cover
Contact Name
Heti Mulyani
Contact Email
heti.mulyani@pei.ac.id
Phone
+62264-8301041
Journal Mail Official
admin@lppm.pei.ac.id
Editorial Address
Jl.Kembangkuning Ubrug Jatiluhur Purwakarta
Location
Kab. purwakarta,
Jawa barat
INDONESIA
Ramatekno
ISSN : -     EISSN : 28282108     DOI : -
Jurnal RAMATEKNO merupakan jurnal ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian dalam bidang Teknik Elektro,Mekatronika, Mesin, dan Informatika. Jurnal ini terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun (bulan April dan November). Adapun lingkup jurnal meliputi : 1. Automotive Engineering 2. Computer Science & IT Science 3. Control dan System Engineering 4. Industrial dan Manufacturing 5. Mechanical Engineering 6. Material Science
Articles 90 Documents
PREDICTIVE MAINTENANCE MECHANICAL LOOSENESS PADA POROS BERPUTAR BERBASIS LAB VIEW Tauvana, Ade; Rachmanu, Fatkur; Widodo; Nulhakim, Lukman; Mulyani, Yayu
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.66

Abstract

Vibration monitoring merupakan kegiatan memantau getaran pada sebuah mesin berputar dengan cara merekam dan menganalisis getaran. Getaran tinggi pada suatu mesin dapat disebabkan oleh kasus mechanical looseness. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putaran poros yang diijinkan pada getaran kondisi mechanical loosness. Pengukuran getaran dilakukan menggunakan sensor accelerometer ADXL 345 yang dapat membaca nilai akselerasi suatu getaran pada posisi vertikal dibagian rumah bearing. Pembacaan nilai akselerasi tersebut diolah kembali oleh kontroler arduino uno R3 dan diproses menjadi grafik FTT melalui software LabVIEW. Berdasarkan pengujian nilai akselerasi yang dihasilkan pada kondisi mechanical looseness kategori fondasi melengkung dengan 2 shim untuk putaran poros 1495 rpm adalah 949,587 mm/s2 , putaran poros 895 rpm menghasilkan nilai akselerasi 982,610 mm/s 2 , putaran poros 295 rpm menghasilkan nilai akselerasi 911,029 mm/s 2 . Pengujian kedua untuk fondasi melengkung dengan 3 shim pada putaran poros 1495 menghasilkan nilai akaselerasi 1018,86 mm/s 2 , putaran poros 895 rpm menghasilkan nilaiakselerasi1214,06 mm/s 2 , untuk putaran poros 295 rpm menghasilkan nilai akselerasi 1010,520 mm/s 2 . Pengujian ketiga dilakukan pada kondisi baut longgar dengan menghasilkan nilai akselerasi 826 mm/s 2 pada putaran poros 1495 rpm, menghasilkan nilai akselerasi 1180,477 mm/s 2pada putaran poros 895 rpm, dan menghasilkan nilai akselerasi 900,006 mm/s 2 pada putaran poros 295. Nilai putaran poros maksimal yang dijinkan pada getaran kondisi mechanical looseness yaitu 295 rpm. Getaran maksimal yang diijinkan yaitu pada putaran poros sebesar 295 rpm.
PEMELIHARAAN PREDIKTIF PADA FLUE GAS BLOWER 248 kW STUDI KASUS DI PT. L Rachmanu, Fatkur; W. Karmiadj, Djoko; Syafrizal; Is Subekti, Mokhamad
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.67

Abstract

Pemeliharaan prediktif biasanya menggunakan alat untuk mendeteksi sebelum kerusakan suatumesin itu bertambah parah, hal ini dengan cara pengamatan (monitoring) baik secara berkala(off-line) maupun secara langsung (on-line). Pada penelitian ini dilakukan merupakan suatu studikasus di suatu perusahaan dimana mesin blower untuk flue gas dilakukan pengamatan awaldengan metode LDR kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data getaran / vibrasi pada nilairms, jika nilai yang diambil diluar batas kewajaran / mengkhawatirkan sesuai standard ISO makadilanjutkan dengan alat vibration analyzer untuk mengetahui kondisi abnormal tersebut. Hasilpemeriksaan pada NDE bearing posisi horizontal memiliki nilai 7,74 mm/s dan timbul spektrum1X unballance sehingga dilakukan re-balance pada impeller sehingga berhasil menurunkan nilaimenjadi 2,1 mm/s. Proses balancing ulang berhasil sesuai hukum yang ada walaupun secaraaktual nilai FFT bergerak dan kadang tidak stabil karena unsur lain semisal pondasi yang sudahtidak normal, bearing yang bermasalah atau kurang pelumasan, resonansi dari mesin sekitarnyadan lain sebagainya.
PEMANFAATAN TENAGA MEKANIK MOTOR INDUKSI PADA MESIN PRESS SEBAGAI PENGGERAK GENERATOR Muchtar, Husnibes; Riyadi, Slamet; Umaryoto
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.69

Abstract

Pertumbuhan industri yang saat ini terus meningkat, jumlah energi yang dibutuhkan juga akan terus meningkat, sehingga pengoptimalan penggunaan energi sangat dibutuhkan, salah satu cara adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan peralatan atau mesin yang ada, seperti halnya pada pabrik pembuatan mobil pada proses stamping press yang digunakan sebagai pembuat part-part mobil, didalam mesin press terdapat main motor penggerak mesin, yang tidak semua energinya hanya cukup digunakan sebagai penggerak mesin, tetapi masih terdapat energi yang bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana caranya supaya energi yang dikeluarkan motor utama dapat digunakan dengan optimal. Hasilpenelitian ini adalah menggambarkan bagaimana memanfaatkan energi gerak dari main motor mesin press sebagai pembangkit listrik tambahan. Dimana hasil pengamatan dan pengukuran dilapangan, mesin pres dengan kapasitas 600 ton dengan main motor 90 KW, yang rata-rata digunakan untuk menggerakan naik turun slide dan dies, hanya memerlukan tenaga press rata�rata 350 ton, dengan perbandingan tersebut dapat diasumsikan energi yang bisa dimanfaatkan pada mesin tersebut adalah tenaga press 250 ton dan daya 37,5 KW atau 41,6% dari kapasitas mesin. Sehingga dengan dipasangnya generator 1 KVA dengan cos ɸ 0,8 yang hanya mengkonsumsi energi 2,1% dari total energi yang bisa dimanfaatkan pada main motor yang tidak mempengaruhi kinerja atau fungsi utama main motor pada mesin press.
SISTEM KONTROL KECEPATAN MOTOR UNIVERSAL MENGGUNAKAN PID ARDUINO Setiawan, Iwan; Agung Nugroho, Emmanuel; Roni Wibowo, Nanang; Janizal
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.70

Abstract

Motor universal telah banyak sekali digunakan pada peralatan rumahtangga, diantaranya mixer, mesin bor listrik, mesin gerinda, mesin jahit dan banyak lagi penggunaan lainnya. Motor universal merupakan motor yang dapat beroperasi dengan menggunakan sumber tegangan AC maupun DC dengan karakteristik khas-nya adalah kecepatan putar yang tinggi hingga di atas 3200 rpm. Kecepatan putar motor universal dapat dikendalikan dengan menggunakan thyristor yang menghasilkan tegangan DC ataupun tegangan AC terkendali. Pengaturan tegangan AC atau DC terkendali pada thyristor dilakukan dengan memberikan pulsa pemicuan pada gate thyristor. Untuk mendapatkan kecepatan putaran yang diharapkan digunakan sistem kontrol dengan pengendali PID. Sistem Kontrol PID (Proportional–Integral–Derivative) merupakan kontroler yang presisi untuk menghasilkan kecepatan yang sesuai dengan referensinya. Dalam implementasi ini system PID sebagai kontrol terhadap pemicuan gate thyristor dirancang secara digital dengan menggunakan Arduino UNO. Data pengujian menunjukkan bahwa besarnya sudut pemicuan berpengaruh secara signifikan terhadap kecepatan putaran motor universal.
ANALISA HASIL PENGUJIAN ENGRAVING DENGAN METODE LASER ENGRAVING DAN SHADE LASER ENGRAVING PADA OBYEK MATERIAL KULIT MENGGUNAKAN DOBOT MAGICIAN Siswoyo Hadisantoso, Feri; Rainzagi, Valdey; Supriyanto, Adolf Asih
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.71

Abstract

Robot Manipulator/Robot Lengan telah mengalami banyak perkembangan serta muncul inovasi- inovasi baru, salah satunya yaitu Dobot Magician yang merupakan lengan robot multifungsi yang didesain memiliki beberapa fungsi dalam satu lengan robot. Laser Engraving merupakan satu dari beberapa fungsi yang dimiliki oleh Dobot Magician, yang berfungsi untuk mengikis atau membuang bagian-bagian permukaan material sehingga tulisan, gambar atau foto dapat tampak pada permukaan material yang di-engraving menggunakan sinar laser. Dalam Dobot Magician Laser Engraving terdapat dua metode penggunaan proses laser yaitu metode Laser Engraving dan metode Shade Laser Engraving. Dalam penelitian ini menggunakan objek kulit sintetis. Parameter yang digunakan pada penelitian ini yaitu pengujian jarak laser, kecepatan gerak laser, serta daya laser. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa parameter idela baik menggunakan Dobot Magician Laser Engraving maupun Shade Laser Engraving diperoleh hasil masing-masing untuk parameter jarak laser, kecepatan gerak laser dan daya laser berturut-turut adalah 10 mm, 100 mm/menit dan 90 mW
RANCANG BANGUN PURWARUPA SISTEM KENDALI LAMPU WORKSHOP TEKNOLOGI LISTRIK BERBASIS IoT DAN ANDROID TERKONEKSI FIREBASE Usman, Dani; Siswoyo Hadisantoso, Feri; Kurnia, Deni
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.72

Abstract

Dalam konteks workshop, penggunaan Internet of Think (IoT) dapat membawa manfaat dalam mengontrol lampu secara efisien dan cerdas. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi sistem pengontrolan lampu di workshop menggunakan IoT. Pada awalnya, lampu di workshop dikendalikan secara manual dengan sakelar. Namun, pendekatan ini kurang efisien dan kurang fleksibel dalam mengatur pencahayaan sesuai kebutuhan. Sistem yang diusulkan terdiri dari lampu pijar, NodeMCU, Smart Phone serta jaringan nirkabel untuk menghubungkan semua komponen tersebut. Data dari smart phone dikirim ke platform cloud firebase melalui protokol komunikasi WiFi untuk mengontrol lampu secara real- time menggunakan aplikasi berbasis android. Evaluasi sistem dilakukan melalui serangkaian uji coba di workshop yang sebenarnya. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengontrolan lampu menggunakan IoT dapat diaplikasikan sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam mengatur pencahayaan di workshop. Penelitian ini membuktikan bahwa penggunaan IoT dalam pengontrolan lampu di workshop memberikan manfaat dalam hal fleksibilitas dan pengaturan pencahayaan yang lebih cerdas.
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DATA POSYANDU NUSA INDAH V PURWAKARTA Winarni, Ade; Virki Millenia, Ivena
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.73

Abstract

Posyandu Nusa Indah V merupakan suatu unit layanan kesehatan yang bertugas untuk melakukan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) di wilayah RW 02 Kecamatan BabakanCikao Kabupaten Purwakarta Desa Ciwareng. Saat ini, proses pencatatan data di Posyandu Nusa Indah V masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kerta HVS. Cara tersebut dinilai tidak efisien karena menyebabkan kesulitan dalam proses pencatatan data Posyandu Nusa Indah V. Metode penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah observasi, wawancara dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah program aplikasi. Dan adapun penelitian ini menggunakan model pengembangan System Development Life Cycle (SDLC) model analisis dan desain yang digunakan adalah berbasis objek dengan tools UML. Model ini mempermudah dalam pengembangan dan memudahkan user untuk memahami sistem yang akan dikembangkan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya aplikasi pendataan posyandu Nusa Indah V untuk memberikan kemudahana, kecepatan, dan ketetapan dalam melakukan pencatatan dan pendataan data serta untuk membantu mempercepat. Sehingga membantu kader dalam melakukan kegiatan di Posyandu Nusa Indah V.
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJADWALAN MATAKULIAH MENGGUNAKAN ALGORITMA GENETIK Fathi, M.Kom, Halimil
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 1 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i1.74

Abstract

Algoritma Genetika merupakaPERn suatu algoritma pencarian yang bertujuan dalam mencari solusi pada suatu masalah yang meniru mekanisme genetika alam yaitu menemukan susunan gen yang terbaik dalam mahluk hidup. Pada permasalahan yang terjadi yaitu sulitnya menentukan penjadwalan matakuliah yang tepat sesuai dengan kesiapan waktu dosen dalam mengajar, selain itu proses pembuatannya masih manual sehingga sulitnya mengelola data penjadwalan kuliah, maka dibuat analisis dan perancangan Sistem Informasi Penjadwalan perkuliahan dengan Algoritma Genetika dalam proses penentuan jadwal perkuliahan pada bidang akademik serta memudahkan staff akademik, dosen dan mahasiswa dalam mengakses penjadwalan matakuliah. Proses tahapan algoritma genetik diantaranya mencari Fungsi Fitness, Proses seleksi, prosess crossover dan proses mutasi. Output dari perancangan sistem penjadwalan matakuliah ini merupakan lapisan dari kromosom yang terdiri dari matakuliah, waktu kuliah, dosen dan ruang kuliah yang berbeda satu sama lainnya sehingga penjadwalan matakuliah jadi lebih efektif.
PENGARUH KECEPATAN DAN DAYA PEMOTONGAN MESIN CUTTING LASER TERHADAP MATERIAL THERMOPLASTIC POLY-URETHANE Tauvana, Ade Irvan; Nulhakim, Lukman; Widodo; Saepurohman, Ferdi
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 2 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i2.95

Abstract

Proses pemotongan material Thermoplastic Poly-Urethane (TPU) menggunakan mesin cutinglaser dengan menggunakan besaran kecepatan dan juga power pemotongan. MaterialThermoplastic Polyurethane merupakan salah satu material polimer berjenis termoplastik, danmemiliki sifat biodegradable, biocompatible, tidak beracun, fleksibilitas serta elongisitas yangtinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh besaran power terhadap kualitas danjuga pengaruh besaran kecepatan terhadap hasil serta waktu pemotongan. Metode yangdigunakan mulai dari pembuatan pola pada komputer yang selanjutnya ditransfer ke mesin cuttinglaser setelah itu dilakukan proses pemotongan. Penelitian ini menggunakan besaran parameterkecepatan 20 mm/s, 50 mm/s serta 80 mm/s dan juga menggunakan besaran daya pemotongansebesar 40%, 45% serta 50%. Dari hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hasilpemotongan menggunakan besaran parameter kecepatan 50 mm/s dan daya 45% merupakanhasil potongan terbaik. Semakin besar paramter kecepatan yang digunakan maka waktupemotongan juga semakin cepat, dan juga pada pengujian yang dilakukan dengan menggunakanbesaran parameter kecepatan serta daya yang terlalu besar atau terlalu kecil terdapat hasilpemotongan yang cacat, cacat yang terdapat pada hasil pemotongan berupa sobekan dan jugalelehan.
PENGUJIAN MODUL GETARAN ROTOR PADA JOURNAL BEARING DENGAN VARIASI PUTARAN DAN VISKOSITAS OLI Rachmanu, Fatkur; Syafrizal; Subekti, Mokhamad Is; Turmudi, Agung
JURNAL RAMATEKNO Vol 3 No 2 (2023): Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v3i2.97

Abstract

Mesin berputar di Industri akan menimbulkan getaran yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Pengukuran getaran merupakan bagian dari pemeliharaan prediktif. Penelitian ini membuat mesin sederhana berupa modul getaran rotor dengan cara menganalisis spektrum FFT getaran yang ditimbulkan pada journal bearing dengan variasi kecepatan putar 1500-2500 Rpm dengan kenaikan putar sebesar 200 Rpm dan variasi viskositas oli menggunakan SAE 30 dan SAE 40. Hasil pengukuran getaran berupa spektrum FFT menunjukan adanya kondisi unbalance karena timbulnya 1x Rpm, disamping penggunaan jenis kekentalan oli dan kecepatan putaran poros yang bervariasi sangat mempengaruhi amplitudo getaran, nilai getaran tertinggi sebesar 0.5 mm/s untuk kondisi oli SAE 30 dan 0.4 mm/s untuk kondisi oli SAE 40 pada kecepatan poros 2300 Rpm serta mengalami penurunan nilai amplitudo getaran pada kecepatan putaran 2500 Rpm dengan nilai amplitudo 0.3 mm/s untuk kondisi oli SAE 30 dan 0.2 mm/s untuk kondisi oli SAE 40.