cover
Contact Name
Cipta Ramadhani
Contact Email
ramadhani.cipta@gmail.com
Phone
+6285253832182
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Gedung B, Jurusan Teknik Elektro, Fak. Teknik Universitas Mataram Jl. Majapahit 62 Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Dielektrika : Jurnal Ilmiah Kajian Teori dan Aplikasi Teknik Elektro
Published by Universitas Mataram
ISSN : 20869487     EISSN : 2579650X     DOI : https://doi.org/10.29303/dielektrika
The Aims and scope of the Dielektrika are Power System, Telecommunication, electronics and computer of informatics, including: Electrical Power Systems, High Voltage Technology, Renewable Energy, Power Electronics, Sensing and Automation, Telecommunication system and technique, Signal Processing, Image Processing, Internet of Things, Artificial Intelligence, Data Science Analytic, Biomedical Engineering.
Articles 229 Documents
IMPLEMENTASI ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION DAN KOMPUTASI PARALEL UNTUK MENYELESAIKAN PERSAMAAN ROSENBROCK DAN ALGORITMA EIGENFACE Bayu Wibisana; Lalu A. Syamsul Irfan A.; I G. Pasek Suta W.
DIELEKTRIKA Vol 3 No 2 (2016): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana membuat program yang mengimplementasikan algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) dan komputasi paralel untuk menyelesaikan persamaan Rosenbrock dan algoritma Eigenface. Permasalahan yang muncul adalah semakin banyak partikel yang digunakan maka semakin lama waktu komputasinya. Penelitian ini akan membandingkan waktu komputasi antara program yang berjalan secara standalone dengan yang telah diprogram secara paralel. Serta mengkaji pengaruh perubahan konstanta PSO (partikel, c1, c2 dan w) dalam melakukan optimasi. Hasil penelitian ini menunjukkan penggunaan komputasi paralel dapat mempercepat waktu komputasi dari PSO. Percepatan yang didapat saat menjalankan 6144 partikel pada 16 rank sebesar 28.5 kali lebih baik daripada saat dijalankan pada program standalone. Konstanta PSO yang hasilnya relatif baik pada saat c1=2 dan c2=0.5. penggunaan bobot inertia (w) dapat meredam laju pergerakan partikel. Pengujian PSO pada penyelesaian algoritma eigenface didapatkan nilai J(W) dengan eror relatif sebesar 0.956%. Kata Kunci: Particle Swarm Optimization (PSO), Komputasi Paralel, Rosenbrock, Eigenface, Message Passing Interface (MPI).
PERBANDINGAN KINERJA PROTOKOL ROUTING DSDV, DSR DAN AODV PADA JARINGAN MOBILE AD HOC DENGAN MENGGUNAKAN NS-2 Sandy Febrian R; Muhamad Syamsu Iqbal; A. Sjamsjiar Rachman
DIELEKTRIKA Vol 5 No 2 (2018): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dielektrika.v5i2 Agustus.171

Abstract

Mobile Ad Hoc Network (MANET) terdiri dari mobile platform seperti router dan perangkat jaringan nirkabel yang pada keadaan tertentu biasa disebut dengan "node” yang bebas bergerak dan berpindah - pindah kemana saja. Dalam penelitian ini dilakukan pencarian kinerja pada protokol DSDV, DSR dan AODV dengan skenario pertama yaitu perbedaan ukuran paket yang diberikan, dan skenario kedua yaitu perbedaan jumlah node yang bekerja. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa protokol DSR lebih unggul dari semua skenario simulasi baik itu nilai throughput, ukuran delay, nilai packetloss dan nilai PDR.
SINKRONISASI GENERATOR DENGAN PENGENDALI BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 I Made Ari Nrartha; Sultan .; Agung Budi Muljono; I Made Ginarsa; Warindi Warindi
DIELEKTRIKA Vol 7 No 1 (2020): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dielektrika.v7i1.227

Abstract

Generator yang masuk ke sistem jala-jala listrik harus melalui proses sinkronisasi. Syarat sinkronisasi adalah generator dan jala-jala sistem harus mempunyai urutan fase yang, maginitud tegangan setiap fase, dan frekuensi yang sama. Diperlukan pengaturan otomatis prime mover dan sistem eksitasi generator untuk memenuhi syarat sinkronisasi. Pengaturan ini mengusulkan pengaturan otomatis prime mover dan sistem eksitasi menggunakan penyearah terkendali dari sumber tegangan AC konstan ke teganagn DC variabel. Pengaturan berbasis Arduino Mega untuk mengolah hasil pengukuran sensor tegangan dan sensor frekuensi dari generator dan jala-jala listrik. Selisih hasil pengukuran sensor-sensor tersebut sebagai dasar pengaturan prime mover dan sistem eksitasi. Arduino mega mengirim sudut penyalaan untuk pengaturan prime mover dan sistem eksitasi ke arduino pro mini pada modul penyearah terkontrol untuk prime mover dan sistem eksitasi. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kecepatan prime mover menghasilkan perubahan frekuensi generator dengan kenaikan 1 rpm menghasilkan kenaikan 0,0352 Hz. Pengaturan tegangan eksitasi menghasilkan perubahan tegangan Vrms generator dengan kenaikan 1 volt tegangan eksitasi menghasilkan kenikan tegangan generator sebesar 4.0427 volt. Kondisi sinkron yang ditunjukkan oleh sinkronoskop, selisih tegangan dan frekuensi generator dengan jala-jala listrik tiga fase yang ditampilkan LCD modul sinkronisasi adalah sebesar 0,13% untuk selisih tegangan dan sebesar 0,12% untuk selisih frekuensi.
PENERAPAN FILTER KALMAN LINIER DALAM MENGESTIMASI HARGA SAHAM SATU STEP Sabri, Mohammad; Sianipar, Rismon H.
DIELEKTRIKA Vol 1 No 1 (2014): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada suatu sistem, terkadang membutuhkan keadaan atau data-data yang diperoleh pada hari berikutnya. Data-data ini digunakan sebagai langkah antisipasi dalam mengambil suatu tindakan atau pembaharuan pada sistem. Untuk mendapatkan data-data pada hari berikutnya, digunakan berbagai macam filter yang dikenal sebagai filter estimasi. Pada penelitian ini, filter estimasi yang digunakan adalah filter Kalman. Filter Kalman digunakan untuk mempredeksi harga saham pada suatu perusahaan. Dengan memanfaatkan data histori harga saham dan persamaan-persamaan yang terdapat filter Kalman seperti state correction, state prediction dan kalman gain, data-data harga saham pada hari berikutnya dapat diperoleh. Hasil penelitian ini adalah mendapatkan data-data harga saham pada hari berikutnya dengan error yang relative kecil yaitu kisaran 1% sampai 2%.
INVESTIGASI SUDUT PENYALAAN INVERTER MULTILEVEL DENGAN STRUKTUR CASCADED H-BRIDGE UNTUK SISTEM PLTS Gunawan M. Idris; I Nyoman Wahyu S; I Ketut Wiryajati
DIELEKTRIKA Vol 2 No 2 (2015): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian sudut penyalaan inverter multilevel cascadedH-bridge 11 tingkat dengan menggunakan 3 metode yaitu: metode kombinasi sudut, metode grafis, dan metode Selective Harmonics Elimination (SHE). Hasil yang didapat dari penelitian pada tugas akhir ini memperlihatkan metode SHE menghasilkan tegangan keluaran dengan Total Harmonics Distorsion (THD) yang paling rendah 7.58%, dibandingkan dengan metode kombinasi sudut 7.75%, metode grafis 12.16%. Sesuai dengan nilai THD, kandungan rata-rata harmonik rendah dari metode SHE juga paling rendah dibandingkan dengan dua metode yang lain. Tugas Akhir ini juga menyelidiki konfirgurasi inverter multilevel cascaded H-bridge dengan menggunakan sumber DC tunggal dan sumber DC terpisah. Hasil simulasi memperlihatkan inverter multilevel cascaded H-bridge dengan sumber DC tunggal dapat menghasilkan tegangan dengan kualitas dan besaran yang hampir sama dengan inverter multilevel cascaded H-bridge yang menggunakan sumber DC terpisah. Sehingga inverter multilevel cascaded H-bridge dengan sumber DC tunggal bisa dianggap lebih ekonomis dibanding dengan yang menggunakan sumber DC terpisah. Kata Kunci : Inverter cascaded H-Bridge, THD, Selective Harmonics Elimination ABSTRACT This final project investigated the best combination of switching angles of H-bridge cascaded multilevel inverter 11 level by using 3 method i.e: angles combination, graphical method, and Selective Harmonics Elimination (SHE). The results of this research in shows that SHE method produces the output voltages with the lowest Total Harmonics Distorsion (THD) (7.58%), compared with angles combination method (7.75 %), and graphical method (12.16%). In line with the value of THD, the average content of the low order harmonics of SHE method is also the lowest compared with the other two methods . This final project also investigated configuration H-bridge cascaded multilevel inverter using a single DC source and separated DC sources. Simulation results show that H - bridge cascaded inverter multilevel with a single DC source is able to produce the quality and magnitude of voltages that are almost equal to the output of H–bridge cascaded multilevel inverter that uses separated DC sources, hence the H-bridge cascaded inverter multilevel with a single DC source can be considered to be more economical than the inverter that uses of separated DC sources. Keywords: H-Bridge cascaded inverter, THD, Selective Harmonics Elimination.
REALISASI INVERTER MULTILEVEL CASCADED H-BRIDGE (CHB) 5 TINGKAT SATU FASA MENGGUNAKAN ARDUINO MEGA 2560 Aziz Hari Priyono; Supriono .; I Nyoman Wahyu Satiawan
DIELEKTRIKA Vol 4 No 2 (2017): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peralatan konversi daya memiliki peran penting dalam sistem kelistrikan, salah satu alat konversi daya yang banyak digunakan adalah inverter. Inverter sebagai peralatan elektronika sangat banyak digunakan di dunia industri maupun peralatan rumah tangga. Efisiensi inverter yang rendah dikarenakan oleh unjuk kerjanya yang tidak maksimal dapat mengurangi kualitas tegangan keluarannya dan menghasilkan kandungan harmonisa rendah yang besar. Inverter multilevel Cascaded H-Bridge (CHB) adalah salah satu inverter multilevel jenis jembatan yang disusun secara bertingkat. Topologi inverter ini banyak digunakan karena kelebihan yang dimiliki diantaranya bentuk gelombang tegangan yang lebih mendekati sinusoidal atau menghasilkan distorsi harmonisa yang kecil, dan dapat mencatu aplikasi daya tinggi. Pada penelitian ini akan dirancang inverter multilevel Cascaded H-Bridge (CHB) 5-tingkat satu-fasa menggunakan skema teknik modulasi carrier-based PWM, yaitu teknik modulasi multicarrier phase-shifted dan level-shifted, dimana sinyal pulsa akan dibangkitkan menggunakan Arduino Mega 2560. Teknik modulasi multicarrier phase-shifted adalah teknik modulasi yang terbaik performanya, dengan nilai THD sebesar 16,4%. Sedangkan dari ketiga skema pada teknik modulasi multicarrier level shifted skema yang paling baik performanya adalah skema POD, dengan THD sebesar 22,8%.
PREDIKSI PEMAKAIAN OBAT DI INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE JARINGAN SYARAF TIRUAN Mirna Andriani; Indra bayu '; Intan Sari Areni
DIELEKTRIKA Vol 2 No 1 (2015): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Stockout dan overstock obat di rumah sakit terjadi akibat jumlah pemesanan yang tidak sesuai dengan tren permintaan. Masalah baru kemudian timbul karena prosedur pemesanan di rumah sakit pendidikan harus melalui sistem tender dan dilakukan pertahun sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem yang dapat menentukan jumlah pemesanan obat pertahunnya dengan konsekuensi stockout dan overstock dengan tepat. Jaringan Syaraf Tiruan dalam peneliatian ini digunakan untuk memprediksi pemakaian obat. Data yang digunakan adalah jumlah pemakaian obat harian pada tahun 2013 hingga tahun 2014 sebagai data latih.Sementarauntuk data uji digunakan data pemakaian obat bulan Januari 2015 hinggaMaret 2015.Selanjutnya Jaringan Syaraf Tiruan menampilkan informasi prediksi pemakaian obat harian. Hasil prediksi kemudian dibandingkan dengan data pemakaian obat riil dan data prediksi manual yang dibuat oleh rumah sakit. Kata Kunci:prediksi, jaringan syaraf tiruan, pemakaian obat, instalasi farmasi, rumah sakit
SIMULASI STABILITAS TRANSIEN SISTEM TENAGA LISTRIK SULSELRABAR MENGGUNAKAN PWS Haripuddin .
DIELEKTRIKA Vol 3 No 1 (2016): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem tenaga listrik Sulselrabar dalam keadaan stabil atau tidak stabil jika terjadi gangguan ditinjau dari besarnya nilai sudut maksimum rotor generator, waktu, dan sudut pemutusan kritis.Studi kestabilan yang dilakukanketika terjadi gangguan tiga fasa simetris di masing – masing bus beban pada sistem tenaga listrik Sulselrabar dengan 9 (sembilan) pembangkit, di mana lama studi yang dilakukan adalah 2 detik dan gangguan dihilangkan setelah 0.2 detik.Hasilnya berupa perilaku pembangkit-pembangkit dalam sistem tenaga setelah terjadi gangguan ditampilkan dalam bentuk respon sudut rotor generator. Kata Kunci: Sistem tenaga, Respon sudut rotor generator
ANALISIS ARUS STARTING DAN TORSI PADA MOTOR INDUKSI TIGA FASA TERHADAP PEMASANGAN KAPASITOR SECARA REAL TIME BERBASIS ATMEGA 2560 M.Kuraish Shihab; I Made Ari Nrartha; I Made Budi Suksmadana
DIELEKTRIKA Vol 5 No 2 (2018): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dielektrika.v5i2 Agustus.167

Abstract

Motor induksi adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor induksi tiga phase tipe sangkar bajing banyak digunakan karena konstruksi yang sederhana dan perawatan yang mudah. Kendala operasi motor induksi ini adalah arus pengasutannya mencapai lima sampai tujuh kali arus nominal dan memiliki faktor daya yang sangat rendah terutama pada saat tanpa beban, faktor daya pada induksi induksi tiga phase adalah lagging, sehingga diperlukan adanya perbaikan faktor daya. Perbaikan faktor daya adalah proses menambahkan kapasitor secara parallel untuk mensuplay daya reaktif sehingga faktor daya mendekati satu. Mikrokontroler Atmega 2560 merupakan pengendali mikro single-board yang bersifat open-source yang digunakan sebagai antarmuka (interface) pengukuran kemudian ditampilkan di Matlab. Arus starting tanpa beban dan berbeban hampir sama yaitu sebesar 8.94788 A dan dengan kapasitor mengalami penurunan, penurunan tertinggi yaitu dengan penambahan kapasitor 19 µF sebesar 0.9296 A dan terendah dengan kapasitor 6 µF sebesar 0.2331 A. Torsi starting dan torsi jalan saat tanpa beban dan berbeban dengan penambahan kapasitor tidak mengalami perubahan.
IMPLEMENTASI DAN PERANCANGAN SISTEM KENDALI POSISI KETINGGIAN (ALTITUDE) QUADCOPTER BERBASIS ARDUINO UNO R3 Zaenudin Ramli; Made Budi Suksmadana; Giri Wahyu Wiriasto
DIELEKTRIKA Vol 7 No 1 (2020): DIELEKTRIKA
Publisher : Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dielektrika.v7i1.233

Abstract

ABSTRAK Sebuah quadcopter dilengkapi dengan sensor ultrasonic HC-SR04 yang digunakan untuk membaca jarak yang bertujuan untuk menahan posisi ketinggian dari quadcopter. Pemanfaatan quadcopter tersebut pada bidang militer, multimedia, dan untuk penelitian yang tidak dapat dijangkau oleh manusia akan sangat tepat, khususnya untuk mengambil gambar dan video serta untuk pengambilan data penelitian. Quadcopter yang dirancang ditugaskan untuk mampu menahan posisi ketinggian tertentu sesuai dengan set-point yang diberikan. Pengambilan keputusan sistem, kontrol motor brushless sebagai aktuator, dan pengontrolan sensor-sensor dilakukan oleh mikrokontroler (atmega328). Pengendali kestabilan dan pengaturan posisi ketinggian quadcopter menggunakan kendali PID yang telah diterapkan kedalam sistem. Hasil dari penelitian ini adalah quadcopter mampu menahan posisi ketinggian sesuai dengan set-point yang diberikan dan quadcopter mampu stabil di ketinggian tersebut, untuk menahan posisi ketinggian 10 cm rata-rata error-nya 0.42 cm, posisi ketinggian 20 cm rata-rata error-nya 0.29 cm dan posisi ketinggian 30 cm rata-rata error-nya 0.32 cm. Kata kunci : quadcopter, sensor ultrasonic HC-SR04, IMU MPU6050, mikrokontroler, kendali PID