cover
Contact Name
Ariyawan Sunardi
Contact Email
dosen00332@unpam.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
epic@unpam.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
EPIC : Journal of Electrical Power, Instrumentation and Control
Published by Universitas Pamulang
ISSN : 26150646     EISSN : 26148595     DOI : -
Core Subject : Engineering,
Jurnal EPIC merupakan wadah komunikasi ilmiah antara akademisi maupun praktisi terkait penelitian di bidang teknik elektro.
Arjuna Subject : -
Articles 208 Documents
RANCANG BANGUN GENERATOR MAGNET PERMANEN DAN GENERATOR INDUKSI PADA SISTEM PLTMH Yoyok Dwi Setyo Pambudi; Siti Rokhmanila; Angga Septian MN
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 1 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i1.3728

Abstract

Telah dilakukan perancangan sistem pembangkit listrik mikro hidro skala laboratorium. Sistem ini untuk digunakan untuk pengujian dan analisa terhadap perbandingan keluaran daya listrik di pembangkit listrik mikrohidro menggunakan generator induksi dan generator magnet permanen. Sumber air mikrohidro di simulasikan dengan aliran air dari pompa air kontinu, sedangkan variasi energi air akibat potensial disimulasikan dengan menggunakan bukaan valve pada output keluaran pompa. Hasil pengujian menunjukkan bahwa generator magnet permanen mampu mengkonversi daya listrik sebesar 195,3 W, sedangkan generator induksi hanya 152,5 W. Efisiensi rata-rata dalam generator magnet permanen adalah 89%. Sedangkan generator induksi adalah 72%.Kata kunci : mikro hidro; generator magnet permanen; generator induksi; turbin
PENGEMBANGAN ALAT UJI KEMATANGAN JERUK PAMELO DENGAN METODE IMPEDANSI Donie Agus Ardianto; Sunardi Sunardi; Luki Utomo
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 1 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i1.3724

Abstract

Citrus Pamela / Citrus Maxima adalah jeruk dengan ukuran besar dan kulit tebal. Pamelo setengah matang atau matang berwarna hijau atau hijau kekuningan sehingga agak sulit untuk dibedakan. Dalam penelitian ini, dikembangkan perangkat untuk menentukan kematangan pamelo menggunakan metode impedansi. Sifat listrik pamelo dibandingkan untuk menentukan kematangan buah. Pengukuran impedansi dan fase dilakukan dengan menyuntikkan arus bolak-balik menggunakan probe dua-elektroda yang terhubung ke buah. Frekuensi bolak-balik dipilih antara 1 kHz hingga 100 kHz. Kami juga mengukur keasaman dan kadar gula pamelo dengan menggunakan pH meter dan Refractometer Brix. Hasil penelitian menunjukkan AD5933 dapat digunakan untuk mengukur rangkaian ekuivalen model cole dan juga mengukur impedansi jeruk pamelo. Pengukuran kadar gula (obrix) pada sampel jeruk menunjukkan nilai antara 10.5 % hingga 14.00 % dan pH dari 4.00 hingga 5.85.Kata kunci : kematangan buah, citrus pamelo, sifat kelistrikan buah, bio-impedansi
RANCANG BANGUN COFFEE MAKER OTOMATIS BERBASIS ARDUINO UNO R3 DENGAN KONTROL SUARA Toriqul Amien; Syaiful Bakhri; Donie Agus Ardianto; Rivandi Hangky Tandayu
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 1 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i1.2303

Abstract

Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menginformasikan bahwa konsumsi kopi Indonesia diprediksi terus tumbuh ke depannya dengan rata-rata sebesar 8,22 persen per tahunnya. Dengan meningkatnya konsumsi akan kopi ini maka dibutuhkan  coffee maker yang dapat memanjakan para penikmat kopi, oleh karena itu dibuatlah rancang bangun coffee maker otomatis menggunakan kontrol suara berbasis Arduino Uno R3. Dari hasil perancangan diketahui bahwa arduino Uno R3 dapat digunakan sebagai sistem utama pada coffee maker dengan input suara berupa aplikasi di handphone yang dihubungkan dengan bluetooth HC-05 pada alat coffee maker dengan jarak koneksi maksimal adalah 13,8 meter serta presentase speech recognition sebesar 78% dan dapat dikontrol dengan bluetooth dari handphone dengan proses selama ± 28 detik..Kata kunci: pembuat kopi; arduino uno R3; motor servo; motor stepper; bluetooth module HC-05.
PROTOTYPE SISTEM INFORMASI KERETA API DENGAN METODE DETEKSI MEDAN MAGNET BERBASIS WEB Fahmi Islami Su'ud; Muhammad Widiyantoro
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 1 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i1.1306

Abstract

Kecelakaan masih sering terjadi di beberapa daerah perlintasan kereta api karena tidak ada sistem palang pintu penjaga perlintasan. Penelitian ini bertujuan membuat sebuah prototype aplikasi Internet of Things (IoT) sebagai sistem monitor deteksi kereta api. Sistem ini menggunakan sensor hall effect yang ditempatkan di rel kereta api dimana mendeteksi densitas medan magnet kemudian diproses oleh raspberry pi menjadi informasi adanya kereta api yang melintas. Informasi dari sensor dikirim melalui internet ke monitor dekat perlintasan kereta api sebagai notifikasi pengguna yang melintas pintu palang tersebut. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa sensor hall effect memiliki sensitifitas mendeteksi medan magnet dengan tegangan output 4,4 – 2,9 (V/G) dan monitor dapat menampilkan informasi dilayar dengan waktu response rata-rata 5,8 detik. Kata kunci : kereta api; medan magnet; hall effect; Raspberry Pi; IoT
PENGENDALIAN ROBOT HEXAPOD BERBASIS INTERNET OF THINGS (IoT) Gaguk Firasanto
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 4, No 1 (2021): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v4i1.9910

Abstract

Robot berkaki telah mengalami perkembangan pada saat sekarang ini. Mulai dari robot berkaki dua (biped), robot berkaki empat (quadruped) sampai robot berkaki enam (hexapod). Robot yang ada masih lambat pergerakannya dan belum ada pengendaliannya. Perancangan dan pergerakan robot hexapod yang cepat serta pengendalian dengan internet of things (IoT) merupakan tujuan dari penelitian ini. Metodologi yang digunakan adalah pemodelan dan perancangan robot hexapod menggunakan mikrokontroller arduino UNO. Perancangan dilakukan dengan cara memanfaatkan atau memberikan variasi lebar pulsa sinyal PWM pada bagian pin pengendalinya. Dari hasil eksperimen yang telah dilakukan dapat diperoleh bahwa robot hexapod dapat bergerak maju dan mundur dengan keseimbangan yang baik sejauh 100 cm dalam waktu 20 detik, yang diawali dengan posisi servo berada pada posisi 90o, kemudian kaki kanan depan dan belakang pada posisi 60o, sedangkan kaki kiri tengah pada posisi 120o, tegangan masukan bernilai 0.246 V pada posisi motor servo 90o.Kata kunci : robot hexapod; motor servo; internet of things; arduino
APLIKASI TIME DOMAIN REFLETOMETRY UNTUK DETEKSI LOKASI KERUSAKAN KABEL KOAKSIAL PADA REAKTOR NUKLIR Yoyok Dwi Setyo Pambudi; Abdul Hafid; Syaiful Bakhri; Muhammad Subekti; Sigit Santoso
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 2 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i2.3727

Abstract

Kabel berperan penting pada sistem instrumentasi namun demikian rentan terhadap kerusakan akibat korosi dan kelelahan. Kerusakan kabel listrik dan instrumentasi seringkali tidak dapat terdeteksi pada inspeksi rutin secara visual. Salah satu jenis kabel instrumentasi pada reaktor riset adalah kabel koaksial. Keunggulan kabel ini adalah tidak mudah bocor dan dapat menghantarkan gelombang elektro-magnetik serta tahan terhadap gaya lateral dan lentur. Namun demikian seiring dengan waktu maka penuaan menjadi hal yang tidak dapat terelakkan. Tujuan penelitian ini adalah pengembangan metode Time Domain Reflectometry (TDR) untuk pencarian lokasi kerusakaan pada kabel koaksial. Metode yang digunakan adalah penentuan lokasi kerusakan kabel secara memeriksa yaitu memeriksa secara visual dan diukur menggunakan mistar dan kemudian dibandingkankan  dengan metode TDR. Pengembangan metode TDR ini dapat dilakukan dengan menggunakan pembangkit pulsa dan osiloskop untuk membaca hasil dari sinyal incident dan refleksi dari gelombang tersebut. Kabel dibuat dengan variasi lokasi kerusakan kabel yaitu pada daerah 2 m, 5 m, 7 m, 10 m dan 12 m. Hasil pencarian lokasi dengan menggunakan metode TDR mampu mendeteksi letak kerusakan kabel  dengan error bervariasi dari 0,19% sampai dengan 0,52%. Hasil ini cukup akurat karena kurang dari 1 %. Sehingga dapat membantu dalam inspeksi kabel pada reaktor nuklir dengan lebih mudah.Kata kunci : TDR; kabel coaxial; penuaan; deteksi kerusakan kabel 
SIMULASI PERBAIKAN PROFIL TEGANGAN DAN RUGI-RUGI DAYA PADA SISTEM KELISTRIKAN GEDUNG SMA NEGERI 1 SIANTAN Mustar Mustar
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 1 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i1.6124

Abstract

Tegangan yang tidak standar dapat menyebabkan peralatan listrik tidak dapat bekerja dengan optimal, bahkan dapat menyebabkan kerusakan permanen pada peralatan listrik itu sendiri. Oleh karena itu upaya untuk mengatasi permasalahan jatuh tegangan dan rugi-rugi daya dilakukan dengan Simulasi I: mengelompokkan beban lebih seimbang pada setiap fasa, Simulasi II: mengubah diameter penampang dan Simulasi III: kombinasi antara keduanya yaitu mengelompokkan beban sekaligus merubah diameter penampang.  Pada penelitian ini ketiga simulasi tersebut menggunakan program ETAP 16.0.0, dimana simulasi yang dijalankan ULF (Unbalanced Load Flow) untuk menghitung perbaikan jatuh tegangan dan rugi-rugi daya. Dari ketiga simulasi yang dilakukan diperoleh hasil Simulasi III lebih baik dari Simulasi I dan II. Dengan mengelompokkan beban fasa R=13.300 Watt, fasa S=12.110 Watt, fasa T=12.721 Watt dan mengubah diameter penampang di Panel Utama fasa R=10 mm; ruang Laboratorium Komputer 1=6 mm; Ruang Guru=4 mm, didapatkan  perbaikan jatuh tegangan dari 184 Volt menjadi 202 Volt pada ruang laboratorium komputer 1 dan ruang guru dari 194 Volt menjadi 202 Volt, sedangkan rugi-rugi daya dapat ditekan hingga 40,91% pada fasa R-0 (dari 2,070 kW menjadi 0,847 kW).Kata kunci : profil tegangan; jatuh tegangan; rugi-rugi daya; ETAP
PENGUKUR KEJENUHAN OKSIGEN DALAM DARAH BERBASIS ANDROID Elfirza Rosiana; Seflahir Dinata; Rivaldy cahya saputra
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 2 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i2.7815

Abstract

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah keadaan darurat kesehatan masyarakat. Beberapa pasien mungkin hadir dengan happy hipoksia, suatu kondisi dimana pasien memiliki saturasi oksigen rendah (SpO2 <90%), tetapi tidak mengalami gangguan pernapasan yang signifikan dan seringkali tampak baik secara klinis. Ketersediaan alat pengukur kejenuhan oksigen dalam darah menjadi hal penting yang harus dimiliki masyarakat dan pusat kesehatan masyarakat. Hasil pengukuran yang dapat dikirim ke petugas kesehatan atau dokter secara langsung menjadi keharusan sebagai tindakan preventif. Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pengukuran kejenuhan oksigen dalam darah (oksimeter) non-invasive dengan metode fotopletismografi berbasis android. Metodologi penelitian ini memanfaatkan sensor oximetry, data tegangan dari sensor dikirimkan ke arduino dan raspberry untuk diproses sehingga menghasilkan nilai SpO2 dan detak jantung. Hasil analisa alat pulse oximetry yang telah dibuat menunjukan hasil yang baik dengan perolehan akurasi sebesar 98.62% dan error rata-rata sebesar 1.378% untuk pengukuran SpO2. Pengukuran detak jatung pada alat ini memiliki error rata-rata sebesar 2.34%. Hasil pengukuran dapat dikirimkan secara jarak jauh melalui android dengan memanfaatkan aplikasi Blynk.Kata kunci : oximeter; detak jantung; non-invasive; SpO2; Android
ANALISIS ISOLATION RESISTENCE PEMUTUS TENAGA 150KV BAY TRAFO 2 GARDU INDUK LAGADAR Ahmad Rahmat Hidayat; Dian Budhi Santoso; Insani Abdi Bangsa
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 4, No 1 (2021): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v4i1.10093

