cover
Contact Name
Heti Mulyani
Contact Email
heti.mulyani@pei.ac.id
Phone
+62264-8301041
Journal Mail Official
admin@lppm.pei.ac.id
Editorial Address
Jl.Kembangkuning Ubrug Jatiluhur Purwakarta
Location
Kab. purwakarta,
Jawa barat
INDONESIA
Ramatekno
ISSN : -     EISSN : 28282108     DOI : -
Jurnal RAMATEKNO merupakan jurnal ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian dalam bidang Teknik Elektro,Mekatronika, Mesin, dan Informatika. Jurnal ini terbit secara berkala sebanyak dua kali dalam setahun (bulan April dan November). Adapun lingkup jurnal meliputi : 1. Automotive Engineering 2. Computer Science & IT Science 3. Control dan System Engineering 4. Industrial dan Manufacturing 5. Mechanical Engineering 6. Material Science
Articles 90 Documents
PEMANFAATAN QR-CODE PADA SISTEM PRESENSI PERKULIAHAN MAHASISWA Setiawan, Ricak Agus; Raksa, Rizki Abiyu; Fathi, Halimil
JURNAL RAMATEKNO Vol 4 No 2 (2024): Ramatekno_vol_4_no_2
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v4i2.199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah kurangnya akurasi dan efisiensi dalam sistem presensi mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Sistem presensi konvensional sering kali menghasilkan data yang tidak akurat, minim transparansi, dan sulit dianalisis. Kondisi ini membuat kualitas dari proses perkulaiah menjadi kurang optimal, sehingga diperlukan solusi yang lebih modern dan efektif. Pemanfaatan QR-Code dalam kegiatan presensi perkuliahan yang dikembangan melalui bahasa pemrograman web yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel 8 serta MySQL sebagai pengelola basis datanya. Proses presensi mahasiswa yang hadir pada perkuliahan dilakukan dengan cara memindai QR-Code kelas yang dibentuk oleh dosen dan itu mencatat waktu kehadiran mahasiswa lebih detail. Implementasi sistem presensi berbasis QR-CODE ini menunjukkan peningkatan akurasi dan transparansi data kehadiran mahasiswa. Sistem ini juga memudahkan evaluasi kedisiplinan mahasiswa karena data kehadiran yang lebih terstruktur dan mudah diakses. Dengan sistem ini, kampus dapat mengidentifikasi pola kehadiran, memperbaiki masalah komitmen belajar, dan melakukan intervensi yang diperlukan, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang lebih disiplin dan produktif.
STUDI VIBRASI POROS ROTOR SATU DISC KONDISI UNBALANCE MENGGUNAKAN VIBRATION ANALYZER DAN FEM Rachmanu, Fatkur; Widodo; Subekti, Mokhamad Is; Melkisedek; Wira, Dimas; Wijaya, Aji
JURNAL RAMATEKNO Vol 4 No 2 (2024): Ramatekno_vol_4_no_2
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v4i2.202

Abstract

Studi vibrasi dilakukan sebagaimana pemeliharaan prediktif maintenace pada mesin berputar. Pada penelitian ini modul poros rotor dengan 2 tumpuan bearing menggunakan 1 disc di tengah tumpuan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metode FFT dan metode element hingga (FEM) dengan grafik FFT dan komputasi perangkat lunak FEM dimana dalam pemeliharaan prediktif mesin berputar pada kondisi disc unbalance dengan menambahkan 1 baut pada disc. Penelitian dilakukan dengan mengamati grafik FFT menggunakan vibration analyser dengan sensor yang diamati pada bearing DE dan NDE pada posisi vertikal dan horizontal sebesar 1X, untuk arah aksial nilai puncak rendah, perbedaan fase antar axis horizontal dan vertikal sebesar kurang lebih 90o ini memenuhi kondisi statik unbalance. Metode FEM dapat digunakan dalam memprediksi mode shape 1 dengan 2 simpul 1 simpangan.
ANALISA KARAKTERISTIK LOGAM ST37 SETELAH PROSES HEAT TREATMENT Syafrizal, Syafrizal; Tauvana, Ade Irvan; Nulhakim, Lukman
JURNAL RAMATEKNO Vol 4 No 2 (2024): Ramatekno_vol_4_no_2
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v4i2.203

