Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Analisis Efisiensi Motor Induksi Tiga Phasa Sebagai Penggerak Vacuum Di PT. Pindo Deli Perawang Deka Novianto; Elvira Zondra; Hazra Yuvendius
SainETIn : Jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri Vol. 6 No. 2 (2022): SainETIn
Publisher : Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/sainetin.v6i2.9734

Abstract

Motor induksi adalah mesin listrik yang banyak digunakan dalam berbagai penggerak contohnya pompa air, penggerak alat-alat perkakas, penggerak peralatan rumah tangga, hingga aplikasi di industri-industri besar. Pada dasarnya motor induksi tiga phasa membutuhkan suplai tegangan dalam proses kerjanya, ada beberapa permasalahan yang muncul dalam pengoperasian motor induksi tiga phasa, misalnya adalah beban yang berubah-ubah. Pada penelitian ini dilakukan perhitungan dan Analisis Efisiensi terhadap Motor Induksi Tiga Phasa Sebagai Penggerak Vacuum Di PT. Pindo Deli Perawang. Motor yang digunakan adalah motor induksi tiga phasa 315kW. Pada tugas akhir ini akan digunakan motor induksi tiga phasa yang ada pada PT. Pindo Deli Perawang dan software m. file matlab sebagai validasi. Dalam penelitian ini setelah dilakukan perhitungan dan validasi didapat total rugi-rugi daya motor induksi tiga phasa sebagai berikut: Rugi Angin dan Gesekan 3046,82 dan Rugi Stray 4.725. Kedua rugi-rugi ini bersifat konstan karena rugi-rugi ini tidak dipengaruhi oleh beban. Pada saat torsi beban puncak 100% nilai efisiensi yang didapat adalah 93,7268%, dan pada saat torsi beban paling rendah 25% nilai efisiensinya adalah 88,1024%, maka dapat disimpulkan bahwa beban dapat mempengaruhi efisiensi motor induksi, selain beban ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi yaitu: frekuensi, tegangan, rugi-rugi daya.
Analisis Putaran Motor Induksi 3 Phasa Pada Electrical Submersible Pump dengan Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto Marjulis, Nofriandi; Zondra, Elvira; Yuvendius, Hazra
SainETIn : Jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri Vol. 8 No. 1 (2023): SainETIn
Publisher : Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/sainetin.v8i1.10794

Abstract

The method for lifting on an artificial system is by using an Electrical Submersible Pump (ESP), where a three-phase induction motor has two poles as the driving force. The motor is connected to the shaft so that the motor will rotate, and the impeller part of the pump will rotate to lift the fluid to the holding tank. In determining the pump rotation so that the motor works in normal conditions where the frequency value is taken in the calculation of the ratio of the motor changes to the frequency with a value of 53 Hz, the rotor rotation value (Ns) is 3,180 rpm and the rotor speed (Nr) is 3,100.5 rpm, at a frequency of 3,100 rpm. 56 Hz the rotor rotation value (Ns) is 3,600 rpm and the rotor speed (Nr) is 3,270 rpm. Determine the amount of fluid flow by calculating the actual flow rate with the calculated flow rate at a frequency of 53 Hz. The results of this study obtained an error value of 1.81%, at a frequency of 55 Hz an error value of 7.5% was obtained and at a frequency of 58 Hz was 8.7%. Then the results of the comparison of calculations with the Tsukamoto method simulation with a working fluid level of 1,254 feet and a fluid flow rate of 1,072 PFPD, so that the frequency value at VSD is 55.5 Hz.
Analisis Starting Motor Tiga Phasa 3,3 kV 750 kW Menggunakan Reactor Di PT. Indah Kiat Pulp And Paper Perawang Frido, Heldi; Arlenny, Arlenny; Yuvendius, Hazra
SainETIn : Jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri Vol. 7 No. 1 (2022): SainETIn
Publisher : Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/sainetin.v7i1.10907

Abstract

Dari hasil perbandingan starting motor tanpa pengasutan dan dengan pengasutan menggunakan reactor terlihat adanya pengasutan arus pada saat starting motor. Starting motor tanpa pengasutan pada detik pertama lonjakan arus sebesar 937,2 Amp kemudian setelah detik kelima arus kembali susut sebesar 152,5 Amp. Sedangakan pengasutan mengunakan reactor terjadi tiga tahapan pengasutan arus, yaitu pada detik pertama arus sebesar 620,6 Amp lalu pada detik empat koma delapan detik terjadi lonjakan sebesar 938,5 Amp setelah itu susut pada detik kelima yaitu 152,4 Amp. Persentase pengasutan starting motor tanpa pengasutan dan dengan pengasutan reactor yaitu 33,87%.
Analisis Pembangkit Listrik Tenaga Surya On Grid Dengan Pemasangan Panel Ats Pada Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning Situmeang, Usaha; Zondra, Elvira; Yuvendius, Hazra
JURNAL TEKNIK Vol. 18 No. 2 (2024): Edisi Oktober 2024
Publisher : JURNAL TEKNIK UNILAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/teknik.v18i2.22468

Abstract

Pada Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya menjadi energi listrik menggunakan efek fotolistrik. Komponen utama di dalam pembangkit listrik tenaga surya yang digunakan pada PLTS Fakultas Teknik meliputi modul surya, dan inverter. Sistem pembangkit listrik tenaga surya salah satunya sistem On Grid dengan Pemasangan Panel Automatic Transfer Switch (ATS) dan sakelar yang bekerja secara otomatis jika sumber listrik dari PLN mengalami pemadaman (terputus) maka sakelar akan berpindah ke sumber listrik Genset. Ketika listrik kembali menyala panel secara otomatis berpindah ke sumber listrik PLN. Oleh sebab itu ATS sangat cocok dipasang untuk menjaga kontinuitas penyaluran energi listrik saat pemadaman listrik dari PLN untuk kebutuhan energi yang semakin meningkat seiring pertambahan ruang laboratorium dan aktifitas mahasiswa yang semakin meningkat pada Fakultas Teknik Universitas Lancang kuning
Studi Estimasi Parameter Rangkaian Ekivalen Motor Induksi Tiga Phasa Di PT.Pindo Deli Perawang Elvira Zondra; Arohhman; Yuvendius, Hazra
SainETIn : Jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri Vol. 9 No. 1 (2024): SainETin
Publisher : Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/sainetin.v9i1.10928

Abstract

Motor induksi tiga phasa merupakan jenis motor yang paling banyak digunakan pada dunia industri motor induksi tiga phasa, yang ada di PT.Pindo deli perawang memiliki konstruksi yang sederhana, pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah, biaya yang murah, serta ketahanan yang tinggi. Peforma motor induksi tersebut adalah arus, efisiensi, faktor daya, torsi, slip, dsbUntuk mendapatkan rangkaian ekivalen motor induksi dibutuhkan data dari 3 tes motor induksi, yaitu tes tahanan stator, tes rotor tahan, dan tes tanpa beban.. Metode dari M.H. Haque ini memiliki kelebihan yaitu hanya menggunakan data yang terdapat dari katalog atau datasheet yang diberikan oleh pabrik motor, dengan akurasi hasil estimasi peforma motor yang akurat. Dengan metode M.H.Haque Menganalisis menggunakan Matlab di dapatkan lah rangkaian ekivalen. Rangkaian ekivalen yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: R1 = 0,006 Ohm; X1 = 0,012Ohm; R2 = 0,003 Ohm; X2 = 0,012 Ohm; Xm = 0,750 Ohm dan Rc = 60,317 Ohm. Nilai-nilai tersebut didapat pada iterasi ke-7 coding m.file. Dari rangkaian ekivalen diatas, didapat rata-rata persen error arus stator memiliki nilai 10,922%, rata-rata persen error faktor daya memiliki nilai 15.053%, dan rata-rata persen error efisiensi memiliki nilai 5,287%. Dari hasil ketiga persen error, estimasi rangkaian ekivalen hanya layak digunakan pada beban 75% sampai 100%.
Pelatihan Teknik Pembuatan Sabun Pembersih Lantai untuk Anggota Aisyiyah Cabang Rumbai Yuvendius, Hazra; Zondra, Elvira; Atmam
FLEKSIBEL: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2020): Edisi April 2020
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/vr600s77

Abstract

Kebersihan merupakan hal yang sangat erat sekali hubungannya dengan kesehatan. Tentunya sehat adalah impian bagi setiap insan manusia. Untuk memiliki tubuh dan lingkungan sehat dibutuhkan pertahanan terhadap diri sendiri dan melakukan pencegahan suatu penyakit dan penyebarannya. Langkah awal dapat dilakukan untuk mengurangi penyebaran penyakit oleh mikroorganisme. Untuk menunjang pencegahan terhadap penyakit maka perlu dilakukan pelatihan terhadap ibu-ibu Aisyyah Rumbai dalam pembuatan pembersih lantai yang aman untuk keluarganya. Pembersih lantai ini dibuat dengan teknik yang sederhana dan bahan kimia yang aman terhadap keluarga. Di samping memiliki pengetahuan dan keterampilan teknik pembuatan pembersih lantai, diharapkan ibu-ibu mampu membuka usaha kecil dari produk industri rumah tangga ini. Pembuatan sabun pembersih lantai dibuat dengan mencampurkan bahan dasar Texafon, Natrium Sulfat, Natrium Bikarbonat, CMC dan air. Setelah tercampur sempurna maka pembersih lantai dapat langsung digunakan.
IbM Pengenalan dan Pengukuran Listrik Praktis Bagi Siswa SMA Budi Luhur Yuvendius, Hazra; Atmam; Situmeang, Usaha
FLEKSIBEL: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Edisi Oktober 2020
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/d5r6zf08

Abstract

Sekolah Menengah Atas (SMA) Budhi Luhur Pekanbaru adalah sekolah menengah atas swasta di kota Pekanbaru Provinsi Riau. SMA Budhi Luhur Pekanbaru memiliki visi berbudi pekerti luhur, beriman dan bertaqwa serta berbudaya melayu dengan salah satu indikator visi berprestasi dibidang akademik dan non akademik. Sesuai dengan indikator dari SMA Budhi Luhur Pekanbaru berprestasi dibidang akademik, berarti siswa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan. Persoalan pengetahuan dan keterampilan dari siswa SMA Budhi Luhur Pekanbaru baik dibidang akademik, erat kaitannya dengan kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Saat ini tingkat pengetahuan dan keterampilan khususnya pada bidang akademik dari siswa SMA Budhi Luhur sangat terbatas seperti pengetahuan tentang penerapan aplikasi ilmu fisika khususnya tentang teori listrik, instrument atau alat ukur dan pengukuran listrik. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah tingkat pengetahuan dan keterampilan terhadap pengukuran listrik menggunakan instrument sangat kurang, disebabkan siswa hanya memperoleh ilmu listrik yang ada pada teori fisika saja dan siswa tidak pernah memperoleh ilmu tentang pengenalan alat ukur atau instrument dan pengukuran listrik. Metode yang dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan kepada peserta dengan memberikan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada kegiatan ini juga dilakukan praktek secara langsung tentang penggunaan instrument atau alat ukur untuk pengukuran listrik secara praktis. Untuk melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dilakukan evaluasi melalui kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan.
Kegagalan Poros Input Gearbox Screw Decanter pada Unit Pengolah Limbah Kelapa Sawit adi, Adi Febrianton; Sepfitrah; Romiyadi; Yuvendius, Hazra; Irwan, Purnama
JURNAL TEKNIK Vol. 17 No. 1 (2023): Edisi April 2023
Publisher : JURNAL TEKNIK UNILAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/teknik.v16i2.11049

Abstract

The use of Centrifuge Decanter as a waste treatment in industry has been widely used. Centrifuge Decanter separates waste in the form of a mixture of solids and liquids (slury) by utilizing the centrifugal force generated by the difference in the rotation of the tube (bowl) and screw conveyor. The rotation of the screw conveyor is reduced through a cycloidal gearbox. The shaft in the cycloid breaks during operation, for that it is necessary to conduct research to determine the cause of this shaft fracture. This research starts from a literature study that discusses the working mechanism of the decanter and the causes of the failure of the cycloidal gearbox shaft. For completeness of the analysis, data collection includes data on engine operation, physical and mechanical properties of the shaft material, fractography of the shaft and the stresses acting on the shaft. From the results of data analysis, it is known that the shaft has ductile fracture due to overload. The load that causes the shaft to break is the torsional load that comes from the rotation of the decanter tube at the initial start of the engine. Torque due to the rotation of the tube produces a shear stress that exceeds the yield stress of the shaft material plus a stress concentration factor in the fractured shaft fillet area.
Analisis Encoder Pada Motor Hoist Crane Di PT. RAPP Pangkalan Kerinci Zondra, Elvira; Yuvendius, Hazra; Wibowo, Ari
SainETIn : Jurnal Sains, Energi, Teknologi, dan Industri Vol. 9 No. 2 (2025): SainETin
Publisher : Teknik Elektro Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/y7kkm060

Abstract

Overhead crane yang efisien adalah peralatan yang dapat dioperasikan atau digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada dilapangan, dengan yang sebelumnya ada masalah yang timbul akibat dari kegagalan overhead crane itu sendiri terutama dari motor hoist, menjadi tidak ada kegagalan pengereman pada overhead crane yang berada di PT. RAPP Pangkalan Kerinci. Overhead crane menjadi salah satu alat angkut yang sangat kritikal keberadaannya maupun performa overhead crane itu sendiri, tidak boleh ada downtime atau yang artinya overhead crane berhenti operasional dikarenakan kerusakan yang tidak terduga, karena akan mengakibatkan kerugian dari sisi produksi, maka dari itu skripsi ini membahas perubahan cara kerja overhead crane pada bagian sitem kontrol motor hoist dengan menggunakan sistem closeloop dengan menambah feedback device yaitu encoder, dimana dari analisa perbandingan penggunaan sistem closeloop dan openloop didapatkan hasil data torsi motor pada sistem closeloop yaitu sebesar 25 Nm dengan arus 32.9 Ampere dan kecepatan rotor 121 rpm pada saat motor hoist beroperasi turun, jauh berbeda dengan sistem openloop yang hanya mampu mengeluarkan torsi motor sebesar 9.5 Nm dengan arus 18.8 Ampere dan kecepatan rotor 182 rpm pada saat motor beroperasi turun juga, sistem openloop sangat tidak dianjurkan di pergunakan pada sistem control motor hoist karena tidak mempunyai torsi yang cukup untuk menahan beban yang diturunkan ditambah dengan gaya gravitasi yang ada pada beban itu sendiri, jika motor hoist menggunakan sistem openloop maka beban yang diangkat akan terjun bebas atau terjatuh tanpa adanya torsi motor yang menahannya.