Abstract

Sebagai sumber energi utama di Indonesia, listrik menjadi kebutuhan yang harus terpenuhi baik di pabrik, kantor, sarana pendidikan bahkan di rumah tangga. Untuk menjamin ketersediaannya maka harus dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara rutin pada peralatan listrik salah satunya menguji nilai tahanan isolasi pada pemutus tenaga. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui arus bocor yang terjadi diperalatan listrik khususnya pada pemutus tenaga supaya dapat digunakan dengan aman ketika dialiri arus listrik. Pada pengujian ini digunakan alat penguji yaitu Insulation tester yang digunakan untuk memastikan bahwa isolasi kabel dalam kondisi yanag baik. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil nilai tahanan isolasi untuk fasa R sebesar 86.300 MΩ nilai atas-bawah, 65.000 MΩ untuk nilai atas-ground dan 65.000 MΩ untuk nilai bawah-ground. Untuk fasa S nilai yang diperoleh 113.000 MΩ untuk nilai atas-bawah, 66.500 MΩ untuk nilai atas-ground dan 145.000 MΩ  untuk nilai bawah-ground. Sementara untuk nilai fasa T menunjukan nilai atas-bawah, atas-ground dan bawah- ground yaitu sama-sama >1.000.000 MΩ . Dari hasil tersebut diketahui bahwa kondisi dari nilai isolasi masih dalam kondisi baik dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu 150 MΩ untuk tegangan 150 KV.Kata kunci : gardu induk; insulation tester; pemutus tenaga; tahanan isolasi 
SIMULASI BALANCE OF PLANT SISTEM PENDINGIN RDE MENGGUNAKAN FLOWNEX Kiswanta Kiswanta; Arief Adityas Budiman; Muhammad Subekti
EPIC (Journal of Electrical Power Instrumentation and Control) Vol 3, No 2 (2020): EPIC
Publisher : Universitas Pamulang, Prodi teknik Elektro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/epic.v3i2.7669

Abstract

Reaktor Daya Eksperimental (RDE) adalah reaktor daya non komersial dan kogenerasi berbasis pendingin gas dan moderator grafit yang direncanakan dibangun di Indonesia. Daya listrik yang direncanakan maksimal 10,0 MWatt. Dengan adanya reaktor ini maka SDM Indonesia akan dapat memiliki pengalaman dalam menguasai teknologi reaktor daya jenis pendingin gas dan mendukung proyek pembangunan PLTN (reaktor daya komersial) yang memerlukan persiapan matang. Keselamatan merupakan aspek yang mendapat perhatian utama dalam Instalasi RDE. Instalasi RDE didesain, dibangun dan dioperasikan berdasarkan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan standar-standar (codes and standards) yang harus diikuti, yang secara terus-menerus diperbarui dengan mempertimbangkan pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama membangun dan mengoperasikan Instalasi RDE yang ada. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian kajian desain Balance of Plant Sistem Pendingin RDE. Tujuan penelitian ini adalah melakukan simulasi dan kajian Balance of Plant Sistem Pendingin RDE dengan software Flownex untuk memahami aspek keselamatannya. Metode penelitian dilakukan dengan melakukan kajian pustaka, pemodelan, analisis dan review desain Balance of Plant sistem pendingin RDE dengan menggunakan software Flownex. Hasil penelitian menunjukkan bahwa validasi model termodinamika terhadap data Brayton diperoleh kesalahan relatif terbesar 2,39 % sehingga valid untuk digunakan dalam analisis termodinamika desain RDE 10 MW. Peningkatan laju alir pendingin primer dari 4,3 kg/s sampai dengan 5,5 kg/s diikuti kenaikan energi yang diperlukan untuk proses kompresi dari 2,47 MW sampai dengan 3,32 MW sehingga terjadi peningkatan EUF dari 29,17% sampai dengan 55,92%.Kata kunci : Flownex; pemodelan; simulasi; Sistem pendingin RDE

Page 6 of 21 | Total Record : 208