Abstract

Proses heat treatmen pada baja karbon adalah salah satu teknik untuk mengetahui perubahan sifat sifat fisik dan mekanik baja, dan berapa besar pengaruh yang ditimbulkan terhadap kemampuan suatu material khususnya baja karbon ST37. Baja ST37 adalah jenis baja yang cukup banyak dimanfaatkan sebagai bahan praktek bagi mahasiswa mesin di setiap kampus, karena harga yang relative murah dan tersedia banyak dipasaran, disamping itu jenis baja ini termasuk jenis baja yang mudah dibentuk, mudah dilas dan mudah dipotong. Baja ST37 tergolong baja karbon rendah. Setelah mengalami proses heat treatment dengan temperature yang cukup tinggi 900 oC, dengan pendingian cepat menggunakan air, hasil pengujian menunjukkan bahwa baja ST37, mampu meningkatkan kekuatan tarik 100 % dari kekuatan semula dan kekerasanya juga naik 30 % lebih tinggi, maka dalam hal ini wajib diwaspadai, jika salah dalam perlakuan heat treatment pada baja ST37, maka baja yang dianggap bagus bisa berubah manjadi baja ST37 yang dapat merusak mata pahat yang biasa digunakan pada proses permesinan.
RANCANG BANGUN TRAINER PERBAIKAN FAKTOR DAYA PADA BEBAN VARIATIF DENGAN SISTEM KENDALI MANUAL Hasanah, Nurriza kholifatulloh; Asmoro, Purwandito Tulus; Hadisantoso, Feri Siswoyo; Permana , Rizki
JURNAL RAMATEKNO Vol 4 No 2 (2024): Ramatekno_vol_4_no_2
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v4i2.205

Abstract

Kualitas daya listrik merupakan aspek penting dalam operasi sistem tenaga listrik, terutama dengan bertambahnya beban industri setiap tahunnya. Faktor daya berkaitan erat dengan kualitas daya listrik, apabila faktor daya bernilai mendekati 1 itu berarti sistem memiliki kualitas daya yang baik. Pada penlitian ini bertujuan untuk merancang trainr prbaikan faktor daya dengan kapasitor pada beban variatif. Dari hasil perancangan trainr dibuat dirancang dengan 3 buah kapasitor yang disusun secara seri. Hasil pngujian dengan beban variatif alat dapat bekerja secara efektif dan dapat meningkatkan faktor daya dari 0,41 menjadi 0,99.
Enhancing Auto Strapping Machine Performance Through Six Sigma: A Textile Industry Case Study Kurnia, Deni; Afzeri; Widiawati, Windi
JURNAL RAMATEKNO Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v5i1.215

Abstract

In modern industrial manufacturing, production efficiency and quality assurance are critical factors for maintaining competitiveness. One key element in this process is the auto strapping machine, which plays a vital role in packaging and securing products for distribution. However, frequent breakdowns and performance inefficiencies in these machines can disrupt operations, leading to increased downtime and production losses. This study applies the Six Sigma methodology, specifically the DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) approach, to optimize the performance of auto strapping machines in a textile industry case study. The research identifies major causes of inefficiencies, including mechanical failures, material inconsistencies, and human factors. Using tools such as Pareto charts and Why-Why analysis, the study pinpoints critical failure points, leading to targeted corrective actions such as enhanced maintenance schedules, operator training, and material quality control. The implementation of these improvements resulted in a significant reduction in defects per million opportunities (DPMO) from 794,288 to 517,281 and an improvement in the sigma level from -0.82 to -0.04. These findings highlight the effectiveness of the Six Sigma framework in identifying root causes of machine inefficiencies and implementing structured improvements. The study contributes valuable insights for industries looking to enhance machine reliability and overall operational efficiency. By standardizing best practices and fostering a culture of continuous improvement, manufacturers can reduce downtime, improve product quality, and enhance production sustainability.
IMPLEMENTASI CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) UNTUK INSPEKSI CACAT PADA BENANG Ana Mariam; Nugroho, Emmanuel Agung; Riyadi, Slamet
JURNAL RAMATEKNO Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v5i1.216

Abstract

PT Indorama Synthetics Tbk merupakan salah satu produsen tekstil yang terus berinovasi untuk mengembangkan sistem inspeksi berbasis teknologi computer vision saat ini. Selama ini teknologi computer vision telah digunakan untuk mengidentifikasi corak cone tip pada benang spinning berdasarkan kesamaan spesifikasi jenis benang. Penelitian ini dilakukan sebagai pengembangan sistem tersebut sehingga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan hasil produksi berdasarkan kategori benang bagus dan benang cacat seperti Stripe, Dirty, dan Moldy. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan alat yang mampu melakukan inspeksi secara otomatis, sehingga meningkatkan efisiensi proses inspeksi produksi benang yang masih bergantung pada pengamatan manual (human vision). Teknologi yang dikembangkan pada penelitian ini mengintegrasikan computer vision dengan machine learning berbasis algoritma Convolutional Neural Network (CNN) yang menghasilkan model Tensor Flow Lite yang di deploy kedalam Raspberry Pi. Pengujian model menggunakan dataset training, dan dianalisis berdasarkan akurasi, loss, serta performa pemrosesan citra secara real-time. Rata-rata hasil inferensi real-time menunjukkan nilai 68.13 ms untuk waktu inferensi dengan FPS 8.8 FPS dan akurasi 82.88%. Rata- rata Training Loss dengan nilai 0.9, Validation Loss 0.94, Training Accuracy 0.59, dan Validation Accuracy 0.56.
Analisis Pemotongan Logam ST-37 Dengan Mesin Brander CG1-30 Menggunakan Bahan Bakar Gas Propane Musicool 22 Tauvana, Ade Irvan; Widodo; Syafrizal; Wibowo, Nanang Roni; Hartanto, Ageng
JURNAL RAMATEKNO Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v5i1.218

Abstract

Analisis pemotongan logam ST 37 dengan mesin brander CG1-30 menggunakan bahan bakar gas propane Musicool 22.Pemotongan pelat baja merupakan salah satu proses permesinan yang banyak digunakan di industri. Oleh karena itu, efisiensi dan kemudahan dalam proses pemotongan perlu terus ditingkatkan. Salah satu metode pemotongan yang umum digunakan adalah dengan campuran oksigen dan bahan bakar gas, karena dianggap efektif dan efisien dalam penggunaannya.Penelitian ini berfokus pada penggunaan bahan bakar baru, yaitu campuran gas oksigen dan propane Musicool 22 sebagai alternatif dalam proses pemotongan pelat baja. Karena bahan bakar ini memiliki komposisi yang baru, maka perlu dilakukan analisis mengenai pengaruh laju kecepatan pemotongan terhadap ketebalan pelat agar dapat menentukan kecepatan optimal dalam proses pemotongan.Mesin yang digunakan dalam proses pemotongan adalah gas cutting machine semiotomatis, karena mampu memotong dengan akurat serta memiliki pergerakan yang stabil di atas lintasan rel. Mesin ini juga dilengkapi dengan fitur adjusting speed dalam rentang 50–750 mm/menit, dapat memotong pelat dengan ketebalan 3–100 mm, serta memiliki komponen pengapian yang menghasilkan nyala api stabil.Pengujian dilakukan pada pelat dengan ketebalan 5 mm, 10 mm, dan 15 mm. Hasil pemotongan menggunakan gas cutting machine dengan bahan bakar propane Musicool 22 menunjukkan kecepatan pemotongan optimal untuk pelat 5 mm sebesar 7,1 mm/s, pelat 10 mm sebesar 10,4 mm/s, dan pelat 15 mm sebesar 18,3 mm/s.
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH BERBASIS WEB Halimil, Halimil; Setiawan, Ricak Agus; Musawarman; Nugraha, Muhammad; Mulyani, Heti; Roeswelly, Fadhly Aulia
JURNAL RAMATEKNO Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v5i1.220

Abstract

Yayasan Miqat Ahsani Taqwim merupakan yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Yayasan tersebut bertempat di Desa Margasari Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta. Aktifitas yang paling sering dilakukan oleh Yayasan Miqat Ahsani Taqwim adalah pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah. Dalam pengelolaan aktifitas di yayasan masih dilakukan secara manual, proses pengelolaan zakat tersebut masih dalam berbentuk kertas (tulis tangan). Hal ini dinilai kurang efektif karena amil zakat harus mencatat banyaknya data Muzzaki yang sudah mengeluarkan zakatnya. Selain itu, jika ada lagi muzzaki yang akan membayar zakatnya, Amil zakat harus menghitung kembali jumlah zakat yang terkumpul dari Muzzaki dan menghitung kembali zakat yang harus disalurkan kepada Mustahiq. Metode penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah wawancara, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembuatan sebuah program aplikasi. Dan adapun penelitian ini menggunakan model pengembangan waterfall. Model analisis dan perancangan sistem menggunakan model UML (Unified Model Language). Model ini mempermudah dalam pengembangan sistem dan memudahkan users untuk memahami sistem yang akan dikembangkan. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya sebuah sistem informasi pengelolaan zakat, infaq dan sedekah pada Yayasan Miqat Ahsani Taqwim untuk memberikan kemudahan dan serta membantu amil zakat dalam melakukan proses pengelolaan pemasukan, pengeluaran dan penyaluran zakat, infaq dan sedekah
ANALISIS KINEMATIKA LENGAN ROBOT 5 DOF PADA MODUL FINAL PACKING MENGGUNAKAN METODE DENAVIT- HARTENBERG Mokhamad Is Subekti; Rachmanu, Fatkur; Nulhakim, Lukman; Dwiputra, Aditya Yudhistira
JURNAL RAMATEKNO Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v5i1.221

Abstract

Teknologi robotika telah menjadi elemen penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di sektor industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinematika lengan robot 5 Degree of Freedom (DOF) pada modul Final Packing menggunakan metode Denavit-Hartenberg. Lengan robot ini dirancang untuk memindahkan barang secara otomatis dengan dukungan mikrokontroler Arduino Uno, Motor Servo MG966R dan driver motor servo PCA 9685. Penelitian mencakup perancangan, perakitan, pemrograman, pengujian sistem robotik, dan analisis kinematika lengan robot. Analisis kinematika lengan robot dilakukan pada tiga kondisi utama, yaitu posisi stand by dengan hasil sumbu X = 75,67 mm, sumbu Y = - 63,50 mm, dan sumbu Z = 155,00 mm; lalu kondisi mengambil barang dengan hasil sumbu X = 103,25 mm, sumbu Y = 123,04 mm, sumbu Z = 33,02 mm; dan kondisi menaruh barang dengan hasil sumbu X = 90,72 mm, sumbu Y = - 145,04 mm, sumbu Z = - 78,43 mm. Hasil perhitungan kinematika kemudian dibandingkan dengan data hasil pengukuran aktual posisi gripper dengan selisih rata-rata tidak melebihi 3% dan dibandingkan dengan data simulasi RoboAnalyzer dengan selisih rata-rata tidak melebihi 1%. Hasil perbandingan menunjukkan akurasi tinggi dalam pemindahan barang dengan perhitungan kinematika yang valid, memberikan kontribusi pada pengembangan sistem otomasi dan bahan pembelajaran robotika bagi mahasiswa.
Pengaruh Integrated Circuit Pada Rangkaian Fastcharging Baterai Mobil Listrik Tulus Asmoro, Purwandito; Dieta Wahyu Asry Ningtias; Widodo; Aziz Yulianto Pratama; Ali nur Fatoni
JURNAL RAMATEKNO Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Ramatekno
Publisher : LPPM Politeknik Enjinering Indorama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61713/jrt.v5i1.222

Abstract

Transportation is the most important need in the mobility of fulfilling people's needs. The increasing number of transportation has an impact on environmental degradation, especially air pollution. Based on the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), transportation contributes more than 20% of the total Carbon Dioxide (CO2) emissions in Indonesia. This is caused by conventional transportation or vehicles that use oil fuel (BBM). In addition to polluting the air, the use of conventional vehicles also triggers respiratory diseases that will worsen the quality of human life. Electric cars are one solution to overcome this problem because electric cars do not emit carbon emissions. Electric cars continue to be developed through industrial technology research including fast charging circuit architecture topology, power flow, and protection. Fast charging or fast charging of electric car batteries is needed to increase comfort, efficiency, and speed up time. Electric cars that have been designed by the Electrical Technology of the Indorama Engineering Polytechnic require a compatible fast charging circuit. The study aims to analyze the effect of Integrated Circuit (IC) 7805 and IC 7812 on fast charging of electric battery cars. The results of the study showed that the best performance criteria were obtained in the fast charging circuit using the IC 7805. A more stable voltage profile compared to circuits without IC, with an average of 12V. The current flowing is also high, which is 4 amperes, compared to other circuits, so that the charging time is faster, which is 8.75 hours compared to the circuit without IC, which takes 9.64 hours to charge the battery. Therefore, the addition of IC 7805 is proven to be compatible in the fast charging circuit of electric car batteries.