cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa TEUB
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 24 Documents
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2020)" : 24 Documents clear
PENGGERAK KOMBINASI ANTARA LIMA JARI ROBOT MENGGUNAKAN ELECTROMYOGRAM (EMG) PADA LENGAN BAWAH ANTERIOR Yerico Nathane Damanik; Ponco Siwindarto; Akhmad Zainuri
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manusia tentu ingin memiliki hidup yang normal dengan menjalani aktivitasnya sehari-hari. Namun tidak ada yang tahu titik celaka tiap orang. Titik celaka tersebut dapat mengakibatkan seseorang kehilangan anggota tubuhnya contohnya tangan. Tanpa kelengkapan tangan, orang tersebut akan kesulitan untuk melakukan aktivitas kesehariannya, contohnya makan atau menulis. Jikalau orang tersebut pun merupakan tunawicara, maka orang tersebut akan mengalami permasalahan dalam melakukan bahasa isyarat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin menciptakan lengan robot pengganti dengan teknik elektromiografi. Elektromiografi (EMG) adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Perancangan alat penggerak kombinasi jari robot ini memanfaatkan teknik elektromiografi untuk membaca sinyal myoelectric yang berasal dari 5 otot bagian lengan bawah yang berbeda yaitu extensor policis brevis, flexor digitorum superficialis bagian atas dan bawah, flexor palmaris longus, dan flexor carpi ulnaris dimana masing-masing tegangan otot bagian lengan bawah di kuatkan oleh 1 penguat, kemudian sinyal tersebut diproses mikrokontroler untuk menggerakkan jari-jari robot secara kombinasi. Kesimpulan hasil penelitian adalah masing masing jari memiliki nilai threshold yang berbeda-beda. Nilai threshold menjadi parameter mikrokontroler untuk mengkontraksikan maupun merelaksasikan jari robot. Tingkat keberhasilan dari penelitian ini adalah 94%. Kata kunci: Electromyogram, kombinasi pergerakan jari robot.   ABSTRACT Humans certainly want to have a normal life by doing their daily activities. But no one knows when accident happen in every person. That accident can cause a person to lose a limb, for example a hand. Handless person will find it difficult to carry out their daily activities, for example eating or writing. If the person is also unable to speak fluently, then that person will experience problems with a sign language. Based on these problem, the author wants to make a robot arm with Electromyography (EMG) Techniques. EMG is a technique that used to evaluate nerve and muscle’s function by recording the electrical activity produced by skeletal muscles. This robot arm utilizes electromyographic techniques to read myoelectric signals from 5 different forearm muscles namely extensor policis brevis, upper and lower flexor digitorum superficialis, flexor palmaris longus, and flexor carpi ulnaris where each muscle tension in the forearm amplified by an amplifier, then the signal is processed by a microcontroller to move the robot arm. The conclusion of this research is each finger has its own threshold value. Threshold value becomes the parameter of the microcontroller to contract or relax the robot arm. The overall success rate of this research is 94%. Kata kunci: Electromyogram, Fingers movement combinations
ANALISIS PENJADWALAN KANAL UPLINK LONG TERM EVOLUTION (LTE) MENGGUNAKAN ALGORITMA ROUND ROBIN Islami, Fernesia Dini; Purnomowati, Endah Budi; Yuwono, Rudy
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract— Single Carrier - Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) technology is a multiple access technique used in the Long Term Evolution (LTE) channel uplink. SC-FDMA has a transmission block called resource block, the transmission block will be assigned to the user. A scheme to allocate resource block power is needed so that each resource block can work optimally, for example the round robin algorithm. Round Robin algorithm allocates resource block fairly with each user. This research was conducted in simulation with Matlab which aims to determine the effect of using the round robin algorithm compared to Proportional Fair and Maximum Throughput algorithm as the allocation of the resource blocks. Performance parameters based on fairness values. The results showed that the fairness was better in the round robin algorithm than Proportional Fair and Maximum Throughput algorithm. Index Terms—SC-FDMA, LTE, Round Robin
PERENCANAAN DAN ANALISIS SISTEM JARINGAN DISTRIBUSI DI PERUMAHAN GREENSTONE CITY KOTA MALANG Muhammad Fikri Utomo; Hery Purnomo; Mahfudz Shidiq
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perencanaan sistem jaringan distribusi primer dan sekunder di perumahan Greenstone City Kota Malang. Pada jaringan primer digunakan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dan pada jaringan sekunder digunakan saluran kabel tegangan rendah (SKTR). Kemudian dilakukan simulasi aliran daya dengan software ETAP 12.6 untuk mengetahui besar jatuh tegangan dan rugi daya pada jaringan. Besar kebutuhan daya terpasang yaitu 637 kVA dan menggunakan tiga buah trafo dengan kapasitas 250 kVA. Pada jaringan SUTM digunakan tiang sepanjang 12 meter dengan GSW, kabel AAAC dengan luas penampang 16 mm2 atau AAAC-S dengan luas penampang 35 mm2, isolator dengan tipe pin post dan long rod, lightning arrester dengan rating UA = 24 kV kelas = 5 kA, dan fuse cut out dengan rating 10 T untuk arus minimal dan 12,5 K,T untuk arus maksimal. Pada jaringan SKTR digunakan penghantar NYY sebesar 1x185 mm2 dan NYFGbY dengan luas penampang 4x95 mm2 dan 4x50 mm2, no fuse breaker dengan rating KHA sebesar 500 A, NH-Fuse sebesar 16 A dan 10 A, penghantar pembumian sebesar 50 mm2, dan elektroda pembumian dengan tahanan insumo sebesar 36,02 Ω atau pipa galvanis sebesar 30,8 Ω. Hasil jatuh tegangan sudah memenuhi standar PT. PLN (Persero) yaitu tidak melebihi dari -10% pada setiap panel dan total hasil rugi daya saat beban dasar pada jaringan trafo 1 sebesar 1008 watt , jaringan trafo 2 sebesar 1008 watt, dan jaringan trafo 3 sebesar 625 watt dan pada saat beban puncak total rugi daya pada jaringan trafo 1 sebesar 6002 watt, jaringan trafo 2 sebesar 7009 watt, dan jaringan trafo 3 sebesar 3752 watt. Kata Kunci: SUTM, SKTR, jatuh tegangan, rugi daya ABSTRACT This study discusses the planning of primary and secondary distribution network systems in Greenstone City Malang City housing. In the primary network medium voltage air lines (SUTM) are used and in the secondary network low voltage cable lines (SKTR) are used. Then the power flow simulation is performed with ETAP 12.6 software to determine the voltage drop and power loss in the network. The installed power requirement is 637 kVA and uses three transformers with a capacity of 250 kVA. In the SUTM network, 12 meters of poles are used with GSW, AAAC cables with 16 mm2 cross-sectional area or AAAC-S with 35 mm2 cross-sectional areas, insulators with post and long rod pin types, lightning arresters with UA rating = 24 kV class = 5 kA, and fuse cut outs with a rating of 10 T for minimal current and 12.5 K, T for maximum current. The SKTR network uses NYY conductors of 1x185 mm2 and NYFGbY with cross-sectional areas of 4x95 mm2 and 4x50 mm2, no fuse breakers with a KHA rating of 500 A, NH-Fuse of 16 A and 10 A, an earth conductor of 50 mm2, and earthing electrodes with insumo resistance of 36.02 Ω or galvanized pipe of 30.8 Ω. The result of voltage drop meets the standards of PT. PLN (Persero), ie not exceeding -10% on each panel and the total result of power loss when the base load on transformer 1 network is 1008 watts, transformer 2 network is 1008 watts, and transformer 3 network is 625 watts and when peak load  total loss power in transformer network 1 is 6002 watts, transformer network 2 is 7009 watts,and  transformer 3 network is 3752 watts. Keywords: SUTM, SKTR, voltage drop, power loss.
IMPLEMENTASI SLIDING MODE CONTROL PADA PENGATURAN TEGANGAN ZETA CONVERTER Muhammad Haekal Akiyat; Unggul Wibawa; Lunde Ardhenta
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinar matahari menyinari sepanjang tahun pada negara yang beriklim tropis, salah satunya adalah negara Indonesia. Energi matahari menjadi salah satu energi alternatif yang sangat besar potensinya di Indonesia. Untuk dapat mengkoversikan energi matahari menjadi energi listrik, dibutuhkan Photovoltaic (PV). Intensitas cahaya matahari tentunya tidak akan sama setiap harinya, intensitas cahaya matahari yang fluktuatif sangat mempengaruhi perubahan tegangan keluaran yang dihasilkan oleh PV. Energi listrik hasil dari PV umumnya disimpan terlebih dahulu dalam baterai. Pada proses pengecasan baterai, dibutuhkan tegangan yang konstan sebesar 12 V. DC-DC converter dibutuhkan untuk dapat menghasilkan tegangan yang konstan. Zeta converter mampu menghasilkan tegangan keluaran lebih besar maupun lebih kecil dari pada tegangan masukan tanpa mengubah polaritas. Sliding Mode Control (SMC) umum digunakan untuk sistem yang memiliki respon yang non linier seperti Zeta converter. Pada penelitian ini, SMC akan diimplementasikan pada Zeta converter, sebagai pembanding akan digunakan pengendali PID. Kata Kunci – Zeta converter, implementasi, SMC, pengendali PID. ABSTRACT Sunlight shines throughout the year in tropical countries, one of them is Indonesia. Solar energy has become one of the most potential alternative energies in Indonesia. In order to convert solar energy to electrical energy, a Photovoltaic (PV) is needed to do so. The intensity of sunlight will certainly not be the same all the time. The fluctuating of sunlight greatly affects the change in output voltage generated by PV. Electrical energy from PV is usually stored in the battery. In the battery charging process, a constant voltage of 12 V, to produce a constant voltage, DC-DC converter is needed. Zeta converter is able to produce output voltages above or below than the input voltage without changing the polarity. Sliding Mode Control (SMC) is commonly used for systems that have non-linear responses like the Zeta converter. In this study, SMC will be implemented in the Zeta converter, as a comparison the PID controller will be used. Keywords - Zeta converter, implementation, SMC, PID controller
IMPLEMENTASI SLIDING MODE CONTROL PADA PENGATURAN TEGANGAN ZETA CONVERTER Akiyat, Muhammad Haekal; Wibawa, Unggul; Ardhenta, Lunde
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sinar matahari menyinari sepanjang tahun pada negara yang beriklim tropis, salah satunya adalah negara Indonesia. Energi matahari menjadi salah satu energi alternatif yang sangat besar potensinya di Indonesia. Untuk dapat mengkoversikan energi matahari menjadi energi listrik, dibutuhkan Photovoltaic (PV). Intensitas cahaya matahari tentunya tidak akan sama setiap harinya, intensitas cahaya matahari yang fluktuatif sangat mempengaruhi perubahan tegangan keluaran yang dihasilkan oleh PV. Energi listrik hasil dari PV umumnya disimpan terlebih dahulu dalam baterai. Pada proses pengecasan baterai, dibutuhkan tegangan yang konstan sebesar 12 V. DC-DC converter dibutuhkan untuk dapat menghasilkan tegangan yang konstan. Zeta converter mampu menghasilkan tegangan keluaran lebih besar maupun lebih kecil dari pada tegangan masukan tanpa mengubah polaritas. Sliding Mode Control (SMC) umum digunakan untuk sistem yang memiliki respon yang non linier seperti Zeta converter. Pada penelitian ini, SMC akan diimplementasikan pada Zeta converter, sebagai pembanding akan digunakan pengendali PID. Kata Kunci – Zeta converter, implementasi, SMC, pengendali PID. ABSTRACT Sunlight shines throughout the year in tropical countries, one of them is Indonesia. Solar energy has become one of the most potential alternative energies in Indonesia. In order to convert solar energy to electrical energy, a Photovoltaic (PV) is needed to do so. The intensity of sunlight will certainly not be the same all the time. The fluctuating of sunlight greatly affects the change in output voltage generated by PV. Electrical energy from PV is usually stored in the battery. In the battery charging process, a constant voltage of 12 V, to produce a constant voltage, DC-DC converter is needed. Zeta converter is able to produce output voltages above or below than the input voltage without changing the polarity. Sliding Mode Control (SMC) is commonly used for systems that have non-linear responses like the Zeta converter. In this study, SMC will be implemented in the Zeta converter, as a comparison the PID controller will be used. Keywords - Zeta converter, implementation, SMC, PID controller
RANCANG BANGUN KONTROLER ON-OFF TIGA POSISI PADA SISTEM KONTROL TEMPERATURE Jhosua Christian Tampubolon; Mochammad Rusli; Erni Yudaningtyas
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontroler on-off tiga posisi memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan kontroler on-off dua posisi, yaitu pada kontroler on-off tiga posisi memiliki tiga kondisi, berbeda dengan dua posisi yang hanya memiliki dua kondisi. Dua kontroler ini diuji pada Temperature Controlled System 734 12 dan dibandingkan dengan kontroler on-off dua posisi. Penelitian ini menggunakan tiga nilai setpoint yang sama tiap kontroler, serta dengan gangguan yang sama. Kontroler on-off tiga posisi menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam daya kontroler untuk mencapai setpoint yang tinggi, respons transien yang lebih cepat, serta masa lifetime kontroler yang lebih lama, dibanding dengan kontroler on-off dua posisi. Pada penelitian ini juga membuktikan adanya kondisi mengapung yang terjadi pada kontroler on-off tiga posisi Kata Kunci: Kontroler on-off tiga posisi, kontroler on-off dua posisi, Temperature Controlled System 734 12, kondisi mengapung.   ABSTRACT Three-position on-off controller have a basic difference when compared with two position on-off controller, i.e. three-position on-off controller has three condition, different with two-position which is only has two condition. These two controllers are tested on plant Temperature Controlled System 734 12 and compared with two-position on-off controller. The experiment uses three value of setpoint which is similar for each other controllers, also with the same disturbance.  Three-position on-off controller produces better performance in given power for high value setpoint, faster transient response, and longer controller lifetime, compared to two-position on-off controller. This experiment also proved the existence of the floating condition that occur in the three-position on-off controller. Keywords: Three-position on-off controller, two-position on-off controller, Temperature Controlled System 734 12, floating condition.
PERANCANGAN PENGENDALIAN SUHU PADA ELECTROFORMING JEWELLERY AND DECORATIVE MENGGUNAKAN KUNINGAN Frans W. P. Napitupulu; n/a Rahmadwati; Muhammad Aziz Muslim
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Electroforming merupakan teknik pelapisan logam pada subtrat atau model benda nonlogam. Khusus untuk pelapis menggunakan kuningan suhu larutannya harus dijaga agar tetap konstan yaitu pada suhu 40 , jika tidak maka hasil dari pelapisannya kurang mengkilap dan mempengaruhi kualitasnya. Pengendalian suhu pada penelitian ini menggunakan pemanas dengan sumber AC (Alternating Current) permasalahan ini terjadi karena larutan electroforming kuningan memiliki suhu optimal untuk bekerja dengan baik, sehingga harapannya hasil dari pelapisannya dapat lebih mengkilap. Pada penelitian ini dilakukan proses pengendalian suhu larutan electroforming kuningan tersebut agar konstan pada suhu 40 . Proses pengendalian suhu ini menggunakan pemanas, sehingga pemanas tersebut menggunakan dimmer AC, dimana dimmer ini mengontrol tegangan yang keluar dari dimmer berdasarkan nilai PWM yang diberikan. Dari penelitian yang dilakukan pemodelan sistem menggunakan metode non-parametric, lalu mentukan parameter PI menggunkan metode root locus. Hasil dari penelitian ini didapatkan nilai parameter PI yang terbaik yaitu, Kp = 2.8433 dan Ki = 0.008 dengan nilai settling time = 350 detik, error steady state = 5%, overshoot = 5% Kata Kunci: Pengendalian Suhu, Electroforming, Kontroler PI, Root Locus.   ABSTRACT Electroforming is a metal coating technique on substrate or nonmetal object models. Especially for coatings using brass the temperature of the solution must be kept constant at 40 ℃, otherwise the results of the coating are less shiny and affect its quality. The temperature control in this study uses a heater with an AC (Alternating Current) source. This problem occurs because the brass electroforming solution has an optimal temperature to work well, so that the expected outcome of its coating can be more shiny. In this study the process of controlling the temperature of the brass electroforming solution is constant at a temperature of 40 ℃. This temperature control process uses a heater, so the heater uses an AC dimmer, where this dimmer controls the voltage that comes out of the dimmer based on the PWM value given. From the research conducted system modeling using non-parametric methods, then determine the PI parameters using the root locus method. The results of this study obtained the best PI parameter values, Kp = 2.8433 and Ki = 0.008 with settling time value = 350 seconds, error steady state = 5%, overshoot = 5% Keywords: Temperature Control, Electroforming, PI Controller, Root Locus.
DESAIN KONTROL OPTIMAL LQR DENGAN ESTIMATOR LUENBERGER PADA GENERATOR DC (TYPE 734 11) LEYBOLD Faishal Farras Wasito; Mochammad Rusli; n/a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Motor Generator Set DC (type 734 11) Leybold merupakan prototype generator DC sekaligus modul praktikum. Motor generator set DC (type 734 11) Leybold terdiri atas 2 motor DC dimana motor DC pertama digunakan sebagai penggerak dan yang kedua sebagai generator DC. Berdasarkan hasil identifikasi plant menggunakan sinyal uji PRBS dan sintaks ident pada software MATLAB R2017b, fungsi alih plant mempunyai best fit 95,14% dan telah di validasi. Berdasarkan hasil simulasi untuk mencari nilai Q dan S yang optimal didapatkan Q = [-0,5 0 ; 0 0,2] dan S = 0,5 sehingga nilai matriks R = [-0,1402 0,2408], sedangkan untuk matriks prafilter M = [1,3652] dan untuk matriks  estimator luenberger L = [0,1906 ; 5,3912]. Hasil simulasi tanpa gangguan menghasilkan respon dengan setting time = 5,075 detik, error steady state <1%, U maksimal 0,34A, dan saat diberi gangguan fungsi step membutuhkan waktu 3,8 detik untuk memperbaiki respon dan kembali ke set point. Kata Kunci : Motor DC, Generator DC, LQR, Luenberger   ABSTRACT DC Generator Motor Set (type 734 11) Leybold is a prototype DC Generator and is a practical tool. DC Generator motor set (type 734 11) Leybold consist of 2 DC motors where the first DC motor is used as drive and the second as a DC generator. Based on the result of plant identification using the PRBS test signal and the syntax ident on the MATLAB R2017b software, the plant transfer function has the best fir 95,14% and has been validated. Based on the simulation results to find the optimal Q and S values, it is found that Q = [-0,5 0 ; 0 0,2], and S = 0.5 therefore the value of the matrix R = [-0,1402 0,2408], while for matriks prafilter M = [1,3652] and for matriks luenberger  L = [0,1906 ; 5,3912]. The Result of the simulation without disturbance resulted in a response with settling time 5,075s, error steady state <1%, maximum U 0,34A, and when given a disturbance the step function took 3,8s to improve the respons and return to the set point. Keywords: DC Motor, DC Generator , LQR, Luenberger.
ANALISIS DAN OPTIMASI WLAN DENGAN PENDEKATAN PPDIOO Muhammad Khuzain; Sigit Kusmaryanto; Fakhriy Hario Partiansyah
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

High implementation of WLAN technology and poor development planning create many problem in reality. Weak signal strength and interference from neighbor AP can decrease wireless communication performance. In the channel assignment point of view, interference consist of Co-Channel Interference (ACI) and Adjacent Channel Interference (ACI). Optimization is the key to minimize the impact from these problems. In this paper, the author perform WLAN coverage area enhancement using simulated access point (AP). Quality signal like level signal before and after optimization is compared to ensure good performance result. In other side, focus experiment is minimizing impact ACI in fixWLAN network from interference of mWLAN. Due to high mobility and personal use, mWLAN can become great interference sources for fixWLAN. Interference impact reduction performed with physical distance (D) and channel distance (N) controlling. Observation parameter used in this experiment is throughput and packet loss. In conclusion, quality statistic improvement for signal level above -45 dBm in building 1 (1st floor) is 36,8%, in building 1 (2nd floor) is 64,1 %, in building 2 is 23,7 %, in building 3 is 58,1 %, and in building 4 is 86,6 %. In the other side, impact of Adjacent Channel Interference can be reduced by addition physical separation and using high channel separation. The highest performance obtained by experiment is using 5 channel separation and 5 m physical separation with average throughput is 55,2 Mbps and average packet loss is 0,061 %. Index Terms—Adjacent Channel Interference (ACI),  Optimization Coverage Area, Packet Loss, Throughput, WLAN
PERILAKU GELEMBUNG UDARA DI DALAM MINYAK TRANSFORMATOR DENGAN PENGARUH MEDAN LISTRIK DC HOMOGEN Alif Rahmatullah Umar; Mochammad Dhofir
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 8, No 2 (2020)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Minyak transformator merupakan media isolasi cair yang berperan penting dalam sitem ketenagalistrikan di Indonesia. Namun, media isolasi cair dapar mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh adanya gelembung udara. Ada beberapa faktor timbulnya suatu gelembung pada dielektrik cair, salah satunya adalah adanya kenaikan suhu pada minyak transformator. Pada penelitian ini akan mengamati perilaku gelembung udara di dalam minyak transformator shell diala b dengan pengaruh medan listrik DC homogen, dimana dalam penelitian ini gelembung udara dengan variasi diameter diinjeksikan dari dasar sehingga bergerak ke permukaan minyak transformator. Pengujian menggunakan rangkaian pembangkitan tegangan tinggi AC dan DC untuk mendapatkan nilai tegangan tembus, arus bocor, arus konduksi dari minyak transformator serta untuk mengamati pengaruh medan listrik pada gelembung udara dengan besar tegangan masukan yaitu 60 kV hingga 80 kV. Hasil pengujian yang didapatkan dalam penelitian ini berupa kekuatan dielektrik minyak transformator shell diala b senilai 80,40 kV/cm, nilai permitivas relatif 2,35 dan nilai resistivitas sebesar 0,312 MΩ????. Pada kondisi ideal, gelembung udara pada minyak transformator yang diberi medan listrik DC homogen dengan efisiensi distribusi medan listrik bernilai 1 akan bergerak ke permukaan tanpa adanya pergeseran pada sumbu x dikarenakan medan listrik DC homogen menyebabkan resultan gaya pada sumbu x bernilai nol. Namun pada kondisi riil, efisiensi distribusi medan listrik () yang dihasilkan tidak bernilai 1. Gelembung udara akan bergerak kepermukaan minyak dengan besar gaya dan arah mengikuti resultan dari gaya apung  dan gaya medan listrik  sehingga menyebabkan gelembung udara mengalami pergeseran pada sumbu x dari titik pelepasan. Gelembung udara berdiameter 3 mm membutuhkan waktu 1,167 detik, sedangkan gelembung udara berdiameter 5 mm membutuhkan waktu 1,4 detik untuk mencapai permukaan minyak transformator. Semakin besar diameter gelembung udara, maka semakin cepat dan singkat gelembung udara untuk mencapai permukaan minyak transformator. Gelembung udara berdiameter 3 mm dan 5 mm pada minyak transformator dengan pengaruh medan listrik DC homogen akan cenderung mempertahankan bentuk geometrisnya saat bergerak ke permukaan minyak transformator dalam rentang kuat medan rata-rata 6 kV/cm – 8 kV/cm. Hal ini dikarenakan kuat medan listrik yang dihasilkan belum mampu untuk membuat gelembung udara berubah bentuk hingga pecah. Hal ini juga didukung oleh pengaruh medan listrik DC yang hanya memiliki satu arah medan utama. Kata kunci: minyak transformator, tegangan tembus, gelembung udara, medan listrik DC   ABSTRACT Transformer oil is a liquid insulation media that is very important in the electricity system in Indonesia. The presence of air bubbles in the transformer oil will certainly affect the performance to cause failure in the transformer oil. There are several factors for the emergence of a bubble in the liquid dielectric, the uneven surface of the electrodes so that there are air pockets on the surface. In this study will observe the behavior of air bubbles in the shell diala b transformer oil under the influence of a DC uniform electric field, where in this study air bubbles with diameter variations are injected from the bottom so that they move to the surface of the transformer oil. DC uniform electric field is produced from 2 parallel plate electrodes which are given an input voltage in the form of a DC voltage. The test uses an AC and DC high voltage generation circuit to obtain the breakdown voltage, leakage current, conduction current from transformer oil and to observe the effect of the electric field on air bubbles with large input voltages of 60 kV to 80 kV. The test results obtained in this study are dielectric strength of diala b transformer oil with a value of 80.40 kV/cm, a relative permitivas value of 2.35 and a resistivity value of 0.312 MΩ????. In ideal conditions, air bubbles in transformer oil which are given a DC uniform electric field with an electric field distribution efficiency of value 1 will move to the surface without any shift on the x-axis because the DC uniform electric field causes the resultant force on the x-axis to be zero. However, in real conditions, the efficiency of the electric field distribution (η) produced is not equal to 1. Air bubbles will move to the surface of the oil with a large force and direction following the resultant of the buoyant force FB and the electric field force Fg, causing the air bubbles to shift on the x-axis of release point. The 3 mm diameter air bubble takes 1.167 seconds, while the 5 mm diameter air bubble takes 1.4 seconds to reach the transformer oil surface. The greater the diameter of the air bubbles, the faster and shorter the air bubbles to reach the transformer oil surface. Air bubbles 3 mm and 5 mm in diameter on transformer oil with the influence of a DC uniform electric field will tend to maintain their geometric shape when moving to the surface of the transformer oil in the average field strength range of 6 kV/cm - 8 kV/cm. This is because the generated electric field strength has not been able to make air bubbles change shape until they burst. This is also supported by the influence of a DC electric field which has only one main field direction Keywords: transformer oil, breakdown voltage, air bubbles, DC electric fields

Page 2 of 3 | Total Record : 24


Filter by Year

2020 2020


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 7 (2025) Vol. 13 No. 6 (2025) Vol. 13 No. 5 (2025) Vol. 13 No. 4 (2025) Vol. 13 No. 3 (2025) Vol. 13 No. 2 (2025) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 6 (2024) Vol. 12 No. 5 (2024) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 6 (2023) Vol. 11 No. 5 (2023) Vol. 11 No. 4 (2023) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 6 (2022) Vol. 10 No. 5 (2022) Vol. 10 No. 4 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022): Vol. 10 No. 3 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol 9, No 8 (2021) Vol 9, No 7 (2021) Vol 9, No 6 (2021) Vol 9, No 5 (2021) Vol 9, No 4 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 5 (2020) Vol 8, No 4 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 7 (2019) Vol 7, No 6 (2019) Vol 7, No 5 (2019) Vol 7, No 4 (2019) Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 7 (2018) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue