cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa TEUB
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 2,116 Documents
RANCANG BANGUN SISTEM STABILIZER ROLLING KAPAL PENUMPANG MENGGUNAKAN FIN STABILIZER DENGAN KONTROLLER PID Mohammad SHiddiq Pratomo; n/a Purwanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Kapal merupakan salah satu moda transportasi yang digunakan untuk keperluan jalur perairan dan digunakan untuk berbagai kepentingan, baik transportasi barang, maupun transportasi manusia. Akan tetapi kapal sering terkena gangguan berupa ombak yang mengakibatkan guncangan dan mengurangi dari kenyamanan penumpang. Oleh karena itu diperlukan alat penstabil kapal agar tidak oleng yaitu Fin stabilizer. Fin stabilizer adalah suatu peralatan  roll damping system  yang dipasang pada lambung kanan  dan kiri kapal bagian bawah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kapal. Untuk mengetahui kemiringan kapal digunakan sensor MPU6050. Pada penelitian ini kontroler PID digunakan untuk mengontrol Fin. Dari hasil pengujian menggunakan metode Handtuning didapat gain yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kp=30, Ki=0.02, dan Kd=10. Pada pengujian tanpa gangguan didapat nilai overshoot sebesar 7.44% dan memiliki settling time sebesar 2.6 detik dengan error steady sebesar 0 derajat dari kemiringan maksimal 30 derajat. Sedangkan pada pengujian dengan diberikan tiga kali gangguan didapatkan nilai rata-rata settling time 3.69 detik, dan rata rata overshoot 8.82% dengan rata rata error steady sebesar 0.85 derajat dari kemiringan maksimal. Kata Kunci : Kapal, Fin stabilizer, kontroler PID,gerak rolling kapal.   Abstract - Ships are one of the modes of transportation that are used for the purposes of waterways and are used for various purposes, both transportation of goods and human transportation. However, ships are often exposed to interference in the form of waves that cause shock and reduce passenger comfort. Therefore, a ship stabilizer is needed so that it is not tilted, namely the Fin stabilizer. Fin stabilizer is an equipment roll damping system that is mounted on the right and left hulls of the lower part of the ship which serves to maintain the balance of the ship. MPU6050 sensor is used to determine the slope of the ship. In this study the PID controller is used to control Fins. From the test results using the Handtuning method, the gain used in this study is Kp = 30, Ki = 0.02, and Kd = 10. In the test without interference, the overshoot value is 7.44% and has a settling time of 2.6 seconds with a steady error of 0 degrees of a maximum slope of 30 degrees. Whereas in the testing given three times the interference obtained the average settling time was 3.69 seconds, and the average overshoot was 8.82% with a steady average error of 0.85 degrees of the maximum slope. Keywords: Ship, Fin stabilizer, PID controller, rolling ship.
MINIATUR SISTEM STABILIZER ROLLING KAPAL MENGGUNAKAN FIN STABILIZER DINAMIK DENGAN METODE FUZZY Pangky Candra Wardhana; n/a Purwanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Kapal merupakan alat transportasi laut yang banyak digunakan mengingat kebutuhan masyarakat dan industri semakin meningkat. Akan tetapi, kapal mengalami banyak gangguan saat di laut, salah satunya gerakan rolling kapal yang disebabkan oleh ombak. Oleh sebab itu diperlukan adanya penstabil kapal agar kapal tidak oleng yaitu fins stabilizer. Fins stabilizer adalah suatu peralatan roll damping system yang dipasang pada lambung kanan dan kiri kapal bagian bawah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kapal. Untuk mengetahui kemiringan kapal digunakan sensor MPU6050. pada penelitian ini fuzzy kontroler digunakan untuk mengendalikan fins. Pada pengujian tersebut didapatkan performansi respon dari sistem tanpa gangguan dengan settling time 7,44 detik, error steady state 0,5 derajat dan overshoot 12,19 %, sedangkan pada pengujian dengan diberikan tiga kali gangguan didapatkan nilai rata-rata settling time 14,85 detik, error steady state 0,66 derajat dan overshoot 10,22%. Kata Kunci: Kapal, Fin Stabilizer, rolling, Fuzzy. ABSTRACT Ships are a widely used marine transportation considering the increasing needs of society and industry. However, the ship experienced many disturbances while at sea, one of them was the rolling motion of the ship caused by the waves. Therefore, it is necessary to have a ship stabilizer so that it does not tumble, which is fins stabilizer. fins stabilizer are a roll damping system that is mounted on the right and left hulls of the lower part of the vessel which serves to maintain the balance of the ship. MPU6050 sensor is used to determine the slope of the ship. in this research fuzzy controllers are used to control fins. In this experiment, the response performance of the system without disturbance with the settling time is 7.44 seconds, the steady state error is 0.5 degrees and overshot 12.19%, while in the experiment given three time of disturbance obtained the average settling time was 14.85 seconds, the steady state error was 0.66 degrees and overshot 10.22%. Keywords: ship, Fin Stabilizer, rolling, Fuzzy.
PENGGUNAAN DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM YOKOGAWA SEBAGAI PENGENDALI SUHU PADA MINIATUR PENGERINGAN BIJI KAKAO Muhammad Iqbal Kurniawan
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Kakao merupakan tanaman yang banyak ditanam di daerah tropis salah satunya Indonesia. Biji kakao merupakan hasil olahan utama yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan coklat. Proses pengeringan pada biji kakao dilakukan agar kadar air pada biji kakao tidak pada nilai  diatas 8%, karena dapat menyebabkan tumbuhnya jamur sehingga mempengaruhi kualitas biji kakao. Pengeringan biji kakao dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah pengeringan mekanis,dipanaskan pada suhu 40°C, 50°C, dan 60°C selama 19 jam menggunakan alat pengering. Kontinuitas sumber panas untuk proses pengeringan mekanis dapat lebih terjamin pada siang ataupun malam hari. Penelitian ini difokuskan pada rancang bangun miniatur alat pengeringan biji kakao menggunakan DCS (Distributed Control System) Yokogawa Centum VP. Respon sistem dengan setpoint 40°C dan histeris 0.5% pada nilai 41°C dan 39°C memiliki lebar fluktuasi 4.65°C dan frekuensi 0.0051 Hz. Hasil pengeringan pada biji kakao seberat 200gr didapat nilai kadar air 5.25%. Respon sistem dengan setpoint 40°C dan histeris 0.5% pada nilai 41°C dan 39°C memiliki lebar fluktuasi 4.65°C dan frekuensi 0.0051 Hz. Hasil pengeringan pada biji kakao seberat 200gr didapat nilai kadar air 5.25%. Respon sistem dengan setpoint 60°C dan histeris 0.5% pada nilai 61°C dan 59°C memiliki lebar fluktuasi 4.91°C dan frekuensi 0.0046 Hz. Hasil pengeringan pada biji kakao seberat 200gr didapat nilai kadar air 4.46%.   Kata kunci: Distributed Control System (DCS), Pengeringan, Suhu, PT100   ABSTRACT Cocoa is a plant that is widely planted in tropical areas of Indonesia. Cocoa bean is the main process used as the base of chocolate making. Drying process on cocoa beans is done so that the water content of cocoa beans is not above 8%, because it can cause the growth of the fungus so it affects the quality of cocoa beans. Drying of cocoa beans can be done with several methods. One is mechanical drying, heated at 40°C, 50°C, and 60°C for 19 hours using a dryer. The continuity of the heat source for mechanical drying process can be guaranteed on day or night. This research is focused on miniature design of cocoa beans draining using DCS (Distributed Control System) Yokogawa Centum VP. The system response with a setpoint of 40°C and hysterical 0.5% at a value of 40°C and 39°C has a wide fluctuation of 4.65°C and a frequency of 0.0051 Hz. The results of drying on 200gr cocoa beans obtained a moisture content of 5.25%. The system response with a setpoint of 40°C and hysterical 0.5% at a value of 41°C and 39°C has a wide fluctuation of 4.65°C and a frequency of 0.0051 Hz. The results of drying on 200gr cocoa beans obtained a moisture content of 5.25%. System response with setpoint 60 ° C and hysterical 0.5% at values 61 ° C and 59 ° C has a fluctuation width of 4.91 ° C and a frequency of 0.0046 Hz. The results of drying on 200gr cocoa beans obtained a moisture content of 4.46%. Keywords: Distributed Control System (DCS), Drying, Temperature, PT100
PENGONTROLAN SUHU MENGGUNAKAN KONTROLER PROPORSIONAL DAN PENGONTROLAN KELEMBAPAN MENGGUNAKAN KONTROLER ON-OFF PADA PEMBUATAN TAPE SINGKONG Alfin Fahmi Ilma Mafa'id; Erni Yudaningtyas
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Salah satu produk olahan singkong dengan proses fermentasi adalah tape. Pembuatan tape singkong secara konvensional membutuhkan waktu antara 2-3 hari. Dalam proses pembuatan tape singkong memerlukan suhu dan kelembapan yang tetap agar tape dapat matang dengan cepat. Namun, kenyataannya suhu dan kelembapan dapat berubah-ubah setiap waktu. Dari masalah tersebut dirancanglah alat pengontrolan suhu dan kelembapan dengan menggunakan kontroler. Kontroler ini diharapkan mampu menjaga suhu dan kelembapan sesuai dengan setpoint. Pada penelitian ini, untuk pengontrolan suhu menggunakan kontroler proporsional dengan metode Ziegler-Nichols. Untuk kelembapan menggunakan kontroler on-off. Arduino Uno digunakan sebagai alat pengontrol utama.  Setpoint yang digunakan untuk suhu adalah 30˚C dan 35˚C sedangkan setpoint untuk kelembapan 45%. Setelah dilakukan percobaan dan pengujian, pembuatan tape singkong dengan alat ini dapat matang lebih cepat dari pada pembuatan tape singkong secara konvensional. Sehingga dengan adanya alat pengontrolan suhu dan kelembapan ini dapat mempercepat proses pembuatan tape singkong. Kata Kunci: suhu, kelembapan, kontroler proporsional, kontroler on-off.   ABSTRACT Tape is one of the processed product from cassava. That involved fermentation process. Conventional cassava tape making takes between 2-3 days. During the making, the temperature and the humadity need to be kept constant in order to boost the process. However, temperature and humadity might fluctuate at times. Based on this problem, the researcher designed a temperature and humadity controller device. This controller is expected to be able to keep the temperature and humidity in accordance with the setpoint. In this research, for temperature control using proportional controllers with Ziegler-Nichols method. For humidity using the on-off controller. Arduino Uno is used as the main controller tool. The setpoint used for the temperature is 30˚C and 35˚C while the setpoint for humidity is 45%. After experimentation and testing, making cassava tape with this tool can ripen faster than conventional cassava tape making. So that with the temperature and humidity control devices can accelerate the process of making cassava tape. Keywords: temperature, humidity, kontroler proporsional, kontroler on-off.
RANCANG BANGUN ALAT PENGONTROLSUHU DAN KELEMBABAN PADA PROSES FERMENTASI TEMPE DENGAN MENGGUNAKAN KONTROLER PROPORSIONAL Aldi Rizaldi; n/a Purwanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Tempe merupakan makanan tradisional yang masih digemari sampai sekarang,bahkan dibebeberapa daerah tempe masih menjadi pilihan untuk lauk makan. Tempe juga mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein lemak karbohidrat dan mineral. Sesuai penelitian Gizi dalam tempe juga mudah dicerna. Pada umumnya tempe masih digunakan dengan proses yang tradisional  hal ini membuat terkadang tempe tidak jadi sesuai dengan waktunya dan ada tempe yang gagal produksi akibat gagalnya proses fermentasi. Penelitian ini membuat rancang bangun alat pengontrolan suhu dan kelembaban pada proses fermentasi tempe dengan menggunakan kontroler Proporsional.Dengan menjaga agar suhu dan kelembaban didalam incubator terjaga dengan pembacaan oleh sensor SHT 11 dan dengan lampu dan kipas untuk menjaga suhu dan kelembaban agar sesuai dengan setpoint. Kata kunci: Tempe, kontroler P, sensor SHT 11. ABSTRACT Tempe is a traditional food that is still popular today, even in some areas tempe is still an option for food. Tempe also contains nutrients needed by the body such as carbohydrate and mineral fat proteins. According to research, Nutrition in tempe is also easy to digest. In general, tempe still uses traditionally made tempe, it cannot be in accordance with time and tempe fails to produce due to the fermentation process. This study makes the design of temperature and humidity control devices in the tempe fermentation process using a proportional controller. By keeping the temperature and humidity in the incubator done by reading by the SHT 11 sensor and with lights and fans to keep the temperature and humidity to match the setpoint. Keywords: Tempe, Proportional controller, SHT 11 sensor.
KONTROLER PI DIGITAL PADA PENGONTROLAN SUHU DAN GETARAN ALAT TERAPI KANKER PAYUDARA Muhammad Dheri Maulana Akbar; Erni Yudaningtyas
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Pengontrolan suhu dan frekuensi getaran pada alat terapi kanker payudara sangat penting untuk mengatasi gangguan yang fluktuatif. ALTERKARA adalah alat terapi kanker payudara dengan teknologi uap air nano dari ekstrak ciplukan yang ditembakkan melalui sinar laser UV. Alat ini terdiri atas plant modul heater sebagai media pemanas ciplukan, dan modul getar motor DC reiki untuk relaksasi. Pengontrolan dibutuhkan agar suhu ciplukan tetap berada pada rentang 40-42o C, dan frekuensi relaksasi 12 Hz. Oleh karenanya, diperlukan sistem yang adaptif dan responsif dalam menghadapi gangguan. Salah satu diantara teknik pengontrolan adaptif adalah Model Reference Adaptive Control (MRAC). Teknik ini akan memaksa output menyerupai model referensi. Tentunya, alat ini harus memiliki sistem yang terkalibrasi presisi dan akurat dalam aproksimasi sampling. Oleh karenanya, sampling digital dilakukan dalam menentukan parameter kontroler untuk mendapatkan data secara real time. Maka dari itu, desain hardware dan software dilakukan untuk mendapatkan fungsi alih model plant heater maupun reiki secara cepat dan akurat. Oleh kare itu, digunakan kontroler Proporsional Integral (PI) yang memiliki karakteristik output cepat dan eror steady state (ess) minimum. Setelah dilakukan implementasi, didapatkan output dengan settling time heater lebih cepat 5,17 sekon dengan error 0,2% dan settling time reiki lebih cepat 2,51 sekon dengan error steady state 0,68% dibandingkan pengujian tanpa kontroler. Implementasi juga menunjukkan hasil signifikan saat pengujian pasien nyeri akibat kanker payudara stadium awal, yaitu sebesar 68% derajat nyeri kualitatif dengan metode VAS.Kata Kunci: Kontroler PI, suhu, frekuensi getaran, digitalisasi, MRAC.ABSTRACTControlling the temperature and frequency of vibrator in this breast cancer therapy devices is very important to overcome the fluctuating disturbances. ALTERKARA is a breast cancer therapy device with nano water steam technology from ciplukan extract which is delivered by UV laser. This device consists of a heater plant, and a DC reiki motor vibrator for relaxation. Control is needed to remains ciplukan’s temperature range in 40-42o C, and frequency relaxation in 12 Hz. Therefore, a system that has adaptive an d responsive capabilities is needed to face unpredictable disturbances. One of the adaptive control techniques is the Model Reference Adaptive Control (MRAC). This technique will force the system output to resemble the reference model. However, human error is a risky problem. Calibrated tools, precision, and accuracy in sampling approximation are needed. The digital sampling method in determining controller parameters is to get a quickly and real time data. Proportional Integral (PI) controllers have a fast output characteristics and minimum steady state error (ess). After implemented this technique, heater’s settling time faster 5,17 seconds with ess 0,2% and reiki’s settling time more quickly 2,52 seconds with 0,68% ess , that is better than system without controller. This implementation also shows 68% significant results with VAS methods when testing patients with pain 1st stage of breast cancer.Keywords: PI controller, temperature, vibrator frequences, digitalization, MRAC,
PENGARUH PEMBEBANAN TIGA FASA SEIMBANG DAN TIDAK SEIMBANG TERHADAP TEGANGAN KELUARAN PADA TRANSFORMATOR HUBUNGAN DELTA TERBUKA (V-V) Ali Ridho; Unggul Wibawa
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Pada transformator tiga fasa terdapat hubungan khusus untuk pengoperasian transformator tiga fasa hanya menggunakan dua buah transformator. Kemampuan hubungan transformator yang menggunakan dua buah transformator ini memang berkurang dan hanya digunakan pada saat kondisi tertentu. Hubungan delta terbuka (V-V) merupakan salah satu hubungan transformator tiga fasa yang menggunakan dua buah transformator. Hubungan delta terbuka merupakan modifikasi dari hubungan delta. Apabila salah satu transformator mengalami kerusakan, maka dua transformator lainnya masih dapat dioperasikan untuk menyalurkan daya meskipun kapasitasnya akan berkurang menjadi 57.7%. Pada umumnya beban yang dilayani suatu transformator diusahakan seimbang. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik terjadi pembagian beban yang pada awalnya merata, tetapi karena ketidak serempakan waktu penyalaan beban maka menimbulkan ketidakseimbangan beban yang berdampak pada penyediaan tenaga listrik, dimana ketidakseimbangan beban ini akan mempengaruhi tegangan keluaran pada transformator. Kata kunci : Delta terbuka, Tegangan keluaran, Beban seimbang, Beban tidak seimbang ABSTRACT In a three-phase transformer there is a particular connection for the operation of a three-phase transformer using only two transformers. The capability of transformer connection that uses these two transformers is indeed reduced and only used during certain conditions. Open delta (V-V) connection is one of the three phase transformer connection that uses two transformers. Open delta connection is a modification of the delta connection. If one of the transformers is damaged, the other two transformers can still be operated to supply power even though the capacity will be reduced to 57.7%. Mostly the load that is served by a transformer is balanced.  In supplying the demand for electricity there is an equal distribution of the load at first, but because of the unequal load ignition time, it causes an imbalance of the load which affects the supply of electricity, which is this imbalance load will affect the output voltage of the transformer. Keyword : Open delta, Output voltage, Balance load, Unbalanced load
Qos Jaringan WiMax 802.16D Terhadap Perubahan Sudut Pointing Antena Subscriber Unit Outdoor Pada Layanan Video on Demand Muhammad Satria Haka Putra; Sigit Kusmaryanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh perubahan sudut pointing antenna subscriber jaringan wimax standar 802.16d. Perubahan sudut pointing diteliti pengaruhnya terhadap parameter Quality of Service(QoS). Parameter QoS akan diuji pada data video on demand. Parameter QoS yang diuji meliputi signal to noise ratio(SNR), throughput, delay, dan packet loss. Perubahan sudut pointing antenna dirubah berdasarkan sudut azimuth dan sudut elevasi antenna subscriber wimax. Dari hasil penelitian menunjukan untuk nilai signal to noise ratio (SNR) terbesar terdapat pada sudut 180° di sudut azimuth subscriber 3 dengan nilai 27.7 dB. Semakin besar nilai SNR, maka kualitas transmisi sinyal akan semakin baik. Nilai delay pada perubahan sudut pointing antena berdasarkan standar ITU-T G.114 termasuk dalam kategori baik dengan nilai <150ms. Nilai delay terbesar yaitu 0.0031 s pada perubahan sudut azimuth subscriber unit 4 sebesar 180º dengan scheduling UGS sedangkan nilai delay terkecil yaitu 0.0108 s pada perubahan sudut azimuth 90º subscriber unit 4 dengan scheduling NRTPS. Nilai throughput pada perubahan sudut pointing antena relatif baik. Nilai throughput terbesar yaitu 3.135 Mbit/s pada perubahan sudut azimuth subscriber unit 4 180º dengan scheduling UGS sedangkan nilai throughput terkecil 0.581 Mbit/s pada perubahan sudut elevasi subscriber unit 4 pada perubahan sudut elevasi 30º dengan scheduling UGS. Semakin besar nilai throughput maka proses penerimaan paket data di sisis pengguna semakin cepat. Nilai packet loss pada perubahan sudut pointing antena dengan nilai terbesar 9.26% pada sudut azimuth 270º subscriber 3 dengan scheduling BE. Sedangkan nilai terendah 0.14% pada sudut azimuth 270º subscriber 4 dengan scheduling UGS. Menurut standar TIPHON 2012, nilai packet loss pada nilai tertinggi termasuk kategori sedang karena memiliki persentase 4 -15% sedangkan pada nilai terendah termasuk kategori bagus karena memiliki presentase 1 – 3%. Kata Kunci: WiMAX 802.16d, sudut pointing antena, QoS, video on demand.   ABSTRACT Abstract - This study discusses the effect of changing the angle of the 802.16d standard subscriber network pointing antenna. Changes in the pointing angle were examined for its effect on the Quality of Service (QoS) parameter. QoS parameters will be tested on video data on demand. QoS parameters tested include signal to noise ratio (SNR), throughput, delay, and packet loss. Changes in the antenna pointing angle are changed based on the azimuth angle and the elevation angle of the Wimax subscriber antenna. The results showed that the largest signal to noise ratio (SNR) was at an angle of 180 ° in the subscriber 3 azimuth angle with a value of 27.7 dB. The greater the SNR value, the better the signal transmission quality. The value of delay in changing the angle of the antenna pointing based on the ITU-T G.114 standard is in the good category with a value <150ms. The biggest delay value is 0.0031 s on the change in subscriber azimuth angle of unit 4 by 180º with scheduling UGS while the smallest delay value is 0.0108 s at the change in the azimuth angle of 90º unit 4 of the subscriber with NRTPS scheduling. The throughput value for changing the antenna pointing angle is relatively good. The highest throughput value is 3,135 Mbit / s at subscriber unit 4 azimuth angle changes of 180º with UGS scheduling while the smallest throughput value is 0.581 Mbit / s at the change in subscriber elevation angle of unit 4 at a change of 30º elevation angle with UGS scheduling. The greater the throughput value, the faster the process of receiving data packets. Value of packet loss on changes in antenna pointing angle with the largest value 9.26% at subscriber 3 270 azimuth angle with BE scheduling. While the lowest value is 0.14% at the subsystem 270º azimuth angle with scheduling UGS. According to the 2012 TIPHON standard, the value of packet loss at the highest value is in the medium category because it has a percentage of 4-15% while the lowest value is in the good category because it has a percentage of 1-3%.. Keywords: WiMAX 802.16d, antenna pointing angle, QoS, video on demand.
ANALISIS PENGARUH INTERFERENSI ANTAR WLAN 802.11N TERHADAP KUALITAS LAYANAN VIDEO STREAMING PADA JARINGAN DAN KANAL YANG SAMA Farhan Abdilla Leksananda; Ali Mustofa
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

This study discusses the effect of inter-WLAN 802.11n interference on the quality of streaming video services on the same network and channel in the hope that the quality obtained is very good so that it can be enjoyed by users of this service.Video quality is influenced by various factors, one of which is the absence of interference from other networks that interfere with the network that is being used. A good video, can not be separated from Quality of service when sending data (video streaming). This research was conducted by calculating 3 Quality of service (QoS) parameters, namely delay, throughput, and pakcet loss. Data retrieval is done with variations of the interference channel, starting from channels 1, 3, 6, 8, and 11, with the interference distance of 5 meters from the access point. The test results of each Quality of service parameter prove that if the interference uses a different channel with an access point channel, the quality of service will be better. Data results in accordance with ITU-T G.114 standard for delay that is <150 ms and packet loss probability <10%. Service quality is quite bad based on ITU-T G.1010, if the interference uses the same channel as the network used, because the value of packet loss is> 10% and the delay value is> 150ms. The results of data throughput prove that the greater the difference in channel interference with the access point channel, the greater the throughput value. Keywords – WLAN Channel, WLAN 802 .11n, Video Streaming, Quality of service (QoS).Abstrak — Penelitian ini membahas tentang Pengaruh Interferensi Antar WLAN 802.11n Terhadap Kualitas Layanan Streaming Video pada jaringan dan kanal yang sama dengan harapan kualitas yang didapatkan sangat baik sehingga dapat dinikmati oleh pengguna layanan ini. Kualitas video yang baik dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya adalah tidak adanya interferensi jaringan lain yang mengganggu jaringan yang sedang digunakan. Video yang baik, tidak lepas dari Quality of service saat pengiriman data (video streaming). Penelitian ini dilakukan dengan menghitung 3 parameter Quality of service (QoS) yaitu delay, throughput, dan pakcet loss. Pengambilan data dilakukan dengan variasi dari kanal penginterferensinya, mulai dari kanal 1, 3, 6, 8, dan 11, dengan jarak penginterferensi yaitu 5 meter dari access point. Hasil pengujian dari setiap parameter Quality of service membuktikan bahwa jika penginterferensi menggunakan kanal yang berbeda dengan kanal access point, maka kualitas layanan akan lebih baik. Hasil data sesuai dengan standar ITU-T G.114 untuk delay yaitu < 150 ms dan probabilitas packet loss <10%. Kualitas layanan cukup buruk berdasarkan ITU-T G.1010, jika penginterferensi menggunakan kanal yang sama dengan jaringan yang digunakan, karena didapatkan nilai packet loss >10% dan nilai delay > 150ms. Hasil data throughput membuktikan bahwa semakin besar selisih kanal penginterferensi dengan kanal access point, maka nilai throughput akan semakin besar. Kata Kunci – Kanal WLAN, WLAN 802.11n, Video Streaming, Quality of service (QoS).
ANALISIS PENGATURAN ON LOAD TAP CHANGER (OLTC) SEBAGAI PERBAIKAN KUALITAS TEGANGAN DAN RUGI-RUGI DAYA PADA TRANSFORMATOR 150/20 kV Baskara Heka Syahputra; Teguh Utomo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 6, No 7 (2018)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.093 KB)

Abstract

Transformator tenaga di gardu induk berfungsi untuk mentransformasikan tenga listik ke beban. Akan tetapi tegangan yang diterima dari saluran transmisi berubah-ubah. Perubahan tegangan pada sisi terima primer transformator menyebabkan perubahan tegangan keluaran transformator pada sisi sekunder yang berdampak mengganggu peralan yang digunakan oleh konsumen dan sistem tenaga listrik itu sendiri. Untuk memperbaikan kualitas tegangan akibat perubahan tegangan di sisi primer, transformator tenaga di GI Sengkaling dilengkapi dengan on-load tap changer (OLTC). OLTC merupakan suatu peralatan pengatur tegangan untuk merubah perbandingan transformasi suatu transformator yang dalam pengoprasiannya tanpa harus memutuskan arus beban sehingga kontinuitas suatu sistem dapat terjaga. Dalam penelitian ini untuk mengetahui perbaikan yang dilakukan oleh OLTC dilakukan simulasi penentuan tegangan jangkauan kerja trafo. Simulasi Tegangan jangkauan kerja trafo yang digunakan yaitu 150 kV dan 155 kV. Dari simulasi tersebut didapatkan bahwa tegangan jangkauan kerja trafo yang digunakan OLTC untuk meningkatkan tegangan incoming pada trafo III GI sengkaling adalah 155 kV. Sedangkan dari hasil perhitungan rugi-rugi belitan trafo didapatkan bahawa setelah dilakukan tapping rugi-rugi belitan semakin kecil dibandingkan dengan sebelum dilakukan tapping. Hal ini dikarenakan dengan menaikkan tegangan menggunakan OLTC maka arus yang mengalir pada belitan akan berkurang, sehingga rugi belitan trafo juga akan semakin kecil nilainya. Kata kunci : Transformator , On-Load Tap Changer,  Kualitas Tegangan, Rugi Belitan TrafoThe power of transformator at the substation is used to transform electrucity into the load. The voltage change on the receiving side of the primary transformator causes a change in the transformator output voltage on the secondary side which affects the qeuipment used by the consumer and the electric power system itself. To improve the quality of billing due to voltage changes on the primary side, the power transformer on the Sengkaling substation is equipped with an on-load tap changer (OLTC). OLTC is a voltage regulating equipment to change the transformation ratio of a transformer that operates without having to decide the load curent so that the continuity of system flow can be maintained. In this study to find out the improvements made by OLTC, a simulation of the voltage of the transformer working range is carried out. The voltage simulation of the working range of the transformer used is 150 kV and 155 kV. From the simulation it was found that the transformer working range voltage used by OLTC to increase the incoming voltage on the GI sengkaling III transformer was 155 kV. Whereas from the calculation of the transformer entanglement losses, it is found that after the tapping of the losses, the entanglement is smaller than before tapping. This is because by increasing the voltage using OLTC, the current flowing in the winding will decrease, so that the loss of the transformer entanglement will also decrease in value.Keywords: Transformer, On-Load Tap Changer, Voltage quality,  Copper loss of transformer

Page 61 of 212 | Total Record : 2116


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 7 (2025) Vol. 13 No. 6 (2025) Vol. 13 No. 5 (2025) Vol. 13 No. 4 (2025) Vol. 13 No. 3 (2025) Vol. 13 No. 2 (2025) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 6 (2024) Vol. 12 No. 5 (2024) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 6 (2023) Vol. 11 No. 5 (2023) Vol. 11 No. 4 (2023) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 6 (2022) Vol. 10 No. 5 (2022) Vol. 10 No. 4 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022): Vol 10, No 2 (2022) Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol 9, No 8 (2021) Vol 9, No 7 (2021) Vol 9, No 6 (2021) Vol 9, No 5 (2021) Vol 9, No 4 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 5 (2020) Vol 8, No 4 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 7 (2019) Vol 7, No 6 (2019) Vol 7, No 5 (2019) Vol 7, No 4 (2019) Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 7 (2018) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue