cover
Contact Name
Wahyu Sasongko Putro
Contact Email
wahyuputro@unesa.ac.id
Phone
+62318280009
Journal Mail Official
jurnalteknikelektro@unesa.ac.id
Editorial Address
FAKULTAS TEKNIK, Kampus Ketintang Surabaya 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Teknik Elektro (JTE)
ISSN : 22525017     EISSN : 29870089     DOI : https://doi.org/10.26740/jte.v14n1
This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.
Articles 442 Documents
PEMANFAATAN SOLAR CELL DAN THERMOELEKTRIC GENERATOR (TEG) SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK LAMPU PENERANGAN JALAN 50 WATT LUQMAN HAKIM PUTRANTO; SUBUH ISNUR HARYUDO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n1.p%p

Abstract

Energi matahari dapat dimanfaatkan panel surya dan Thermoelectric Generator (TEG) sebagai sumber energi listrik untuk pengisian batrei. Pada penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pembangkit listrik antara solar cell dan Thermoelektric Generator (TEG) dan menganalisa hasil pembangkit tersebut. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif yang mengunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotetis yang berkaitan dengan fenomena alam.Dari hasil penelitian diperoleh hasil, cahaya matahari dapat dimanfaatkan sebegai sumber energi listrik antara solar cell dan thermoelectrik generator (TEG) untuk pengisian batrei dan diperoleh efisiensi 84,4 %. Kata Kunci : Energi, solar cell, TEG
Rancang Bangun Sistem Kontrol PID untuk Pengendalian Kecepatan Prototipe Lift Berbasis Labview KUSUMA SOLIHIN, ANDRIAN; , ENDRYANSYAH
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n1.p%p

Abstract

Abstrak Lift adalah angkutan transportasi vertikal digunakan untuk memindahkan barang. Untuk minimarket atau home industry yang memiliki struktur bangunan 2 sampai 3 lantai, banyak dijumpai masih menggunakan pengkatrolan secara manual oleh tenaga manusia untuk memindahkan barang, Hal ini cukup tidak efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengatur kecepatan motor DC pada rancang bangun prototype Lift Barang menggunakan kontroler PID. Menggunakan metode Tyreus-Luyben terhadap hasil respon plant dengan menampilkan respon pada LabView 2014. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Nilai parameter PID yang ditemukan dengan menggunakan metode Tyreus-Luyben yaitu didapatkan nilai Kp = 4.14, Ki = 1,727, dan Kd = 0.042. Kemudian nilai tersebut diterapkan pada sistem dan memberikan respon yang baik pada setpoint 30 Rpm dengan (td) sebesar detik, nilai waktu naik (tr=5%-95%) sebesar detik, nilai waktu naik (tr=10%-90%) sebesar detik , nilai waktu tunak (ts=5%) sebesar detik, nilai waktu tunak (ts=2%) sebesar detik, nilai waktu tunak (ts=0,5%) sebesar detik dan nilai error steady state sebesar %. Kata Kunci: Prototipe Lift, Motor DC, Kontroler PID, LabView 2014AbstractLifts are vertical transports used to move goods. For minimarkets or home industries that have 2 to 3-storey building structures, many are still found using manual labor by human labor to move things, this is quite inefficient. The purpose of this study is to design and regulate the speed of a DC motor in the design of a prototype elevator using a PID controller. Using the Tyreus-Luyben method to the results of the plant response by displaying responses in LabView 2014. The results of the study showed that the PID parameter values ​​found using the Tyreus-Luyben method were obtained values ​​of Kp = 4.14, Ki = 1,727, and Kd = 0.042. Then the value is applied to the system and gives a good response at a setpoint of 30 Rpm with (td) of 1,381 seconds, the time value rises (tr = 5% -95%) of 5,868 seconds, the value of time rises (tr = 10% -90%) of 4,379 seconds, the value of steady time (ts = 5%) is 5 ,979 seconds, steady time value (ts = 2%) of 7.972 seconds, steady time value (ts = 0.5%) of 9.965 seconds and steady state error value of 1.59%. Keywords: Prototype Lift, DC Motor, PID Controller, LabView 2014
ECONOMIC DISPATCH PADA PEMBANGKIT TERMAL PLN APB IV JAWA TIMUR MENGGUNAKAN METODE PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO) Abdilla Eka Prasetya; TRI WRAHATNOLO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n1.p%p

Abstract

Perhitungan optimasi Economic Dispatch diimplementasikan agar pola keluaran dari unit pembangkitan yang terdapat dalam suatu sistem kelistrikan menjadi lebih optimal dalam melakukan pembagian daya keluaran sesuai dengan batasan-batasan yang berlaku. Dengan adanya optimalisasi pembagian daya, diharapkan dapat menekan biaya bahan bakar dalam operasi unit pembangkitan ketika memproduksi keluaran daya listrik. Optimasi Economic Dispatch memiliki batasan equality dan inequality yang kompleks. Kemudian dalam penelitian ini dilakukan analisis mengenai perbedaan serta pengaruh dari Static Economic Dispatch dan Dynamic Economic Dispatch. Particle Swarm Optimization (PSO) akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Pengujian metode PSO untuk menyelesaikan permasalahan Economic Dispatch ini diterapkan pada pembangkit termal PLN APB IV Jawa Timur, dengan jumlah unit pembangkitan sebanyak 5 unit pembangkitan serta pengambilan data beban selama 4 hari yang berbeda pada 6 rentang waktu yang sama. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode PSO lebih optmal dalam menyelesaikan permasalahan Economic Dispatch dengan constraint tetap terjaga pada batasnya bila dibandingkan dengan metode matematis. Kemudian saat dilakukan running untuk Static Economic Dispatch yang mengabaikan ramp-rate constraint menunjukkan hasil biaya operasi pembangkitan yang lebih murah dengan biaya sebesar Rp 25,594,352,894,00/6jam dibandingkan hasil running untuk Dynamic Economic Dispatch yang mempertimbangkan ramp-rate constraint dengan biaya sebesar Rp 25,981,286,422,00/6 jam. Namun, Dynamic Economic Dispatch memiliki keandalan sistem yang lebih baik dibandingkan Static Economic Dispatch, dikarenakan perubahan nilai pembagian daya untuk rentang waktu berikutnya dibatasi oleh ramp-rate constraint, sehingga perubahan daya keluaran tidak terlalu signifikan.Kata Kunci: Economic Dispatch, Particle Swarm Optimization ,ramp-rate constraint.
RANCANG BANGUN SOFTWARE ANALISIS HASIL GERAKAN RELEASE ATLET LEMPAR LEMBING BERBASIS BACKGROUND SUBTRACTION ARDHIKA RYZHA NURMAWAN; LILIK ANIFAH
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n1.p%p

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode background subtraction pada sistem analisis hasil gerakan release latihan atlet lempar lembing. Implementasi metode background subtraction pada sistem ini berbasis pengolahan citra digital. Data yang diproses adalah video atlet yang berawal dari ketika lari dijalur membawa lembing sampai selesai pelepasan lembing dan akhirnya lembing tertancap. Pengambilan data dilakukan dengan kamera statis yang posisinya telah ditentukan. Jumlah sampel sebanyak 30 video atlet lempar lembing yang berformat .avi. Proses ini diawali dengan pengolahan citra yaitu standarisasi dimensi, background subtraction, min filter, pemilihan foreground, thresholding, dilasi dan erosi. Hasil pengolahan citra digunakan untuk melakukan deteksi objek yaitu berupa atlet, yang kemudian dijadikan masukan dalam menghasilkan keluaran sistem. Pada pengujian sistem didapatkan bahwa sistem telah berhasil mendeteksi atlet pada semua data sampel. Dari pengujian deteksi atlet dihasilkan data tinggi gerakan atlet ketika beberapa saat setelah release dan sudut lembing ketika release. Hasil dari sistem disimpan kedalam database yang berisi beberapa tabel, yaitu tanggal analisis, jenis kelamin, nama atlet, jauh lemparan, tinggi gerakan atlet ketika release dan sudut pelepasan lembing. Kata Kunci : lempar lembing, jauh lemparan lembing, sudut pelepasan, tinggi atlet, delphi7, background subtraction.
Sistem Kontrol Mini Lift Barang Menggunakan Fuzzy Logic Controller Sebagai Pengendali Kecepatan Motor DC Berbasis Labview. AHMAD IRFAN SOEHARTONO; BAMBANG SUPRIANTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n1.p%p

Abstract

Abstrak Memindahkan barang secara vertikal pada bangunan bertingkat umumnya menggunakan pengkatrolan barang secara manual. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pengaturan kecepatan motor dc pada lift barang menggunakan Fuzzy Logic Controller, sebagai salah satu wujud perkembangan teknologi kendali zaman modern.. Perancangan hardware ini menggunakan Arduino sebagai pusat kontrol dengan memasukkan himpunan fuzzy logic dan fungsi keanggotaan sebagai pengendali kecepatan yang terintegrasi dengan aktuator motor dc serta sensor rotary encoder sebagai pembaca kecepatan. Sehingga lift barang mampu bergerak dengan stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon sistem pengendali kecepatan pada sistem mini lift barang menggunakan Fuzzy Logic Controller dengan nilai respon dinamik terbaik dapat memperbaiki respon sistem dengan Ess sebesar 0.2%, ???????? selama 0.67 ????, ????????(5% −95%) selama 2.85????, ????????(10% −90%) selama 2.13 ????, ????????(5%) pada 2.91????, ????????(2%) pada 3.88 ????, dan ???????? (0,5%) pada s. Kata Kunci: Lift Barang, Fuzzy Logic Controller, Arduino, Sensor Rotary Encoder, Motor DC
PERAMALAN DAYA LISTRIK PLTS ON GRID PADA RUMAH TINGGAL MENGGUNAKAN METODE k-NEAREST NEIGHBOR DECOMPOSITION FEED FORWARD NEURAL NETWORK BERDASARKAN DATA METEOROLOGI MASVIKI AGAM; UNIT THREE KARTINI
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 2 (2020): MEI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n2.p%p

Abstract

AbstrakPemanfaatan energi terbarukan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mengurangi penggunaan energi fosil. Energi terbarukan ramah lingkungan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terintegrasi dengan sistem grid atau on grid. Sistem PLTS on grid berasal dari dua sumber yaitu PLTS dan PLN. Peramalan daya listrik PLTS on grid diperlukan untuk mengetahui daya listrik yang diproduksi PLTS on grid. Penggabungan tiga metode dalam penelitian ini terdiri dari metode k-Nearest Neighbor, metode Decomposition dan metode feed forward neural network atau bisa disebut dengan metode hybrid k-Nearest Neighbor decomposition feed forward neural network (k-NNDcNN). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya listrik yang diproduksi PLTS on grid selama lima jam ke depan. Hasil penelitian menunjukkan nilai rata-rata MSE metode k-Nearest Neighbour Decomposition adalah 7,726531231 Watt sedangkan metode Hybrid k-Nearest Neighbour Decomposition Feed Forward Neural Network adalah 0,627315211 Watt dan nilai MAPE rata-rata metode k-Nearest Neighbour Decomposition adalah 0,025386522% sedangkan metode Hybrid k-Nearest Neighbour Decomposition Feed Forward Neural Network adalah 0,004340221%. Dapat disimpulkan bahwa metode Hybrid k-Nearest Neighbour Decomposition Feed Forward mendapatkan hasil yang lebih baik. Kata Kunci : Peramalan, PLTS on grid, k-Nearest Neighbor, Decomposition, Feed Forward Neural Network.
Prototipe Pembangkit LIstrik Termoelektrik Generator Menggunakan Penghantar Panas Aluminium, Kuningan Daan seng MUHAMMAD ADY PRADANA; MAHENDRA WIDYARTONO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 2 (2020): MEI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n2.p%p

Abstract

Sumber energi alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan listrik adalah energi matahari. Penggunaan energi ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan radiasi cahaya dan suhu panasnya. Tujuan penelitian ini adalah membuat prototipe pembangkit listrik termoelektrik generator dengan menggunakan penghantar panas alumunium, kuningan dan seng. Sumber panas yang digunakan pada penelitian ini yaitu sinar matahari, sehingga nantinya mampu memberikan suatu rekomendasi alat penghasil listrik dengan menggunakan metode seeback. Hasil dari output tegangan listrik yang didapatkan paling tinggi ketika menggunakan plat penghantar panas kuningan dengan ketebalan 1mm dengan merangkai TEG secara seri dengan menggunakan air ice didapatkan 9,2 Volt pada hari ke-10, Selanjutnya menggunakan plat seng dengan rangkaian seri TEG didapatkan 3,56 Volt pada hari ke-1, dan yang terakhir menggunakan plat aluminium dengan rangkaian seri TEG didapatkan 2,95 Volt pada hari ke-5 dengan suhu rata-rata yang dihasilkan oleh TEG ialah 53,53°C selama masa pengujian 10 hari. Kata Kunci : Prototipe Pembangkit Listrik, Termoelektrik Generator
SISTEM PELACAKAN MATAHARI SUMBU GANDA PADA MODUL FOTOVOLTAIK BERBASIS SENSOR ULTRAVIOLET DENNY PRABOWO SASMITA; MAHENDRA WIDYARTONO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n1.p%p

Abstract

Indonesia berada di daerah ekuator yang artinya Indonesia merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai surplus sinar matahari karena mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Namun harga modul fotofoltaik yang masih mahal dengan efisiensi yang rendah menjadikan pembangkitan energi listrik jenis ini belum bisa dimanfaatkan secara massal. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja dari modul fotovoltaik untuk meningkatkan efisensi modul fotovoltaik salah satu caranya adalah dengan menerapkannya sistem pelacakan matahari secara otomatis, sehingga mampu menjaga agar modul fotovoltaik selalu berada tegak lurus terhadap sinar matahari, sehingga dapat menghasilkan energi listrik yang maksimal. Terbukti dalam pengujian sistem pelacakan matahari sumbu ganda pada modul fotovoltaik menggunakan sensor ultraviolet mampu menghasilkan total rata rata daya keluaran modul fotovoltaik sebesar 18.32 Watt perhari, Sedangkan pada sistem pelacakan matahari sumbu ganda pada modul fotovoltaik menggunakan sensor LDR mampu menghasilkan daya keluaran modul fotovoltaik sebesar 17.7 Watt perhari. Ada peningkatan daya keluaran oleh modul fotovoltaik sebesar 3.5% ketika menggunakan sensor ultraviolet dalam sistem pelacakan matahari sumbu ganda pada modul fotovoltaik.Kata Kunci: Modul Fotovoltaik, Efisiensi Elektrik, Sistem Pelacakan Matahari Sumbu Ganda, Radiasi Matahari, ultraviolet, Arduino.
PROTOTIPE RELAI DETEKSI GANGGUAN HUBUNG SINGKAT SATU FASA DAN BEBAN LEBIH PADA TRANSFORMATOR DAYA BERBASIS ARDUINO YUSRIL IZZA MUHAMMAD; ACHMAD IMAM AGUNG
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 1 (2020): JANUARI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n1.p%p

Abstract

Perlindungan terhadap transformator diperlukan untuk menghindarkan transfromator dari kerusakan akibat gangguan. Berdasarkan studi yang telah dilakukan EPRI (Burke and Lawrance, 1984) bahwa hampir 80 persen dari 222 rekaman gangguan pada suplai daya listrik distribusi terlibat gangguan satu fasa dengan detail presentasi gangguan satu fasa ke netral sebesar 63%. Disisi lain gangguan eksternal beban lebih pada transformator merupakan salah satu ganguan yang juga perlu diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan prototipe relai arus lebih dan deteksi gangguan. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Perancangan prototipe relai arus lebih dapat memantau arus listrik primer dan sekunder transformator satu fasa pada kondisi normal, dapat menampilkan jenis gangguan dan melindungi transformator dari gangguan berupa beban lebih dan hubung singkat fasa ke netral pada primer dan sekunder transformator. Dilengkapi indikator gangguan berupa buzzer dan LED pada sisi primer dan sekunder transformator. Hubung singkat fasa ke netral diuji coba menggunakan perantara resistor sedangkan beban lebih diuji coba menggunakan lampu pijar. Pada sisi sekunder relai arus lebih menggunakan standart IEEE Moderatly Inverse didapat Multiple Setting (TDM) 0,00968 detik dengan setting arus pickup 1,35A, dan arus pickup pada kondisi high setting (instantaneous) yaitu 1,6A, sedangkan pada sisi primer arus pickup pada kondisi high setting (instantaneous) yaitu 1,83A. Dari pengujian prototipe didapat hasil terdeteksi gangguan beban lebih pada arus sekunder 1,53A dengan delay pemutusan 0,2 detik, terdeteksi gangguan hubung singkat sekunder pada arus sekunder 1,86 A tanpa delay pemutusan dan terdeteksi gangguan hubung singkat primer pada arus primer 2,07 A tanpa delay pemutusan.
SISTEM PENGENDALIAN POSISI SUMBU AZIMUTH PADA TURRET GUN MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC CONTROLLER BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 NUR AFIKHAH; PUPUT WANARTI RUSIMAMTO
JURNAL TEKNIK ELEKTRO Vol 9 No 2 (2020): MEI 2020
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jte.v9n2.p%p

Abstract

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta kayakinan pada kekuatan sendiri dengan tujuan untuk menjaga dan melindugi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa. Salah satu pertahanan yang telah didukung kecanggihannya yaitu turret gun. Turret gun merupakan senjata proyektil dengan mekanisme putar dalam orientasi azimuth dan elevasi yang memungkinkan dapat di tembakkan ke berbagai arah. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan prototipe dan mengetahui hasil pengujian sistem pengendalian posisi azimuth turret gun berbasis arduino mega 2560 dengan kendali Fuzzy. Skema pengendalian menggunakan Multi Input-Single Output (MISO) dengan dua variabel masukan adalah error sudut azimuth dan turunan error. Sedangkan keluaran kendali adalah nilai PWM. Mesin inferensi Fuzzy yang digunakan adalah metode mamdani. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pengendalian posisi sumbu azimuth pada turret gun dengan menggunakan fuzzy logic controller berbasis arduino mega 2560 berhasil di buat. Plant dapat bergerak mengikuti titik koordinat yang telah diberi nilai masukkan. Dengan mengimplementasikan kendali Fuzzy pada plant dapat memperbaiki respon gerak plant dengan hasil analisis respon dinamik Ess = 0 , Mp = 2,2 %, td = 0,283 detik, tp= 0,409 detik, ts (2%) = 1,636 detik, ts (5%) = 1,227 detik, dan tr = 0,898 detik. Kata Kunci : Azimuth, Turret Gun, Fuzzy logic Controller, Arduino Mega 2560