cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa TEUB
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 25 Documents
Search results for , issue "Vol 5, No 6 (2017)" : 25 Documents clear
IMPLEMENTASI COMPUTER VISION UNTUK MENDETEKSI BASE BABY CRADLE PADA KONTES ROBOT PEMADAM API INDONESIA (KRPAI) Oky Risky Dwi Santoso; Panca Mudjirahardjo; Akhmad Zainuri
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bertambahnya tingkat kesulitan dalam Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) maka diperlukan pengembangan sensor salah satunya yaitu sensor kamera yang digunakan untuk mendeteksi objek baby cradle yang merupakan salah satu dari dua misi yang ada pada Kontes Robot Pemadam Api Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut maka akan dibuat sistem deteksi warna berbasis Computer Vision. Dalam makalah ini akan menganalisis deteksi baby cradle menggunakan metode RGB dan metode HSV serta merancang sistem dalam mendeteksi objek baby cradle. Sensor kamera yang digunakan akan dibantu dengan mini PCdan library OpenCV untuk proses kalkulasi dan konversi nilai dari gambar yang ditangkap. Berdasarkan hasil pengujian untuk metode RGB dapat mendeteksi jarak maksimum 160 cm dengan waktu komputasi 36,1 ms dan tingkat keakuratan deteksi sebesar 78,03%. Sedangkan untuk metode HSV dapat mendeteksi jarak maksimum 220 cm dengan waktu komputasi 38,8 ms dan tingkat keakuratan deteksi 93,69%. Dalam pengujian keseluruhan sistem, robot akan lebih cepat menemukan keberadaan objek menggunakan metode HSV dengan rata – rata waktu 3,93 detik dibandingkan menggunakan metode RGB dengan rata – rata waktu 4,20 detik pada parameter kecepatan serta jarak yang sama.Kata Kunci–Computer Vision, baby cradle, KRPAI, RGB, HSV, OpenCVAbstract - Increasing the level of difficulty in Indonesian Fire Extinguishers Robot Contest, it is necessary to develop a sensor one of which is a camera sensor used to detect the object baby cradle which is one of the two missions that exist in the Indonesian Fire Extinguisher Robot Contest. With the regulation it will create a color detection system based on Computer Vision. In this paper we will analyze baby cradle detection using RGB method and HSV method and designing system in detecting baby cradle object. The camera sensors used will be assisted with mini PCs and OpenCV libraries for the process of calculating and converting the values of captured images. Based on the test results for RGB method can detect a maximum distance of 160 cm with 36.1 ms computational time and detection accuracy rate of 78.03%. As for HSV method can detect a maximum distance of 220 cm with a computation time of 38.8 ms and a detection rate of 93.69% accuracy. In testing the whole system,robot will more quickly discover the existence using HSV method with the average time of 3,93 seconds compared using the RGB method with the average time of 4,2 seconds at the same parameter of sped and distance.
ANALISIS KINERJA JARINGAN LTE MENGGUNAKAN DRIVE TEST TEMS POCKET 13.3.1 Gladys Fivin Mahardika; Sigit Kusmaryanto; Rusmi Ambarwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract – This research is discuss about analysis of Long Term Evolution (LTE) performance using drive test Test Mobile System (TEMS) Pocket 13.3.1 by performing Reference Signal Received Power (RSRP) and Reference Signal Received Quality (RSRQ) measurements on the user at Kecamatan Klojen Malang.  The drive test method is a method of observing signal quality in real time which results of this observation can be used as a recommendation for telecommunication service providers to improve the signal quality of LTE network in Kecamatan Klojen Malang.  This research done by performing RSRP and RSRQ measurements then compared it with the existing Key Performance Indicator (KPI) standard.  The results showed 44.35 % of the RSRP values greater than  -80 dBm and 55.54 % were between -100 dBm to -80 dBm.  Based on KPI standard, RSRP value in Kecamatan Klojen Malang has shown good criteria, but needs to be maximized to meet the excellent criteria of above -80 dBm.  While there is no RSRQ value greater than -3 dB.  The RSRQ value showed 59.09 % were between -14 dB to -9 dB.  Based on KPI standard, RSRQ value in Kecamatan Klojen Malang has shown medium criteria Keywords: LTE; RSRP; RSRQ; drive test; Key Performance Indicator (KPI) Abstrak – Penelitian ini membahas tentang analisis kinerja jaringan Long Term Evolution (LTE) menggunakan drive test Test Mobile System (TEMS) Pocket 13.3.1 dengan melakukan pengukuran Reference Signal Received Power (RSRP) dan Reference Signal Received Quality (RSRQ) pada user di Kecamatan Klojen Malang.  Metode drive test merupakan metode pengamatan kualitas sinyal secara real time yangmana hasil dari pengamatan ini dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penyedia jasa telekomunikasi agar dapat meningkatkan kualitas sinyal jaringan LTE di Kecamatan Klojen  Malang.  Penelitian ini dilakukan dengan mengukur nilai RSRP dan RSRQ untuk kemudian dibandingkan dengan standar Key Performance Indicator (KPI) yang ada.  Hasil pengukuran menunjukkan 44.35 % nilai RSRP lebih dari -80 dBm dan 55.54 % berada diantara -100 dBm sampai -80 dBm.  Berdasarkan standar KPI, nilai RSRP pada wilayah Kecamatan Klojen Malang menunjukkan kriteria good, namun perlu dimaksimalkan lagi agar memenuhi kriteria excellent yaitu diatas -80 dBm.  Sedangkan pada nilai RSRQ sama sekali tidak terdapat nilai yang lebih besar dari -3 dB.  Nilai RSRQ menunjukkan 59.09 % berada diantara -14 dB sampai -9 dB.  Berdasarkan standar KPI, nilai RSRQ pada wilayah Kecamatan Klojen Malang menunjukkan kriteria medium. Kata Kunci: LTE; RSRP; RSRQ; drive test; Key Performance Indicator (KPI)
PENGENDALIAN SEKUENSIAL PADA ELECTRICAL POWER GENERATIONS AND DISTRIBUTIONS SYSTEM (EPGDS) PESAWAT N219 BERBASIS PROGRAM LOGIC CONTROL (PLC) DENGAN METODE GRAFCET Jodie Revel Palasroha; n/a Purwanto; n/a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electrical Power Generations and Distributions System (EPGDS) adalah sistem kelistrikan pada pesawat N219. Yang didesain sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan penerbangan sipil. Sebelum sistem EPGDS ini dioperasikan ke dalam pesawat, terlebih dahulu di simulasikan di Laboratorium. Sistem ini bekerja secara sekuensial mempunyai 4 kondisi dalam proses distribusi tegangan ke seluruh beban pada pesawat. Perancangan sistem kontrol sekuensial sistem EPGDS pada penelitian ini menggunakan metode grafcet atau sequencial function chart pada software CX – Programmer dan juga dengan ladder diagram pada CX-Programmer yang nantinya akan di aplikasikan ke dalam PLC OMRON CP1L. Pada proses ini didapat hasil sesuai dengan yang diharapkan, dimana starting awal dengan main battery akan memicu kedua generator hingga sampai level sensor kecepatan minimum. Setelah itu akan berlanjut ke Normal Operation dimana kedua generator sebagai sumber utama yang akan mendistribusikan tegangan ke semua beban. Ketika salah satu generator bermasalah otomatis akan berganti menjadi Generator 1 Operation atau Generator 2 Operation tergantung generator mana yang bermasalah. Dan pada kondisi dimana kedua generator tidak dapat beroprasi karena adanya gangguan maka otomatis Emergency Operation on. Kata kunci : PLC, Metode Grafcet, EPGDS, Pesawat N219 ABSTRACT Electrical Power Generations and Distributions System (EPGDS) is an electrical system on N219 aircraft. Designed accordance with civil aviation safety regulation (CASR) part 23. Before, Electrical Power Generations and Distributions System (EPGDS) operated into the aircraft, this system first simulated at laboratory. EPGDS works sequetially has 4 conditions in the process voltage distribution to all load on the plane. Sequential control system of EPGDS in this research using grapchet method or sequential function chart and also ladder diagram on Cx-Programmer which be applied into PLC OMRON CP1L. On this process the resul as expected, where the initial starting with the main battery will trigger two generators up to the level of the minimum speed sensor.  It will continue to Normal Operation where the two generators as the main source will distribute the voltage to all loads. When one of the two generator has a problem so it can not operate,will automatically switch mode to Generator 1 Operation or Generator 2 Operation depending on which generator has problem. And in condition where two generators can not operate, then automatically Emergency Condition on. Keywords: PLC, Grafcet Method, EPGDS, N219 Aircraft
PENENTUAN GAIN KONTROLER PI DIGITAL SEBAGAI KONTROLER CAMERA STABILIZER DENGAN MENGGUNAKAN METODE ROOT LOCUS Ulya Hafizha Asiswantara; Bambang Siswojo; M. Aziz Muslim
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kamera merupakan salah satu alat yang sering digunakan untuk mewujudkan bentuk kreatifitas manusia. Fungsi kamera secara umum sendiri adalah untuk menangkap gambar dari suatu objek ataupun  untuk membuat video mengenai suatu objek. Kehalusan dan ketajaman gambar merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia fotografi. Motor DC PG28 merupakan aktuator Camera Stabilizer. Plant motor DC PG28 memiliki time constant sebesar 1.17 detik dan settling time sebesar 4.02 detik. Penerapan metode Root Locus dalam pencarian nilai parameter PI dilakukan agar dapat menajaga keseimbangan Camera Stabilizer serta mengurangi error steady state tidak lebih dari 5%, settling time kurang dari sama dengan 1 detik dan overshoot kurang dari 5%. Pencarian parameter PI dengan cara menganalisis poles yang terdapat pada kurva Rool Locus sesuai desain yang diinginkan. Didapat nilai parameter kontrol yang digunakan Kp=3.8 dan Ki=0.0005 Kata Kunci: Camera Stabilizer, Motor DC PG28, Root Locus ABSTRACT Camera is a device that often used by human to make creativity. Generally, camera is used to take  a picture of kind objects or used to to take a video about something.  Sharpness and softness of the pictures is an important aspect in photography. PG28 DC Motor is an actuator of Camera Stabilizer. Time constant of PG28 DC motor plant is 1.17 seconds and settling time is 4.02 seconds. The aplication of Root Locus Method is to make PG28 DC motor always stable, balanced, error steady state less then 5%, settling time less then 1 second and overshoot less than 5%. Value of PI parameter is gotten by poles analysis in Root Locus curve based on design specification. Obtained value of PI parameters is Kp=3.8 and Ki=0.0005 Keywords: Camera Stabilizer, PG28 DC Motor, Root Locus
Penentuan Gain Kontroler PI Digital dengan Metode Diagram Bode pada Stabilizer Kamera Ainur Rosyidatul Husna; Goegoes Dwi Nusantoro; n.a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Stabilizer kamera adalah suatu alat bantu pengambilan video yang berfungsi untuk meredam getaran yang terjadi akibat getaran yang diakibatkan oleh tangan manusia atau akibat medan saat pengambilan gambar. Stabilizer kamera dalam tugas akhir ini menggunakan aktuator motor DC PG28 yang memiliki time constant 1,16 detik, rise time 2.19 detik dan settling time sebesar 4,02 detik. Pengontrolan dengan kontroler PI diharapkan dapat membuat plant memiliki nilai eror steady state kurang dari 5%, memiliki overshoot kurang dari 2% dan settling time kurang dari 1 detik. Setelah mendapatkan nilai parameter kontroler dengan menggunakan metode diagram bode, yakni Kp= 2,9544 dan nilai Ki= 0,005, sistem telah memberikan respon seperti spesifikasi yang ditetapkan. Kata Kunci: Stabilizer Kamera, Motor DC, Diagram Bode, Kontroler PI ABSTRACT Stabilizer camera is a video capture tool that serves to dampen the vibrations that occur due to vibrations caused by human hands or due to terrain when shooting. Stabilizer camera in this final task using DC PG28 motor actuator that has a time constant of 1.16 seconds, rise time of 2.19 seconds and settling time of 4.02 seconds. Control with PI controller is expected to make the plant has a steady state error value of less than 5%, having an overshoot of less than 2% and settling time less than 1 second. After obtaining the parameter value of controller by using method of bode diagram, that is Kp = 2,9544 and Ki value = 0,005, system have give response like specified specification. Keywords: Camera Stabilizer, DC Motor, Bode Diagram, PI Controller
Economic Dispatch pada Pembangkit Termal Sistem 500 kV Jawa-Bali dengan Metode Quantum-behaved Particle Swarm Optimization Muhammad Syarifuddin Anshor; Hadi Suyono; Rini Nur Hasanah
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak—Industri-industri baru banyak bermunculan di Indonesia khususnya di Pulau Jawa, mengakibatkan jumlah konsumsi energi listrik semakin meningkat. Energi listrik yang disalurkan kepada pelanggan harus terjaga baik kuantitas ataupun kualitas, tetapi dengan harga jual listrik yang wajar. Harga jual listrik kepada pelanggan sangat dipengaruhi oleh harga biaya bahan bakar sehingga perlu dilakukan upaya opmtimalisasi biaya bahan bakar pembangkit yang sering disebut dengan Economic Dispatch (ED). Economic Dispatch merupakan pembagian daya yang harus dibangkitkan oleh generator dalam suatu sistem tenaga listrik sehingga diperoleh kombinasi unit pembangkit yang dapat memenuhi kebutuhan beban dengan biaya yang optimum. Tujuan utama ED adalah meminimalkan konsumsi bahan bakar generator untuk memperoleh kondisi optimal. Pada artikel ini, dilakukan analisis Economic Dispatch pada sistem 500kV Jawa-Bali. Perhitungan Economic Dispatch ini menggunakan metode Quantum-behaved Particle Swarm Optimization (QPSO) yang kemudian akan dibandingkan dengan metode lainnya untuk mendapatkan nilai daya output maksimum dengan biaya pembangkitan minimum. Tujuan akhir yang ingin dicapai pada artikel ini adalah bagaimana biaya pembangkitan, maupun daya yang dihasilkan oleh masing-masing unit pembangkit pada setiap metode untuk mendapatkan biaya termurah.   Abstract - Rapid industrial development resulted in the increase of electrical energy consumption. Electrical energy supplied to customers must be maintained either quantity or quality, but with a reasonable price of electricity. The selling price of electricity to customers is strongly influenced by the price of fuel costs. To minimize the cost of producing electric fuel the need for a study to minimize fuel costs in the production process is often referred to as Economic Disptach. Economic Dispatch (ED) is a division of power that must be generated by a generator in a power system so that the combination of generating units can meet the load requirements with optimum cost. The main purpose of ED is to minimize the fuel consumption of the generator to obtain optimal conditions. In this article, an Economic Dispatch analysis was conducted on the Java-Bali 500kV system. This Economic Dispatch calculation uses the Quantum-behaved Particle Swarm Optimization (QPSO) method which will then be compared with other methods to obtain maximum output power value with minimum generation cost. The final goal to be achieved in this article is how the cost of generation, as well as the power generated by each generating unit on each method to get the cheapest cost.
ANALISIS METODE CIRCUIT SWITCHED FALL BACK (CSFB) DARI JARINGAN 4G KE 3G Dewa Ayu Putu K.; Endah Budi Purnomowati; Sigit Kusmaryanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak —Teknologi 4G telah banyak digunakan di Indonesia.  Teknologi 4G adalah teknologi yang berbasis all-IP. Sehingga, teknologi 4G tidak bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, maka muncullah metode Circuit Switched Fall Back (CSFB), dimana layanan suara yang dikirim ke jaringan 4G dialihkan ke jaringan 3G. Akan tetapi, angka CSFB Succes Ratio (SR) di beberapa area Kota Malang masih ada yang tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh provider PT Indosat yaitu 98%. Skripsi ini akan membahas berapa nilai CSFB SR di Kota Malang  dan apa saja penyebab nilai CSFB SR kurang dari standar, ditinjau dari segi parameter coverage jaringan tujuan 3G yang meliputi RSCP (Received Signal Code Power) dan Ec/No (Chip Energy over Noise)  dan dari segi kapasitas user Dari hasil analisis didapat daerah yang mengalami CSFB SR paling rendah, yaitu di Jalan Wisnuwardhana memiliki kapasitas user sebanyak 238 user, sedangkan daerah yang mengalami CSFB SR paling tinggi, yaitu di Jalan Ijen memiliki kapasitas user sebanyak 159 user. Kata Kunci— CSFB, 3G,  RSCP, Ec/No   Abstract Abstract —4G technology has been commonly used in Indonesia. 4G technology is an all-IP based technology. So, 4G technology can not be used for conventional telephone fiture. Circuit Switched Fall Back (CSFB) method comes to solve that, where voice service that sent to 4G network will be switched to 3G network. However, there are several value of CSFB Succes Ratio (SR) in several Malang City area that do not fulfill the standart 98%. This research discusses about how many value of CSFB SR and what causes low CSFB SR, based on destination network coverage including RSCP (Received Signal Code Power) and Ec/No (Chip Energy over Noise) and user capacity parameter Based on analytical result, in area that has a lowest CSFB SR, which is Wisnuwardhana Street, it has 238 user capacity, meanwhile in area that has a highest CSFB SR, which is Ijen Street, it has 159 user capacity. Keywords— CSFB, 3G,  RSCP, Ec/No
ANALISIS EVALUASI PENINGKATAN KAPASITAS PEMBANGKIT PADA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MIKROHIDRO (PLTMH) DESA ANDUNGBIRU KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO Muhammad Edwinsyah Redho; Teguh Utomo; Mahfudz Shidiq
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangkit listrik memilki peranan dalam laju pertumbuhan ekonomi di indonesia. Namun pada pertumubuhan ekonomi yang pesat sekarang masih terdapat beberapa wilayah di indonesia yang belum terjangkau listrik oleh PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara). Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) pada wilayah yang memilki potensi air yang  melimpah, salah satunya adalah pada PLTMH Andungbiru kecamatan Tiris kabupaten Probolinggo. Semenjak awal pembangunan PLTMH telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan bertambahnya kebutuhan beban  sehingga mendorong pihak pengelola melakukan peningkatan kapasitas pembangkit. Berdasarkan perubahan yang dilakukan perlu dilakukan evaluasi pada PLTMH. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada unit I dan II mengalami peningkatan daya nyata berturut turut sebesar 76,043% dan 30,889%. Berdasarkan standar yang berlaku pada IMIDAP (Integrated Microhydro Development and Application Program) 2009, pada komponen sipil dan mekanikal elektrikal pada PLTMH masih perlu dilakukan perbaikan  pada beberapa komponen sipil. Kata kunci : PLTMH, Evaluasi, Daya Nyata.   ABSTRACT                     Power plants have a role in the rate of economic growth in Indonesia. However, in the rapid economic growth there are still some areas in Indonesia that have not been reached by PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara). One solution of the problem is the development of PLTMH (Micro Hydro Power Plant) in areas with abundant water potential exist in PLTMH Andungbiru Tiris sub-district, Probolinggo regency. Since the beginning of the development of PLTMH has undergone several changes along with the increasing needs of the load so as too urge the manager to increase the capacity of the plant. Based on the changes made need to be evaluated at PLTMH. Based on the evaluation conducted on unit I and II experienced significant increase in real power by 76.043% and 30.889% respectively. Based on the applicable standards on IMIDAP (Integrated Microhydro Development and Application Program) 2009, the civil and mechanical components of electrical at PLTMH still need improvement on some civil components.Keywords: PLTMH, Evaluation, Real Power.
RANCANG BANGUN PENGASUT MOTOR INDUKSI TIGA FASA HUBUNG STAR-DELTA (Y-Δ) OTOMATIS BERBASIS ARDUINO Hery Aprianto; Hery Purnomo; Rini Nur Hasanah
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Metode pengasutan Y-Δ digunakan untuk mengurangi arus asut pada saat pengasutan. Berdasarkan pengalaman pada pelaksanaan praktikum, hal yang menjadi permasalahan adalah kurang fleksibelnya penggunaan metode konvensional dalam melakukan pengasutan. Permasalahan lain yang juga penting yaitu gangguan yang tak terduga dapat saja terjadi. Dari masalah tersebut maka pada penelitian ini akan dibuat suatu pengasut motor induksi hubung Y-Δ otomatis untuk memudahkan jalannya praktikum yang dilengkapi dengan pengaman fasa tak seimbang untuk memproteksi motor induksi yang digunakan. Komponen dari alat ini terdiri dari rangkaian catu daya yang berfungsi memberi suplai tegangan pada mikrokontroler dan peralatan elektronik lainnya. Mikrokontroler terhubung pada driver relay dan LCD sebagai output dan keypad serta sensor arus sebagai input. Metode pengasutan dipilih menggunakan keypad dan rele akan mengalirkan tegangan dari sumber satu fasa ke kontak kontaktor sehingga kontaktor aktif dan mehubungkan sumber tiga fasa ke motor sesuai dengan metode yang dipilih. Saat tanpa beban lonjakan arusnya sebesar 13,2A kemudian turun hingga 1,92A, kemudian untuk berpindah sambungan ke Δ sebesar 10,6A dan turun hingga 2,88A. Sedangkan saat berbeban lonjakan arus awal sebesar 13,8A kemudian turun hingga 2,6A, kemudian saat berpindah sambungan ke Δ sebesar 11A dan turun hingga 3,4A. Dengan metode DOL didapatkan lonjakan arus sebesar 20A saat tanpa beban dan 20,4A saat berbeban. Kecepatan perpindahan sambungan dari Y ke Δ tanpa beban 430ms, sedangkan saat berbeban 442ms. Ketika terjadi ketidakseimbangan arus antar fasa maka secara otomatis proteksi akan memutuskan sambungan dari sumber ke motor.Kata kunci: motor induksi, pengasutan Y-Δ, sistem proteksii.ABSTRACT The method of starting Y-Δ is used to reduce the starting current at startup. Based on experience on the implementation of the lab, the problem is the lack of flexibility in using conventional methods to start. Another problem that is also important that unexpected disturbance can happen. From this problem, in this research will be made an initiator of induction motor Y-h automatic link to facilitate the course of a practicum equipped with unbalanced phase protection to protect the induction motor used. Components of this tool consists of a series of power supply that serves to provide voltage supply to the microcontroller and other electronic equipment. Microcontroller connected to the relay driver and LCD as output and keypad and current sensor as input. The starting method chosen using the keypad and the relay will pass the voltage from a single phase source to the contactor contacts so that the contactor is active and connect the three phase source to the motor according to the method chosen. When no load current surge of 13.2A then down to 1.92A, then to move the connection to Δ of 10.6A and down to 2.88A. Meanwhile, when the burden of the initial current surge of 13.8A then down to 2.6A, then when switching the connection to Δ of 11A and down to 3.4A. With the DOL method, the current spikes are 20A at no load and 20.4A when loaded. Connection switching speed from Y to Δ no load 430ms, while loaded 442ms. When an imbalance occurs between phases then automatically protection will disconnect from the source to the motor.Keywords: induction motor, starting Y-Δ, protection system
RANCANG BANGUN SIMULATOR INJEKSI DAYA REAKTIF SALURAN TRANSMISI PADA LABORATORIUM SISTEM DAYA ELEKTRIK Friska Bakti Novella; Mahfudz Shidiq; Teguh Utomo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 6 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Sistem tenaga listrik secara umum terbagi dalam 3 bagian yaitu pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Energi listrik perlu ditransmisikan karena pada umumnya lokasi pembangkit listrik jauh dari pemukiman atau jauh dari pusat beban sehingga diperlukan penyaluran dari pusat pembangkit ke pusat beban. Pada penyaluranya jaringan tedapat dua macam yaitu jaringan transmisi dan jaringan distribusi. Pada laboratorium Sistem Daya Elektrik terdapat praktikum sistem daya elektrik yang didalamnya terdapat bab mengenai transmisi pendek, transmisi panjang, dan injeksi daya reaktif. Permasalahan yang terjadi adalah saat menancapkan kapasitor kedalam sistem yang sedang bertegangan menggunakan probe pegangan yang kurang kuat menjadikan posisi probe yang kurang rapat dan mengakibatkan percikan api yang akan membuat probe berwarna hitam dan membuat nilai pengukuran menjadi kurang teliti. Setelah dilakukan pengujian dengan membuat modul simulator injeksi daya reaktif saluran transmisi yang nantinya akan digunakan sebagai modul praktikum sistem daya eletrik. Pemasangan kapasitor digunakan untuk koreksi faktor daya. Pada pengujian jaringan dengan jarak antar bus 6.51 km pengujian tanpa kapasitor menunjukkan faktor daya berada pada nilai 0.94 setelah dilakukan pemasangan pada bus 4 maka faktor daya naik menjadi 0.97. Dengan pemasangan kapasitor maka tegangan sistem mengalami kenaikan. Pada pengujian dengan jarak antar bus 6.51 km rata-rata tegangan mengalami kenaikan 2.25 volt. Dari hasil pengujian maka untuk sistem dengan panjang saluran antar bus 6.51 Km pemasangan dengan kompensasi yang paling baik berada pada bus 3. Kata kunci: saluran transmisi, daya reaktif, kapasitor.ABSTRACT Electric power systems in general is divided into three parts, generation, transmission, and distribution of electric power. Need electrical energy transmitted because in general the location of power plants far from settlement or away from the center of the load so that the required distribution from the center of the plant to the center of the load. On the distribution there is two kinds of networks namely transmission network and the distribution network. On Electric power systems laboratory there are practical electrical power system which contained a chapter on the transmission of short, long, and transmission power reactive injection. Problems occurred was when plugged into the system capacitors that are currently using-voltage probe handle that makes less powerful position the probe less meetings and resulting in a spark that would make the probe is black and make the measurement becomes less thorough. After the test is performed by making the injection simulator module reactive power transmission line that will be used as a practical system of power electronic modules. The installation of capacitors for effective power factor correction. On a test network with bus spacing 6.51 km testing without capacitor power factor indicates the value of 0.94 is at once the installation is done on the bus 4 and power factor rose to 0.97. With the installation of the capacitors then increase system voltage. On testing with bus spacing 6.51 km average voltage rising 2.25 volts. From the test results then for systems with line length between 6.51 Km bus installation with compensation the most good are on bus 3.Key words: transmission line, reactive power, capacitor.

Page 1 of 3 | Total Record : 25


Filter by Year

2017 2017


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 7 (2025) Vol. 13 No. 6 (2025) Vol. 13 No. 5 (2025) Vol. 13 No. 4 (2025) Vol. 13 No. 3 (2025) Vol. 13 No. 2 (2025) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 6 (2024) Vol. 12 No. 5 (2024) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 6 (2023) Vol. 11 No. 5 (2023) Vol. 11 No. 4 (2023) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 6 (2022) Vol. 10 No. 5 (2022) Vol. 10 No. 4 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022): Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol 9, No 8 (2021) Vol 9, No 7 (2021) Vol 9, No 6 (2021) Vol 9, No 5 (2021) Vol 9, No 4 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 5 (2020) Vol 8, No 4 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 7 (2019) Vol 7, No 6 (2019) Vol 7, No 5 (2019) Vol 7, No 4 (2019) Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 7 (2018) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue