil testing can indicate the type of disturbance that occurs within a certain period of time that will be used as sample data for further discussion on the performance of the transformer. This study discusses the main transformer maintenance effort in unit 1 with planned maintenance approach in the form of predictive maintenance based on the data of transformer unit 1 usage. Afterward, further discussion held about transformer performance using ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) method. The results of the research that has been done is the forecasting of transformer load in GI Turen Malang tend to increase from January 2017 to December 2018 where the value of forecasting in December of 2018 is equal to 683.21amp with the lowest value of 408.408amp and the highest value reached 958,094 Amp where the maximum limit value for this transformer is 600amp. Value of TDCG forecasting in the insulation oil is known to increase from January 2017 to the December 2018 with a forecasting value of 1797.01ppm, where the lowest value of 717.54ppm and the highest value of 3232.08ppm. According to the IEEE Limits table, the value of TDCG forecasting in January 2017 is equal to 1797.01ppm or at level 2, where at this level the TDCG condition indicates the possibility of a failure that must begin to watch out for. Keywords: forecasting, ARIMA, imposition, oil isolation, national vital object, age of transformer
PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN PROTEKSI BATTERY MANAGEMENT SYSTEM ( BMS ) PADA E-BIKE Muhammad Fatahilla; Ponco Siwindarto; Eka Maulana
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sepeda listrik atau electric bicycle (e-bike) adalah salah satu kendaraan listrik yang saat ini paling banyak digunakan oleh masyarakat. Baterai yang digunakan pada sepeda listrik umumnya adalah baterai lithium ion (Li-ion). Baterai li-ion yang digunakan harus disusun seri untuk mendapatkan nilai tegangan sesuai spesifikasi motor listrik sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk mengontrol pengisian dan pengosongan baterai agar baterai tidak cepat rusak, umur lama dan penyimpanan energi stabil. Baterai juga perlu dilakukan monitoring untuk mengetahui kondisinya. Battery management system (BMS) adalah perangkat yang digunakan untuk penyeimbang, pemantauan dan proteksi pada baterai yang disusun secara seri atau baterai susun. Berdasarkan permasalahan itu, sebuah BMS dirancang untuk sepeda listrik dengan daya 350 watt. BMS dilengkapi dengan passive cell balancing, sensor tegangan setiap baterai, sensor arus, sensor suhu, Rangkaian proteksi untuk memutus arus dan modul bluetooth yang terintegrasi pada perangkat android sebagai monitoringnya.Hasil penelitian menujukan, BMS mampu membaca nilai tegangan baterai dengan error terbesar 4.59%, nilai arus dengan error 2.002% dan nilai suhu dengan error 0.83%. Passive cell balancing dapat melakukan transfer energi dan ΔV baterai mengalami penurunan menjadi nilai dari 0.17 V menjadi 0.14 V. Rangkaian proteksi dapat memutus rangkaian baterai susun saat kondisi overcurrent, overheat, undervoltage dan overvoltage. Error pembacaan overheat sebesar 20 °C dan undervoltage sebesar 0.3 V. waktu pensaklaran overcurrent selama 2.32 s dan waktu pensaklaran undervoltage selama 32 ms. BMS dapat mengirim informasi pada perangkat android dengan jarak maksimal sebesar 8 m. Kata kunci: Battery Management System, Passive Cell Balancing, Android ABSTRACT Today ,The electric bicycle (e-bike) is one of electric vehicles which most widely used by people. Batteries used in electric bicycles are lithium ion batteries (Li-ion). Li-ion batteries used must be arranged in series connected to get voltage values according to specification of electric motors so that special treatment is required to control charging and discharging batteries so that the batteries are not quickly damaged, long life and energy storage is stable. Batteries also need to be monitored to knowing the condition. Battery management system (BMS) is a device used for balancer, monitoring and protection of batteries arranged in series or battery pack. Based on the problem, a BMS is designed for electric bicycle with 350 watt power. BMS is equipped with passive cell balancing, voltage sensor of each battery, current sensor, temperature sensor, protection circuit to cut off current and integrated bluetooth module on android device as monitoring. The result of research that the BMS is able to read the batteries voltage value with biggest error of 4.59%, the current value with error of 2.002% and the temperature value with error 0.83%. Passive cell balancing can transfer energy and batteries ΔV decrease from 0.17 V to 0.14 V. The protection circuit can break battery pack circuit during overcurrent, overheat, undervoltage and overvoltage conditions. Overheat readout error of 20 °C and undervoltage of 0.3 V. Overcurrent switching time of 2.32 s and undervoltage switching time of 32 ms. BMS can send information on android devices with a maximum distance of 8 m. Keyword: Battery Management System, Passive Cell Balancing, Android
EVALUASI KOORDINASI PROTEKSI RELE ARUS LEBIH PADA SISTEM KELISTRIKAN PT. TERMINAL TELUK LAMONG SURABAYA Esti Hardiyanti; Hery Purnomo; Mahfudz Shidiq
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Proteksi adalah susunan perangkat proteksi secara lengkap yang terdiri dari perangkat utama dan perangkat-perangkat lain yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi proteksi terhadap kondisi abnormal. Salah satu perangkat sistem proteksi adalah rele arus lebih. Rele arus lebih akan bekerja apabila arus yang mengalir melalui kumparan lebih besar dari pada arus pickup. Penelitian yang dilakukan di PT. Terminal Teluk Lamong ini bertujuan untuk mengevaluasi koordinasi proteksi rele arus lebih dan melakukan penyetelan ulang rele arus lebih. Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa penyetelan waktu tunda antar rele arus lebih instantaneous kurang dari 0.2 detik yaitu 0.02 detik. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam melokalisir gangguan dikarenakan  waktu circuit breaker membuka yaitu 0.08 detik, sehingga sebelum CB pada rele tersebut terbuka, rele selanjutnya yang berada diatasnya akan bekerja juga. Dan terdapat beberapa rele arus lebih standard inverse yang memiliki penyetelan arus pickup dibawah arus beban penuh (IFL). Hal ini dapat menyebabkan rele bekerja pada saat sistem dalam berkeadaan berbeban penuh. Setelah dilakukan penyetelan ulang rele arus lebih, digunakan waktu tunda  arus lebih instantaneous 0.2 detik dan arus pickup rele arus lebih standard inverse > 1.05 IFL. Kata Kunci: arus pickup, waktu tunda, rele arus lebih.   ABSTRACT Protection System is a complete set of protection devices that consists of main devices and other devices required to perform protection functions against abnormal conditions. One of the system protection devices is overcurrent relay. Overcurrent relay will work when the current flowing through the coil is greater than the pickup current. The research done at PT.  Terminal Teluk Lamong has two main purposes which are  to evaluating the coordination protection of overcurrent relays and resetting overcurrent relays. The results from this research show that time delay of instantaneous overcurrent relays  under 0.2 seconds is 0.02 seconds. This causes failure in localizing the disturbance due to the time of circuit breaker open is 0.08 seconds, so before the CB open, the next relay will work. And there are standard inverse  overcurrent relays that have setting pickup current under the full load current (IFL). This causes relays to work when the system is fully loaded. On the resetting overcurrent relays, time delay  0.2 seconds and pickup current > 1.05 IFL is used. Keywords: pickup current, time delay, overcurrent relay.

Page 1 of 3 | Total Record : 25


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 7 (2025) Vol. 13 No. 6 (2025) Vol. 13 No. 5 (2025) Vol. 13 No. 4 (2025) Vol. 13 No. 3 (2025) Vol. 13 No. 2 (2025) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 6 (2024) Vol. 12 No. 5 (2024) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 6 (2023) Vol. 11 No. 5 (2023) Vol. 11 No. 4 (2023) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 6 (2022) Vol. 10 No. 5 (2022) Vol. 10 No. 4 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022): Vol. 10 No. 3 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol 9, No 8 (2021) Vol 9, No 7 (2021) Vol 9, No 6 (2021) Vol 9, No 5 (2021) Vol 9, No 4 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 5 (2020) Vol 8, No 4 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 7 (2019) Vol 7, No 6 (2019) Vol 7, No 5 (2019) Vol 7, No 4 (2019) Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 7 (2018) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue