cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Mahasiswa TEUB
Published by Universitas Brawijaya
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Arjuna Subject : -
Articles 2,116 Documents
ANALISIS PENGGANTIAN RELE ANALOG GEC ALSTOM KE RELE DIGITAL COMPACT PADA BUS 6 kV DI PT. PJB UP GRESIK Eka Citra Agustini; Unggul Wibawa; n/a Wijono
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu komponen penting dalam sistem tenaga listrik adalah sistem proteksi yang dapat mengamankan dan meningkatkan keandalan sistem. Penelitian yang dilakukan di PT.PJB UP. Gresik bertujuan untuk mengganti rele yang lama dan melakukan penyetelan ulang rele. Rele yang diganti yaitu rele arus lebih, rele tegangan kurang dan rele sinkronisasi. Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa setelan rele yang baru berbeda dengan setelan rele yang lama. Pada analisis setelan rele yang baru didapatkan setelan rele lebih sensitif terhadap gangguan yang terjadi yaitu arus setelan sebesar 876,456 A dengan time dial 0,14 untuk OCR dan 100 A dengan delay 0,26 detik untuk GFR. Sedangkan setelan rele tegangan kurang yang baru sama dengan setelan rele yang lama dan untuk setelan rele sinkronisasi yang baru terjadi perbedaan pada setelan ΔV yaitu nilai setelan yang baru sebesar 458,18 volt. Dari hasil analisis koordinasi rele setelan baru dengan rele yang terpasang pada pembebanan bus menunjukkan koordinasi rele sudah tepat dan urutan kerja rele sudah benar. Kata kunci: rele arus lebih, rele tegangan kurang, rele sinkronisasi, setelan rele.   ABSTRACT One of important component in electrical power system is protection system that can preserve and increase reability of system. The research done at PT. PJB UP. Gresik has two main purposes which are replacing the old relays and resetting relays. Replacement of relays are include overcurrent relay, undervoltage relay and synchronization relay. The results from this research show that new setting relays are different with old setting relays. Also, after analysing new setting relays more sensitive than old setting relays from short-circuit that was 876,456 A with time dial 0,14 for OCR and 100 A with delay 0,26 second for GFR. While the new setting undervoltage relay is the same with the old setting and new setting synchronization relay there is different setting for ΔV that was 458,18 volt. The results from new relays coordination analysis with existing relays on bus 6 kV show that relays coordination and the sequence of working relays are correct. Keywords: overcurrent relay, undervoltage relay, synchronization relay, relay setting.
IMPLEMENTASI SISTEM NAVIGASI FIRE FOLLOWING MENGGUNAKAN CAMERA PADA ROBOT KONTES ROBOT PEMADAM API INDONESIA (KRPAI) DIVISI BERODA Doni Juli Wiranata; Panca Mudjirahardjo; Akhmad Zainuri
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Saat ini, robot-robot pemadam api dalam Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) belum menggunakan kamera sebagai sensor untuk mendeteksi api. Mereka masih menggunakan sensor warna, sensor UV dan sensor api untuk mendeteksi api dalam sebuah robot. Maka unjukkerja hasil deteksi api mengandalkan kemampuan robot menangani dan memproses semua sensor tersebut. Setiap sensor menghasilkan derau, dan akumulasi derau dari sensor-sensor akan mengurangi kemampuan deteksi api. Disamping kekurangan ini, robot dapat mendeteksi api dalam jarak pendek. Untuk mempermudah dan meningkatkan kemampuan deteksi api, dalam kontes berikutnya akan menerapkan robot berbasis Computer Vision. Dalam makalah ini, kami mendesain dan mengevaluasi sebuah robot pemadam api berbasis Computer Vision sederhana. Deteksi apinya berbasis ciri warna dalam kawasan warna HSV. Menggunakan kamera sebagai sensor, robot kami dapat mendeteksi api dari jarak jauh dan membedakan api dan radiasi sinar matahari. Hasil eksperimen menunjukkan hasil deteksi mencapai 91,55%, waktu komputasi 70,5 ms, dan jarak maksimum 220 cm. Robot membutuhkan waktu untuk memadamkan api kurang dari 26,87 detik. Kata Kunci – Navigasi Fire Following, pengolahan citra digital, KRPAI   Abstract - Currently, fire fighting robots in Fire Fighting Robot Contest in Indonesia haven’t utilized a camera as a sensor to detect fire yet. They still utilize color sensor, UV sensor and fire sensor to detect fire in one robot. Then the performance of fire detection rely on the capability of a robot to handle and process all such sensors. Every sensor generates noise, and the accumulation of noise from sensors will reduce the capability of fire detection. Beside this drawback, a robot can detect fire within a small distance. To simplify and improve a capability of fire detection, the next contest will implement Computer Vision based robot. In this paper, we design and evaluate a simple Computer Vision based  fire fighting robot. The fire detection based on color feature in HSV color space. Using a camera as a sensor, our robot is able to detect fire from far distance and distinguish fire and radiation of sunlight. The experimental result depicts the detection rate of 91.55%, the computation time of 70,5 ms, and the maximum distance of 220 cm.  Our robot takes processing time to extinguish fire less than 26.87 second.   Keyword – Fire Following Navigation, digital image processing, KRPAI
Rancang Bangun Sistem Pemisah Sampah Logam Ferromagnetic & Non-Logam pada Robot Manajemen Sampah Bima Feridhan Nugraha; Panca Mudjirahardjo; Eka Maulana
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomi. Salah satu jenis sampah yang ada yaitu sampah logam/ non-logam. Sampah logam diklasifikasikan menjadi sampah ferromagnetic, paramagnetic, dan diamagnetic. Pengolahan sampah di gedung-gedung masih menggunakan jasa petugas kebersihan Oleh karena itu dibutuhkan sistem yang dapat memisahkan sampah agar dapat diolah lebih lanjut dan tidak menimbulkan penumpukan sampah berlebih. Tujuan penelitian ini adalah supaya dapat dirancang sistem yang dapat memisahkan sampah logam ferromagnetic dengan sampah non-logam secara sistematis. Proses pemisahan dilakukan dengan menggunakan metode elevasi elektromagnet DC. Beberapa devais pendukung dirancang untuk mengoptimalkan penelitian ini, seperti sensor ultrasonik, modul RTC DS3231, dan motor DC. Keseluruhan kinerja alat dikontrol menggunakan mikrokontroler. Hasil pemisahan sampah yang sudah dilakukan akan ditampilkan dalam LCD 16 x 2. Dari hasil pengujian didapatkan bahwa sistem pemisah otomatis sampah logam ferromagnetic bekerja dengan baik. Sensor ultrasonik dapat mendeteksi jarak dengan error rata-rata 0,55167%. Elektromagnet DC dapat mendeteksi benda logam dengan jarak terjauh sebesar 5 cm. Sistem ini telah diuji dengan sampel 100 buah sampah logam ferromagnetic selama 1 jam dan hanya 15 buah logam ferromagnetic yang tidak tertarik oleh elektromagnet. Hal ini disebabkan karena logam ferromagnetic berada di sudut kotak dan tidak terjangkau oleh elektromagnet. Kata kunci : Sampah ferromagnetic, sensor ultrasonik, RTC DS3231, elektromagnet DC, Motor DC ABSTRACT Basically, garbages are leftover material thing which is useless from the result of human activity or nature processes that has no economic value. One of the garbages is metal/ non-metal garbages. Metal garbages are classified to 3 form based on its ability to respond on magnetic field, they are ferromagnetic, paramagnetic, and diamagnetic.The aim of this research is to make system that can separate ferromagnetic garbage with non-metal garbage systematically. The process of separating used DC electromagnetic of elevation method. Some supporting devices are used to optimize this research, like ultrasonic sensor, RTC DS3231 module , and DC motor. All of devices are controlled by microcontroller STM32F4 Discovery. The result of processing garbages are displayed on LCD 16 x 2. The result of this research is the system could separating ferromagnetic garbages and well-performed. Ultrasonic sensor could detect range of object with average error 0,55167%. DC electromagnet could detect metal-thing with the longest range of 5 cm. Its system has been tested with sample 100 pcs ferromagnetic-metal-thing for about 1 hours and only 15 pcs that couldn’t attracted by electromagnets. It is happened because ferromagnetic-metal-thing to be placed in a corner of box and it couldn’t be reached by electromagnets. Keyword : Ferromagnetic garbages, ultrasonic sensor, RTC DS3231, DC electromagnet, DC motor
ANALISIS PENGARUH BESAR DAYA PANCAR TERHADAP PERFORMANSI WIMAX 802.16D PADA LAYANAN LIVE STREAMING Nanda Permana Dani; Endah Budi Purnomowati; Sigit Kusmaryanto
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak— Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) IEEE 802.16d merupakan salah satu teknologi nirkabel pita lebar yang mampu memberikan data secara cepat dan efisien. Salah satu keunggulan WiMAX adalah menawarkan Quality of Service (QoS). Besar daya pancar menjadi pentimbangan sendiri untuk memberikan layanan yang handal. Sebelum ditransmisikan, daya pada sinyal dikuatkan agar sinyal dapat melewati halangan dan noise yang terdapat pada media transmisi sehingga bisa sampai ke receiver. Namun, semakin besar daya pancar maka persyaratan keamanan dan kesehatan yang ditimbulkan dari radiasi tersebut menjadi tidak terpenuhi. Penelitian ini membahas pengaruh besar daya pancar terhadap QoS pada WiMAX 802.16d dengan layanan real Time Polling Service (rTPS) berdasarkan parameter delay, throughput, dan packet loss menggunakan packet analyzer wireshark. Penelitian ini dilakukan dengan mengubah besar daya pancar. Hasil penelitian menunjukkan nilai delay mengalami perubahan, namun nilai tersebut tergolong dalam kategori baik menurut standar ITU G.114 karena <150 ms. Nilai throughput naik ketika daya pancar sebesar 5 dBm dan kemudian berangsur-angsur turun ketika daya pancar dirubah hingga 20 dBm. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai packet loss terbaik pada 5 dBm dengan nilai 15,5851% dan berada dalam kategori buruk menurut standar TIPHON 2012. Kebutuhan daya pancar yang paling baik berada pada 5 dBm dengan hasil nilai throughput terbesar, nilai packet loss terkecil dan nilai delay dengan kategori yang baik.
DESAIN DAN IMPLEMENTASI PROTOKOL KOMUNIKASI INTER CLUSTER PADA WIRELESS SENSOR NETWORK DENGAN PERUTEAN LEACH Asrori Arsyad; Raden Arief Setyawan; Adharul Muttaqin
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Efisiensi energi dan kehandalan komunikasi merupakan salah satu isu penting dalam penerapan Wireless Sensor Network (WSN). Metode perutean LEACH (Low Energi Adaptive Cluster Hierarchy) adalah salah satu metode perutean model hierarki dalam WSN yang paling baik dalam hal efisiensi energi [1]. Dalam perutean LEACH node sensor yang tersebar dibagi menjadi beberapa kelompok yang disebut dengan cluster. Dalam setiap cluster terdapat sebuah node sensor yang berperan sebagai cluster head. Cluster head berfungsi untuk mengontrol proses pengiriman data dari node sensor ke gateway. Gateway berfungsi untuk mengirimkan data dari node sensor ke server berupa layanan web. Dalam penelitian ini penulis merancang dan mengimplementasikan protokol untuk mengatur komunikasi inter cluster antara gateway dan cluster head dengan perutean LEACH menggunakan modul Arduino nano, RTC DS3231, modul radio nRF24L01+, modul Wi-Fi ESP8266-01, dan layanan web thingspeak.com. Catu daya yang digunakan dalam pengujian adalah power bank 5000 mAH dan baterai alkaline 9V 565 mAH. Sistem yang dirancang hanya terdiri dari 1 unit gateway dan 2 unit cluster head. Cluster head pertama mengkoordinir 2 unit node sensor dan cluster head kedua mengkoordinir 1 unit node sensor. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa protokol yang dirancang dengan menerapkan pembagian slot waktu dapat bekerja dengan akurat dan dapat mengurangi penyebab pemborosan energi seperti packet collision, overhearing, idle listening, dan over emitting. Protokol dapat bekerja dengan baik pada jarak maksimum 80 meter di ruangan terbuka. Dengan periode kerja sebesar 2 menit, gateway dapat bertahan hidup selama 42 jam dengan catu daya power bank 5V. Cluster head pertama memiliki masa hidup\selama 275 jam dengan catu daya power bank dan 24 jam dengan catu daya baterai alkaline 9V. Cluster head kedua memiliki masa hidup 315 jam dengan catu daya power bank 5V dan 27 jam dengan catu daya baterai alkaline 9V.Kata kunci: inter cluster, LEACH, protokol komunikasi, Wireless Sensor Network.ABSTRACTEnergy efficiency and communication reliability is one of the important issues in the application of Wireless Sensor Network (WSN). The LEACH (Low Energy Adaptive Cluster Hierarchy) routing method is one of the best method of hierarchical model routing in WSN in terms of energy efficiency [1]. In the LEACH routing the distributed sensor nodes are divided into groups called clusters. In each cluster there is a sensor node that acts as a cluster head. Cluster head serves to control the process of sending data from the sensor node to the gateway. The gateway serves to transmit data from the sensor node to the server in the form of a web service. In this research the authors designed and implemented protocols to manage inter cluster communication between gateway and cluster head with LEACH routing protocol using Arduino nano module, RTC DS3231 module, radio module nRF24L01 +, Wi-Fi module ESP8266-01, and thingspeak.com as web service. The power supply used in the test is a 5000 mAh power bank and a 9V 565 mAH alkaline battery. The designed system consists of only 1 gateway unit and 2 cluster head units. The first cluster head controled 2 sensor node units and the second cluster head controled 1 node sensor unit. From the research result, it is found that the protocol designed by applying time slot division can work accurately. Protocols could reduce the cause of energy waste such as packet collision, overhearing, idle listening, and over emitting. The protocols could work properly at a maximum distance of 80 meters in open space. With a working period of 2 minutes, the gateway had a life time of 42 hours with a power bank as power supply. The first cluster head had a life time of 275 hours with power bank as power supply and 24 hours with battery as power supply. The second cluster head had a life time of 315 hours with power bank as power supply and 27 hours with battery as power supply.Keywords: inter cluster, LEACH, communication protocol, Wireless Sensor Network.
ANALISIS PENGGUNAAN TRANSFORMATOR HUBUNGAN Y-Z (WYE-ZIGZAG) UNTUK MENGURANGI ARUS HARMONISA Rizal, Mochammad; Purnomo, Hery; Shidiq, Mahfudz
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 3 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Isu-isu yang terkait dengan kualitas daya sangat menjadi perhatian sekarang ini. Kualitas daya merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam masalah sistem tenaga listrik. Dari masalah kualitas daya tersebut yang sering terjadi ialah harmonisa. Harmonisa  adalah timbulnya arus dan tegangan dengan frekuensi kelipatan dari frekuensi fundamentalnya.Transformator pergeseran fasa atau yang dikenal dengan transformator zigzag menawarkan solusi untuk permasalahan harmonisa. Solusi yang ditawarkan menggunakan transformator zigzag untuk mengisolasi dan mengurangi arus harmonisa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan transformator zigzag dalam mengurangi harmonisa baik pada beban seimbang maupun beban tidak seimbang. Pada pengujian yang dilakukan di Laboratorium Mesin Elektrik, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya digunakan lampu LED, lampu CFL dan lampu pijar untuk pembebanan seimbang dan tak seimbang. Dari hasil pengujian dan analisis didapatkan bahwa transformator hubungan Y-Z dapat mengurangi THDi dan mengurangi arus netral. Untuk keadaan beban seimbang THDi berkurang hingga 37.61% dan arus netral hingga 0,0015 A, sedangkan pada keadaan beban tidak seimbang THDi berkurang hingga 30.4 % dan arus netral hingga 0,522 A. Kata kunci: harmonisa, transformator zigzag, THDi, arus netral.   ABSTRACT Issues related to power quality are of great concern today. Power quality is one of the most important aspects of power system problems. From the problem of power quality that often happens is harmonics. Harmonics is the incidence of currents and voltages with frequency multiples of their fundamental frequency. The phase shift transformer known as zigzag transformer offers solutions to harmonic problems. The solution offered uses a zigzag transformer to isolate and reduce the harmonic current. This research was conducted to find out how big the influence of the use of zigzag transformer in reducing harmonics both on balanced load and unbalanced load. In tests conducted at the Electrical Machine Laboratory, the Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Universitas Brawijaya used LED lamps, CFL lamps and incandescent lamps for balanced and unbalanced loading. From the test results and analysis it was found that the transformer Y-Z connection can reduce THDi and reduce neutral current. For a balanced load state the THDi decreases to 37.61% and the neutral current is up to 0.0015 A while in the unbalanced load state THDi decreases to 30.4% and the neutral current is up to 0.522 A.Keywords: harmonics, zigzag transformers, THDi, neutral currents 
PENERAPAN FILTER PENAJAMAN DALAM KAWASAN SPATIAL DAN FREKUENSI UNTUK CITRA HASIL MONITORING KAMERA PADA MIKROMOTOR Notario Pramudita; Ponco Siwindarto; Panca Mudjirahardjo
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mikromotor adalah alat yang digunakan pada bidang kedokteran gigi dalam aktivitas praktik maupun belajar. Kegunaan mikromotor sangat banyak, antara lain membersihkan karang gigi, memulas overhanging restorasi dan lain sebagainya. Desain sistem yang dapat digunakan untuk memudahkan penggunaan mikromotor pada kegaiatan bidang tersebut yaitu dengan menambahkan mini kamera pada ujung mikromotor, dengan tujuan agar pasien dapat melihat secara langsung gigi mereka. Untuk perancangan sistem, maka mini kamera dengan spesifikasi resolusi gambar 640x480 pixel dan diameter 7mm adalah pilihan yang tepat untuk mengaplikasikan sistem. Sistem dirancang dengan menggunakan bahasa program Java. Pengambilan gambar dilakukan secara real time dengan beberapa macam filter, yaitu Laplace Spatial, Gradient, Laplace Frequency, dan Gaussian. Hasil dari percobaan menunjukkan waktu pengeksekusian yang didapat dari masing-masing filter berbeda dan dengan perbandingan nilai yang jauh. Selain itu, ketelitian dan kejelasan gambar yang didapat juga berbeda antara filter yang satu dengan yang  lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan gambar secara real time dengan ketelitain dan kejelasan gambar yang dihasilkan dapat digunakan ke depannya dan diaplikasikan dalam bidang kedokteran gigi. Kata kunci: Java, Mikromotor, Mini Kamera ABSTRACT Micromotor is a tool used in the field of dentistry in practice and learning activities. Theres are many usefulness of mikromotor, such as cleaning tartar, overhanging applying restoration and others. The system design that can be used to facilitate the user of micromotor in the field by adding a mini camera on the end micromotor, with the aim that the patient can see firsthand their teeth. For the system is design, the mini camera with image resolution of 640x480 pixels specifications and 7mm diameter are the right choice to apply the system. The system was designed using the Java programming language. The image is taken in real time with some kind of filter, the Laplace Spatial, Gradient, Laplace Frequency, and Gaussian. The results of the experiment showed the difference execution time obtained from each filters and yielded a significant difference between them. In addition, obtained the accuracy and clarity of the image are also different between the filter with each other. These indicate that the produced real time picture in detail and clasity quality can be used in future dentistry. Keywords: Java, Mikromotor, Mini Camera
ANALISIS INTERFERENSI WIRELESS LAN IEEE 802.11n TERHADAP BLUETOOTH PADA FREKUENSI 2,4GHz DENGAN VARIASI JARAK Danial Risaf Ashari; Sigit Kusmaryanto; Raden Arief Setyawan
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract – This research is discuss about analysis interferance WLAN 802.11n toward bluetooth in frequency 2,4 GHz with distance variation between laptop user and changing bluetooth. Using the same frequency band makes WLAN 802.11n and bluetooth can interferance each other. This research tested in an open space which certainly there is no one using 2.4 GHz frequency except researcher. The Spectrum Analyzer tool is used to determine the condition of use of the 2,4 GHz in the test area. This research is conducted by counting 3 parameters Quality of Service (QoS) that are delay, throughput, and packet loss. The result indicate that there is an effect of 802.11n WLAN performance if interference toward bluetooth. The value of delay, throughput, and packet loss has change when interference by bluetooth if compared with WLAN 802.11n network without interference. The value of delay, throughput, and packet loss without interference are 4,8115 ms, 1820 Kbit/s, 0%. Whereas, the value of delay in 1m, 2m, 3m, 4m, and 5m distance are 7,7526 ms, 7,2608 ms, 6,5611 ms, 6,3994 ms, 5,5657 ms. The value of troughput in 1m, 2m, 3m, 4m, and 5m distance are 1052,333 Kbit/s, 1149,333 Kbit/s, 1330,333 Kbit/s, 1370 Kbit/s, 1800 Kbit/s. The value of packet loss in WLAN 802.11n network for all interference distances is still very good  (0% ≤ PL <3%) based on TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks) standard. Key word: WLAN 802.11n, bluetooth, Quality of Service (QoS), TIPHON Abstrak — Penelitian ini membahas tentang analisis interferensi WLAN 802.11n terhadap bluetooth pada frekuensi 2,4 GHz dengan variasi jarak antara laptop user dengan bluetooth yang berubah ubah. Penggunaan pita frekuensi yang sama membuat WLAN 802.11n dan bluetooth dapat saling interferensi. Pengujian penelitian ini dilakukan pada ruang terbuka yang dipastikan tidak ada penggunaan frekuensi 2,4 GHz lainnya selain penguji. Alat Spectrum Analyzer digunakan untuk mengetahui kondisi penggunaan frekuensi 2,4 GHz di daerah pengujian. Penelitian ini dilakukan dengan menghitung 3 parameter Quality of Service (QoS) yaitu delay, throughput, dan pakcet loss. Hasil pengujian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kinerja WLAN 802.11n jika terinterferensi terhadap bluetooth. Nilai delay, throughput, dan pakcet loss mengalami perubahan saat terinterferensi oleh bluetooth jika dibandingkan dengan jaringan WLAN 802.11n  tanpa interferensi. Nilai delay, throughput, dan pakcet loss tanpa interferensi adalah sebesar 4,8115 ms, 1820 Kbit/s, 0 %. Sedangkan besar nilai delay pada jarak 1m, 2m, 3m, 4m, dan 5m adalah sebesar 7,7526 ms, 7,2608 ms, 6,5611 ms, 6,3994 ms, 5,5657 ms. Nilai throughput pada jarak 1m, 2m, 3m, 4m, dan 5m adalah sebesar 1052,333 Kbit/s, 1149,333 Kbit/s, 1330,333 Kbit/s, 1370 Kbit/s, 1800 Kbit/s. Nilai packet loss pada jaringan WLAN 802.11n yang terinterferensi untuk semua jarak interferensi masih termasuk kategori sangat bagus (0% ≤ PL < 3%) berdasarkan standart TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks). Kata Kunci – WLAN 802.11n, bluetooth, Quality of Service (QoS), TIPHON.
ON/OFF LAMPU RUMAH TANGGA MENGGUNAKAN RASPBERRY PI VIA ANDROID Erick Ilmiawan Ibrahim; M. Julius St.; Onny Setyawati
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Perkembangan teknologi saat ini mendorong manusia untuk terus berpikir kreatif, tidak hanya menggali penemuan-penemuan baru, tapi juga memaksimalkan kinerja sistem dari teknologi yang sudah ada. Salah satu pemanfaatan Raspberry Pi adalah untuk pengendali perangkat listrik dari jauh via Android dengan memanfaatkan fitur pin GPIO (General Purpose Input Output) pada Raspberry  Pi tersebut. Komunikasi pengontrolan web server dilakukan melalui  jaringan internet. Penggunaan modul relay sebagai saklar yang  digunakan untuk mengontrol tegangan AC (menyalakan atau memadamkan lampu). Ketika data yang diterima web server adalah 0 (lampu mati) maka hasil pengujian pada modul relay adalah 0,2 volt, sedangkan ketika berlogika 1 (lampu nyala) maka hasil pengujian pada modul relay tersebut adalah 3,3 volt. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kendali lampu menggunakan perangkat Android berbasis Raspberry Pi dapat mengendalikan status lampu dari jarak jauh dengan memanfaatkan web server. Selama modem terhubung dengan koneksi internet maka lampu dapat dikendalikan dari jarak yang jauh sekalipun ±1 meter sampai 1,5 kilometer dalam pengujian. Secara teknologi, perangkat sistem pengendali lampu yang telah dirancang layak digunakan serta memiliki pengoperasionalan aplikasi yang user friendly. Kata kunci : Raspberry Pi, Android, Web Server dan Relay.   ABSTRACT The current technological developments encourage people to continue to think creatively, not just new discoveries, but also system performance from existing technologies. One Raspberry Pi utility is to control the electrical device from afar via Android by utilizing the GPIO (General Purpose Input Output) pin feature on the Raspberry Pi. Communication control web server is done through the internet network. Use of relay module as a switch used to control AC voltage (hold or extinguish light). As a test of electrical devices via Android is a 220VAC light. The test results show that the control system using Raspberry Pi-based Android devices can control the status of lights remotely by utilizing the web server. Where technologically, the device system that has been designed feasible also operation applications are user friendly. Key words : Raspberry Pi, Android, Web Server and Relay.
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SENSOR PH BERBAHAN ALUMINIUM Adoram Wirahadi; M. Julius St.; Adharul Muttaqin
Jurnal Mahasiswa TEUB Vol 5, No 4 (2017)
Publisher : Jurnal Mahasiswa TEUB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Derajat pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Untuk menentukan kadar pH suatu larutan dengan cepat, maka diperlukan sensor pH. Pada penelitian ini, elektroda sensor pH menggunakan bahan aluminium yang akan dicelupkan kedalam larutan buffer pH 1-14. Sensor pH yang diuji terdiri atas 3 set dengan jarak antar elektroda dan dimensi aluminium yang berbeda-beda. Pada pengujian ini didapatkan bahwa sensor pH memiliki linieritas pada nilai pH 1 – 6 dan nilai pH 11 – 13. Berdasarkan nilai pH tersebut didapatkan sensor yang paling sensitif adalah sensor pH ke – 1 pada sensor set ke – 3 dengan jarak antar elektroda 0,7 cm dengan nilai sebesar 158,2355 Ω pada setiap perubahan 1 pH pada nilai pH rendah. Pada nilai pH tinggi, sensor yang paling sensitif adalah sensor pH ke – 2 pada sensor set ke – 1 dengan jarak antar elektroda 1,5 cm dengan nilai sebesar -41,989 Ω pada setiap perubahan 1 pH. Kata kunci: Sensor pH, Aluminium, dan derajat pH   ABSTRACT pH degree is the degree of acidity that is used to express the degree of acidity or alkalinity which is owned by a solution. To determine a range of the pH of the solution quickly, it will require a pH sensor. In this research, the electrode pH sensor uses aluminium that will be dipped into a buffer solution of pH 1-14. The tested pH sensor consists of three sets with the different of the distance between the electrodes and the dimensions of the aluminium. In this research, it was found that the sensor had linearity at pH value of 1-6 and pH value of 11-13. Based on the pH value obtained that the most sensitive sensor is the 1st pH sensor in the 3rd set sensor with a distance between electrode 0.7 cm with a value of 158.2355 Ω at each change 1 pH at a low pH value. For a high pH value, the most sensitive sensor is the 2nd pH sensor in the 1st set sensor with a distance between 1.5 cm electrodes with a value of -41.989 Ω at each change of 1 pH. Keywords: pH Sensor, Aluminium, and pH degree

Page 87 of 212 | Total Record : 2116


Filter by Year

2013 2026


Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026) Vol. 13 No. 7 (2025) Vol. 13 No. 6 (2025) Vol. 13 No. 5 (2025) Vol. 13 No. 4 (2025) Vol. 13 No. 3 (2025) Vol. 13 No. 2 (2025) Vol. 13 No. 1 (2025) Vol. 12 No. 6 (2024) Vol. 12 No. 5 (2024) Vol. 12 No. 4 (2024) Vol. 12 No. 3 (2024) Vol. 12 No. 2 (2024) Vol. 12 No. 1 (2024) Vol. 11 No. 6 (2023) Vol. 11 No. 5 (2023) Vol. 11 No. 4 (2023) Vol. 11 No. 3 (2023) Vol. 11 No. 2 (2023) Vol. 11 No. 1 (2023) Vol. 10 No. 6 (2022) Vol. 10 No. 5 (2022) Vol. 10 No. 4 (2022) Vol. 10 No. 3 (2022): Vol. 10 No. 3 (2022) Vol. 10 No. 2 (2022) Vol 10, No 2 (2022) Vol 10, No 1 (2022) Vol 9, No 8 (2021) Vol 9, No 7 (2021) Vol 9, No 6 (2021) Vol 9, No 5 (2021) Vol 9, No 4 (2021) Vol 9, No 3 (2021) Vol 9, No 2 (2021) Vol 9, No 1 (2021) Vol 8, No 5 (2020) Vol 8, No 4 (2020) Vol 8, No 3 (2020) Vol 8, No 2 (2020) Vol 8, No 1 (2020) Vol 7, No 7 (2019) Vol 7, No 6 (2019) Vol 7, No 5 (2019) Vol 7, No 4 (2019) Vol 7, No 3 (2019) Vol 7, No 2 (2019) Vol 7, No 1 (2019) Vol 6, No 7 (2018) Vol 6, No 6 (2018) Vol 6, No 5 (2018) Vol 6, No 4 (2018) Vol 6, No 3 (2018) Vol 6, No 2 (2018) Vol 6, No 1 (2018) Vol 5, No 6 (2017) Vol 5, No 5 (2017) Vol 5, No 4 (2017) Vol 5, No 3 (2017) Vol 5, No 2 (2017) Vol 5, No 1 (2017) Vol 4, No 8 (2016) Vol 4, No 7 (2016) Vol 4, No 6 (2016) Vol 4, No 5 (2016) Vol 4, No 4 (2016) Vol 4, No 3 (2016) Vol 4, No 2 (2016) Vol 4, No 1 (2016) Vol 3, No 7 (2015) Vol 3, No 6 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 5 (2015) Vol 3, No 4 (2015) Vol 3, No 3 (2015) Vol 3, No 2 (2015) Vol 3, No 1 (2015) Vol 2, No 7 (2014) Vol 2, No 6 (2014) Vol 2, No 5 (2014) Vol 2, No 4 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 3 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 2 (2014) Vol 2, No 1 (2014) Vol 1, No 5 (2013) Vol 1, No 4 (2013) Vol 1, No 3 (2013) Vol 1, No 2 (2013) Vol 1, No 1 (2013) Vol 1, No 1 (2013) More Issue