cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa TEUB
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 2,116 Documents
PERANCANGAN GENERATOR SINUS UNTUK APLIKASI SISTEM WPT Ibnu Kurnia Cahya; n/a Wijono
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem wireless power transfer (WPT) menggunakan converter daya untuk menghasilkan arus dengan frekuensi tinggi pada primary/source coil untuk membuat gandengan magnetik ke satu atau lebih secondary coil melewati celah udara tanpa konduksi elektrik secara langsung. Di dalam paper ini berisi tentang penjelasan, simulasi, pembuatan prototipe, dan pengujian rancangan generator sinus sebagai converter daya untuk sistem WPT yang menggunakan gandengan magnetik. Pembuatan prototipe dan hasil pengujian mendemonstrasikan bahwa rancangan dapat digunakan untuk converter daya dengan frekuensi tinggi yang dapat dirubah dan dengan konstruksi yang ringkas dan sederhana. Didapatkan faktor kalibrasi rancangan menggunakan simulator dan secara praktik sebesar 0.92 pada frekuensi uji sinus yang 1 kHz.  Pengujian menggunakan coil WPT menghasilkan bentuk gelombang sinus cacat pada semua frekuensi uji dan amplitudo gelombang tertinggi menggunakan coil WPT dengan jarak celah 0.4 cm dihasilkan pada frekuensi uji sinus 8 kHz. Kata Kunci: WPT, frekuensi, perancangan, converter daya. ABSTRACT Wireless power transfer system (WPT) employ power converter to generate high frequency current in the primary/source coil to make couple power magnetically to one or more secondary coil across air gap without direct electrical contact. In this paper contains about the explanation, simulation, prototyping, and testing the sine generator design as a power converter for magnetic coupled WPT system. Prototyping and test result demonstrate that the design allows for high variable frequency  power converter with compact and simple construction. Design calibration factor is obtained by simulator and build practically is 0.92 in test sine frequency 1 kHz. The test result using WPT coil obtaining defective wave form in all test frequency variation and the higher amplitude of wave in employ WPT at 0.4 air gap coil test is ghatered in test sine frequency 8 kHz. Keyword: WPT, frequency, design, power converter.
PERANCANGAN MODEL PEMANAS AIR PADA SHOWER MENGGUNAKAN KONTROLER PID BERBASIS ARDUINO Zzyo Chandra; Bambang Siswojo; n/a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingkat kebutuhan pemanas air yang semakin tinggi mendorong para peneliti untuk mengembangkan sistem pemanas air. Penelitian ini adalah penelitian ekspiremental. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem kontrol temperatur berupa model pemanas air dengan kontrol PID berbasis Arduino Uno. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yang dilakukan selama 3 bulan. Penelitian ini menggunakan metode PID agar mendapatkan hasil respon yang cepat. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa hasil pengujian sistem secara keseluruhan dengan beban dan tanpa beban dengan setpoint sebesar 4,4 V, maka didapatkan peak time sebesar 8 detik, maximum overshoot sebesar 5 %, settling time sebesar 9 detik, error steady state sebesar 1,55 %, dan recovery time sebesar 2 detik. Kata kunci: Pemanas Air, Arduino Uno  ABSTRACTIn this economy, the need of water heater is becoming more prominent. Therefore, it motivates the researchers to develop various system of water heater. Moreover, this type of research is experimental. The aim of this research is to design temperature control system by using water heater model based on Arduino Uno. Data gathering technique in this research is done by observe which implemented in 3 months. Researcher choose PID method to get a fast result. From the experiment above, it found that the overall result was found that the overall system test results with disturbance and without disturbance by using a set-point of 4.4 V, then obtained a peak time of 8 seconds, maximum overshoot of 5%, settling time of 9 seconds, steady state error of 1,55%, recovery time of 2 seconds.Key words: Water Heater, Arduino Uno  
RANCANG BANGUN ALAT UKUR FLUKS MAGNET BERBASIS ARDUINO Ariq Kusuma Wardana; Hery Purnomo; Rini Nur Hasanah
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karakteristik mesin listrik sangat bergantung pada penggunaan bahan magnet. Bahan-bahan magnet tersebut diperlukan untuk membuat rangkaian magnet dan dipergunakan oleh perencana mesin untuk memperoleh karakteristik mesin tertentu sesuai keinginan. Pengukuran fluks bertujuan agar mengetahui karakteristik inti bahan magnetis, sehingga dapat dianalisis karakteristik suatu transformator atau mesin elektrik. Karakteristik inti bahan magnetis dapat mempengaruhi efektivitas suatu transformator atau mesin elektrik. Pengukuran fluksmeter konvensional mempunyai tingkat ketelitian yang rendah dan simpangan antara nilai sesungguhnya dan terbaca cukup tinggi alhasil keakuratan kurang direkomendasikan. Penelitian ini membahas mengenai perancangan alat ukur fluks magnet berbasis Arduino, pengujian alat ukur fluks magnet berbasis Arduino untuk mengetahui apakah sudah relevan dengan teori dan dibandingkan fluksmeter analog .Fluksmeter berbasis Arduino mempunyai prinsip kerja yaitu tegangan yang terinduksi pada diukur oleh sensor tegangan, kemudian data pengukuran berupa tegangan diintegrasi terhadap perubahan waktu dengan metode Midpoint Riemann Sum. Berdasarkan perancangan dan pengujian didapatkan bahwa perancangan fluksmeter berbasis Arduino membutuhkan sensor tegangan untuk mengukur tegangan terinduksi, dilakukan kalibrasi diperoleh kesalahan sensor DC 25 V sebesar 1,4077 % dan ZMPT101b sebesar 1,9000 %. Mikrokontroler berfungsi untuk unit kontrol, melakukan integral tertentu, menampilkan pada LCD, dan menyimpan data pada memori. Metode Midpoint Riemann Sum sesuai digunakan dalam perhitungan fluks magnet berbasis Arduino. Pada pengujian diperoleh hasil fluks magnet yang terukur oleh fluksmeter analog standar dan fluksmeter berbasis Arduino menpunyai nilai hampir sama, hal tersebut menyatakan perancangan alat fluks magnet berbasis Arduino telah sesuai secara pengukuran.Kata Kunci : fluks magnet, Arduino, Integrasi, Midpoint Riemann Sum.ABSTRACTThe characteristics of an electric engine are very dependent on the use of magnetic materials. These magnetic materials are needed to make magnetic circuits and are used by machine planners to obtain certain machine characteristics as desired. Flux measurement aims to determine the core characteristics of magnetic materials, so that the characteristics of a transformer or an electric machine can be analyzed. The core characteristics of magnetic materials can affect the effectiveness of a transformer or an electric engine. Conventional fluxmeter measurements have a low level of accuracy and the deviation between the true and readable values is quite high so the accuracy is not recommended. This study discusses the design of Arduino-based magnetic flux measuring devices, testing of Arduino-based magnetic flux measuring devices to find out whether they are relevant to the theory and compared to analog fluxmeter. in the form of a voltage integrated with time changes with the Midpoint Riemann Sum method. Based on the design and testing, it was found that the design of Arduino-based fluxmeter requires a voltage sensor to measure the induced voltage, a calibration obtained by DC 25 V sensor error is 1.4077% and ZMPT101b is 1.9000%. The microcontroller functions for the control unit, performs certain integrals, displays on the LCD, and stores data in memory. The Riemann Sum Midpoint method is suitable for use in Arduino-based magnetic flux calculations. In the test results obtained by magnetic flux measured by standard analog fluxmeter and Arduino-based fluxmeter have almost the same value, it states the design of Arduino-based magnetic flux apparatus has been measured accordingly.Keywords: Magnetic flux, Arduino, Integration, Midpoint Riemann Sum.
