Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

A Control Method for Modified Bidirectional Cuk DC-DC Converter Azmi, Muhammad Rifqi; Dahono, Andriazis; Ilman, Sofyan M.; Rizqiawan, Arwindra; Dahono, Pekik A.
Frontier Energy System and Power Engineering Vol 3, No 1 (2021): JANUARY
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um049v3i1p10-19

Abstract

A control method for a modified bidirectional Cuk DC-DC converter is proposed in this paper. The proposed controller is a double control loop consisting of an inner current control loop and a voltage control loop is used to control the converter. The small-signals model that is useful in designing controllers is derived in this paper. A simple PI controller is used for both controllers. The simulation and experimental results are included in this paper to validate the performance of the proposed controller.
Kendali Suhu Air Dengan Pengendali PI Menggunakan Metode Ziegler-Nichols I, Chien Servo I, dan Chien Regulator I Sofyan Muhammad Ilman; Febi Ariefka Septian Putra; Irianto Irianto; Eka Prasetyono
JTERA (Jurnal Teknologi Rekayasa) Vol 7, No 2: December 2022
Publisher : Politeknik Sukabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31544/jtera.v7.i2.2022.267-274

Abstract

Pengendali suhu air sangat dibutuhkan dibeberapa industri dan gedung komersil. Pemanas air elektrik umumnya hanya dapat memamanaskan air dan tanpa adanya kendali suhu, salah satunya adalah peralatan komersil dispenser air minum. Penelitian ini penulis mengusulkan pengaturan suhu air panas pada dispenser yang dapat diatur dengan pengendalian Propotional-Integral (PI) dengan metode tunning Ziegler-Nichols I, Chien Servo I, dan Chien Regulator I dengan dua nilai setpoint yaitu pada suhu 80°C atau di suhu 90°C. Sensor yang digunakan adalah RTD PT100 sebagai sensing suhu air panas pada tabung dispenser. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu air panas dapat stabil di masing-masing setpoint tersebut dengan ketiga jenis penalaan kontrol PI. Metode Chien Regulator I memiliki rise time yang lebih cepat dan memiliki kestabilan yang baik dibandingkan dengan kedua metode lainnya dengan besarnya error steady state di bawah 2%.
Desain dan Implementasi Modul Konverter DC-DC Buck Boost Dengan Pengendali PID Regiantoro Kunigar; Adnan Rafi Al Tahtawi; Sofyan Muhammad Ilman
Jurnal Teknik Elektro Indonesia Vol 4 No 1 (2023): JTEIN: Jurnal Teknik Elektro Indonesia
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24036/jtein.v4i1.414

Abstract

Konverter DC-DC merupakan salah satu perangkat elektronika daya yang berperan penting dalam berbagai aplikasi sistem energi terbarukan, industri, maupun bidang telekomunikasi. Buck-boost converter merupakan salah satu jenis DC-DC converter yang mampu menurunkan dan menaikan tegangan DC dengan pengaturan modulasi lebar pulsa. Namun, saat ini modul buck-boost converter yang memiliki fitur kendali closed-loop masih jarang ditemukan. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan modul Buck Boost converter dengan dilengkapi kendali PID sebagai pengendali tegangan keluarannya. Modul dirancang sedemikian rupa agar mudah dipergunakan dan dilengkapi fitur kendali closed-loop. Metode kendali PID dirancang menggunakan metode tuning Ziegler Nichols tipe I untuk mencari parameter PID agar tegangan keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. Metode ini digunakan karena memiliki kemudahan dan menjadi metode dasar dalam pengendalian sistem dinamik seperti buck-boost converter. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa modul konverter dengan pengendalian tegangan yang menghasilkan error steady-state pada mode operasi kerja boost dan buck sekitar 0,4% dan settling time sekitar 2 s meskipun masih ditemukan osilasi saat kondisi steady-state.
Pengendalian Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa dengan Variabel Speed Drive TECO FM50-202 Menggunakan Metode Proportional Integral Derivative Ramdani, Ramdan Wahyu; Siswoyo, Siswoyo; Ilman, Sofyan Muhammad
Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Vol. 14 No. 1 (2023): Vol 14 (2023): Prosiding 14th Industrial Research Workshop and National Semina
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/irwns.v14i1.5352

Abstract

Mesin mixing merupakan salah satu bentuk implementasi motor induksi yang sering dijumpai di industri. Pada pengoperasiannya dibutuhkan kecepatan yang konstan sekalipun diberikan pembebanan yang beragam. Untuk mengubah kecepatan pada motor induksi dapat dilakukan melalui pengaturan tegangan dan frekuensi dengan menggunakan inverter atau Variable Speed Drive (VSD). Dalam penelitian kali ini, upaya untuk menjaga kecepatan motor induksi sekalipun dalam kondisi pembebanan yang berubah dilakukan dengan menerapkan kendali Proportional Integral Derivative (PID) untuk mengubah frekuensi secara otomatis menggunakan VSD. Penelitian ini bertujuan untuk menjaga kecepatan motor agar tetap konstan pada setpoint 1000 rpm dalam kondisi motor tanpa beban dan berbeban melalui penerapan kendali PID dengan metode tuning Ziegler Nichols 1 dan tuning manual yang telah diujikan secara eksperimen menggunakan modul VSD yang telah dibuat. Dari pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa kendali PID berhasil mencapai maximum overshoot dibawah 15% ketika motor induksi dalam keadaan tanpa beban maupun berbeban dengan Error Steady State dibawah 10%.
Desain dan Implementasi Konverter DC-DC Buck-Boost Dengan Kendali Modulasi Lebar Pulsa Dirgantara, Rifki Salman; Al Tahtawi, Adnan Rafi; Ilman, Sofyan Muhammad
Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Vol. 14 No. 1 (2023): Vol 14 (2023): Prosiding 14th Industrial Research Workshop and National Semina
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/irwns.v14i1.5353

Abstract

Konverter DC-DC sedang mengalami banyak pengembangan karena memiliki sejumlah keunggulan, salah satunya adalah desain yang lebih kompak. Selain itu, konverter ini juga mampu menghasilkan rasio tegangan keluaran yang dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari tegangan masukannya, dan dapat dimodifikasi dengan jumlah fasa banyak untuk meminimalisir riak arus masukan dan keluaran. Aplikasi dari konverter DC-DC banyak digunakan pada dunia industri, energi baru terbarukan, telekomunikasi dan lain sebagainya. Pada desain dan implementasi konverter DC-DC buck boost yang beroperasi berdasarkan besarnya nilai duty cycle dikendalikan menggunakan modulasi lebar pulsa (MLP) yang diatur secara manual. Tujuan dari penelitian ini adalah merealisasikan konverter dalam bentuk modul dan menghasilkan efisiensi di atas 70% antara daya keluaran dengan daya masukan pada konverter. Hasil dari implementasi menunjukkan bahwa efisiensi tertinggi yang dicapai adalah 85%.
Perancangan dan Simulasi Kendali Kecepatan Motor BLDC dengan Metode PID Menggunakan Teknik Tanpa Sensor Berbasis Simulink MatLab Nurizka Fitra Maula; Sofian Yahya; Sofyan Muhammad Ilman
Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Vol. 15 No. 1 (2024): Prosiding 15th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/irwns.v15i1.6205

Abstract

Motor tanpa sikat arus searah merupakan salah satu jenis motor arus searah yang biasa diaplikasikan pada beberapa jenis sektor seperti industri dan transportasi karena mempunyai kinerja yang andal. Namun, pengendalian motor BLDC pada umumnya masih menggunakan sensor hall-effect sehingga memiliki beberapa kekurangan seperti biaya sensor yang tinggi, dimensi motor yang lebih besar, dan error yang terjadi akibat kegagalan sensor. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dibuat perancangan simulasi perangkat lunak sistem pengendalian motor BLDC dengan daya 350W dan tegangan 48V menggunakan teknik tanpa sensor (sensorless). Hasil penelitian ini yaitu simulasi pengendalian kecepatan motor BLDC menggunakan metode PID dan teknik tanpa sensor ini dapat berjalan dengan stabil pada setpoint kecepatan 250 rpm.
Analisis Pengaruh Pembebanan Terhadap Efisiensi Generator 55 MW Unit 3 di PLN Indonesia Power UBP Kamojang Fadilah, Rafli; Yahya, Sofian; Ilman, Sofyan Muhammad
Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Vol. 15 No. 1 (2024): Prosiding 15th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/irwns.v15i1.6206

Abstract

Kebutuhan energi yang meningkat menempatkan tekanan besar pada infrastruktur pembangkit listrik. Generator adalah komponen utama dalam pembangkit listrik, dan kinerjanya dipengaruhi oleh efisiensi. Standar efisiensi generator sinkron di atas 85% menurut IEC 60034-1 tahun 2017. Efisiensi generator dapat berubah karena rugi-rugi saat pembebanan. Penelitian ini bertujuan menghitung data pembebanan, rugi-rugi, dan efisiensi pada generator unit 3 di PLN Indonesia Power UBP Kamojang, serta menguji kapasitas pembebanan 10–95%, dan menganalisis pengaruhnya terhadap efisiensi. Metode penelitian melibatkan pengumpulan data dari 2023-2024 selama 9 bulan dan dihitung menggunakan simulasi aritmatika Matlab dan simulasi loadflow pada ETAP. Hasil menunjukkan pembebanan rata-rata 43,8 MW dengan efisiensi 99,05%, pembebanan terbesar Januari 2023 sebesar 46,40 MW dengan efisiensi 99,06%, dan pembebanan terkecil Februari 2024 sebesar 41,9 MW dengan efisiensi 99,06%. Pengujian beban 95%-10% menunjukkan efisiensi lebih besar pada pembebanan 95% dibandingkan beban 80%-10%, karena efisiensi generator meningkat dengan pembebanan besar meskipun rugi tembaga bertambah, sementara rugi mekanik dan besi tetap konstan. Peningkatan daya keluaran lebih signifikan dibandingkan peningkatan rugi-rugi, sehingga efisiensi keseluruhan meningkat. Sebaliknya, rugi tembaga yang menurun dengan rugi besi dan mekanik konstan menyebabkan efisiensi turun.
Rancang Bangun Modul Level Shift Trapezium Pulse Width Modulation 3 Tingkat Giral Alsyahrial; Nanang Mulyono; Sofyan Muhammad Ilman
Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Vol. 15 No. 1 (2024): Prosiding 15th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/irwns.v15i1.6223

Abstract

Saat ini, pemanfaatan elektronika daya banyak diterapkan di berbagai industri di seluruh dunia, terutama sebagai perangkat utama dalam energi terbarukan. Salah satu perangkat elektronika daya yang sering digunakan adalah inverter. Di industri, inverter dapat berfungsi sebagai sumber tegangan AC dari pembangkit listrik yang berbasis DC. Dalam penelitian ini, akan dibuat modul penyulut multilevel inverter tiga fasa. Teknik switching yang digunakan adalah Level Shift Trapesium Pulse Width Modulation (TPWM). Modulasi lebar pulsa trapesium diperoleh dari modul osilator yaitu segitiga 360Hz sebagai sinyal carrier, dan sinusoidal 50Hz diolah menjadi sinyal trapesium sebagai sinyal reference. Sinyal reference dan carrier dibandingkan dan dipisah polaritasnya. Hasil yang didapat yaitu modul penyulut level shift trapezium pulse width modulation 3 tingkat dengan spesifikasi output Vpp rata rata yaitu 12V dan frekuensi di 50-552,7Hz.
Pengaturan Kecepatan Motor Brushless DC dengan Arah Putaran Forward dan Reverse Berbasis Human Machine Interface Winda Witri Wulandari; Dwi Septiyanto; Sofyan Muhammad Ilman
Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Vol. 15 No. 1 (2024): Prosiding 15th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)
Publisher : Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/irwns.v15i1.6282

Abstract

Motor Brushless DC merupakan salah satu jenis motor sinkron AC dengan jenis PMSM, tujuan yang ingin dicapai penulis adalah untuk mengatur kecepatan motor Brushless DC dengan arah putaran forward dan reverse yang diatur melalui Human Machine Interface. Kecepatan motor Brushless DC akan dideteksi oleh sensor Hall Efect pada motor Brushless DC, lalu sinyal dari sensor Hall Effect akan dikonversi menjadi RPM oleh mikrokontroler Raspberry Pi. Hasil yang diperoleh dari pengujian yang telah dilakukan, yaitu pengaturan kecepatan motor Brushless DC dengan arah putaran forward dan reverse dapat diimplementasikan dengan Human Machine Interface sebagai antarmuka pengaturannya, di mana meski putaran motor Brushless DC dalam kondisi forward ataupun reverse, tidak terdapat kecepatan ataupun frekuensi yang mengalami perubahan sangat signifikan, perubahan yang terjadi merupakan error pada sistem ataupun alat ukur.
Pemodelan dinamis dan kendali multi-loop konverter DC-DC boost dengan pengendali PI: Dynamic modeling and multi-loop control of DC-DC boost converters with PI controllers Muhammad Ilman, Sofyan; Septian Putra, Febi Ariefka
JITEL (Jurnal Ilmiah Telekomunikasi, Elektronika, dan Listrik Tenaga) Vol. 3 No. 1: March 2023
Publisher : Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/jitel.v3.i1.2023.47-56

Abstract

Pengendalian pada konverter DC-DC sangat diperlukan di beberapa aplikasi industri, energi terbarukan, sistem komunikasi, dan pada jaringan kelistrikan yang terintegrasi dengan sumber energi terbarukan. Pada penelitian ini penulis mengusulkan pemodelan dinamis dari sebuah sistem konverter DC-DC boost beserta sistem kendalinya dengan metode proporsinal-integral (PI). Tahap awal dimulai dengan pemodelan secara matematis menggunakan model ruang keadaan, linearisasi model sinyal kecil, hingga menentukan fungsi alih sistem, dan analisa pengendalian pada sistem konverter boost. Kendali yang diusulkan menggunakan kendali multi-loop yaitu kendalil tegangan keluaran dan arus. Fungsi alih dan diagram bode plot akan dianalisa dengan menggunakan pendekatan fase dan gain margin untuk mendapatkan parameter pengendali (Kp, Ki dan Ti). Simulasi disertakan sebagai tahap validasi konsep yang telah dirancang. Hasil yang diperoleh adalah kendali tegangan keluaran yang stabil sesuai dengan tegangan referensinya dengan tegangan sumber yang berfluktuatif. Untuk kendali arus dapat menyesuaikan dengan arus referensi dengan beban yang berubah-ubah dengan besarnya error steady-state di bawah 5% dan rise time dibawah 0,5 detik pada masing-masing pengendali.