RANCANG BANGUN POWER FACTOR METER BERBASIS INTERNET OF THINGS DENGAN METODE DETEKSI TEGANGAN DAN ARUS Rizqi Taufiqurrahman; Rini Nur Hasanah; Hery Purnomo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Makalah ini menguraikan tentang perancangan alat pengukur faktor daya dengan menggunakan mikrokontroler NodeMCU sebagai perantara ke Internet atau sering disebut Internet of Things. Metode yang digunakan untuk mengukur faktor daya pada alat adalah metode deteksi tegangan dan arus yang membutuhkan data gelombang fasa tegangan dan arus. Gelombang tegangan dan arus yang diamankan dengan trafo tegangan dan trafo arus di komparasi dengan Ground (0V) menggunakan komparator. Keluaran dari komparator dijadikan masukan untuk gerbang XOR sehingga perbedaan fasa dapat terdeteksi di keluaran gerbang XOR. Perbedaan fasa diubah menjadi faktor daya di mikrokontroler menggunakan rekayasa perangkat lunak. Hasil dari perhitungan ditampilkan ke LCD dan juga dikirim ke cloud database berupa Firebase yang disediakan oleh Google dengan paket tak berbayar untuk diakses oleh smartphone. Dalam penelitian ini, pengujian alat dilakukan pada sepuluh macam beban dengan 3 jenis yaitu resistif, induktif dan non-linier. Dari data diperoleh kesalahan atau error rata-rata dari 3 macam beban (resistif, induktif dan non-linier) adalah 1,907%. Untuk beban resistif, kesalahan rata-ratanya adalah 0,675%. Untuk beban induktif, kesalahan rata-ratanya adalah 2,45%. Untuk beban non-linier, kesalahan rata-ratanya adalah 3,33%. Urutan kesalahan dari tertinggi hingga ke terendah adalah beban non-linier, beban induktif dan beban resistif. Beban non-linier memiliki rata-rata kesalahan tertinggi dari beban yang lainnya disebabkan oleh kompleksnya gelombang tegangan dan arusnya.Kata kunci: Faktor daya, Komparator, Gerbang XOR, Tegangan, Arus, Internet of Things.ABSTRACTThis paper describes the design of power factor gauges using the NodeMCU microcontroller as an intermediary to the Internet or often called the Internet of Things. The method used to measure the power factor of the device is the voltage and current detection method that requires voltage and current phase wave data. Voltage and current waves which secured in a voltage transformer and current transformers are compared with Ground (0V) using a comparator. The output of the comparator is input for the XOR gate so that phase differences can be detected at the XOR gate output. The phase difference is converted to a power factor in the microcontroller using the software engineering. The results of calculations are displayed on the LCD and also sent to the cloud database in the form of Firebase provided by Google with a free package to be accessed by a smartphone. In this study, tool testing was carried out on ten types of loads with 3 types namely resistive, inductive and non-linear. From the data obtained an error or an average error of 3 types of load (resistive, inductive and non-linear) is 1.907%. For resistive loads, the average error is 0.675%. For inductive loads, the average error is 2.45%. For non-linear loads, the average error is 3.33%. The error sequence from highest to lowest is non-linear load, inductive load, and resistive load. Non-linear loads have the highest average errors than other loads due to the complexity of the voltage and current waves.Keywords: Power Factor, Comparator, XOR Gate, Voltage, Current, Internet of Things.
RANCANGAN SISTEM KONTROL POSISI SUDUT PADA BASE ROBOT PUMA MENGGUNAKAN KONTROLER LOGIKA FUZZY (KLF) Falah Heksananda; Bambang Siswojo; n/a Rahmadwati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Robot merupakan sebuah alat mekanik yang dapat melakukan fungsi tertentu berdasarkan kebutuhan manusia, bekerja secara otomatis digunakan di dunia industri, dan dapat memperoleh informasi dari lingkungan (melalui sensor). Adapun yang disebut dengan robot PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly) yaitu salah satu jenis robot yang sering digunakan dalam proses industri. Lengkapnya robot PUMA memiliki 6 derajat kebebasan  DOF (Degrees Of Freedom) dengan pergelangan tangan berebentuk bola dan di setiap DOF digerakan oleh motor servo. Motor servo sangatlah diperlukan untuk mengatur sudut secara tetap dan tahan terhadap gangguan pada setiap joint (sendi) robot. Oleh karena itu, pada penelitian ini membuat suatu  sistem kontrol posisi sudut pada base robot PUMA menggunakan Kontroler Logika Fuzzy dengan mikrokontroler Arduino uno. Hasil yang didapatkan dari penilitian ini yaitu hasil penalaan parameter KLF berdasarkan 2 input dan 1 output yang menghasilkan sebanyak 25 fuzzy rules. Dan pengujian secara keseluruhan yang telah dilakukan menghasilkan nilai respon dari hasil pengujian keseluruhan tanpa adanya gangguan, sistem mampu mencapai steady state pada waktu 1s, memiliki toleransi batas atas dan bawah sebesar 2%, dan  tidak memiliki overshoot. Untuk hasil pengujian keseluruhan dengan adanyagangguan menghasilkan nilai respon sistem mampu mencapai steady state pada waktu 1s, kemudian diberi gangguan berupa beban atau dorongan  pada end effector sebesar 1,961 N.m, dan respon  mampu  mengembalikan kembali pada keadaan steady (setimbang) dengan recovery time sebesar 0,2s.   Kata Kunci: Robot PUMA, Kontroler Logika Fuzzy (KLF), Motor Servo. ABSTRACT A robot is a mechanical device that can function based on human needs, is used automatically to be used in the industrial world, and can be obtained information from the environment (through sensors). The so-called PUMA (Programmable Universal Machine for Assembly) robot is one type of robot that is often used in industrial processes. Complete PUMA robot has 6 DOF (Degrees of Freedom) with wrists in the shape of a ball and each DOF is driven by a servo motor. Servo motors are needed to adjust the angle permanently and are resistant to the disturbance in each joint of the robot. Therefore, in this study created an angular position control system at the base of the PUMA robot using a Fuzzy Logic Controller with an Arduino Uno microcontroller. The results obtained from this research are the results of the tuning of the KLF parameters based on 2 inputs and 1 output that produces as many as 25 fuzzy rules. And overall testing that has been done produces a response value of the overall test results without interference, the system can reach a steady state at 1s, has an upper and lower limit tolerance of 2%, and has no overshoot. For the overall test results in the presence of a disturbance, the system response value is able to reach a steady-state at 1s, then given a disturbance in the form of a load or impulse at an end effector of 1.961 Nm, and the response is able to return to a steady-state (equilibrium) with a recovery time of 0.2s.
RANCANG BANGUN MODUL SOLAR TRAINER LABORATORIUM SISTEM DAYA ELEKTRIK Wulan Indah Septiani; Mahfudz Shidiq; n/a Soeprapto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perancangan Solar Trainer sebagai alat pengujian sistem PLTS pada Laboratorium Sistem Daya Elektrik. Perancangan pada solar trainer didasarkan pada karakteristik hubungan antara tegangan dan arus yang dihasilkan oleh modul fotovoltaik terhadap Iradiasi matahari dan temperatur (suhu), data parameter rangkaian sistem PLTS dan spesifikasi dari peralatan yang digunakan. Sistem PLTS terdiri atas sistem PLTS off grid, sistem PLTS on grid, dan sistem PLTS hibrida. Dari hasil pengujian solar trainer pada karakteristik sel surya nilai tegangan dan arus tertinggi didapatkan pada radiasi matahari sebesar 1000 W/m 2 dengan nilai tegangan 8,52 V dan arus 0,32 A. Sedangkan nilai tegangan dan arus pada suhu tertinggi, yaitu 25 oC sebesar tegangan keluaran 8,82 V dan arus keluaran 0,58 A. Pada sistem PLTS on grid keluaran grid tie inverter dihubungkan dengan jaringan listrik PLN yang kemudian disinkronisasi oleh GTI. Sistem akan melakukan ekspor apabila daya yang dihasilkan lebih besar dari daya yang dibutuhkan oleh beban, daya yang berlebih akan dikirim ke jaringan lokal (PLN). Sistem akan melakukan impor apabila kebutuhan daya lebih besar dari daya yang dihasilkan. Sistem PLTS hibrida merupakan penggabungan antara sistem PLTS off grid dan on grid. Pada sistem PLTS hibrida sistem fotovoltaik on grid akan tetap dapat bekerja walaupun jaringan listrik PLN padam karena sistem fotovoltaik off grid akan menggantikan PLN untuk menyediakan jaringan listrik lokal. Kata kunci: Sel Surya, Solar Trainer, Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya, Jaringan Listrik PLN.   ABSTRACT This research discusses the design of Solar Trainer as a testing device for the PLTS system in the electrical power system laboratory. The design on the solar trainer is based on the relationship characteristics between voltage and current generated by photovoltaic modules against the irradiation of the sun and the temperature (temperature), the parameter data of the PLTS system set and the specifications of the equipment used. The PLTS system consists of an off-grid PLTS system, an on-grid PLTS system, and a hybrid PLTS system. From the results of a solar trainer test on the characteristics of solar cells voltage value and the highest current obtained in solar radiation of 1000 W/m 2 with a voltage value of 8,52 V and current 0.32 A. While the value of voltage and current at the highest temperature, which is 25 oC for the output voltage 8,82 V and the output current 0.58 A. In the system PLTS on-grid output grid-tie inverter is connected with PLN power network which is then synchronized by GTI. The system will export when the resulting power is greater than the power required by the load, the excess power will be sent to the local network (PLN). The system will import when the power requirement is greater than the power generated. The hybrid PLTS system is an amalgamation between the PLTS system off-grid and on-grid. On a hybrid, the system photovoltaic on-grid system will still be working even though the PLN power grid is outages because the photovoltaic off-grid system will replace PLN to provide local power grid. Keywords: Solar cell, solar power system, PLN electricity network, Solar Trainer.
RANCANG BANGUN TRANSFORMATOR UNTUK UJI KETAHANAN ISOLASI KONEKTOR PRES Firmansyah Putra Satria; Mochammad Dhofir
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konektor pres berfungsi untuk menyambungkan sambungan kabel pada sistem distribusi jaringan tegangan rendah. Hasil penyambungan dengan konektor pres harus melalui beberapa pengujian salah satunya pengujian ketahanan tegangan. Tegangan yang diberikan pada pengujian ini merujuk pada Standar PLN D3.025:2015 yaitu sebesar 6 kV RMS dengan frekuensi 50 Hz selama 60 detik. Jika arus bocor yang mengalir pada konektor pres kurang dari 10,5 mA maka isolasi konektor pres dinyatakan lolos uji. Sedangkan jika arus bocor yang mengalir pada konektor pres lebih dari 10,5 mA maka isolasi konektor pres dinyatakan tidak lolos uji. Oleh karena itu pada penelitian ini akan dibuat sebuah transformator tegangan tinggi yang berfungsi memberikan tegangan pada konektor pres untuk menguji ketahan isolasi. Transformator didesain menggunakan tipe inti besi UI-175 dengan diameter kawat pada sisi primer sebesar 0,6 mm dan sisi sekunder sebesar 0,1 mm. Memiliki 3 tap keluaran sebesar 6kV, 7kV dan 8kVdengan jumlah lilitan masing masing sebanyak 29.700, 34.600, dan 39.600 sedangkan lilitan primer memiliki 1089 lilitan. Transformator hasil rancang bangun memiliki nilai parameter Rc = 5012 ohm, Xm = 2809 ohm dan Re = 28,89 ohm, Xe = 132,28. Tegangan maksimum transformator hasil rancang bangun sebesar 7.710 Volt RMS, pengukuran dilakukan menggunakan metode pembagi tegangan kapasitif dengan kapasitor 100 pF dan dilakukan pembacaan menggunakan der scheitelspannung messgerät (DSM). Kata kunci: Desain, Transformator, Tes, Konektor Pres. ABSTRACT Compression connectors has function to connect cable connection in low voltage distribution system. Compression connectors must go through several test, one of them is voltage withstand test. The voltage applied in this withstand test based on Standar PLN D3.025:2015 given a voltage around 6kV RMS with frequency 50 Hz for 60 seconds. If the leakage current from compression connectors less than 10.5 mA this compression connectors insulation passed the test. Meanwhile, If the leakage current from compression connectors more than 10,5 mA this compression connectors insulation failed the test. Therefore in this research a high voltage transformer will be made which serves to provide voltage for compression connector to test the insulation resistance. The transformer is designed using a type of iron core UI-175 with a diameter of wire on the primary side of 0.6 mm and a secondary side of 0.1 mm. It has 3 output tapes of 6kV, 7kV and 8kV with a total of 29,700, 34,600 and 39,600 winding, while the primary winding has 1089. Design of transformer has parameter values of Rc = 5012 ohms, Xm = 2809 ohms and Re = 28.89 ohms, Xe = 132.28. Maximum voltage of the transformer as a result of the design has 7,710 Volts RMS, the measurement is carried out using a capacitive voltage divider method with a 100 pF capacitor and will be read using der scheitelspannung messgerät (DSM). Keyword: Design, Transformer, Test, Compression Connectors.
REKONFIGURASI JARINGAN DISTRIBUSI GUNA MEMINIMALKAN RUGI-RUGI DAYA DENGAN METODE ALGORITMA GENETIKA Ramdhony Tofano Murisom; Teguh Utomo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan dan sangat bermanfaat bagi manusia, karena pemakaiannya yang praktis untuk kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan populasi penduduk yang pesat pada tempat-tempat tertentu mengakibatkan tidak meratanya populasi, sehingga menyebabkan struktur jaringan awal untuk menyalurkan energi listrik mengalami perubahan. Arus yang mengalir pada saluran listrik semakin besar dikarenakan konsumsi daya listrik yang meningkat. Akibatnya rugi-rugi saluran yang terjadi juga semakin besar. Oleh karena itu harus dilakukan suatu usaha yang dapat mengurangi rugi-rugi daya. Salah satu cara untuk mengurangi rugi-rugi jaringan adalah dengan melakukan rekonfigurasi jaringan. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan pemrosesan data akhir-akhir ini, peralatan-peralatan jaringan distribusi listrik telah memasuki era baru yaitu otomatisasi jaringan distribusi (Distribution Otomatization), yaitu operasional jaringan distribusi dilakukan dari satu tempat yang bisa mengendalikan semua peralatan pada jaringan distribusi, termasuk di dalamnya adalah rekonfigurasi jaringan distribusi. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diambil dari Institute of Electrical and Electronics Engineering yaitu IEEE 30 bus. Dan rekonfigurasi jaringan diformulasikan sebagai fungsi optimalisasi multiobjektif (Multiobjective Optimization Function) yang dicari solusinya menggunakan teknik algoritma genetika. Dan dalam penelitian ini akan membandingkan hasil rugi-rugi daya sebelum dan sesudah dilakukan rekonfigurasi jaringan. Kata kunci: Rekonfigurasi Jaringan; Rugi-rugi Daya; Algoritma Genetika.   ABSTRACT Electrical energy is one of the most needed and very beneficial energy for humans, because of its practical use for everyday human life. The rapid development of population in certain places resulted in the uneven distribution of the population, causing the initial network structure to channel electrical energy to change. The current flowing in the power line is getting bigger due to increased electricity consumption. As a result the channel losses that occur are also getting bigger. Therefore an effort must be made that can reduce power losses. One way to reduce network losses is to reconfigure the network. Along with the development of communication and data processing technology lately, electrical distribution network equipment has entered a new era of distribution network automation (Distribution Automatization), which is the operation of distribution networks carried out from one place that can control all equipment on the distribution network, including in it is the distribution network reconfiguration. In this study using secondary data which is data taken from the Institute of Electrical and Electronics Engineering, IEEE 30 bus. And network reconfiguration is formulated as a Multiobjective Optimization Function, which is sought for a solution using genetic algorithm techniques. And in this study will compare the results of power losses before and after network reconfiguration Keywords: Network Reconfiguration; Power Losses; Genetic Algorithms.
PERENCANAAN JARINGAN LONG TERM EVOLUTION (LTE) DI KOTA CIREBON Muhammad Yodi Satria; Sigit Kusmaryanto; Sapriesty Nainy Sari
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar 3GPP menyatakan bahwa LTE bisa diterapkan pada frekuensi 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, dan 2600 MHz. Kota Cirebon sebagai salah satu dari pusat dan gerbang jalur darat perdagangan di Jawa Barat saat ini sudah terlayani dengan jaringan LTE. Namun, seiring dengan bertambahnya penduduk dan pengguna LTE di Kota Cirebon, trafik data tentu akan meningkat, sehingga membutuhkan bandwidth yang lebih lebar. Dari permasalahan tersebut dibutuhkan frekuensi tambahan untuk pengadaan jaringan LTE agar pengguna LTE dapat terlayani dengan optimal. Frekuensi 2600 MHz sangat berpeluang dikarenakan adanya IPTV yang memungkinkan berkurangnya pelanggan Indovision di Indonesia. Pada penelitian ini akan menggunakan perencanaan jaringan LTE pada frekuensi 2600 MHz dikarenakan kurang lebih pada tahun 2020 umur satelit Indostar II akan habis . Sehingga pada tahun 2020 frekuensi 2600 MHz bisa digunakan untuk referensi frekuensi jaringan LTE. Perencanaan ini dilakukan dengan software Radio Planning Atoll. Kata Kunci- LTE, Atoll, Coverage Dimensioning, Capacity Dimensioning, Throughput. Abstract Abstract - The 3GPP standard states that LTE can be applied to 700 MHz, 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz and 2600 MHz frequencies. Cirebon City as one of the centers and gates of trade land routes in West Java is currently being served with LTE networks. However, along with the increase in population and users of LTE in the city of Cirebon, data traffic will certainly increase, thus requiring wider bandwidth. From these problems additional frequency is needed to procure LTE networks so that LTE users can be served optimally. The frequency of 2600 MHz is very likely due to the existence of IPTV which enables the reduction of Indovision customers in Indonesia. In this study will use the LTE network planning at a frequency of 2600 MHz because more or less in 2020 the age of the Indostar II satellite will run out. So that in 2020 the frequency of 2600 MHz can be used to reference the frequency of the LTE network. This planning is done with the Radio Planning Atoll software. Index Terms-- LTE, Atoll, Coverage Dimensioning, Capacity Dimensioning, Throughput.
SISTEM PENGONTROLAN KADAR ASAP PADA SMOOKING ROOM MENGGUNAKAN KONTROLER PID BERBASIS ARDUINO UNO Yogi Herlangga; Erni Yudaningtyas; Goegoes Dwi Nusantoro
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 7, No 7 (2019)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk  menguji sistem pengontrolan kadar asap menggunakan metode PID dengan setpoint 230ppm,. Alat pengontrolan kadar asap secara otomatis membuang asap rokok sesuai kadar ppm asap, sehingga pemakaian motor dc dapat secara optimal dari segi pemakaian energi listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) sistem dapat mencapai target setpoint yang telah ditentukan, yaitu sebesar 230ppm 2) Sistem dapat mencapai kondisi steady state  pada detik ke 270. Kata Kunci: Pengontrolan Motor, PID, Sensor asap. ABSTRACT The purpose of this study was to test the smoke control system using the PID method with a 230ppm setpoint. The smoke control device automatically discharges cigarette smoke according to the smoke ppm level, so that the use of a dc motor can be optimal in terms of electrical energy usage. The results showed that, 1) the system can reach the specified setpoint target, which is 230ppm 2) The system can reach a steady state at 270 seconds Keywords: Motor control, PID, Smoke sensor.

Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 7 (2025) Vol. 13 No. 6 (2025) Vol. 13 No. 5 (2025) Vol. 13 No. 4 (2025) Vol. 13 No. 3 (2025) Vol. 13 No. 2 (2025) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 6 (2024) Vol. 12 No. 5 (2024) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 6 (2023) Vol. 11 No. 5 (2023) Vol. 11 No. 4 (2023) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 6 (2022) Vol. 10 No. 5 (2022) Vol. 10 No. 4 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022): Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol 9, No 8 (2021) Vol 9, No 7 (2021) Vol 9, No 6 (2021) Vol 9, No 5 (2021) Vol 9, No 4 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 5 (2020) Vol 8, No 4 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 7 (2019) Vol 7, No 6 (2019) Vol 7, No 5 (2019) Vol 7, No 4 (2019) Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 7 (2018) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue